彭斌,盛小文,陳加坤,劉銀初,吳松濤
(江西中煙有限責(zé)任公司井岡山卷煙廠,江西 吉安 343000)
薄板烘絲機是卷煙制絲加工的重要設(shè)備,主要采用熱傳導(dǎo)和熱對流兩種方式對來料煙絲進行干燥脫水,使之達到成品煙絲工藝設(shè)定的含水率。薄板烘絲機使用蒸汽加熱筒壁和形成工藝熱風(fēng),工作過程中會產(chǎn)生大量的蒸汽冷凝水,必須及時排放,否則,會降低薄板烘絲機換熱效率,甚至引發(fā)水錘而損壞設(shè)備。為了最大限度地利用冷凝水的熱量,有效節(jié)能降耗,我廠針對車間現(xiàn)有的兩臺薄板烘絲機均設(shè)有蒸汽冷凝水回收系統(tǒng),用于將薄板烘絲機排放的冷凝水回收至鍋爐房再利用。因此,維護好蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)對薄板烘絲機冷凝水的正常排放,進而保障設(shè)備性能至關(guān)重要。
改進前薄板烘絲機烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)主要由冷凝水回收罐、液位傳感器、回收泵(離心泵)及相應(yīng)的管路等組成,如圖1所示。冷凝水回收罐收集來自薄板烘絲機旋轉(zhuǎn)接頭及熱交換器中流出的高溫冷凝水,回收罐內(nèi)安裝有檢測高低液位的傳感器,當(dāng)回收罐內(nèi)冷凝水達到高液位后,高液位檢測傳感器將產(chǎn)生液位超高信號,PLC控制器根據(jù)該信號控制回收泵啟動將冷凝水輸送回鍋爐房回收利用,直到回收罐內(nèi)液位重新低于低液位后停止回收泵。
圖1 改進前薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)示意圖
在日常實際生產(chǎn)過程中,尤其是首批生產(chǎn)時,經(jīng)常出現(xiàn)回收罐水位超高后,回收泵啟動運行,但是,冷凝水回收罐液位不會下降反而不斷上升的故障表現(xiàn)。通過排查分析,發(fā)現(xiàn)冷凝水回收罐至回收泵間的管路并無阻塞和泄漏,且回收泵在機械上和電氣上也無故障,造成該現(xiàn)象的原因很可能是回收泵在泵送高溫冷凝水時發(fā)生了“氣蝕”現(xiàn)象,使泵內(nèi)積存了空氣。實際處理該故障的方法也驗證了這一推測。當(dāng)該故障發(fā)生時,維修人員首先打開直排截止閥將回收罐中的冷凝水排入地下,使泵停止工作后關(guān)閉直排閥,然后卸去泵頂部注水口的絲堵,往泵內(nèi)注滿水后重新安裝絲堵,最后等待泵重新啟動,打開泵頂部的排氣閥適當(dāng)排氣后關(guān)閉排氣閥,冷凝水回收泵即可恢復(fù)正?!,F(xiàn)有薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)存在以下問題。
(1)上位機缺乏對冷凝水位超高的醒目的監(jiān)控報警提示,現(xiàn)場人員不能及時發(fā)現(xiàn)冷凝水回收異常,導(dǎo)致薄板烘絲機飽和蒸汽輸送管道內(nèi)及熱交換器內(nèi)存留大量冷凝水不能及時排空,繼而導(dǎo)致生產(chǎn)階段筒壁溫度及熱風(fēng)波動較大,影響了烘絲工藝質(zhì)量的穩(wěn)定性。
(2)由于該故障出現(xiàn)頻次較高,現(xiàn)有的處理方法較為煩瑣,而且由于作業(yè)空間的局限性,處理過程中容易被高溫蒸汽管路燙傷,不僅增加了人員勞動強度,還存在一定的安全隱患。
(3)蒸汽冷凝水回收異常會增加薄板烘絲機工作時的蒸汽消耗量,同時,為了不影響生產(chǎn),在處理該故障的過程需要打開截止閥,將回收罐中接近飽和溫度的冷凝水直排地下,造成一定的能源浪費,增加了生產(chǎn)成本。
為了提高薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,針對該系統(tǒng)目前存在的問題,結(jié)合實際情況對此進行了優(yōu)化改進。
現(xiàn)有冷凝水回收泵為格蘭富士CR3型號的離心泵,為了解決回收泵在泵送高溫冷凝水時因“氣蝕”導(dǎo)致的抽空,在現(xiàn)有回收泵頂部的排氣閥口上增設(shè)了一個斯派莎克AE30型號的自動排空閥,如圖2所示。
圖2 改進后薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)示意圖
由薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)工作原理可知,生產(chǎn)過程中回收罐中冷凝水達到高液位的次數(shù)會比較多,因此現(xiàn)有回收罐冷凝水達到高液位后上位機監(jiān)控畫面顯示“冷凝水位超高”的文本報警,并不能直接反映故障狀態(tài),而且對于不會時刻關(guān)注上位機監(jiān)控畫面的操作人員而言,也很難起到及時提醒的作用。為此,根據(jù)薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)實際工作情況,在現(xiàn)有PLC和HMI的平臺上設(shè)計并實現(xiàn)了冷凝水回收異常的預(yù)警功能:在PLC控制程序中利用采集的烘絲機工作狀態(tài)信號和冷凝水高、低液位檢測信號作邏輯判斷,當(dāng)烘絲機處于工作狀態(tài),高、低液位檢測的開關(guān)信號均為1,且持續(xù)時間大于等于3min時,HMI將彈出“冷凝水位超限,請及時檢查!”的報警窗口,同時觸發(fā)電控柜上的警笛響起;當(dāng)烘絲處于工作狀態(tài),高、低液位檢測的開關(guān)信號均為0,且持續(xù)時間大于等于2min時,HMI將彈出“冷凝水位過低,請及時檢查!”的報警窗口,同時觸發(fā)電控柜上的警笛響起。只有預(yù)警條件不滿足時或現(xiàn)場操作人員按下故障確認按鈕,彈窗和警笛聲才會消除。
經(jīng)過上述兩方面的改造后,薄板烘絲機蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)回收泵抽空的故障現(xiàn)象基本消除,同時,針對日常有其他方面原因(例如,檢修期間將冷凝水回收管路上常開閥門關(guān)閉后遺忘打開)造成的冷凝水回收異常,預(yù)警功能及時有效地提醒、幫助現(xiàn)場操作人員發(fā)現(xiàn)問題,大大地降低了人員的勞動強度,提高了冷凝水回收系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,減少了能源的浪費。