李成學(xué) 王立平
(云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司, 云南 蒙自 661019)
云錫10萬t/a銅冶煉項(xiàng)目于2012年3月建成投產(chǎn)。項(xiàng)目主工藝流程采用領(lǐng)先世界的“頂吹熔煉-頂吹吹煉-陽極爐精煉-永久不銹鋼陰極工藝電解精煉”,其煙氣制酸系統(tǒng)采用兩轉(zhuǎn)兩吸工藝。項(xiàng)目投產(chǎn)后,年產(chǎn)電解銅10萬t,硫酸44萬t。制酸SO2風(fēng)機(jī)是整個(gè)煙氣制酸系統(tǒng)的最關(guān)鍵設(shè)備。本文分析了制酸SO2風(fēng)機(jī)存在的問題,基于變頻調(diào)速原理對(duì)制酸SO2風(fēng)機(jī)進(jìn)行了節(jié)能改造。
考慮到系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行以及生產(chǎn)波動(dòng)的需要,煙氣制酸系統(tǒng)配置了一臺(tái)西門子(STE)離心風(fēng)機(jī),即KK&K風(fēng)機(jī)。該風(fēng)機(jī)為單級(jí)壓縮,垂直剖分結(jié)構(gòu),運(yùn)行方式為工頻軟啟動(dòng)運(yùn)行,由恒速電機(jī)通過增速齒輪箱驅(qū)動(dòng),風(fēng)量的調(diào)節(jié)通過前導(dǎo)向葉片的調(diào)節(jié)(IGV) 來實(shí)現(xiàn)。制酸SO2風(fēng)機(jī)型號(hào)及規(guī)格見表1。
表1 制酸SO2風(fēng)機(jī)型號(hào)及規(guī)格
煙氣制酸系統(tǒng)接收由銅冶煉熔煉爐、吹煉爐和沉降電爐匯集而來的高濃度SO2煙氣。在風(fēng)機(jī)選型中充分考慮了系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的需要以及經(jīng)濟(jì)性和合理性,選擇了比適應(yīng)10萬t/a銅規(guī)模稍大的風(fēng)量和風(fēng)壓(放大設(shè)計(jì)余量約15%)。當(dāng)銅產(chǎn)量擴(kuò)到15萬t/a時(shí),風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,完全可以適應(yīng)煙氣條件的變化,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)幾乎不用做改造,就可以過渡到15萬t/a的生產(chǎn)規(guī)模。制酸SO2風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)工況見表2。
目前,在10萬t/a銅規(guī)模下,因雙頂吹煉銅工藝各種復(fù)雜工況下的煙氣量變化,煙氣制酸系統(tǒng)總煙氣量發(fā)生波動(dòng),雙頂吹煉銅工藝實(shí)際工況見表3。從表3可以看出,實(shí)際生產(chǎn)中,某個(gè)時(shí)刻可能只開一個(gè)爐子(有煙氣),或同時(shí)開兩個(gè)爐子(有煙氣),也可能是兩個(gè)爐子都不開(無煙氣)。因此雙頂吹煉銅工藝為后續(xù)煙氣制酸系統(tǒng)生產(chǎn)提供的高濃度SO2煙氣是不均衡的。
表3 雙頂吹煉銅工藝實(shí)際工況
實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,制酸SO2風(fēng)機(jī)存在以下問題:1)風(fēng)機(jī)效率低,運(yùn)行偏離最佳工況點(diǎn);2)啟動(dòng)對(duì)電機(jī)和電網(wǎng)沖擊大,故障率高;3)前導(dǎo)向葉片節(jié)流調(diào)節(jié)能耗損失大;4)煙氣制酸系統(tǒng)生產(chǎn)工藝要求每當(dāng)制酸SO2風(fēng)機(jī)有較長時(shí)間的停機(jī)后,再次啟動(dòng)風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)化器必須要有96~120 h的升溫時(shí)間,才能把溫度升高到420 ℃左右,滿足銅冶煉煙氣制酸的條件。此時(shí)要求的風(fēng)量較小,風(fēng)壓較低(打開升溫副線閥抽氣,系統(tǒng)沒有銅冶煉煙氣)。由此可見,煙氣制酸系統(tǒng)生產(chǎn)過程中,存在著較大的節(jié)能空間。若采用變頻調(diào)速的控制方式來調(diào)整制酸SO2風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,則可以根據(jù)不同工況下的制酸煙氣量和壓力,調(diào)整風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
異步電機(jī)的轉(zhuǎn)速[1]由式(1)決定。
(1)
式中:n——轉(zhuǎn)速,r/min;
f——電源頻率,Hz;
S——轉(zhuǎn)差率;
p——電機(jī)極對(duì)數(shù)。
由式(1)可知,轉(zhuǎn)速與電源頻率成正比,即改變電源頻率就可改變轉(zhuǎn)速。根據(jù)這一原理,用變頻器作為變頻電源來調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速。變頻調(diào)速不存在勵(lì)磁滑差損耗和前導(dǎo)向葉片節(jié)流功率損耗,也不存在轉(zhuǎn)差損耗,因此節(jié)能效果良好,而且電機(jī)調(diào)速范圍大,可在0%~100%范圍內(nèi)改變轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速。此外,采用變頻調(diào)速對(duì)制酸SO2風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,無需更換電機(jī),控制方式更加靈活。
根據(jù)流體機(jī)械相似性原理,流體流量和轉(zhuǎn)速的一次方成正比,壓力和轉(zhuǎn)速的平方成正比,所需軸功率則和轉(zhuǎn)速的立方成正比[1-2],即:
(2)
(3)
(4)
式中:Q1、Q2——流量,m3/min;
p1、p2——壓力,Pa;
N1、N2——功率,kW;
n1、n2——轉(zhuǎn)速,r/min。
