崔華禮
摘要:為了能夠減少對(duì)能源的消耗,本文針對(duì)某石化公司c5/c6異構(gòu)化裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),利用夾點(diǎn)技術(shù)優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),而后使用Aspen模擬軟件對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化,從而調(diào)整整個(gè)生產(chǎn)加工方案,希望能夠進(jìn)一步減少能源的消耗,僅供參考。
關(guān)鍵詞:異構(gòu)化裝置;工藝;能耗;優(yōu)化;
一、背景
某石化公司引進(jìn)美國(guó)UOP公司的Penex-DIH工藝包,利用低溫異構(gòu)化技術(shù),以苯抽提裝置抽余油和石腦油加氫裝置氫石腦油作為原材料,生產(chǎn)研究法,辛烷值超過88的汽油調(diào)合組分,設(shè)計(jì)加工能力達(dá)到70萬(wàn)t/a,該裝置工藝流程見圖1所示。
當(dāng)抽余油進(jìn)入到裝之后,利用分流將c≥7組分脫除后,將其與輕石腦油混合后統(tǒng)一進(jìn)行脫硫與干燥處理,完成處理后,將得到的材料與氫氣進(jìn)行混合,而后將其放入到異構(gòu)化裝置反應(yīng)器中完成對(duì)應(yīng)的反應(yīng),而后得到反應(yīng)物,將得到的反應(yīng)物在穩(wěn)定塔脫除輕組分后,直接送往下游脫異構(gòu)化油塔(DIH)中進(jìn)行分離處理,DIH測(cè)線所采用的低辛烷值組份再次循環(huán)回反應(yīng)器內(nèi),這樣就能夠提高辛烷值,DIH塔頂與塔底物料可以直接送出裝置外。
二、工藝優(yōu)化與優(yōu)化效果
(一)加設(shè)換熱器
對(duì)于夾點(diǎn)技術(shù)來(lái)說(shuō),該方法的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟,并且已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于過程工業(yè)中,其關(guān)鍵與核心就是對(duì)熱量進(jìn)行合理的利用與分配,使其達(dá)到最佳,這樣就可以利用最小的加入和冷卻消耗。合理的采用夾點(diǎn)技術(shù),可以將該裝置原設(shè)計(jì)工藝中所存在的各種升降溫物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并羅列成表格,而后逐級(jí)匹配,找到其中浪費(fèi)能源比較嚴(yán)重的部分。劉成而后對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化[1]。
根據(jù)圖1可知,可以對(duì)以下三個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)。首先,在異構(gòu)化裝置中,進(jìn)料的溫度是常溫溫度,利用夾點(diǎn)技術(shù)分析蒸汽凝液,在抽余油進(jìn)分餾塔和輕石腦油進(jìn)裝置的位置設(shè)置換熱器,這樣就能夠?qū)⑹占降墓に嚹Y(jié)水進(jìn)行利用,而后對(duì)物料進(jìn)行加熱,以此提高原料的溫度,經(jīng)結(jié)果表明,能夠回收的低溫?zé)峥梢赃_(dá)到2.5MW;其次,應(yīng)加設(shè)DIH塔側(cè)線采出和脫硫油混合后至反應(yīng)器的進(jìn)料換熱器,經(jīng)過優(yōu)化處理后可以使進(jìn)入空冷器的混合物料的溫度有所降低,并回收1.0MW的熱量;再次,應(yīng)加設(shè)塔進(jìn)料中段再沸器換熱,從而降低熱負(fù)荷,減少DIH塔回流比;最后,應(yīng)在進(jìn)出口不要換熱器處加設(shè)干燥器,以此降低冷卻器的負(fù)荷,也能夠回收一定的熱量。
