李宏林
(山東魯冶瑞寶電氣自動(dòng)化有限公司,山東 濟(jì)南250100)
轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐是煉鋼關(guān)鍵設(shè)備之一,在整個(gè)煉鋼生產(chǎn)過程中起著舉足輕重的作用。鍋爐給水傳統(tǒng)控制一般設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)閥采用二沖量、三沖量連續(xù)調(diào)節(jié)控制,但轉(zhuǎn)爐冶煉過程周期性變化,使得蒸汽流量不穩(wěn)定,汽包水位頻繁波動(dòng),連續(xù)調(diào)節(jié)控制給水調(diào)節(jié)閥會(huì)頻繁動(dòng)作,閥門前后背壓大,調(diào)節(jié)精度及使用壽命受到很大影響,很難投入自動(dòng)運(yùn)行。為了解決這個(gè)問題,本系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)水采用汽包給水管切斷閥電磁閥、汽包出水安全放水管電動(dòng)閥,構(gòu)成開關(guān)型選擇控制系統(tǒng)與汽包給水泵變頻調(diào)節(jié)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)汽包水位全過程自動(dòng)控制。
轉(zhuǎn)爐每爐煉鋼周期36~40 min,吹氧時(shí)間段在煉鋼的中期,時(shí)間約16~20 min,在吹煉期間余熱鍋爐熱負(fù)荷陡然增加,產(chǎn)氣量迅速增加,吹煉期平均小時(shí)產(chǎn)汽量73.4 t/h,冶煉周期平均產(chǎn)汽量29 t/h,吹氧完成后,余熱鍋爐熱負(fù)荷會(huì)急速降低,下個(gè)吹煉周期循環(huán)往復(fù)。因此,跟隨轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)每爐周期性冶煉的工藝特點(diǎn),余熱鍋爐的熱負(fù)荷、熱強(qiáng)度、反應(yīng)劇烈度也呈周期性變化,并直接反應(yīng)到汽包水位的頻繁波動(dòng)上。
汽包水位變化的特點(diǎn):汽包水位成周期性,波動(dòng)范圍大,速度較快,穩(wěn)定性差。余熱鍋爐熱負(fù)荷隨冶煉過程周期性波動(dòng),變化幅值較大,汽包水位相應(yīng)劇烈周期性變化,特別是吹煉初始階段汽包水位上升速度很快。汽包水位大幅波動(dòng)容易造成“虛假水位”現(xiàn)象,這是因?yàn)樨?fù)荷增加時(shí),汽包壓力下降,汽包里水的沸點(diǎn)溫度降低,沸騰會(huì)突然劇烈,產(chǎn)生大量氣泡,造成水位提高。
汽包水位對余熱鍋爐安全運(yùn)行至關(guān)重要,水位過高使得汽水分離裝置的正常工況被破壞,嚴(yán)重情況可能導(dǎo)致蒸汽帶水量增加,在管壁上的結(jié)垢增加及蒸汽質(zhì)量下降;水位過低,水循環(huán)被破壞,容易導(dǎo)致水冷壁破裂,情況嚴(yán)重時(shí)甚至造成干鍋,破壞汽包,因此有可能造成重大事故的汽包水位過高過低都應(yīng)通過合理控制優(yōu)化規(guī)避。汽包水位優(yōu)化控制系統(tǒng),就是通過合理的優(yōu)化控制和算法維持系統(tǒng)內(nèi)汽包產(chǎn)生的蒸汽量與給水流量平衡。以汽包水位作為水量平衡控制指標(biāo),并通過調(diào)整進(jìn)水達(dá)到汽包進(jìn)出水量平衡,將汽包水位盡量維持在汽包中位線左右,保證生產(chǎn)的安全運(yùn)行。
根據(jù)當(dāng)前汽包檢測實(shí)際水位,根據(jù)汽包熱負(fù)荷變化確定的不同工況下汽包水位動(dòng)態(tài)設(shè)定值,采用變量檢測冗余技術(shù)、開關(guān)型選擇控制技術(shù)及變頻選擇控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)汽包水位全自動(dòng)控制,以最優(yōu)化方法調(diào)整水位,以達(dá)到既節(jié)約能源,又滿足生產(chǎn)要求的目標(biāo),是控制系統(tǒng)的內(nèi)容。汽包水位控制工藝流程如圖1所示。
圖1 汽包水位工藝控制流程
