夏自祥 崔祥府 張 利
(濟(jì)寧學(xué)院機(jī)械工程系,山東 曲阜 273155)
激光切割技術(shù)可加工任意平面圖形,對(duì)幅面實(shí)現(xiàn)較大的整板切割,無(wú)需開(kāi)模,伴隨激光技術(shù)的發(fā)展國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家不斷改進(jìn)和完善金屬切割工藝[1],提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,減少材料消耗,降低加工成本[2]。激光切割技術(shù)因其高精度、高質(zhì)量、高速度及非接觸式切割等優(yōu)點(diǎn),在制造行業(yè)得到廣泛應(yīng)用[3-4]。
在激光切割技術(shù)中,三維激光切割在制造行業(yè)應(yīng)用較廣泛,主要包括兩種應(yīng)用形式:一是龍門(mén)式激光切割機(jī)床系統(tǒng),使用高精度五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床,加工精度高、速度快,但激光頭接近加工區(qū)域的能力較差、設(shè)備造價(jià)高;二是關(guān)節(jié)式激光切割機(jī)器人,靈活性高,可以對(duì)不同厚度的金屬板材進(jìn)行多方位多角度的切割,但加工精度和加工速度不及五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床[5]。目前,世界上各大汽車(chē)公司在新車(chē)研制過(guò)程中正在將激光切割技術(shù)逐步取代傳統(tǒng)的沖裁工藝,減少模具數(shù)量,降低研制成本,縮短研制周期[6]。汽車(chē)車(chē)身覆蓋件輪廓曲率大,表面形狀復(fù)雜多變,且有很多凹槽、凸臺(tái)及小孔,軌跡規(guī)劃精細(xì)化和激光切割高精度的要求使激光切割機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制更加復(fù)雜,特別是小孔的加工效率及精度往往達(dá)不到要求[7]。原因是機(jī)器人各個(gè)軸關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)控制速度較慢,機(jī)器人手臂重量過(guò)大不適合高速運(yùn)動(dòng)。另外機(jī)器人的剛性差,剛性差的機(jī)器人會(huì)抖動(dòng)變形,致使其循跡性差[8]。車(chē)身覆蓋件的激光切割,要求精確定位,以保證切割精度[9]。因此,迫切需要研究開(kāi)發(fā)低成本、高精度、高速度的激光切割系統(tǒng)來(lái)解決大曲率復(fù)雜表面工件小孔加工問(wèn)題。
為提高機(jī)器人激光切割小孔的精度和速度,本文設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)機(jī)器人激光切割系統(tǒng),利用工業(yè)機(jī)器人搭載高精度運(yùn)動(dòng)控制器和十字滑臺(tái),進(jìn)行大曲率復(fù)雜表面工件小孔的切割。
本文設(shè)計(jì)的機(jī)器人激光切割系統(tǒng)包括KUKA KR16機(jī)器人、BT240激光頭、MFSC-800L光纖激光器、XH961激光冷水機(jī)、激光切割控制柜、高精度十字滑臺(tái)等,如圖1所示。
在機(jī)器人激光切割系統(tǒng)中,由機(jī)器人、機(jī)器人控制柜組成機(jī)器人系統(tǒng),機(jī)器人帶動(dòng)末端執(zhí)行器的運(yùn)動(dòng)只是用來(lái)定位;本系統(tǒng)采用的KUKA KR16機(jī)器人定位精度可達(dá)0.05 mm。激光頭、激光發(fā)生器、水箱組成激光系統(tǒng)。激光頭、十字滑臺(tái)、伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器組成了數(shù)控切割系統(tǒng),用來(lái)完成小孔的切割運(yùn)動(dòng)。通過(guò)EtherCAT模塊實(shí)現(xiàn)機(jī)器人與電氣控制系統(tǒng)中運(yùn)動(dòng)控制器的I/O通信。由兩個(gè)重復(fù)定位精度可達(dá)±0.003 mm的線(xiàn)性模組組成的十字滑臺(tái)運(yùn)動(dòng)是由高精度、高速度的運(yùn)動(dòng)控制器控制,因此相比于工業(yè)機(jī)器人本體完成的小孔切割,本系統(tǒng)的小孔切割運(yùn)動(dòng)具有速度快、精度高的特點(diǎn),其不僅能完成小孔切割,還具備普通機(jī)器人激光切割工作站的各種加工功能,能夠減少工件加工過(guò)程中裝夾次數(shù),提高了生產(chǎn)效率。
