李芯茸 可卜文
玉溪紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 云南玉溪 653101
2020年,隨著煙草行業(yè)“精益管理、精益制造”的發(fā)展路線不斷推進(jìn)。玉溪卷煙廠卷包一車間為全面貫徹“精益管理、精益制造”的發(fā)展理念,對于市場反饋的質(zhì)量問題,提出了多項全新的指標(biāo),其中車間希望專項小組至少消除80%封條質(zhì)量缺陷。
專項小組對煙箱封條存在的質(zhì)量缺陷展開調(diào)查,調(diào)查結(jié)果如下表所示:
表1-1 2020年12月7日-11日5#-9#封箱機封條質(zhì)量缺陷數(shù)量調(diào)查表(單位:件)
表1-2 2020年12月7日-11日5#-9#封箱機封條質(zhì)量缺陷種類頻次調(diào)查表(單位:件)
調(diào)查結(jié)果表明:封條翹邊和封條皺折、歪斜導(dǎo)致的箱封條質(zhì)量缺陷占比高達(dá)84.3%,只需完全消除封條翹邊和封條皺折、歪斜就能完成車間對專項小組提出的目標(biāo)。
(1)張緊彈簧的拉力作用于支架后轉(zhuǎn)換成壓輪對煙箱的壓力,壓輪壓力越大箱封條與煙箱粘貼越牢靠,箱封條與煙箱粘緊程度越好?,F(xiàn)用彈簧勁度系數(shù)為0.2N/mm。
(2)現(xiàn)使用的煙箱封條壓輪是空心結(jié)構(gòu),且材質(zhì)較硬,在封箱的過程中對箱封條的貼合性差,見圖1。
圖1 原用空心壓輪示意圖
(3)在封箱過程中箱封條貼合的時間越充分,箱封條與煙箱貼合越可靠,封箱速度下限需滿足4件/分鐘的生產(chǎn)要求,保證封箱過程互不干涉的最小時間間隔為9s,煙箱封條長度為0.6m。
最小封箱速度V =N·L/(60s-N·9s)=0.1m/s
N:每分鐘封箱數(shù)量
L:每個煙箱的封條長度
實測的封箱時間為2.65s。
實際封箱速度V=L/S=0.6m/2.65s≈0.226m/s
L:每個煙箱的封條長度
S:每個煙箱貼封條的時間
封箱速度在≥0.1m/s的情況下可以適當(dāng)降低,來提高封箱質(zhì)量。
改進(jìn)方法:
(1)彈簧改進(jìn)。根據(jù)彈簧勁度系數(shù)公式F=k*(b-a),可得增加彈簧的勁度系數(shù)可以增加彈簧在工作時的壓力。采用增加彈簧勁度系數(shù)的方法來對彈簧進(jìn)行改進(jìn),將彈簧原彈性系數(shù)從0.2N/mm增大到0.3N/mm,并進(jìn)行壓輪壓力的試驗論證[1]。
表2-1 彈簧壓力上機試驗記錄表(單位:N)
增大彈簧勁度系數(shù)后,壓輪壓力增大至11.4N。
(2)壓輪改進(jìn)。對壓輪重新進(jìn)行設(shè)計,保持原封條壓輪尺寸,將空心結(jié)構(gòu)改變?yōu)閷嵭薪Y(jié)構(gòu),并選用材質(zhì)較軟的聚氨酯(CPU 40A-30A)制作壓輪的橡膠圈,并進(jìn)行模擬試驗來檢測壓輪與封條作用時的貼合性。
論證方法:壓輪進(jìn)行上機試驗,測試壓輪涂白覆蓋率。
表2-2 壓輪覆蓋率上機試驗記錄表(單位:%)
通過降低硬度使壓輪達(dá)到了良好涂白覆蓋效果,小組決定采用聚氨酯(CPU 40A-30A)作為壓輪外圈材料。
(3)封箱速度改進(jìn)。專項小組通過增加被動鏈輪的齒數(shù),從而增大鏈傳動傳動比,實現(xiàn)降速。增加被動鏈輪的齒數(shù)需要的周期短、且費用少、結(jié)構(gòu)簡單便于設(shè)計,其缺點在于可降低的封箱速度有限。當(dāng)增大鏈傳動傳動比無法滿足使用時,視情況選擇備選方案更換調(diào)速電機或加裝齒輪減速箱。
