曾令林
(湛江海濱船廠 ,廣東 湛江 524005)
某船艏側(cè)推裝置實船安裝布置示意圖如圖1所示,其主要結(jié)構(gòu)包括:主電機及控制部分、側(cè)推機械裝置、液壓泵站及螺距控制部分。螺旋槳布置于船首右側(cè),從槳轂油缸一側(cè)看,螺旋槳在槳軸帶動下逆時針旋轉(zhuǎn)。槳轂內(nèi)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示,當槳葉處于正車螺距,艏側(cè)推向右推水,發(fā)出推力向左;當槳葉處于倒車螺距,艏側(cè)推向左推水,發(fā)出推力向右,從而保證該船停靠碼頭、離開碼頭和在海上執(zhí)行任務需要。
圖1 艏側(cè)推裝置實船安裝布置示意圖
圖2 槳轂內(nèi)結(jié)構(gòu)示意圖
該船進我廠修理,按工程明細內(nèi)容,艏側(cè)推裝置修理工程為原地檢查,第1次進塢發(fā)現(xiàn)艏側(cè)推裝置槳軸的油封漏油。更換槳軸的油封需要將艏側(cè)推裝置槳轂橫軸部分拆卸下來,發(fā)現(xiàn)電機驅(qū)動軸的錐齒輪已崩齒損壞,同時對艏側(cè)推裝置進行擴大修理,對槳轂部分進行了全面檢修。
全面檢修回裝完整后,5月31日我廠組織人員對艏側(cè)推裝置進行系泊試驗,艏側(cè)推裝置液壓系統(tǒng)壓力約為2.5 MPa,螺距從零位到左最大、右最大位置所需時間均為3 s,連續(xù)運行30 min,測得驅(qū)動軸軸承溫度為55℃,艏側(cè)推裝置聲音、震動均正常。出塢后進行系泊試驗和3次機動防臺風航行試驗,艏側(cè)推裝置均能滿足正常使用要求,但存在如下問題:①操作手柄打滿左螺距時,最大電流為800 A,未超設定極限值,電流比較穩(wěn)定;②操作手柄打滿右螺距時,電流升至800 A以上,超設定極限值報警,在約92%螺距位置電流反復波動。
我廠認為對此電流報警和調(diào)整是由模塊控制的,該模塊的相關參數(shù)需要手持終端進行調(diào)整,由于我廠沒有相關設備,既無法取得該模塊的相關數(shù)據(jù),也無法對該模塊進行調(diào)整。因此我廠外請艏側(cè)推裝置電氣廠家上船進行技術(shù)指導和系統(tǒng)調(diào)試。8月1日電氣廠家服務人員上船后先到駕駛室檢查操縱部分,操縱操作手柄,艏側(cè)推裝置能滿足正常使用要求,仍然是打滿右螺距時,電流升至800 A以上,超設定極限值報警,在約92%螺距位置電流反復波動。電氣廠家服務人員到艏側(cè)推艙機旁后,首先調(diào)試液壓系統(tǒng)的溢流閥,再用螺絲刀手動操縱電磁換向閥并用手機記錄變距時間,剛開始左、右螺距均能操作并能達最大止檔位置。原來左螺距最大止檔位置到右螺距最大止檔位置時間為11.9 s,經(jīng)調(diào)整后為10.5 s,此時機旁的壓力表顯示最大工作壓力達10 MPa(壓力表量程最大為10 MPa,系統(tǒng)額定工作壓力4 MPa)。此后用螺絲刀操縱電磁換向閥,向右操縱螺距能到右螺距最大止檔位置,反向操縱螺距只能回到右螺距100%位置,再也不能歸零或到左螺距最大止檔位置。
我廠對此故障安排專業(yè)液壓師傅上船排查,拆檢全部液壓閥組并清潔保養(yǎng),未發(fā)現(xiàn)異常。電磁換向閥至艏側(cè)推裝置油缸的2路液壓管進行對調(diào)試驗,仍然是向右操縱螺距能到右螺距最大止檔位置,反向操縱螺距只能回到右螺距100%位置,再也不能歸零或到左螺距最大止檔位置。初步確定為艏側(cè)推裝置水線下內(nèi)部動力液壓部分故障。8月5日我廠外請艏側(cè)推裝置液壓部分服務人員上船排查,液壓部分服務人員進行了一系列檢查,排除了液壓部分低壓腔的故障,將故障確定為艏側(cè)推裝置水線下內(nèi)部動力液壓部分故障,并且需進塢檢修。
