龔春雷,李輝源
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司,甘肅 蘭州 730060)
某石化公司乙烯裝置建有4臺(tái)裂解爐,年產(chǎn)乙烯量為16萬(wàn)t。裂解氣壓縮機(jī)于2016年完成改造,機(jī)組采用沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)2MCL706+2MCL608壓縮機(jī),杭州汽輪機(jī)型號(hào)為EHNK40/45/60的蒸汽輪機(jī)。改造后運(yùn)行初期進(jìn)行標(biāo)定,裝置負(fù)荷可以達(dá)到75t/h,壓縮機(jī)送出氣量可以達(dá)到70t/h。2017年年底開始,壓縮機(jī)負(fù)荷逐步降低,壓縮機(jī)無(wú)法達(dá)到高負(fù)荷運(yùn)行,裝置裂解爐負(fù)荷基本維持在不足70t/h的投油量,而壓縮機(jī)透平高、低壓閥基本全開,完全沒有調(diào)整余量,壓縮機(jī)運(yùn)行負(fù)荷無(wú)法提高,裝置只能維持低負(fù)荷生產(chǎn)。
裂解氣壓縮機(jī)無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行最直接的原因:一是壓縮機(jī)結(jié)焦嚴(yán)重,流道、葉輪堵塞造成裂解氣通過(guò)性差,造成壓縮機(jī)負(fù)荷變低;二是透平通流部分結(jié)垢,蒸汽流通量減少,造成汽輪機(jī)動(dòng)力不足,導(dǎo)致壓縮機(jī)無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行;三是透平內(nèi)件損壞,內(nèi)耗增加,效率降低,導(dǎo)致壓縮機(jī)無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行;四是汽輪機(jī)蒸汽供氣量不足,在乙烯裝置表現(xiàn)為裂解爐高壓蒸汽量發(fā)生量不足,造成汽輪機(jī)動(dòng)力不足無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行。
(1)從日常操作來(lái)看,壓縮機(jī)注水能夠正常注入,壓縮各段溫度均控制在92℃以內(nèi),壓縮機(jī)阻聚劑也正常注入,按照以往機(jī)組檢修經(jīng)驗(yàn),可以控制壓縮機(jī)的結(jié)焦速率。
(2)通過(guò)S8000在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),查詢汽輪機(jī)軸振動(dòng)、軸位移,壓縮機(jī)軸振動(dòng)、軸位移,均在正常范圍內(nèi)沒有發(fā)生明顯的變化。
(3)從壓縮機(jī)運(yùn)行工藝參數(shù)來(lái)看,壓縮機(jī)各段壓力均正常,各段間壓力沒有超壓的現(xiàn)象,壓縮機(jī)送出量正常。
因此,從壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)可以排除壓縮機(jī)內(nèi)部結(jié)焦的問題。
(1)輪式壓力分析,透平結(jié)垢可以從透平輪室壓力做出初步判斷,ΔP=(P-P0)/P0,其中P為運(yùn)行后期輪室壓力,P0為初始的輪室壓力。當(dāng)ΔP>10%,認(rèn)定為汽輪機(jī)內(nèi)部結(jié)垢,需及時(shí)進(jìn)行清理。2016年改造后開車的輪室壓力為5.6MPa,從2018年年初透平輪室壓力基本在5.7MPa左右。輪室壓力相對(duì)增加值沒有超過(guò)初始值的10%,從輪室壓力初步判斷透平?jīng)]有結(jié)垢。
