方 進 羅召錢
(中國石油西南油氣田公司川西北氣礦,四川 江油 621700)
伴隨著四川盆地北部地區(qū)深層海相碳酸鹽巖氣藏取得重大勘探開發(fā)突破[1],中低含硫天然氣的安全高效開采成為實現(xiàn)氣田高質(zhì)量發(fā)展的攻堅方向之一。干法脫硫作為含硫氣田開發(fā)初期小規(guī)模凈化處理的主要手段,在工藝管理模式上的不斷優(yōu)化創(chuàng)新,不僅是為了滿足日益增長的氣田開發(fā)需要,更是為了滿足“綠色礦山”的建設要求。
為此,針對傳統(tǒng)管理模式中制約天然氣干法脫硫高效運行中存在的一系列問題,摸索并建立了天然氣干法脫硫“一站式”創(chuàng)新模式[2]。
隨著全球能源消費持續(xù)回暖,消費結(jié)構(gòu)進一步向清潔化發(fā)展,天然氣已成為當今全球三大主力能源之一。作為世界上最早開發(fā)和利用天然氣的區(qū)域,四川盆地常規(guī)和非常規(guī)兩類天然氣資源總量38×1012m3,累計探明4.1×1012m3。區(qū)塊勘探開發(fā)逐步由陸相向海相、由淺層向深層、超深層探索發(fā)展,后續(xù)勘探開發(fā)任務將會更加復雜。尤其是深層、超深層海相氣藏,氣質(zhì)組分更為復雜,多含硫化氫毒性氣體,有較大的安全、環(huán)保風險,對天然氣的處理能力也提出了更高的要求[3-5]。天然氣的含硫量作為脫硫工藝選擇的重要依據(jù)之一,通常用潛硫量表示。一般來說,潛硫量在10 t/d以上時,選擇化學/物理溶劑吸收法脫硫H2S,如胺法脫硫(MDEA),常用于大規(guī)模脫硫;當潛硫量介于0.2~10 t/d時,常選擇液相直接氧化還原工藝,如絡合鐵法;當潛硫量小于0.2 t/d時,常選用干法脫硫工藝。四川盆地北部地區(qū)中低含硫天然氣井潛硫量通常小于0.2 t/d,結(jié)合干法脫硫工藝流程簡單、投資低、占地面積小等優(yōu)勢,因此干法脫硫成為盆地含硫量較低氣井的主流凈化工藝[6]。
但在干法脫硫傳統(tǒng)生產(chǎn)管理中存在一定弊端,一方面脫硫劑的使用、富劑的處置面臨不同的承包商,多責任主體使得工作界面交叉復雜,管理難度大,脫硫質(zhì)量難以把控。另一方面,傳統(tǒng)模式以脫硫劑使用量為標準,對不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、不同服務商和不同的施工人員進行分開結(jié)算,程序復雜、誤差較大。實際使用的脫硫劑硫容高低由企業(yè)自行承擔,脫硫服務商對服務質(zhì)量的持續(xù)提升上顯得動力不足。再者,脫硫劑的更換多采用現(xiàn)場人工掏填的方式,脫硫富劑不可避免的與人員和現(xiàn)場環(huán)境接觸,安全管控風險大[7-10]。因此,為了優(yōu)化脫硫管理流程、提升工藝效果、降低作業(yè)風險,天然氣干法脫硫一站式模式成為加速含硫天然氣高質(zhì)量開采的內(nèi)在需求與必然選擇。
在對傳統(tǒng)脫硫模式與歷史經(jīng)驗進行充分調(diào)研與總結(jié)研判后,從工藝流程設計、現(xiàn)場建設施工、生產(chǎn)運行管理三大過程管控入手,改革多責任主體、分步設計、分散施工的傳統(tǒng)脫硫模式,重塑管理流程,整合服務商資源,同時對脫硫設備撬裝化、一體化,從根本上杜絕脫硫劑與現(xiàn)場人員和環(huán)境的接觸,消除作業(yè)安全隱患(圖1)。其次,借鑒最新的天然氣計價模式,以經(jīng)濟杠桿激勵脫硫服務質(zhì)量提升。再者,以信息化手段進行可視化協(xié)同設計和全過程安全管控,推動脫硫管理實現(xiàn)高效、安全、環(huán)保的目標。
圖1 一站式脫硫管理總體框架示意圖
在工藝流程設計方案上(圖2),與技術(shù)服務方協(xié)同開展集成化流程與裝置設計:整合傳統(tǒng)原料氣處置工藝,進行施工安裝及運行管理的整體化與便捷化改造,要求脫硫設備能撬裝化快速拆裝,脫硫設備能整體拉運更換,能以脫硫塔為容器將脫硫富劑密閉運輸直接返廠無害化統(tǒng)一處置,消除脫硫劑現(xiàn)場裝卸,杜絕廢劑自燃和粉塵污染等隱患,達到快速、安全、環(huán)保的目的。
圖2 一站式脫硫施工運行流程示意圖