總體而言,因?yàn)檠b置在設(shè)計(jì)時(shí),其出口的溫度為280攝氏度,這樣就需要采用循環(huán)水冷卻器進(jìn)行直接冷卻,這樣一來(lái),就會(huì)加大循環(huán)水的使用量,加上高溫造成循環(huán)水冷卻發(fā)生故障,因此,應(yīng)采用設(shè)置換熱器的方式進(jìn)行優(yōu)化,從而有效避免對(duì)循環(huán)水冷卻器造成損傷。
(二)優(yōu)化效果
在某公司內(nèi),經(jīng)過結(jié)算,原設(shè)計(jì)工藝流程中異構(gòu)化裝置的綜合能耗達(dá)到78.70kg/t,對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)后,由專家團(tuán)隊(duì)核算,能耗降低13.00kg/t,具體見表1。
三、工藝優(yōu)化
(一)降低抽余油塔回流比
對(duì)于異構(gòu)化裝置來(lái)說(shuō),該裝置所加工的抽余油均來(lái)自上游苯抽提裝置,而在抽余油中所含有的c≥7組分如果在異構(gòu)化裝置中發(fā)生分解,則會(huì)降低整個(gè)液體的收率,同時(shí),如果含量過高也容易造成異構(gòu)化催化劑結(jié)焦失活的現(xiàn)象。在這種情況下,設(shè)立抽余油分餾塔,利用該裝置將抽余油中含有的c≥7組分進(jìn)行脫出,而后再進(jìn)入到異構(gòu)化裝置中,在這種情況下,進(jìn)入裝置的抽余油c≥7組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14.5%,抽余油分餾塔塔頂物料c≥7組分質(zhì)量的分?jǐn)?shù)為3.0%,由此可以計(jì)算出,抽余油塔的回流比為1.6。
利用Aspen模型進(jìn)行計(jì)算,使回流比可以降低至1.0,那么也可以使用優(yōu)化前的抽余油分餾塔的0.4MPa蒸汽單耗從0.344t/t降低至0.254t/t,具體設(shè)計(jì)值應(yīng)以原材料為基準(zhǔn)。假設(shè)每月需要進(jìn)行加工的,抽余油為2.4萬(wàn)t,那么每月則可節(jié)省2160t的蒸汽[2]。
(二)停運(yùn)DIH塔側(cè)線
于2018年,該石化公司因汽油是辛烷值過剩,所以采用DIH塔側(cè)線的方案降低異構(gòu)化汽油辛烷值,將其降低至82.5。經(jīng)調(diào)整后,具體的生產(chǎn)流程如下:異構(gòu)化裝置出口物料經(jīng)過穩(wěn)定塔脫除輕組份后進(jìn)入到DIH塔中,在物料進(jìn)入后,直接進(jìn)行閃蒸處理,為了能夠使塔頂?shù)臍庀嗟靡苑€(wěn)定,在塔頂運(yùn)行空冷器,完成冷卻后,利用塔頂產(chǎn)品外送不送出裝置外,使DIH塔頂回流泵停止運(yùn)行。因?yàn)镈IH塔底泵的輸送能力有限,塔底在沸器需要持續(xù)在4t/h低低壓蒸汽中進(jìn)行加熱,確保塔進(jìn)料可以直接蒸發(fā)至塔頂,采用這種方法可以有效降低汽油辛烷值。
結(jié)束語(yǔ):總而言之,為了能夠達(dá)到節(jié)能減號(hào)的目的,應(yīng)在石化公司中采用夾點(diǎn)技術(shù)對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而使余熱可以得到有效的回收,并降低裝置的整體能耗。
參考文獻(xiàn):
[1]李明一、張英、王陽(yáng)峰、薄德臣. 正構(gòu)烷烴異構(gòu)化裝置的能耗分析與節(jié)能優(yōu)化[J]. 石油化工, 2020, v.49(10):78-83.
[2]曉欣. 二甲苯液相異構(gòu)化新工藝及其工業(yè)化應(yīng)用[J]. 石油石化綠色低碳, 2020, v.5;No.26(02):81-82.
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