(2)透平水質(zhì)分析,首先,透平結(jié)垢主要組成為SiO2,結(jié)垢的必要條件是水中SiO2超標(biāo),從鍋爐水出口水質(zhì)分析數(shù)據(jù)和透平凝液分析數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,鍋爐爐水和透平凝液中SiO2含量均在指標(biāo)范圍內(nèi),沒有異常情況。
(3)濕蒸汽吹掃驗(yàn)證,為了排除水質(zhì)分析和輪室壓力的誤判,利用裝置裂解爐燒焦壓縮機(jī)低負(fù)荷的機(jī)會(huì),對(duì)蒸汽透平進(jìn)行濕蒸汽吹掃,并間隔記錄透平凝液中SiO2的含量,濕蒸汽吹掃過(guò)程中SiO2的含量基本沒有發(fā)生變化。因此,判定汽輪機(jī)內(nèi)部并沒有結(jié)垢。
由以上分析可以確定透平蒸汽流通通道不存在結(jié)垢的問題。
透平內(nèi)件損壞,內(nèi)耗增加,會(huì)造成動(dòng)力不足。從透平結(jié)構(gòu)分析,透平噴嘴的沖刷損傷會(huì)造成透平內(nèi)耗的增加;內(nèi)氣封的損傷,密封性能下降,也會(huì)造成透平功耗的增加。排除其他內(nèi)部原因后,可以判定汽輪機(jī)內(nèi)件損壞造成了裂解氣壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行。在多年的汽輪機(jī)檢修中,內(nèi)氣封損壞問題情況比較常見,其影響程度也不會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)耗氣量大幅升高。在汽輪機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,由于蒸汽品質(zhì)不良使噴嘴金屬腐蝕和結(jié)垢,會(huì)嚴(yán)重影響汽輪機(jī)效率,大幅度增加蒸汽的耗量,造成壓縮機(jī)無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行。
裂解氣壓縮機(jī)所用高壓蒸汽由裝置裂解爐產(chǎn)出,蒸汽發(fā)生量與爐子負(fù)荷密切相關(guān)。透平設(shè)計(jì)工況:當(dāng)壓縮機(jī)進(jìn)蒸汽量為75t/h,高壓蒸汽溫度500℃,壓力為10.1MPa,轉(zhuǎn)速7104r/min,抽氣量50t/h,功率達(dá)到正常功率8997kW。從各爐蒸汽發(fā)生量來(lái)看(見表1),四臺(tái)裂解爐全部投油時(shí),高壓蒸汽的發(fā)生量能夠達(dá)到75t/h以上,溫度在494℃以上,高壓蒸汽壓力高于10.1MPa。由此可見,蒸汽發(fā)生量理論上是富裕的。
表1 2019年4月蒸汽相關(guān)數(shù)據(jù)表
但是,裝置實(shí)際運(yùn)行時(shí)隨著負(fù)荷的提高,汽輪機(jī)高壓蒸汽進(jìn)氣壓力會(huì)逐步下降,轉(zhuǎn)速無(wú)法提高,最終無(wú)法滿足機(jī)組運(yùn)行要求,從而又需要降低負(fù)荷維持運(yùn)行。該操作問題表現(xiàn)出高壓蒸汽量隨著負(fù)荷的升高無(wú)法再繼續(xù)提高,裂解爐有產(chǎn)氣不足的現(xiàn)象,透平蒸汽量在邊界量運(yùn)行。因此,產(chǎn)氣量不富裕是壓縮機(jī)效率降低后不能高負(fù)荷運(yùn)行的外部原因。