常見(jiàn)的數(shù)控切割系統(tǒng)硬件方案如表1所示[10]。目前,市場(chǎng)上的高精度的數(shù)控切割系統(tǒng)都是非開(kāi)放式的,不能與機(jī)器人進(jìn)行通信,在對(duì)比了以上方案后最終選用了第3種由PC機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器控制的數(shù)控切割系統(tǒng)。
表1 常見(jiàn)的數(shù)控切割系統(tǒng)硬件方案
數(shù)控切割系統(tǒng)硬件部分由運(yùn)動(dòng)控制器、伺服電機(jī)、十字滑臺(tái)、顯示屏等組成,如圖2所示。
數(shù)控切割系統(tǒng)的硬件核心模塊是運(yùn)動(dòng)控制器,對(duì)運(yùn)動(dòng)控制器的要求是能夠與機(jī)器人進(jìn)行通信,具有直線(xiàn)插補(bǔ)及圓弧插補(bǔ)基本功能。因此本系統(tǒng)選擇了具有直線(xiàn)插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)等功能,I/O接口豐富,高速度、高精度、性能穩(wěn)定的雷賽SMC6480運(yùn)動(dòng)控制器。SMC6480提供了10/100M網(wǎng)絡(luò)接口用于與上位機(jī)通信,RS232用于連接顯示屏,交互界面采用組態(tài)王軟件開(kāi)發(fā),如圖3所示。
十字滑臺(tái)的X、Y軸均選擇型號(hào)為T(mén)KK6010P -150-A1-F0-B的線(xiàn)性模組,其滾珠絲杠重復(fù)定位精度可達(dá)±0.003 mm,最大速度300 mm/s。伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器選擇松下的MHMJ022G1U +MADKT 1507E。
編程軟件Motion6480裝于上位機(jī)上,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)控制器與上位機(jī)通信,完成小孔切割程序編制。不同的加工圖形可以提前編好程序并編號(hào),作為子程序1、子程序2等,在機(jī)器人編程時(shí)可以直接調(diào)用這些子程序。Motion6480軟件可以對(duì)運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置、程序的編輯及上傳,采用G代碼編程,編程方便快捷,編程界面如圖4所示。對(duì)于加工一些復(fù)雜的圖形,可以利用數(shù)控自動(dòng)編程軟件轉(zhuǎn)成G代碼后導(dǎo)入Motion6480軟件,再上傳到運(yùn)動(dòng)控制器。
切割系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)包括:每個(gè)軸的加速度、減速度、插補(bǔ)加速度、插補(bǔ)減速度、軟件限位等關(guān)鍵參數(shù),如圖5所示。
機(jī)器人常用的現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)型通信方式有:Device Net、EtherCAT、Profinet、Profibus等。KUKA機(jī)器人為每位用戶(hù)免費(fèi)提供了一個(gè)EtherCAT模塊,因此本系統(tǒng)使用運(yùn)動(dòng)控制器上的I/O與機(jī)器人控制柜內(nèi)的Ethercat模塊上的I/O連接,通過(guò)KUKA機(jī)器人軟件workvisual進(jìn)行配置。工業(yè)機(jī)器人給運(yùn)動(dòng)控制器發(fā)送程序啟動(dòng)信號(hào),運(yùn)動(dòng)控制器執(zhí)行切割程序。
