王旭 張偉東 張旭 李艾鋒 賀斌 高偉 郝志蓮 張寧 吳海 鄧明
(1.延長油田股份有限公司靖邊采油廠;2.延長石油(集團)油氣勘探公司)
水驅是油田開采的一項重要技術手段,注入水水質不達標,可造成環(huán)境污染、井筒結垢、地層孔隙堵塞、井口壓力上升過快,嚴重的可導致地層吸水能力下降、傷害儲層,從而影響油田開發(fā)效果[1-3]。此外,相關設備因腐蝕、結垢的影響而造成維修頻繁,地層因高壓注水井頻繁酸化、壓裂而造成危害。延長靖邊采油廠注水開發(fā)已經(jīng)取得了顯著成效,但隨著油區(qū)注水的不斷開發(fā),注入水的需求量不斷增大,注入水質不達標,導致注水和開發(fā)的許多矛盾暴露。因此,對撬裝站現(xiàn)行的水處理工藝和藥劑體系深入研究,分析存在的問題,優(yōu)化水處理藥劑體系,規(guī)范水處理工藝流程,以解決水質不達標的問題,從而進一步提高油田注水開發(fā)效果[4]。
靖邊油田老莊撬裝站為清污混注站,水處理設備運行正常,主力生產層位為延9油層,產出油田水基本為NaHCO3水型,水質偏堿性,對撬裝站的水質、水處理工藝、水處理藥劑進行詳細調研。
對老莊撬裝站的來水水質進行了分析,濾前、濾后水水質化驗數(shù)據(jù)見表1,濾前特點為懸浮物含量超標嚴重,含油量較高,水質偏堿性。濾后水處理原流程存在暴氧現(xiàn)象,溶解氧含量升高,濾后水懸浮物含量較高,含油量雖達標但仍相對較高。
表1 濾前、濾后水水質數(shù)據(jù)
藥劑加入后沒有攪拌,無法混合均勻,達不到預期效果;混凝劑重復加藥,過量藥劑反而增加水質中懸浮物含量;加藥后沉降時間較短;池底清洗不及時,導致沉積于罐底的固體物隨著水流進入注水系統(tǒng)。
1)藥劑存在失效現(xiàn)象,藥劑放置時間過長或存放不當(高溫、暴曬),導致藥劑失效。
2)加藥量不穩(wěn)定,固體藥劑一次性投入,導致藥劑效果無法保證。
3)混凝劑應和絮凝劑(助凝劑)未配合使用,不能有效降低懸浮物含量。
4)加入除氧劑后,沒有催化劑,除氧效果差。
水處理工藝調整將液體混凝劑加入泄水槽中,液體絮凝劑(助凝劑)加入一級池中,按照比例在泄水時同步加入?;炷齽├眯顾臀鬯煌魅胍患壋?,使藥劑和污水可以均勻混合,同時定期清理池底油泥。調整后的工藝,使二、三級沉降池和隔油箱變成了沉降池,可以提供一個相對有效的沉降時間,降低懸浮物含量。除氧劑、催化劑加入位置在過濾后、凈水罐前,凈水罐必須有完好的隔氧膠囊,使處理好的水與空氣隔絕[5-8]。
將固體藥劑改為液體藥劑,規(guī)范藥劑存放方式,確保藥效。在實驗中使用的濃度為20%PAC,原水水樣取自項目區(qū)污水,懸浮物含量較高,對混凝劑、絮凝劑藥量的確定及除氧催化劑選用的實驗[9-10]如下。取1 000 mL的燒杯編號后,各加入1 000 mL原水于燒杯中,并分別加入不同量的混凝劑溶液,劇烈攪拌1 min,靜置沉降30 min,取上清液測定懸浮物含量,混凝劑用量實驗結果見表2。當混凝劑加入量為0.3 g時,去除率效果較好。
表2 混凝劑用量實驗結果
實驗中固定混凝劑加藥量為0.3 g/L,然后加入不同量的絮凝劑溶液(0.2%PAM),沉降、分析水質,絮凝劑用量試驗結果見表3。當濃度達到0.1 g/L時,壓實性能較好,壓縮的體積已最小,水質清轍,透光率好,說明其網(wǎng)捕功能強。
表3 絮凝劑用量試驗結果
通過加入不同濃度的各種催化劑,測定溶解氧降至0.01 mg/L時的反應時間,試驗了硫酸銅、氯化鈷、氯化鎳、硫酸錳的催化活性,對比見表4。鈷離子的催化活性最高,但鈷鹽價格較貴,選取硫酸銅作為催化劑,易溶于水,無毒,價格便宜。實驗確定硫酸銅的加入量為4.0 mg/L時,除氧反應10 min可完成。
表4 催化活性對比
措施后老莊撬裝式污水處理站,設備運行良好,濾后水水質對比見表5,水懸浮物含量、含油量下降幅度較大,均達到目標值,分別下降約79%和97%。溶解氧含量措施后雖未達到目標值,但下降約88%,水質大幅提高。
表5 濾后水水質對比
措施前2018年1-3月高壓注水井為16口,措施后2020年1-3月高壓注水井為10口,高壓注水井酸化、壓裂費用節(jié)省約10萬元。注水井井口壓力表更換頻次下降后,節(jié)省約為4萬元/a。清理撬裝站污水池油泥頻次減少,節(jié)省費用約為10萬元/a,全年節(jié)省費用約為24萬元。
措施前,加入固體混凝劑和絮凝劑約為0.085 kg/m3。措施后,加入濃度為20%的液體混凝劑0.3 kg/m3,濃度為0.2%的液體絮凝劑0.2 kg/m3。對比優(yōu)化前后,混凝劑節(jié)省約為0.27 t/a,絮凝劑節(jié)省約為0.93 t/a,共節(jié)省約1萬元/a。
1)混凝劑加入泄水槽中,絮凝劑(助凝劑)加入一級池中,按照比例在泄水時同步加入,可使藥劑和污水可以均勻混合。
2)混凝劑溶液0.3 g/L,絮凝劑溶液0.2 g/L,配合使用可有效減低水質中懸浮物含量。
3)硫酸銅作為除氧催化劑,加入量為4.0 mg/L,配合除氧劑除氧效果較明顯。
4)措施后,節(jié)約成本費用約為25萬元/a;措施后,混凝劑和絮凝劑共節(jié)省約1.2 t/a。