閻小亮
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司一礦,山西 陽泉 045008)
為提高綜合機(jī)械化施工程度,充分發(fā)揮機(jī)械化裝備優(yōu)勢(shì),為減少支護(hù)時(shí)間,解決人工臨時(shí)支護(hù),利用裝備提能和工時(shí)優(yōu)化,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提升大斷面煤巷掘進(jìn)效率,陽煤一礦8305 回風(fēng)巷推廣應(yīng)用了石家莊天地煤機(jī)CMM2-27 型液壓錨桿鉆車。
CMM2-27 煤礦用液壓錨桿鉆車與掘進(jìn)機(jī)配合使用,適用于中低型礦山巷道掘進(jìn)工作面機(jī)械化作業(yè),煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工作面支護(hù)作業(yè),能夠?qū)崿F(xiàn)頂、幫同時(shí)支護(hù)、鉆炮孔及探測(cè)孔等功能。巷道支護(hù)高度3~5.5 m,支護(hù)寬度4.5~6 m,適應(yīng)巷道工作坡度為±16°。
表1 液壓錨桿鉆車主要技術(shù)參數(shù)表
8305 工作面回風(fēng)巷位于南北翼瓦斯聯(lián)絡(luò)巷以東,三采區(qū)西副巷以西,8304(西部)回采工作面(已回采)以南,8305(西部)工作面低位抽采巷以北。設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為1 060 m,巷道坡度平均4°,凈寬5.5 m,凈高3.8 m,凈斷面20.9 m3。
巷道直接頂為0.6 m 黑色泥巖,基本頂為6.64 m灰色石灰?guī)r。
采用“W 鋼帶+錨索+補(bǔ)強(qiáng)錨索+經(jīng)緯金屬網(wǎng)”聯(lián)合支護(hù)。鋼帶使用BHW-1040-280-4-5600 的6眼W 鋼帶;排距1 000 mm,間距1 040 mm,每排布置4 根主錨索和2 根補(bǔ)強(qiáng)錨索,補(bǔ)強(qiáng)錨索第一排布置在鋼帶2、4 眼內(nèi),第二排布置在鋼帶3、5 眼內(nèi),依次交替布置。主錨索使用Ф21.8 mm×4 200 mm 的錨索,補(bǔ)強(qiáng)錨索使用Ф21.8 mm×6 200 mm 的錨索(斜切頭),托板使用300 mm×270 mm×14 mm 的可調(diào)心W 型托板+調(diào)心球墊,錨固劑使用MS 雙速23/120型樹脂錨固劑,頂網(wǎng)使用6 500 mm×1 200 mm 的經(jīng)緯金屬網(wǎng)。
采用“錨索+雙層金屬網(wǎng)”聯(lián)合支護(hù),每排每幫布置4 根錨索,排距1 000 mm,間距從頂板至底板依次為400 mm、1 000 mm、1 000 mm、1 000 mm、500 mm。幫錨索使用Φ17.8 mm×4 200 mm 的錨索,錨索托板使用300 mm×300 mm×12 mm 的拱型托板配合調(diào)心球墊,藥卷使用MS 雙速23/120 型樹脂錨固劑。金屬網(wǎng)雙層布置,雙邊連接。
8305 回風(fēng)巷設(shè)備有EBZ-260 型綜掘機(jī)1 臺(tái),SSJ-800 型皮帶機(jī)3 部,CMM2-27 液壓錨桿鉆車1 部。
掘進(jìn)時(shí)采用綜掘機(jī)進(jìn)行截割、裝載,CMM2-27液壓錨桿鉆車臨時(shí)支護(hù)和永久支護(hù),運(yùn)輸使用皮帶機(jī)出煤。截割完后,先退出掘進(jìn)機(jī),把液壓錨桿鉆車開進(jìn)煤頭,將已綁好的鋼帶和網(wǎng)抬到鉆車上,使用前支撐機(jī)構(gòu)升起臨時(shí)支護(hù)裝置,使鋼帶緊貼頂板后進(jìn)行支護(hù)。由左右鉆臂先施工頂板范圍內(nèi)錨索眼位,再施工每幫最上2 排錨索,下部幫錨索由錨桿鉆機(jī)施工。
生產(chǎn)班工藝流程:檢查工作面隱患→截割(同時(shí)裝料運(yùn)輸)→停機(jī)→退出間距→敲幫問頂→開進(jìn)液壓錨桿鉆車→打開臨時(shí)支護(hù)→操作鉆臂→ 進(jìn)行永久支護(hù)→進(jìn)入下個(gè)工作循環(huán)。
從2 月26 日四點(diǎn)班開始試用,截止4 月25 日,累計(jì)施工58 d,累計(jì)施工451 m,平均日進(jìn)尺7.8 m,最高日進(jìn)10 m。其中日進(jìn)9~10 m 占8%,日進(jìn)7~8 m占84%,其余占8%。