2019年大檢修打開汽輪機(jī)和壓縮機(jī)時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)(見圖1),部分噴嘴有明顯的沖蝕現(xiàn)象,部分噴嘴損傷超過(guò)15mm,隔板及噴嘴表面有明顯水痕并附著有白色物質(zhì)。由于噴嘴的沖刷損壞,氣流偏流導(dǎo)致氣室及內(nèi)氣封被沖刷,透平各級(jí)內(nèi)氣封多處損壞。壓縮機(jī)高壓缸內(nèi)部相對(duì)比較干凈,阻聚效果良好,能充分說(shuō)明我們之前的判斷,汽輪機(jī)噴嘴的損傷造成裂解氣壓縮機(jī)無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行的論點(diǎn)是正確的。
圖1 汽輪機(jī)噴嘴損傷情況
汽輪機(jī)噴嘴損傷的原因通常有以下幾種:機(jī)械損傷、水擊損傷、腐蝕和銹蝕損傷、運(yùn)行管理不當(dāng)。從裝置的運(yùn)行情況分析,首先,在近一年蒸汽溫度有過(guò)較大波動(dòng),單爐高壓蒸汽溫度曾接近于飽和溫度314℃,高壓蒸汽總管溫度也因此被拉低,在噴嘴處不飽和蒸汽可以對(duì)噴嘴外緣形成沖刷破壞。其次,蒸汽PH值控制較高,爐水中的PH值過(guò)高,會(huì)造成游離NAOH過(guò)多,容易引起堿性脆裂。
因此,為保障壓縮機(jī)高負(fù)荷運(yùn)行應(yīng)該對(duì)驅(qū)動(dòng)蒸汽品質(zhì)進(jìn)行管控。第一,控制蒸汽溫度。嚴(yán)格監(jiān)視主蒸汽溫度,當(dāng)裂解爐單爐高壓蒸汽溫度低于飽和溫度314℃,需將高壓蒸汽切除管網(wǎng),以免不飽和的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)造成內(nèi)件損傷。第二,控制PH值符合指標(biāo),細(xì)致調(diào)節(jié)助劑的注入濃度和注入量受控,保證高壓蒸汽PH在指標(biāo)范圍內(nèi)。
裂解爐產(chǎn)汽量受原料品質(zhì)、投料負(fù)荷、裂解爐熱效率等因素影響,其中SLE的換熱效果對(duì)裂解爐產(chǎn)汽率起到了關(guān)鍵作用。本案四臺(tái)裂解爐SLE使用周期較長(zhǎng),而且四臺(tái)裂解爐SLE均出現(xiàn)失效堵管的現(xiàn)象,某一單臺(tái)裂解爐堵管率超過(guò)10%(總80組SLE,堵管10組),從而導(dǎo)致高壓蒸汽產(chǎn)出量不足。其次,裂解爐對(duì)流段預(yù)熱盤管目的之一是對(duì)鍋爐給水進(jìn)行預(yù)熱,因此,對(duì)流段換熱效果也會(huì)影響SLE發(fā)生超高壓蒸汽的產(chǎn)量。裝置裂解爐未設(shè)置對(duì)流段吹灰器,在歷次檢修中對(duì)流段積灰比較嚴(yán)重,也會(huì)對(duì)高壓蒸汽的產(chǎn)量產(chǎn)生影響。
因此,為提高產(chǎn)氣量我們做了以下調(diào)整措施:第一,優(yōu)化裂解爐燒焦方案,將高溫?zé)箷r(shí)間延長(zhǎng),對(duì)急冷器內(nèi)管進(jìn)行有效燒焦,提高了急冷器換熱效果,增加了蒸汽發(fā)生量。第二,定期對(duì)裂解爐對(duì)流段盤管進(jìn)行化學(xué)清洗,增強(qiáng)對(duì)流段換熱效果,提高了裂解爐的熱效率。
本文通過(guò)汽輪機(jī)噴嘴組進(jìn)行更換、內(nèi)氣封修復(fù)、急冷器SLE更新、對(duì)流段化學(xué)清洗等措施實(shí)施后,裂解爐高壓蒸汽發(fā)生量得到了大大的提高,透平的效率也得到了提升,開車后負(fù)荷穩(wěn)定在74t/h,較之前增加6t/h,當(dāng)裂解爐在負(fù)荷在76t/h標(biāo)定時(shí),透平高壓閥開度在93%,低壓閥開度為50%左右,高、低壓閥仍然有調(diào)整的空間,壓縮機(jī)整體效率明顯提高。今后為了長(zhǎng)期保持壓縮機(jī)高效運(yùn)行,還需對(duì)機(jī)組進(jìn)行嚴(yán)格管控。