封箱速度及鏈輪齒數(shù)的計算:
現(xiàn)用的被動鏈輪的齒數(shù)為16齒,鏈傳動比為:
i= Z2/Z1=16/24=0.67。
Z2:從動鏈輪齒數(shù)
Z1:主動鏈輪齒數(shù)
根據(jù): D=m*(z+2),(D:鏈輪齒頂圓直徑;m:被動鏈輪模數(shù)為6,z:鏈輪齒數(shù)),計算出鏈輪尺寸[2]:
表3-1 鏈輪齒數(shù)/尺寸對應(yīng)表
并且,小組考量空間改造的限制因素,根據(jù)鏈輪齒頂圓直徑及各機構(gòu)間距,當(dāng)齒數(shù)增加至18與20齒時,不會對任何機構(gòu)產(chǎn)生擦碰;當(dāng)增加至22齒時就與伸縮活動軸發(fā)生擦碰,當(dāng)增加至24齒時會同時與伸縮活動軸和支撐框架擦碰。
綜上所述,小組最終決定采用齒數(shù)為20齒的齒輪作為被動鏈輪,鏈傳動比為:i= Z2/Z1=24/20=0.83,
Z2:從動鏈輪齒數(shù)
Z1:主動鏈輪齒數(shù)
通過原用16齒被動鏈輪(0.226m/s)的封箱速度可以得出被動鏈輪齒數(shù)與封箱速度的對應(yīng)關(guān)系,即可計算出20齒被動鏈輪的封箱:
20齒被動鏈輪封箱速度:V=(16×0.226m/s)/N=0.181m/s
N:鏈輪齒數(shù)
V:封箱速度
通過增加被動鏈輪的齒數(shù),增大鏈傳動傳動比的方案將封箱速度降低至0.181m/s大于最小封箱速度0.1m/s。
專項小組對8#、9#兩臺封箱機按照上述方案進(jìn)行技術(shù)改造,并投進(jìn)行為期4周的對比實驗(每周生產(chǎn)6個工作日,4周合計24個工作日),與其余未進(jìn)行技術(shù)改造的5#、6#、7#三臺封箱機進(jìn)行對比,進(jìn)一步來檢驗技術(shù)改造效果。
箱封條質(zhì)量技術(shù)改造后,于2020年12月21日至2021年1月16日對5#-9#封箱機封條質(zhì)量缺陷數(shù)量進(jìn)行分類統(tǒng)計,以檢驗技術(shù)改造的實際效果。效果檢驗數(shù)據(jù)如下表所示:
表3-2 封箱機封條質(zhì)量缺陷種類頻次調(diào)查表(單位:件)
表3-3 技術(shù)改造與未改造的平均箱封條缺陷數(shù)量統(tǒng)計表(單位:件)
專項小組對封箱機的技術(shù)改造完成后,雖然并未完全消除封條翹邊、封條皺折、歪斜這兩類質(zhì)量缺陷,但封條翹邊、封條皺折、歪斜的缺陷數(shù)量大幅降低,其它封條質(zhì)量缺陷數(shù)量也有減少,可以得出:
(1)此次技術(shù)改造主要在攻克封條翹邊、封條皺折、歪斜這兩類質(zhì)量缺陷上有突出成效。
(2)此次技術(shù)改造提高了煙箱在封箱過程中的穩(wěn)定性,使得其余封條質(zhì)量缺陷數(shù)量也有一定程度的減少。
對比技術(shù)改造后的缺陷數(shù)量與未改造的缺陷數(shù)量,同比減少了88.8%,完成了車間對專項小組提出的至少消除80%封條質(zhì)量缺陷的技術(shù)改造目標(biāo)。
此次封箱機技術(shù)改造方案在8#、9#封箱機上應(yīng)用后取得了良好的效果,達(dá)到了消除80%封條質(zhì)量缺陷的目標(biāo)。由于此次技術(shù)改造費用低、周期短、實施難度小,專項小組與車間商議后,決定將此次封箱機的技術(shù)改造推廣到余下的10臺套封箱機上,并于2021年2月前完成。
綜上所述,箱封條壓力、封條與紙箱貼合度、封箱速度對封箱效果的影響較為明顯。因此,在封箱過程中只要能夠有效解決上述3個影響因素中存在的問題,就能達(dá)到良好的封箱效果。