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      頁(yè)巖氣壓縮機(jī)運(yùn)行模式探索研究

      2021-09-10 03:50:57蔡宇杰張盼鋒魏鋒儒王亮亮魏東
      關(guān)鍵詞:運(yùn)行模式探索研究

      蔡宇杰 張盼鋒 魏鋒儒 王亮亮 魏東

      摘要:受地層能量虧空嚴(yán)重影響,黃金壩作業(yè)區(qū)氣井采用增壓方式生產(chǎn),生產(chǎn)過(guò)程中存在壓縮機(jī)運(yùn)行效率低、能耗大問(wèn)題,無(wú)法滿足效益開(kāi)發(fā)要求,為此在明確影響壓縮機(jī)運(yùn)行效率和能耗主控因素基礎(chǔ)上,開(kāi)展壓縮機(jī)運(yùn)行模式探索研究,制定合理的技術(shù)對(duì)策,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果較好,壓縮機(jī)回流閥開(kāi)度控制在5%以內(nèi),2020年節(jié)約電費(fèi)283萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效目的。

      關(guān)鍵詞:頁(yè)巖氣壓縮機(jī) ? 運(yùn)行模式 ?探索研究

      1.概況

      黃金壩區(qū)塊已建成集輸規(guī)模150萬(wàn)方采集輸系統(tǒng),共有頁(yè)巖氣井76口,日產(chǎn)氣167萬(wàn)方,其中YS108H13支線日產(chǎn)氣量74萬(wàn)方,YS108H6支線日產(chǎn)氣量46萬(wàn)方,YS108H1、YS108H4支線日產(chǎn)氣量17萬(wàn)方,YS108H19支線日產(chǎn)氣量62萬(wàn)方,平均單井日產(chǎn)氣量2.2萬(wàn)方,平均油壓值2.6MPa。

      2.生產(chǎn)中存在問(wèn)題

      黃金壩區(qū)塊已進(jìn)入低壓低產(chǎn)階段,氣井采用增壓方式生產(chǎn)。由于壓縮機(jī)為工頻電機(jī),無(wú)法根據(jù)壓力和氣量自動(dòng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)運(yùn)行頻率,需要通過(guò)打回流的方式保持正常生產(chǎn),造成壓縮機(jī)運(yùn)行效率低,能耗大。2019年黃金壩作業(yè)區(qū)電力消耗費(fèi)用858萬(wàn)元,其中壓縮機(jī)消耗電費(fèi)686萬(wàn)元,占比80%,為此有必要開(kāi)展壓縮機(jī)運(yùn)行模式探索研究,提高壓縮機(jī)運(yùn)行效率,降低耗電量,實(shí)現(xiàn)降本增效目的。

      3.原因剖析

      3.1操作人員工作能力

      黃金壩區(qū)塊壓縮機(jī)運(yùn)維外包給專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,承包商員工培訓(xùn)合格后上崗操作,作業(yè)區(qū)制定了壓縮機(jī)巡檢制度,操作人員按照制度進(jìn)行檢查,填寫(xiě)相關(guān)記錄,管理人員定期對(duì)巡檢情況檢查,均未出現(xiàn)異常情況。

      3.2壓縮機(jī)工況

      通過(guò)調(diào)查分析,當(dāng)出現(xiàn)井口壓力下降、產(chǎn)氣量下降、壓縮機(jī)工況調(diào)整不及時(shí)等情況,需要打回流閥生產(chǎn),造成壓縮機(jī)增壓效率降低,能耗增加。

      3.3壓縮機(jī)配件質(zhì)量

      為確保更換安裝配件合格,廠家必須提供配件質(zhì)量合格證,經(jīng)作業(yè)區(qū)同意后,在技術(shù)人員全程現(xiàn)臨護(hù)下更換配件。

      3.4產(chǎn)出流體質(zhì)量

      為減少產(chǎn)出流體對(duì)壓縮機(jī)工況影響,集氣站安裝消泡泵進(jìn)行消泡,確保無(wú)泡沫進(jìn)入壓縮機(jī)。同時(shí)壓縮機(jī)進(jìn)口安裝過(guò)濾分離器,對(duì)產(chǎn)出流體中雜質(zhì)過(guò)濾,避免雜質(zhì)進(jìn)入壓縮機(jī)。

      3.5不同平臺(tái)壓力差異性

      通過(guò)對(duì)平臺(tái)壓力進(jìn)行調(diào)查,同一干線內(nèi)各個(gè)平臺(tái)壓力不均衡,無(wú)法進(jìn)行集中增壓,大幅度增加了壓縮機(jī)的運(yùn)行數(shù)量,提高電能消耗。

      3.6流程運(yùn)行規(guī)范性

      受設(shè)備故障、電力故障、氣量調(diào)控等因素影響,生產(chǎn)模式會(huì)發(fā)生變化,壓縮機(jī)運(yùn)行模式隨之改變,如黃金壩與筠連森泰全年流程倒換10次,每次5-6小時(shí)。由于沒(méi)有統(tǒng)一的操作流程及方案,壓縮機(jī)啟機(jī)運(yùn)行模式不合理,造成能耗浪費(fèi)。

      綜上所述,影響壓縮效率和能耗主控因素包括壓縮機(jī)工況不匹配、不同平臺(tái)壓力差異性以及流程運(yùn)行規(guī)范性等三方面,亟需開(kāi)展技術(shù)對(duì)策攻關(guān)研究。