前期磨合:2021 年2 月26 日—3 月6 日,掘三隊(duì)一組員工試用液壓錨桿臺(tái)車,初期適應(yīng)階段,班進(jìn)尺由2 排提高到3 排。
穩(wěn)固提升:2021 年3 月7 日—4 月26 日,員工操作熟練度提高,班進(jìn)達(dá)4 排以上,日進(jìn)達(dá)8~10 排。
3 月7 日—4 月25 日,現(xiàn)場(chǎng)無構(gòu)造及其他事故影響,48 d 累計(jì)施工404 m,平均日進(jìn)8.5 m。
檢修班:07:30—14:30,作業(yè)時(shí)間約7 h。零點(diǎn)班:23:00—9:00,開機(jī)時(shí)間23:30,工作面時(shí)間10 h。中午班:13:00—23:00,開機(jī)時(shí)間14:30,工作面時(shí)間10 h。利用交接班交叉時(shí)段進(jìn)行備料準(zhǔn)備。
現(xiàn)各工序主要用時(shí)見表2;截割用時(shí)(循環(huán)2 排割煤用時(shí))60 min;退掘進(jìn)機(jī)、進(jìn)液壓錨桿鉆車用時(shí)10~20 min;臨時(shí)支護(hù)用時(shí)10~20 min;單排支護(hù)用時(shí)(成熟階段平均一排支護(hù)用時(shí))80 min;循環(huán)用時(shí)(一個(gè)循環(huán)2 排環(huán)用時(shí))180 min。
表2 用液壓鉆車單根錨索用時(shí)統(tǒng)計(jì)表
通過和錨桿鉆機(jī)、天巨重工液壓錨桿鉆車工藝進(jìn)行對(duì)比分析,比較各項(xiàng)指標(biāo),綜合評(píng)定綜合性能。(見表3)
表3 工藝分析對(duì)比表
1)液壓鉆車有前支撐頂鋼帶用作臨時(shí)支護(hù),改變了原來的人工用單體柱打臨時(shí)支護(hù)的工藝,并且實(shí)現(xiàn)機(jī)械化進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),安全性有較大提升。
2)液壓鉆車實(shí)現(xiàn)機(jī)械化鉆眼,循環(huán)支護(hù)用時(shí)掘進(jìn)效率提升10%。液壓鉆車減少工人們的工作強(qiáng)度,操作方便省力。
3)液壓鉆車注錨索時(shí)扭矩較大,攪拌錨固劑效果較好,不會(huì)發(fā)生外露長(zhǎng)的問題,提升了施工質(zhì)量。
4)作業(yè)人員操作臺(tái)與鉆臂有一定的距離,能有效杜絕在打眼過程中因鉆桿斷折導(dǎo)致的人身傷害事故。同時(shí),兩部操作臺(tái)各配備急停按鈕,遇突發(fā)情況可實(shí)現(xiàn)急停斷電。
5.3.1 存在問題
1)液壓鉆車由液壓油缸提供動(dòng)力,轉(zhuǎn)速快,扭矩大,液壓鉆車對(duì)鉆桿質(zhì)量及人員操作要求較高,否則鉆桿在打鉆過程中就容易損壞。
2)鉆桿座鉆桿插孔容易磨損變形。
5.3.2 其他建議
1)扶釬器有局限性,在打鉆過程中鉆臂無法移動(dòng),一旦鉆臂受力偏離,很難回到原位,建議拆除。
2)建議將臨時(shí)支護(hù)前支撐加長(zhǎng),可以一次支護(hù)兩排鋼帶。前支撐下放角度加大,便于往上放鋼帶。
3)推進(jìn)部滑道架較長(zhǎng),導(dǎo)軌油缸行程短,鉆臂伸縮油缸行程短,加長(zhǎng)之后一個(gè)循環(huán)兩排可以不移動(dòng)鉆車。
4)液壓鉆車具有拆卸鉆桿的反轉(zhuǎn)功能,實(shí)際使用過程中不能有效拆卸鉆桿套,并且鉆桿損壞較為嚴(yán)重,現(xiàn)狀為依舊使用管鉗拆卸鉆桿,建議改進(jìn)。
5)加油口不是很理想,水的泄壓閥正好在加油口上方,影響加油,建議改進(jìn)。
6)防護(hù)蓋不合理,拆卸鉆車操作手把下面的蓋時(shí),必須得把座椅,側(cè)蓋都得拆掉才能拆開,建議改進(jìn)。
7)管路暴露在外面太多,易損壞,不好維護(hù)。
8)鉆臂最下方襯板短,容易造成鉆臂變形,建議加長(zhǎng)鉆臂最下方襯板長(zhǎng)度。人員操作平臺(tái)展開后,容易發(fā)生變形,建議改進(jìn)。
通過試驗(yàn)分析,液壓鉆車表現(xiàn)出了良好的綜合性能,實(shí)現(xiàn)了臨時(shí)支護(hù)、永久支護(hù)的機(jī)械化作業(yè),提升了掘進(jìn)裝備機(jī)械化、連續(xù)化水平。隨著新型液壓錨桿在陽煤一礦試用推進(jìn),日進(jìn)尺提升到8~9 m,掘進(jìn)效率得到提升,并表現(xiàn)了出了安全高效等特點(diǎn),也具有良好的穩(wěn)定性,取得了可觀的應(yīng)用效果,可以在適用的綜掘工作面進(jìn)行推廣。