9月29日,該船第2次進塢檢修艏側(cè)推裝置,發(fā)現(xiàn)艏側(cè)推裝置槳轂內(nèi)部活塞桿尾部螺紋退刀槽處斷裂。由于該活塞桿無備件,需重新訂購,并且生產(chǎn)周期長達1個多月,因此我廠對槳轂液壓部分進行拆卸和回廠檢修,加裝封板封住艏側(cè)推裝置槳轂液壓部分后出塢。
首先,檢查該艏側(cè)推裝置活塞桿制造生產(chǎn)情況。我廠聯(lián)系艏側(cè)推裝置制造廠家并了解到,該活塞桿是根據(jù)KAMEWA的許可證圖紙950042Ag生產(chǎn),KAMEWA圖紙中材料按瑞典標準設計,根據(jù)KAMEWA公司的圖紙,艏側(cè)推裝置制造廠家進行了材料的國產(chǎn)化轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化的原則是:保證材料的種類相同、成分相近、性能相當。按球墨鑄鐵中外牌號對照,選用的國內(nèi)材料是QT500-7(GB/T1348-2009《球墨鑄鐵件》),具體機械性能參照圖紙執(zhí)行,抗拉強度σb=500 MPa,屈服強度σs=350 MPa,延伸率δ≥7%。
活塞桿桿端尺寸示意圖如圖3所示。以活塞厚度35 mm為界限,當活塞推動活塞桿向正車調(diào)距(手柄操左螺距),其D75f6軸肩端受壓,但達到止檔以后,活塞直接與槳轂貼平,活塞桿不承受活塞的壓力;當活塞推動活塞桿向倒車螺距(手柄操右螺距),活塞螺母受壓,活塞螺母與活塞桿通過螺紋連接,桿端承受拉力,即便到達止檔以后,活塞桿與槳轂貼平,桿端這段仍承受拉力。
圖3 活塞桿桿端尺寸示意圖
根據(jù)圖3可知,當桿端受到拉力時,在距右端面20~22 mm的局部位置,該處整個截面積最小,是整個活塞桿的薄弱截面。從故障現(xiàn)象看,正是該處發(fā)生的斷裂。
從斷口的宏觀形貌看,在薄弱截面處屬于脆性斷裂。這與該材質(zhì)本身有關,球墨鑄鐵QT500-7強度與塑性中等,材質(zhì)脆性較大,不耐受敲擊或其它沖擊。
我廠10月8日發(fā)到艏側(cè)推裝置制造廠家的傳真中所附《某船艏側(cè)推裝置修理調(diào)試情況說明》,對整個艏側(cè)推的修理及調(diào)試過程進行了較為詳實的記述,其中記載了2點事實:①我廠對艏側(cè)推裝置進行拆解修理,并恢復安裝,過程中對活塞桿進行磁粉探傷,經(jīng)檢測,表面無裂紋性缺陷;②我廠外請艏側(cè)推裝置電氣廠家服務人員參與調(diào)試,電氣廠家服務人員擅自對泵站的溢流閥進行調(diào)定,據(jù)現(xiàn)場人員反饋,壓力表讀數(shù)曾超過10 MPa(即壓力表的最大量程),在調(diào)試中途隨之發(fā)生了9月29日拆檢前的故障現(xiàn)象。
從受力分析判斷,應是在倒車止檔(右止檔)時,活塞桿桿端受到?jīng)_擊,隨后發(fā)生了斷裂?;钊麠U到倒車行程止檔(右止檔)時受力示意圖如圖4所示,十字頭部分的右側(cè)端面與槳轂貼平,系統(tǒng)壓力快速升到最大調(diào)定壓力,活塞對活塞桿的桿端拉力也達最大。
圖4 活塞桿到倒車行程止檔(右止檔)時受力示意圖
活塞桿薄弱截面的有關尺寸及油缸的有關尺寸見圖4。若活塞桿承受正向拉力斷裂,其首先需克服材質(zhì)的屈服極限,屈服極限取值350 MPa,活塞桿在薄弱截面處拉斷時對應的活塞左側(cè)油液壓力(即系統(tǒng)壓力)設為P沖擊,設薄弱截面的面積S薄弱,活塞有桿腔一側(cè)的有效截面積S活塞,P沖擊的求解公式如下:
(1)
溢流閥的型號為DBDS10K10/10,壓力表的最大量程,額定工作壓力4 MPa。經(jīng)與供應商確認,該直動型溢流閥的壓力可以調(diào)定到10.5~11.0 MPa,但仍小于P沖擊。進一步分析原因,可能需要考慮到在溢流閥工作的瞬間存在超調(diào)壓力,超調(diào)壓力指的是系統(tǒng)油液壓力超出調(diào)整壓力的值,是由慣性和阻尼作用產(chǎn)生的。查詢機械行業(yè)標準JB/T10374-2013《液壓溢流閥》(以下簡稱《標準》)瞬態(tài)特性的性能指標,對于公稱通徑10 mm、公稱壓力10 MPa的直動型溢流閥(DBDS10K10/10的物理接口屬于該型),要求壓力超調(diào)率≤80%。若溢流閥的設定壓力取10.5 MPa,壓力超調(diào)率取73%,則系統(tǒng)壓力可超過18.135 MPa,而瞬態(tài)恢復時間≤50 ms,也基本符合沖擊斷裂的假設。
