摘要:受水質(zhì)中Fe2+、S2-、SRB含量超標(biāo)影響,G區(qū)塊實(shí)施深部調(diào)驅(qū)過程中存在聚合物溶液成膠率低問題,通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究,確定了適合G區(qū)塊Fe2+、S2-、SRB含量范圍,對(duì)化學(xué)藥劑法、氧化劑和紫外光殺菌法和曝氧法等三種方案對(duì)比,確定自然曝氧法最佳,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果好,聚合物粘度保留率95%以上,成膠合格率92.5%,成膠強(qiáng)度5535mPa.s。
主題詞:深部調(diào)驅(qū) 聚合物 成膠強(qiáng)度 影響因素 分析研究
1.概況
G區(qū)塊為中孔高滲普通稠油油藏,上報(bào)含油面積2.85平方公里,石油地質(zhì)儲(chǔ)量850萬噸,平均孔隙度20.5%,滲透率455.5mD,儲(chǔ)層連通性好,非均質(zhì)性強(qiáng),目前采用注水開發(fā),共有油井85口,注水井26口,日注水量1500噸,日產(chǎn)液量1706噸,日產(chǎn)油量145噸,綜合含水91.5%,采油速度0.62%,地質(zhì)儲(chǔ)量采出程度25.5%,可采儲(chǔ)量采出程度83.6%。
2.開發(fā)中存在問題
整體來看,G區(qū)塊已進(jìn)入注水開發(fā)中后期,注入水水竄嚴(yán)重,常規(guī)注水調(diào)整難以進(jìn)一步提高采收率,為此2019年以來,G區(qū)塊優(yōu)選6個(gè)井組實(shí)施深部調(diào)驅(qū)試驗(yàn),采用有機(jī)鉻凝膠體系,實(shí)施過程中存在成膠強(qiáng)度達(dá)不到方案設(shè)計(jì)要求問題,聚合物溶液粘度短時(shí)間內(nèi)大幅度下降,粘度損失率90%以上,具體如表1所示,為此有必要開展調(diào)驅(qū)劑成膠強(qiáng)度低原因分析,明確影響成膠強(qiáng)度主控因素,提出針對(duì)性技術(shù)對(duì)策,改善區(qū)塊深部調(diào)驅(qū)實(shí)施效果。
2.1成膠強(qiáng)度低原因分析
通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整分析,可能影響調(diào)驅(qū)劑性能因素主要有四方面,即設(shè)備、藥劑質(zhì)量、人員因素及水質(zhì),逐個(gè)因素進(jìn)行排查,確定影響成膠強(qiáng)度主控因素。首先是設(shè)備因素,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)驅(qū)劑配制、攪拌等所有設(shè)備進(jìn)行檢查,均無出現(xiàn)異常;二是藥劑質(zhì)量,進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢測(cè),全部合格;三是人員因素,現(xiàn)場(chǎng)操作人員完全按照操作流程進(jìn)行各項(xiàng)工作;四是水質(zhì)因素,通過對(duì)配制藥劑水質(zhì)進(jìn)行分析,對(duì)比《有機(jī)鉻凝膠體系配液水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)中Fe2+、S2-、SRB(硫酸鹽還原菌)含量超標(biāo),導(dǎo)致聚合物溶液成膠強(qiáng)度偏低。
3.主控因素剖析
3.1單一因素影響
通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),以控制單一參數(shù)方法,落實(shí)Fe2+、S2-、SRB對(duì)聚合物粘度影響,首先是Fe2+,少量Fe2+就會(huì)對(duì)聚合物溶液產(chǎn)生強(qiáng)烈影響,如Fe2+含量為2.0mg/L時(shí),聚合物溶液粘度損失率高達(dá)85%以上,要求Fe2+濃度應(yīng)控制在0.5mg/L以下;其次是S2-,其濃度控制在1.0mg/L之內(nèi),對(duì)聚合物溶液濃度基本無影響;三是硫酸鹽還原菌量,當(dāng)SRB含量200個(gè)/L時(shí),聚合物溶液粘度保留率95%以上,當(dāng)SRB含量500個(gè)/L時(shí),聚合物溶液粘度保留率60%以下,因此SRB含量控制在200個(gè)/L以內(nèi)。
3.2組合因素影響
為落實(shí)Fe2+、S2-、SRB三種因素疊加下聚合物溶液粘度變化情況,開展室內(nèi)實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,三者共同作用下,聚合物溶液粘度降低更快,其中Fe2+起主要作用。
綜合上述分析,確定G區(qū)塊有機(jī)鉻凝膠體系水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn),即Fe2+濃度制在0.5mg/L以下,S2-濃度控制在1.0mg/L之內(nèi),SRB含量在200個(gè)/L以下。
4.技術(shù)對(duì)策研究及效果
4.1方案對(duì)比優(yōu)化
(1)化學(xué)藥劑法
利用化學(xué)藥劑消除水質(zhì)中Fe2+、S2-、SRB,其中戊二醛可以處理Fe2+、S2-,碳酸氫鈉可殺死硫酸鹽還原菌,通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),確定2種藥劑濃度為0.05%,聚合物強(qiáng)度可以達(dá)到5500mPa.s.
(2)氧化劑和紫外光殺菌法
利用戊二醛消除Fe2+、S2-,使用紫外光進(jìn)行殺菌,處理后聚合物成膠強(qiáng)度5530 mPa.s
(3)曝氧法
通過增加水質(zhì)與氧氣接解概率,殺死硫酸鹽還原菌,同時(shí)使Fe2+、S2-部分氧化,處理后聚合物成膠強(qiáng)度5400 mPa.s。
整體來看,三種方案均可以殺死硫酸鹽還原菌,消除Fe2+、S2-對(duì)成膠強(qiáng)度影響,但考慮到投入產(chǎn)出比、操作方便性等,自然曝氧法最佳。
4.2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施
2020年上半年,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程進(jìn)行改造,采用曝氧法對(duì)配用水處理,取得較好效果,聚合物粘度保留率95%以上,成膠合格率92.5%,平均成膠強(qiáng)度5535mPa.s.
4.3結(jié)論及認(rèn)識(shí)
(1)G區(qū)塊實(shí)施深部調(diào)驅(qū)過程中存在聚合物溶液成膠率低問題,影響水驅(qū)油效果。
(2)明確影響成膠強(qiáng)度因素,即水質(zhì)中Fe2+、S2-、SRB,F(xiàn)e2+為主要因素。
(3)確定了適合G區(qū)塊Fe2+、S2-、SRB含量范圍,即Fe2+濃度制在0.5mg/L以下,S2-濃度控制在1.0mg/L之內(nèi),SRB含量在200個(gè)/L以下。
(4)通過方案對(duì)比優(yōu)化,自然曝然法最佳,投資少,可操作性強(qiáng)。
(5)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果好,聚合物粘度保留率95%以上,成膠合格率92.5%,成膠強(qiáng)度5535mPa.s。
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作者簡介:
蘇野,男,1969年12月出生遼寧岫巖,滿族,工程師,1991年畢業(yè)于遼河石油學(xué)校油田應(yīng)用化學(xué)專業(yè),2006年1月年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),現(xiàn)于遼河油田公司錦州采油廠工藝研究所從事油田堵水調(diào)剖工作。