在地面工程建設方案上,打破“建設初期分步設計、采購,建設后期分段施工、試運投產(chǎn)”的傳統(tǒng)建設工程模式,推行設備設施“工廠化預制、一體化集成、橇裝化安裝”的施工方案,加速新井地面工程的快建投產(chǎn)。
在脫硫運行方案上,首先是改變脫硫劑的傳統(tǒng)更換方式,由生產(chǎn)現(xiàn)場在脫硫塔內(nèi)人工掏填脫硫劑,現(xiàn)場打包脫硫劑裝車分散處置的方式優(yōu)化為小單元整體替換,脫硫富劑連帶舊塔一起整體拉運回廠處置。全程無脫硫富劑暴露,減輕員工操作強度,降低環(huán)境風險。其次是圍繞脫硫服務更換重點環(huán)節(jié),梳理一站式脫硫管理界面,明確交接內(nèi)容,將傳統(tǒng)模式的放空泄壓、氮氣置換、設備打開、裝卸料、升壓驗漏、富劑處置等多個環(huán)節(jié)優(yōu)化整合,消減人在工藝流程切換中的不安全行為。最后實施屬地管理單位與脫硫服務單位合體同責的管理制度,實現(xiàn)雙方監(jiān)督管理與現(xiàn)場操作人員相對獨立,保證最大發(fā)揮設備設施裝置能效,提高固定資產(chǎn)使用率,推動脫硫服務、產(chǎn)品質(zhì)量提升。
借鑒我國最新的天然氣能量熱值計價方式,合理利用經(jīng)濟杠桿,摸索出以天然氣硫含量為基礎,處理原料氣量為標準的新型計價模式。該模式以一定時期在線監(jiān)測硫化氫的平均值對比基準價氣質(zhì)條件的差值百分比進行折算,計算公式如下:
式中,F(xiàn)為結(jié)算價款,元;V0H2S為標準狀況下處理氣井原料氣的體積,Nm3;V1H2S為標準狀況下處理原料氣的H2S體積百分數(shù);V2H2S為標準狀況下基準價的H2S體積百分數(shù);F0為基準價,元/Nm3。
其中,基準價F0按不同氣井的情況定制發(fā)布,主要由固定資產(chǎn)購置安裝、脫硫服務生產(chǎn)現(xiàn)場管理操作人員配置、含硫原料氣凈化處置等費用綜合折算得到。計算參數(shù)較傳統(tǒng)模式更科學且易獲取,一次脫硫整體結(jié)算,有效解決傳統(tǒng)模式導致的計價難題,加深服務商參與度,提高服務商積極性,在科學結(jié)算的同時確保服務質(zhì)量。
在天然氣干法脫硫“一站式”管理模式中,信息化手段輔助全過程管理效率的提升。
一是搭建屬地管理方與服務商的實時交流平臺,構(gòu)建高效管控基礎,將傳統(tǒng)模式中較為低效的人對人當面交流,轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上的多線程高效實時交流,實現(xiàn)設計和建設等重要信息的高速無障礙傳輸和快速處理,輔助決策與及時響應。
二是通過電子設備和服務系統(tǒng),加強屬地管理方對服務商的可視化全過程監(jiān)督,保障施工安全與服務質(zhì)量。
三是通過多樣化的培訓手段,利用信息技術(shù)促進員工和服務商職業(yè)技能提升,同時加強服務商的能力評估與績效考核,打造出與天然氣干法脫硫“一站式”新模式相匹配的人才隊伍。
近年來,四川盆地北部地區(qū)深層海相碳酸鹽巖氣藏開發(fā)上取得重大突破,促進了天然氣干法脫硫“一站式”脫硫的管理變革與提升。自2018年開始,針對川西北部中低含硫邊遠氣井分布廣、含硫量相對較低、脫硫集中處理難度大、脫硫成本高等特點,先后在區(qū)域內(nèi)4口新投產(chǎn)井中成功應用了干法脫硫“一站式”模式,為該模式的優(yōu)化、評估和推廣使用積累了實踐經(jīng)驗。
L016-H1井是中國石油西南油氣田公司川西北氣礦部署在川西北部區(qū)域九龍山區(qū)塊的一口滾動勘探開發(fā)井。該井日產(chǎn)氣量約40×104m3/d、日產(chǎn)液量為2 m3,開井初期井口硫化氫含硫較低,無需特殊處理。隨開發(fā)周期增加,天然氣硫化氫含量上升至70 mg/m3,而區(qū)塊內(nèi)尚無其他凈化設施可依托。
在“一站式”干法脫硫模式的指導下,L016-H1井現(xiàn)場采用服務商提供的5臺撬裝脫硫塔。脫硫塔均采用標準化設計和模塊化連接,整體占地面積小,且可根據(jù)生產(chǎn)需要對模塊靈活增減和組合。工藝單元采用先集散再整裝的方式,各單元之間的連接也由傳統(tǒng)焊接優(yōu)化為可拆卸的法蘭連接,可有效提高運輸和現(xiàn)場安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)效率。
