鄧 娟 喬禹寧 陳曉旭
(西安煤礦機械有限公司,陜西 西安 710201)
現(xiàn)有大采高采煤機在井下使用過程中,通過搖臂帶動滾筒做上下擺動,可實現(xiàn)對煤壁的切割作業(yè)。作業(yè)過程中,在采煤機上方會伴隨有大塊煤掉落,此大塊煤會堵塞在采煤機過煤口前端,從而導(dǎo)致煤流無法正常通過采煤機,影響開采效率,嚴重時候還可能會導(dǎo)致采煤機、運輸機等工作面設(shè)備受損停機,嚴重制約煤礦開采效率。這時就需要在采煤機機尾側(cè)安裝破碎裝置對大塊煤進行破碎操作。破碎機構(gòu)通過其內(nèi)部的傳動機構(gòu),主要靠行星減速機構(gòu)進行傳動,由于在破碎大塊煤時候有時會出現(xiàn)負載過大情況,為防止行星機構(gòu)出現(xiàn)損壞,需要安裝機械保護裝置。當機械保護裝置發(fā)生損壞時,就需要快速更換,但現(xiàn)有的機械保護裝置在拆裝時工人需在煤壁側(cè)操作,危險性大且費時費力;且需更換太陽輪,無形中增加成本。在此提出一種機械保護裝置的改進辦法,以此提高采煤機的工作效率。
在破碎機構(gòu)的內(nèi)部,主要是通過一級行星機構(gòu)來傳遞扭矩,由于破碎機構(gòu)在破碎大塊煤過程中,時常會出現(xiàn)負載過大情況,導(dǎo)致傳動系統(tǒng)過載損壞?,F(xiàn)有破碎機構(gòu)通常都是在行星機構(gòu)的太陽輪上設(shè)置一處剪切槽(如圖1 所示),太陽輪外花鍵與破碎電機直接聯(lián)接。
圖1 太陽輪結(jié)構(gòu)
當系統(tǒng)過載時,太陽輪沿剪切槽處斷裂,以此保護整個傳動系統(tǒng),減少損失。太陽輪安裝于破碎機構(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
當外部載荷過大時,太陽輪在剪切槽處發(fā)生斷裂,就需要工人拆開破碎裝置的蓋板來進行更換。需要將行星機構(gòu)完全取出后才能進行更換,會造成工人的費時費力且成本上升,同時在操作時工人需站在煤壁側(cè)位置,工人的受傷風險大大增加,嚴重影響采煤機的開采效率。
根據(jù)最初的機械保護裝置的隱患進行研究,分析工人的費時費力、成本和受傷風險三個問題,對太陽輪的機械保護裝置進行改進設(shè)計:
2.1.1 根據(jù)工人費時費力這個問題進行研究,主要從減少拆裝蓋板這個點入手,由于最初的機械保護裝置是與行星減速器直接相連,就需要先拆蓋板再將行星減速器取出,之后才可以進行相應(yīng)的更換?,F(xiàn)主要辦法是將機械保護裝置的拆裝置于老塘側(cè)位置,就大幅度減少蓋板的拆裝,不需要將行星減速器取出,即可完成更換,省去不少的人力物力。
2.1.2 再根據(jù)更換成本進行研究,最初的機械保護裝置設(shè)計在太陽輪上,一旦出現(xiàn)過載斷裂,就需要更換太陽輪,這樣設(shè)備的正常維護成本就大大增加?,F(xiàn)主要辦法是將太陽輪拆分為兩個零件,即太陽輪和扭矩軸,如圖3、4 所示。
圖3 新太陽輪
圖4 扭矩軸
兩者通過內(nèi)外花鍵聯(lián)接,將原設(shè)計于太陽輪上的剪切槽設(shè)計在扭矩軸上,這樣,當系統(tǒng)出現(xiàn)過載時,扭矩軸從剪切槽處斷裂,太陽輪不會損壞,在更換時只需要更換扭矩軸,太陽輪還可以繼續(xù)使用,無需更換,相比扭矩軸和太陽輪的成本,該問題得到解決。
2.1.3 最后根據(jù)工人的受傷風險進行研究,工人在拆裝機械保護裝置時,就需要工人站在行星頭與破碎滾筒的位置處進行操作,這個方向正好處于煤壁側(cè),液壓支架的保護范圍較小,在拆裝過程中就有較大的受傷風險,且空間狹小,工人操作時勞動強度大,費時費力?,F(xiàn)主要辦法是改變工人的拆裝位置,將機械保護裝置安裝于老塘側(cè)位置,工人只需站在液壓支架內(nèi)進行操作,操作空間大,工人活動自由,可減少工人受傷的風險。
對以上三個問題研究分析,圖5 為改進后的機械保護裝置安裝示意圖,解決費時費力、成本和受傷風險這三個問題。
圖5 改進后的機械保護裝置安裝示意圖
通過對機械保護裝置的改進設(shè)計,新的設(shè)計方案已經(jīng)在MG1000/2550-GWD 機型中得到使用,并成功在陜蒙礦區(qū)中投入使用。從最初的拆裝機械保護裝置時間2 個小時,到現(xiàn)在拆裝時間0.5 個小時,時間大大縮短;從最初的更換成本1326.59元,到現(xiàn)在936.89 元,成本大幅度減少;工人的受傷風險大幅度降低。從使用情況來分析,有效的解決了保護裝置的問題,提高采煤機的工作效率。下一步,根據(jù)實際情況,可將該改進方案繼續(xù)推廣至其他大采高機型的破碎機構(gòu)中。
通過對采煤機破碎裝置中內(nèi)部傳動機構(gòu)的機械保護裝置改進設(shè)計,有效的解決機械保護裝置余留的問題,拆裝時間從2個小時降到0.5 個小時,更換成本從1326.59 元降到936.89 元,受傷風險大幅度降低。從數(shù)字大小來分析,都降低了至少30%,達到預(yù)期的改進辦法,提高大采高采煤機的工作效率。