但是在《標準》中規(guī)定:瞬態(tài)特性劃歸型式試驗的范疇。經(jīng)咨詢,供應商并無參考數(shù)值,因此不能定量計算。但是卻可作為定性分析,結(jié)合過程事實,說明溢流閥的壓力設定超10 MPa并在建立壓力的瞬間產(chǎn)生沖擊是活塞桿斷裂的直接原因。
其次,在9月29日現(xiàn)場拆檢時,外觀檢查中發(fā)現(xiàn)在活塞螺母的凹槽處有局部沖擊變形的特征,活塞螺母凹槽處沖擊變形圖如圖5所示,凹槽左側(cè)和右側(cè)的變形清晰可見,推測分別是在拆卸和回裝活塞螺母過程中,由我廠安裝時操作不當所產(chǎn)生。
圖5 活塞螺母凹槽處沖擊變形圖
活塞螺母安裝及鉤形扳手示意圖如圖6所示,活塞螺母安裝于活塞桿端部,鎖緊之后一側(cè)與活塞端面貼平。其結(jié)構(gòu)類似圓螺母,外形尺寸D88,外圈有4處寬7 mm、深3 mm的凹槽。因活塞桿材料為球墨鑄鐵QT500-7,若盲目采用敲擊4處凹槽的方法拆卸和鎖緊,在敲擊過程中,其形成的沖擊可能引發(fā)材質(zhì)內(nèi)部產(chǎn)生裂紋,而磁粉探傷過程能檢查表面,卻不能發(fā)現(xiàn)內(nèi)部裂紋,一旦發(fā)生活塞桿在桿端受沖擊力過大,內(nèi)部裂紋進一步擴展,使用中會存在拉斷的潛在風險。推薦比較穩(wěn)妥的安裝方法是,根據(jù)外形尺寸D88,可選用80~90 mm的鉤形扳手(JB/ZQ4624-2006《鉤形扳手》)拆卸和鎖緊。拆卸時在螺母外形與活塞上劃記號線,恢復安裝時按照記號還原便可,不需要費很大勁敲擊。
圖6 活塞螺母安裝及鉤形扳手示意圖
我廠對此艏側(cè)推裝置故障非常重視,收集了大量修理資料和編寫相關情況說明,及時聯(lián)系艏側(cè)推裝置制造廠家,編寫了修復方案和修理工藝,組織廠內(nèi)和廠外專家于10月22日在我廠召開原因分析和修復方案評審會。主要解決措施為:①材料由球墨鑄鐵QT500-7的活塞桿更換為鍛打材料的活塞桿,其余尺寸保留原樣,鍛打材料的活塞桿耐受敲擊或其它沖擊;②與活塞桿配合的2號滑塊磨損有缺陷,對4件滑塊全部給予換新,滑塊與活塞桿配套生產(chǎn);③槳轂液壓部分內(nèi)場修理組裝和船上回裝時,邀請艏側(cè)推裝置制造廠家來廠進行技術(shù)指導和系統(tǒng)調(diào)試。
11月7日,該船艏側(cè)推裝置第3次進塢修理。出塢后在海上進行調(diào)試時,艏側(cè)推裝置仍然存在前面所描述的問題。
艏側(cè)推裝置制造廠家服務人員上船后,沒有在機旁調(diào)試液壓系統(tǒng)的溢流閥和手動操縱電磁換向閥,而是在駕駛室用手持終端讀取控制模塊數(shù)據(jù),用手持終端調(diào)試和到艏側(cè)推艙機旁控制箱調(diào)試控制模塊,重新標定螺距,直到打滿右螺距時電流反復波動問題排除。11月11日,艏側(cè)推裝置進行系泊和航行試驗報檢,各性能參數(shù)滿足試驗大綱和試驗冊要求,滿足正常使用要求。
我廠排查該艏側(cè)推裝置的故障,耗費了大量人力、物力、財力和時間。通過對該故障的原因分析和排查,經(jīng)驗總結(jié)如下:① 艏側(cè)推裝置是高精密裝置,裝配要求高,系統(tǒng)復雜,承修者需提高認識,加強理論與實踐學習,嚴格按工藝技術(shù)和方案要求檢修;②調(diào)試時要有較強的機電一體化專業(yè)知識,不得擅自對液壓系統(tǒng)的溢流閥進行調(diào)定;③修理后的艏側(cè)推裝置因阻力發(fā)生了變化,電流均會改變,只需要用手持終端或電腦重新標定螺距即可。