當脫硫塔吸附飽和時,流程上切換備用脫硫塔,吸附飽和塔則開始進行吊裝更換工作,將裝填有新脫硫劑的脫硫新塔直接替換吸附飽和塔。通過整體吊裝更換實現(xiàn)脫硫富劑的全過程密閉輸送,返廠無害化統(tǒng)一處置。傳統(tǒng)模式中,此部分工作是由人工從塔內(nèi)掏出脫硫富劑,打包成約50 kg的小包裝后再車輛拉運回廠,脫硫新劑也由相同的方式反向裝填。以A63型脫硫塔每塔裝填脫硫劑4.35 t計算,單塔換劑需搬運174袋脫硫劑,勞動強度大的同時作業(yè)風險也大。相比之下,新模式整體單元吊裝更換的方式不僅更加方便快捷,大幅減少了人力投入,更從根本上杜絕了脫硫劑對人員和環(huán)境的危害。
根據(jù)新型脫硫服務結(jié)算方式,首先通過L016-H1井固定資產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場人員配置情況、傳統(tǒng)模式同類型含硫原料氣凈化處置等費用進行綜合折算,確定出L016-H1井的基準硫化氫含量及對應的基準價,再根據(jù)結(jié)算公式,結(jié)合實際處理氣量及硫化氫含量波動計算最終結(jié)算價格。按L016-H1井產(chǎn)氣硫化氫含量70 mg/m3計算,脫硫服務結(jié)算單價為0.016 4元/m3,較同類型傳統(tǒng)模式脫硫服務折算單價降低約0.05元/m3,使脫硫服務運行成本大幅度下降。更重要的是,相比于傳統(tǒng)模式下單純的買賣脫硫劑,新的結(jié)算方式激勵了服務商通過提高產(chǎn)品硫容來獲得利益。L016-H1井使用過程中硫容最高達32%,相比于傳統(tǒng)模式約13%的使用硫容有了質(zhì)的飛躍,更是刷新了同條件下國內(nèi)新紀錄,為天然氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
L016-H1井在“一站式”模式在的實踐過程中,還合理運用了各類信息化手段促進管理效率提升。依托三維協(xié)同設計程序,搭建了屬地管理方與服務商的實時交流平臺,依托中油系統(tǒng)ERP物資管理平臺,整合傳統(tǒng)模式多環(huán)節(jié)、多渠道物資采購程序為統(tǒng)一采購;在三維設計程序基礎上搭建信息互通鏈接,實時更新物資使用、需求、庫存和供應情況,實現(xiàn)物資全動態(tài)管理。同時充分利用電子攝像頭,無人機實現(xiàn)遠程監(jiān)控,主動監(jiān)測、識別作業(yè)人員資質(zhì)、入場資格、違章行為,管理層和生產(chǎn)人員可以通過現(xiàn)場語音報警、無人機對講等及時控制不安全行為、不安全狀態(tài),保障施工安全與服務質(zhì)量。通過大量的網(wǎng)絡培訓課程、直播教學、新媒體推送等方式,以多元化的手段強化員工和服務商的培訓與考核,有效促進了員工職業(yè)技能提升。
實踐結(jié)果表明,與傳統(tǒng)模式相比(表1),新模式在安全環(huán)保、提質(zhì)增效、降低成本上均取得了顯著的效果。
表1 L016-H1井“一站式”干法脫硫管理模式與傳統(tǒng)模式運行效果對比表
天然氣干法脫硫“一站式”模式的實踐結(jié)果表明,該模式取得了環(huán)保、降本、增效全方面的提升。
1)環(huán)保效果提升。新模式通過以脫硫塔帶脫硫劑整體吊裝替代原有模式現(xiàn)場裝卸脫硫劑的方式,減輕人員勞動強度的同時最大限度削減了脫硫劑的暴露,降低了人員和環(huán)境污染風險。
2)工作效率提升。通過模塊化的設計,簡化流程避免了交叉作業(yè)等問題,在單井產(chǎn)能建設過程中實現(xiàn)了快建快投;整體吊裝更換帶脫硫劑的脫硫塔,簡化了運行環(huán)節(jié),縮短了單次脫硫劑更換時間;新的結(jié)算方式激勵服務商提升脫硫劑硫容,創(chuàng)下同類型硫容全國紀錄,進一步降低脫硫劑更換頻次。
3)運行成本降低。一是新模式減少了以脫硫塔為首的固定資產(chǎn)投入以及脫硫塔的檢維修等成本;二是精簡后的流程減少了人員投入;三是按新的脫硫服務結(jié)算方式,結(jié)算單價大幅降低,推動脫硫服務費用總體顯著下降。