崔慶濤 馬志杰 方順亭
摘要:本文通過對某汽油機怠速噪聲大問題進行測試分析,得出該汽油機正時系統(tǒng)噪聲突出,針對正時系統(tǒng)噪聲問題進行了專項調(diào)查和分析驗證,最終在降低正時系統(tǒng)噪聲基礎上,降低了整機怠速噪聲,為提升整機聲品質(zhì)、提高整車舒適性作出了相應的貢獻。
關鍵詞:汽油機;怠速噪聲;正時系統(tǒng)
中圖分類號:U464.171 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-957X(2021)07-0062-03
0 ?引言
根據(jù)福特汽車公司統(tǒng)計,整車約有1/3的故障和車輛的NVH問題有關;豐田、通用、大眾等各大公司有近20%的研發(fā)費用消耗在解決車輛NVH問題上。隨著客戶對舒適性要求的日益提升,整車噪聲一直是客戶關注的焦點。尤其是發(fā)動機的噪聲表現(xiàn)對主機廠的銷量和品牌形象有著重要意義。
某主機廠通過委托獨立第三方咨詢公司調(diào)查,該主機廠某發(fā)動機怠速噪聲大位居發(fā)動機系統(tǒng)問題TOP2。優(yōu)化該款發(fā)動機怠速噪聲迫在眉睫。
1 ?現(xiàn)狀調(diào)查
在消聲室對該發(fā)動機進行噪聲測試分析,結果表明:該發(fā)動機怠速噪聲聲壓級66.5dB(A),比競品大3.7dB(A),降低其怠速噪聲值刻不容緩!
采集發(fā)動機本體四方(上方、前方、進氣側、排氣側)噪聲,噪聲曲線對比發(fā)現(xiàn),發(fā)動機前方、排氣側、進氣側以及上方,在315Hz頻段都產(chǎn)生噪聲凸起。
對怠速噪聲頻譜分析發(fā)現(xiàn),315Hz頻段噪聲聲壓級達到63.6dB(A),對整機噪聲貢獻度達90%,是怠速發(fā)動機的主要聲源,如圖1所示。由于噪聲聲壓級是對數(shù)處理的,降低噪聲水平,必須對主要噪聲源進行優(yōu)化。
使用聲源定位裝置,對發(fā)動機前方、排氣側進行聲源定位測試,發(fā)現(xiàn)前方、排氣側315Hz聲源定位均指向發(fā)動機正時系統(tǒng),即315Hz頻段噪聲為發(fā)動機正時系統(tǒng)發(fā)出,如圖2所示,主要向前方、排氣側輻射導致。
因此,正時系統(tǒng)315Hz頻段噪聲是發(fā)動機怠速噪聲大的主要癥結所在。
2 ?原因分析
根據(jù)噪聲產(chǎn)生機理,噪聲是由激勵源通過傳動路徑產(chǎn)生的響應。
對于正時系統(tǒng)存在315Hz的噪聲峰值,應是正時傳動過程中產(chǎn)生偏大激勵,通過正時系統(tǒng)(含蓋板)及缸體結構傳遞路徑,綜合作用產(chǎn)生。
所以,問題癥結可能是正時激勵過大,也可能是傳遞路徑存在315Hz左右的固有頻率,對該頻率段激勵進行響應放大(主動降噪),如圖3所示;同時,也可能傳遞路徑的隔聲性能較差引起(被動降噪)。
該發(fā)動機的正時系統(tǒng)主要由曲軸正時驅(qū)動齒輪提供扭矩,通過正時皮帶在惰輪和張緊器壓緊,帶動進氣調(diào)節(jié)齒輪和排氣調(diào)節(jié)齒輪運轉,使進/排氣凸輪軸根據(jù)ECU控制策略進行工作運轉;由于正時系統(tǒng)高速運轉,為保證設備和人員安全,以及隔聲要求,需要在外部增加正時蓋板。
因此,對于傳遞路徑,可分為結構傳播和空氣傳播兩部分:
結構傳播——正時蓋板(從布置空間和成本考慮設計采用塑料正時蓋板,剛度偏低)、正時皮帶可能存在315Hz固有頻率,產(chǎn)生共振。
空氣傳播——正時系統(tǒng)密封差,315Hz頻段噪聲泄露。
3 ?要因確認
綜合以上分析,根據(jù)正時系統(tǒng)的結構原理,本文重點研究傳遞路徑方對正時系統(tǒng)噪聲的影響。
在消聲室進行改變蓋板固定螺栓個數(shù)的單因子方差分析試驗,分析方法為:因子X為蓋板螺栓個數(shù);因子水平:2個螺栓、3個螺栓、4個螺栓;響應Y為正時系統(tǒng)315Hz頻段噪聲;建立假設:原假設H0:μ=μ1=μ2;備選假設H1:至少有一對μi≠μj。
檢驗結果表明,P值都大于0.05,即各樣本數(shù)據(jù)相互獨立,服從正態(tài)分布,且樣本總體方差相等,故滿足單因子方差分析條件。
進一步分析P值=0.000小于0.05,拒絕原假設,即更改正時蓋板的螺栓個數(shù),噪聲均值有明顯變化,如圖4所示,即正時蓋板剛度對正時系統(tǒng)噪聲有影響,需對正時蓋板剛度進行整改驗證。
根據(jù)聲學知識,傳損與開孔率的關系如圖5所示,密封越好,隔聲性能越佳,孔隙率大于1%,正時系統(tǒng)無隔聲作用,則確認為要因。
現(xiàn)場檢查蓋板設計,其孔隙率6.75%(完全密封面800mm2,未密封面54mm2),無隔聲作用,且導致正時315Hz頻段噪聲外泄,該因素為要因,需同步對正時蓋板密封進行整改優(yōu)化。
4 ?整改驗證
4.1 優(yōu)化正時蓋板結構設計
正時蓋板設計成整體式,上蓋板處增加螺栓孔位,如圖6和圖7所示,任意抽取五例優(yōu)化后正時蓋板,分別測試其固有頻率,結果表明各樣件固有頻率均在450Hz左右,高出315Hz,有效避免了正時蓋板結構共振。
4.2 正時蓋板完全密封
修改圖紙,增大缸蓋和后蓋板接觸法蘭面,如圖8所示,任意抽取五臺樣機,分別測試其蓋板處隔聲量,結果表明,正時蓋板漏聲孔消除后,蓋板隔聲量均在3.5dB(A)左右。
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5 ?總結
5.1 正時系統(tǒng)噪聲檢查
綜合以上應用方案,對優(yōu)化后315Hz頻段噪聲進行效果檢查,測試結果優(yōu)化后發(fā)動機315Hz頻段噪聲從63.6dB(A)降到54.0dB(A),實際下降9.6dB(A),如圖9所示。
5.2 整機噪聲檢查
任意抽取五臺優(yōu)化后發(fā)動機進行噪聲復測,優(yōu)化后發(fā)動機怠速噪聲平均從66.5dB(A)降到61.0dB(A),實際下降5.5dB(A),如圖10所示。
本文通過對某汽油機怠速噪聲大問題進行測試分析,得出該汽油機正時系統(tǒng)噪聲突出,針對正時系統(tǒng)噪聲問題進行了專項調(diào)查和分析驗證,最終在降低正時系統(tǒng)噪聲基礎上,降低了整機怠速噪聲,為提升整機聲品質(zhì)、提高整車舒適性作出了相應的貢獻。
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