運(yùn)動(dòng)控制器執(zhí)行程序完畢給機(jī)器人發(fā)送一個(gè)完成信號(hào),機(jī)器人執(zhí)行下一個(gè)動(dòng)作。
通過(guò)對(duì)薄板工件進(jìn)行切割加工來(lái)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的機(jī)器人小孔激光切割系統(tǒng)。
步驟1:在上位機(jī),用運(yùn)動(dòng)控制器調(diào)試編程軟件Motion6480進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和小孔切割編程。
步驟2:編程結(jié)束檢查確認(rèn)后,不開(kāi)激光試運(yùn)行切割系統(tǒng)。若出現(xiàn)錯(cuò)誤返回步驟1,若無(wú)誤執(zhí)行步驟3。
步驟3:接通末端執(zhí)行器裝置電源,正式運(yùn)行切割系統(tǒng)。
步驟4:機(jī)器人將末端執(zhí)行器移動(dòng)到待加工位置,機(jī)器人通過(guò)I/O給向運(yùn)動(dòng)控制器一個(gè)發(fā)送到位信號(hào),運(yùn)動(dòng)控制器內(nèi)的部程序開(kāi)始執(zhí)行,十字滑臺(tái)執(zhí)行小孔切割動(dòng)作。
步驟5:切割動(dòng)作完成后,運(yùn)動(dòng)控制器通過(guò)I/O給向機(jī)器人發(fā)送一個(gè)動(dòng)作完成信號(hào)。
步驟6:判斷是否已完成全部切割任務(wù)。若未完成全部任務(wù),則重復(fù)步驟4;若已完成全部任務(wù),則末端執(zhí)行器返回程序設(shè)置點(diǎn),到位后程序結(jié)束。
設(shè)置切割速度為18 mm/min,切割直徑為0.5 mm的小孔,厚度為1 mm薄板的工件,加工400個(gè),如圖6所示。采用VMS4030型2.5D光學(xué)影像測(cè)量?jī)x隨機(jī)選取其中的100個(gè)進(jìn)行測(cè)量孔徑。測(cè)量數(shù)據(jù)如表2所示,表中數(shù)據(jù)為實(shí)測(cè)尺寸與基本尺寸之差。
表2 測(cè)量數(shù)據(jù)
樣本容量為100,分組數(shù)K取9,級(jí)差R=Xmax-Xmin=16 μm,組距d=R/K-1=2 μm,組界為Xmin+(J-1)d±d/2 (J=1,2,3,…,9),經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)和計(jì)算得到頻數(shù)分布表見(jiàn)表3。進(jìn)而畫(huà)出直方圖如圖7所示,可以看出,各矩形中點(diǎn)連線(xiàn)近似正態(tài)分布,說(shuō)明不存在變值系統(tǒng)誤差。標(biāo)準(zhǔn)差S反應(yīng)加工尺寸的分散程度,由隨機(jī)誤差決定,表明系統(tǒng)能達(dá)到的加工精度,當(dāng)誤差分布符合正態(tài)分布時(shí),通常按分布范圍6S確定加工精度。因此本系統(tǒng)加工精度為 0.03 mm。
表3 頻數(shù)分布表
高精度激光小孔切割機(jī)器人主要應(yīng)用于精密切割工藝,利用十字滑臺(tái)的聯(lián)動(dòng)作用實(shí)現(xiàn)小孔切割,與機(jī)器人配合,在機(jī)器人工作空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)小孔多位置的切割。不僅實(shí)現(xiàn)了切割的多樣性,也完成了切割小孔的工藝需求。本文設(shè)計(jì)的機(jī)器人激光切割系統(tǒng),與直接使用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行激光切割相比,速度快、精度高;與使用五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床加工相比降低了生產(chǎn)成本,對(duì)工業(yè)機(jī)器人和激光切割技術(shù)在汽車(chē)制造及其他領(lǐng)域中的應(yīng)用研究有重要參考價(jià)值。