      4 技術(shù)對(duì)策制定

      4.1壓縮機(jī)工況不匹配

      根據(jù)產(chǎn)量壓力預(yù)測(cè)結(jié)果,與壓縮機(jī)工況表進(jìn)行對(duì)比,調(diào)整壓縮機(jī)的工況,將集氣脫水站DTY2240增壓機(jī)工況調(diào)整為雙雙雙雙作用,DTY220壓縮機(jī)工況調(diào)整為二級(jí)壓縮雙雙作用,DTY315壓縮機(jī)工況調(diào)整為二級(jí)單雙作用,優(yōu)化后壓縮機(jī)回流閥開(kāi)度預(yù)計(jì)控制在10%以內(nèi),提高了壓縮機(jī)的運(yùn)行效率。

      4.2不同平臺(tái)壓力差異性

      根據(jù)總氣量和最低壓力大小,合理調(diào)整壓縮機(jī)工況。對(duì)于壓力高氣井,采用支線節(jié)流或單井節(jié)流方式控壓生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采用集中增壓運(yùn)行模式,具體調(diào)整措施為:將YS108H1、H4、H6支線倒入森泰集中增壓生產(chǎn),YS108H13、H19支線利用DTY2240壓縮機(jī)進(jìn)行集中增壓生產(chǎn),僅DTY2240一臺(tái)壓縮機(jī)運(yùn)行,降低能耗。

      4.3流程倒換不規(guī)范

      建立不同生產(chǎn)模式下壓縮機(jī)的運(yùn)行模式,主要有5種模式:

      ①模式一

      YS108H1、H4、H3、H11、H5、H6、H12平臺(tái)和H13支線進(jìn)黃金壩集中增壓生產(chǎn);YS108H7、H8、H9平臺(tái)進(jìn)入森泰生產(chǎn),YS108H19、H20平臺(tái)增壓進(jìn)紫金壩生產(chǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量5臺(tái),日耗電量7.73萬(wàn)度,總產(chǎn)氣量129萬(wàn)方。

      ②模式二

      YS108H6、H4、H1支線導(dǎo)入森泰生產(chǎn),H13支線及YS108H12、H19、H20平臺(tái)進(jìn)紫金壩集中增壓生產(chǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量7臺(tái),日耗電量4.34萬(wàn)度,總產(chǎn)氣量110萬(wàn)方。

      ③模式三

      H13支線及YS108H4、H12、H19、H20平臺(tái)進(jìn)黃金壩集中增壓生產(chǎn);YS108H1、H3、H5、H6、H11啟動(dòng)平臺(tái)增壓生產(chǎn),YS108H7~H9平臺(tái)進(jìn)入森泰生產(chǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量6臺(tái),日耗電量6.65萬(wàn)度,總產(chǎn)氣量144萬(wàn)方。

      ④模式四

      H13支線、H6支線和沐愛(ài)煤層氣井33.6萬(wàn)方氣進(jìn)黃金壩集中增壓生產(chǎn),H19支線導(dǎo)入紫金壩生產(chǎn);H1~H4支線增壓進(jìn)入黃金壩生產(chǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量14臺(tái),日耗電量10.5萬(wàn)度,總產(chǎn)氣量131萬(wàn)方。

      ⑤模式五

      H1、H4、H6支線倒入森泰集中增壓生產(chǎn),H13、H19支線進(jìn)入黃金壩,利用2240壓縮機(jī)進(jìn)行集中增壓生產(chǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量1臺(tái),日耗電量2.88萬(wàn)度,總產(chǎn)氣量130萬(wàn)方。

      5 實(shí)施效果

      通過(guò)上述壓縮機(jī)運(yùn)行模式探索研究,取得三方面效果:一是壓縮機(jī)回流閥平均開(kāi)度為4.48%,提高了壓縮機(jī)的運(yùn)行效率;二是實(shí)現(xiàn)了集中增壓,YS108H1、H4、H6支線導(dǎo)入森泰集中增壓生產(chǎn),YS108H13、H19支線進(jìn)黃金壩集中增壓生產(chǎn);三是所有運(yùn)行模式都確定了最優(yōu)的運(yùn)行方案,每次流程切換時(shí)間縮短至2小時(shí),減少氣量損失5-10萬(wàn)方,耗電量降至最低。2020年計(jì)劃耗電費(fèi)用977萬(wàn)元,實(shí)際消耗電費(fèi)694萬(wàn)元,節(jié)約電費(fèi)283萬(wàn)元。

      6 結(jié)論

      (1)黃金壩作業(yè)區(qū)壓縮機(jī)運(yùn)行效率低,能耗大,無(wú)法滿足效益開(kāi)發(fā)要求。

      (2)開(kāi)展影響壓縮機(jī)運(yùn)行效率和能耗原因剖析,確定主控因素為壓縮機(jī)工況不匹配、不同平臺(tái)壓力差異性以及流程運(yùn)行規(guī)范性,制定合理的技術(shù)對(duì)策,效果顯著。

      (3)本文在頁(yè)巖氣壓縮機(jī)運(yùn)行模式方面取得成果及認(rèn)識(shí),可為同行提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]高茂萍等. 常壓頁(yè)巖氣田壓縮機(jī)能效提升技術(shù)研究[J].石化技術(shù).2021(01).

      [2]王旭等.天然氣增壓開(kāi)采工藝技術(shù)在氣田開(kāi)發(fā)后期的應(yīng)用[J].石化技術(shù).2016(06).

      作者簡(jiǎn)介:蔡宇杰,男,1984年10月出生甘肅,漢族,技師,2007年畢業(yè)于長(zhǎng)慶石油技校,現(xiàn)于浙江油田分公司西南采氣廠黃金壩作業(yè)區(qū)從事頁(yè)巖氣開(kāi)采工作。

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      出版廣角(2016年15期)2016-10-18 00:24:33
      職業(yè)教育師資隊(duì)伍素質(zhì)提升探索與研究
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