張青林 趙永芬 屈濤 王德強
摘要:螺桿泵在正常運行中驅動端出現漏油,在經過維修人員的檢查維修后沒有發(fā)現原因,也沒有解決漏油的故障,因此決定對該螺桿泵進行解體,分析產生漏油的原因,解決漏油故障,同時進一步了解螺桿泵的內部構造,以便在后期工作中更好的解決出現的問題。
關鍵詞:螺桿泵;機械密封;軸承;漏油
1 前言
海洋石油115的一臺螺桿泵在正常注油過程中突然發(fā)生了驅動端漏油的故障,工作人員把設備拆解以后在泵的機械密封中發(fā)現有油污。然后工作人員對整個機械密封部件進行了拆解清理,發(fā)現主軸軸承的保持架整體破碎。
2 設備解剖
在把連接驅動電動機和螺桿泵的聯(lián)軸器拆解下來后,工作人員發(fā)現泵的主軸有明顯的軸向竄動,對照產品說明書的要求已嚴重超標。在對泵進行進一步拆解的時候發(fā)現,本該過盈連接的軸承和軸頸沒有實現定位安裝,而且存在1mm的間隙。這里可以推論在裝配過程中是存在問題的。在把軸承拆下后發(fā)現在安裝軸承的軸頸部位有水波紋。軸類零件的加工制造標準是很高的,不可能是生產過程中出現的,因此推斷是在使用過程中造成的。
把泵的機械密封部件全部拆解并進行清洗以后,經過檢查發(fā)現所有部件都是完好的。然后把泵的主軸及其他部件進行了進一步的拆解,分析其內部構造以及產生軸向竄動和漏油現象的原因。
3 漏油故障分析
3.1 機械密封
在日常工作中總結發(fā)現,機械密封的失效是導致泵類漏油的主要原因。有時候是因為動環(huán)、靜環(huán)或者O型密封圈出現破損,也有時候是因為密封彈簧卡死。通過對整個設備的拆解,把所有的機械密封零部件分別進行了清洗和檢查,沒有發(fā)現有任何破損。因此這次出現漏油不是機械密封的問題,可以斷定設備的機械密封是完好的。
3.2 軸承
在對設備進行拆解過程中需要把軸承從軸頸上面取下來。按照標準,軸承和軸頸應該是采用過盈連接的方式進行裝配,但是在實際拆解時發(fā)現,兩者直接沒有過盈量,相反的是,軸承內徑和軸頸之間存在間隙,經測量間隙達到0.2mm。而且在把軸承拆解下來以后發(fā)現在軸頸部位有不規(guī)則的水波狀顫紋,在正常的軸類部件生產中,這種情況是不符合生產標準,不應該出現的。因此把這個問題作為出現漏油的可疑原因進行推定判斷。
由于之前安裝的是進口軸承,在上一次的維修中用國產軸承進行了替換。通過測量進口軸承和國產軸承的尺寸,發(fā)現該設備使用的同一型號的標準軸承,所有尺寸基本相同,只是國產的軸承內徑比進口的大0.15mm。這個原因也導致了軸承和軸頸在裝配時沒有形成過盈連接,出現了間隙。由于這個間隙的存在,在維修后設備試運行的時候,軸承和軸頸之間必然出現摩擦,從而產生不規(guī)則的水波紋。
雖然由于國產軸承與進口軸承之間存在尺寸差距,也造成了軸頸出現水波紋。但是在實際的工藝設計中,軸承是不承擔密封作用的。所以不能作為出現漏油故障的原因對待。而且軸承內徑尺寸的不同只能影響徑向尺寸。不可能造成4mm的軸向竄動量。
通過進一步拆解分析設備的構成,發(fā)現在驅動端的對面一側沒有對主軸的軸向定位。只有驅動端安裝軸承時使用的定位環(huán)槽和定位卡簧可以對主軸起到軸向定位作用。對主軸向外側施以拉力,發(fā)現在軸承端面和定位卡簧之間也存在間隙。經測量,間隙尺寸為1mm??ɑ傻亩ㄎ蛔饔靡彩Я恕]S向定位的失效可以作為產生軸向竄動量的原因進行推定判斷。
在查詢之前的維修記錄時發(fā)現,上次維修裝配完之后,發(fā)現有一個“空余”的墊圈,沒有發(fā)現合適的安裝位置,工作人員認為是由于國產軸承比進口軸承軸向厚,不需要使用墊圈,所以沒有進行安裝。經測量,墊圈厚度為5mm。經過測量對比,發(fā)現國產軸承與進口軸承的厚度一致。
經過進一步的檢查發(fā)現。在主軸的驅動端有相應的支撐機構。主軸產生竄動,只可能是向箱體內竄動。結合以上分析得到的數據,可以做出一個假設——由于沒有安裝5mm的墊圈,導致卡簧與軸承之間產生了1mm的間隙,卡簧也失去了軸向定位的作用,也造成了主軸4mm的軸向竄動量。這個設備沒有設計相應的恢復竄動的機構,所以一旦發(fā)生竄動就會導致其他結果。而由于主軸只可能向箱體內竄動,所以這里進行驗證。借助設備對主軸施以拉力。最終測量得到,主軸向箱體內移動了4mm。假設成立。
回顧安裝過程,可以了解,在安裝軸承的過程中沒有先安裝5mm的墊圈。工作人員一直對軸承施力,使得主軸連同軸承一同向箱體內移動了4mm。墊圈未安裝就是產生軸向竄動量的原因。
將墊圈安裝到規(guī)定位置,重新組裝整個設備然后進行試運行。整個設備能夠長時間平穩(wěn)運行,而且沒有發(fā)現漏油的現象。向設備管理單位報備,該設備經檢修合格后可以重新投入使用。
4 結論
4.1 在上一次維修的過程中,工作人員沒有注意到國產軸承與進口軸承的區(qū)別。忽略了兩者內徑尺寸的差距而直接使用國產軸承替換進口軸承。同時在裝配時也沒有注意到將軸承與主軸進行標準的過盈連接裝配,從而導致螺桿泵的主軸軸頸產生水波紋。這樣的維修操作和裝配工作不符合正常維修操作要求。
4.2 工作人員沒有認真了解螺桿泵的復雜結構,盲目按照職業(yè)習慣將軸承施力安裝。在裝配完之后發(fā)現有“多余”的未安裝的墊圈也沒有進行拆解檢查,這也是違反操作規(guī)范的。安裝中遺漏了標準的軸承內擋圈,導致主軸產生4mm的竄動量。而由于主軸向箱體內部移動了4mm,主軸上的軸肩也產生了向內的移動,而起密封作用的彈簧產生松動沒能起到密封作用,從而導致在整個機械密封部件完好的情況下產生漏油。
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(中國海洋石油有限公司(深圳)分公司 廣東省深圳市 518067)