因此,當(dāng)煙氣制酸系統(tǒng)生產(chǎn)工藝減少煙氣流量時(shí),調(diào)小轉(zhuǎn)速可使軸功率降低很多,從而可以節(jié)約大量的電能。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行要求,以產(chǎn)品功能完善、運(yùn)行安全可靠為原則,制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速節(jié)能改造選用北京利德華福一臺(tái)額定功率6 000 kW、額定電壓10 kV的高壓變頻器,采用“一拖一手動(dòng)旁路”結(jié)構(gòu)。高壓變頻器采用DCS“遠(yuǎn)程”控制方式,從制酸主控室DCS系統(tǒng)畫面設(shè)定電機(jī)頻率,通過變頻器內(nèi)置PID調(diào)節(jié)模塊對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速形成自動(dòng)控制。當(dāng)電機(jī)的負(fù)荷變化時(shí),可以方便地通過改變電機(jī)的供電頻率控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,最后達(dá)到控制風(fēng)機(jī)風(fēng)量,使制酸SO2風(fēng)機(jī)流量保持在設(shè)定值的目的。風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速接線方式如圖1所示。
QF-高壓配電柜;QS1、QS2、QS3、QS4-高壓隔離開關(guān)圖1 制酸SO2風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)一次接線方案
風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)由高壓配電柜、高壓變頻器、高壓隔離開關(guān)、電機(jī)組成。高壓隔離開關(guān)帶電部分安裝在旁路柜內(nèi),保證任何物體和人員不會(huì)因意外而觸電。高壓隔離開關(guān)QS2、QS4不能同時(shí)閉合,在機(jī)械和電氣上實(shí)現(xiàn)互鎖;高壓隔離開關(guān)QS1、QS3也有機(jī)械和電氣互鎖。變頻器退出運(yùn)行(故障或檢修)時(shí),通過手動(dòng)方式使隔離開關(guān)作相應(yīng)操作,將電機(jī)負(fù)載轉(zhuǎn)入工頻電網(wǎng),切開變頻調(diào)速系統(tǒng),恢復(fù)原來的工頻運(yùn)行方式[3-4]。
為了實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器的保護(hù),變頻器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)高壓配電柜進(jìn)行連鎖,一旦變頻器出現(xiàn)重故障,變頻器發(fā)出命令,跳開高壓配電柜。電機(jī)工頻運(yùn)行時(shí),變頻器撤消對(duì)高壓配電柜的跳閘信號(hào),使電機(jī)能正常通過高壓配電柜合閘進(jìn)行工頻軟啟動(dòng)。
2017年年度停產(chǎn)檢修期間,對(duì)制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造安裝。安裝完畢后進(jìn)行了一系列的調(diào)試試驗(yàn),運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。
表4 高壓變頻器節(jié)能效果運(yùn)行數(shù)據(jù)
從表4可以看出,改造后的變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)具有較好的節(jié)能效果,特別在風(fēng)機(jī)低流量時(shí),節(jié)能效果更明顯。根據(jù)2017年5月26日至6月12日正式帶煙氣負(fù)載以來的數(shù)據(jù)分析(經(jīng)改造安裝的電能表計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)),制酸SO2風(fēng)機(jī)共運(yùn)行408 h,已經(jīng)節(jié)約電能382 312 kW·h,節(jié)電率高達(dá)29.38%。若按照一個(gè)月的節(jié)電數(shù)據(jù)來平均,節(jié)電率將有所下降,但保守估計(jì),15%左右的節(jié)電率是有保證的。除此之外,由于變頻器的投入,風(fēng)機(jī)10 kV電源支線的功率因數(shù)從0.9提高到0.98,減少了該支路的無功損耗,節(jié)能效果較好。
調(diào)試試驗(yàn)完成后,制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)正式投用。經(jīng)過兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐應(yīng)用,設(shè)備性能穩(wěn)定可靠,節(jié)能效果顯著,達(dá)到了預(yù)期的效果。制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)滿足雙頂吹煉銅工藝的生產(chǎn)實(shí)際要求,具有以下優(yōu)點(diǎn):1)效率提高,能耗降低;2)降低啟動(dòng)對(duì)電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,故障率低;3)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,調(diào)節(jié)線性度好。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),制酸SO2風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速控制運(yùn)行,年節(jié)電量為4 260 000 kW·h,電價(jià)按0.36元/kW·h計(jì)算,年節(jié)電費(fèi)為4 260 000×0.36=153.36萬元。由此可見,采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng),不僅解決了原來制酸SO2風(fēng)機(jī)運(yùn)行中存在的問題,而且降低了生產(chǎn)成本。
云錫10萬t/a銅冶煉項(xiàng)目制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速節(jié)能改造,經(jīng)過兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐應(yīng)用,設(shè)備性能穩(wěn)定可靠,節(jié)能效果顯著,年節(jié)電量4 260 000 kW·h,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益150萬元以上。制酸SO2風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速節(jié)能改造滿足云錫銅業(yè)分公司雙頂吹煉銅工藝的生產(chǎn)實(shí)際要求,取得了較好的節(jié)能效果。