本控制系統(tǒng)的目的在于提供一種基于選擇性控制的汽包水位自動(dòng)控制優(yōu)化方法,即:根據(jù)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的要求,余熱鍋爐工況,總結(jié)最優(yōu)化的水位調(diào)整設(shè)定值,使用最低的能耗,提供滿足生產(chǎn)要求的汽包水位目標(biāo)值,達(dá)到系統(tǒng)穩(wěn)定、節(jié)能降耗的目的。它由汽包水位一級信號檢測數(shù)據(jù)采集冗余系統(tǒng)、給水排水閥開關(guān)型選擇聯(lián)鎖控制系統(tǒng)、供水泵變頻選擇控制系統(tǒng)、報(bào)警聯(lián)鎖系統(tǒng)組成。
(1)一級信號檢測數(shù)據(jù)采集冗余系統(tǒng)。由于汽包水位的波動(dòng)性及虛假水位現(xiàn)象,為了提高檢測的準(zhǔn)確性,汽包左右各設(shè)計(jì)一個(gè)水位測量點(diǎn),建立檢測冗余系統(tǒng)。其特點(diǎn)為:多個(gè)檢測變量共用一個(gè)控制器,選擇器位于控制器之前,對變送器的輸出信號進(jìn)行選擇或運(yùn)算處理,一是防止儀表故障造成事故,對同一檢測點(diǎn)多位置多儀表測量;其二通過運(yùn)算對數(shù)據(jù)濾波、平均處理等措施減小檢測誤差及數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響提高可靠性。其檢測控制原理圖如圖2所示。
圖2 數(shù)據(jù)采集冗余系統(tǒng)檢測控制原理
(2)給水排水閥開關(guān)型選擇聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。在一個(gè)轉(zhuǎn)爐冶煉周期中,汽包水位的變化可分為3個(gè)時(shí)期:前燒期、吹煉中期、后燒期。在前燒期隨著爐氣量的迅速增加,各水冷管的過熱度很大,伴隨著氣泡不斷產(chǎn)生,汽包空泡率增加,汽水容積增加,汽包水位升高,蒸汽流量大幅增加;吹煉中期,吹氧量不斷增強(qiáng),蒸汽量增加快速,水中含氣率急劇升高,上升管內(nèi)為汽水混合物,當(dāng)水容積增加量與蒸汽外排量平衡時(shí),汽包水位停止上升,這時(shí)蒸汽外排量開始增大,汽包水位緩慢降低;吹煉后燒期和吹氧結(jié)束,系統(tǒng)內(nèi)溫度迅速降低,水的含汽率迅速降低,汽包水位隨之迅速降低。汽包給水管切斷閥電磁閥及汽包出水安全放水管電動(dòng)閥開關(guān)型選擇控制,就是將汽包水位連續(xù)變量根據(jù)冶煉周期合理的劃分若干區(qū)段,與工藝結(jié)合摸索出汽包水位多個(gè)限值,只要不超出該限值,就能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。正常情況下按照影響生產(chǎn)主控變量汽包水位進(jìn)行連續(xù)控制。一旦主控變量達(dá)到需要開關(guān)極限值,為防止事故發(fā)生,選擇性控制系統(tǒng)通過選擇器切斷連續(xù)控制,而將給水管切斷閥、出水安全放水管電動(dòng)閥迅速打開或關(guān)閉,直到汽包水位回到限值以內(nèi),重新恢復(fù)到連續(xù)調(diào)節(jié)。
(3)給水泵變頻選擇控制系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,給水是間斷性的,由于煉鋼的間斷性,給水泵要頻繁啟停,影響泵的使用壽命,對電網(wǎng)沖擊頻繁。如果不停泵,水流量回流到除氧水箱,又會(huì)能源浪費(fèi)。為了解決這一問題,設(shè)計(jì)給水泵變頻控制模塊對鍋爐供水泵變頻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)汽包水位連續(xù)控制。控制器與變頻器通訊連接,變頻調(diào)速采用兩種控制方式,一種是根據(jù)吹氧期停氧期汽包供水流量設(shè)定目標(biāo)值,采取PID調(diào)節(jié)連續(xù)調(diào)節(jié)供水流量,從而控制汽包水位;另一種是自動(dòng)頻率設(shè)定調(diào)節(jié),對供水泵進(jìn)行頻率與供水能力性能測試,計(jì)算出實(shí)際生產(chǎn)過程汽包水位、吹氧時(shí)間與變頻器頻率對應(yīng)關(guān)系,通過計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)算自動(dòng)給出頻率設(shè)定,對汽包水位連續(xù)控制。兩種方式在人機(jī)接口系統(tǒng)設(shè)置選擇界面,由工藝操作人員根據(jù)生產(chǎn)情況適當(dāng)選擇。目前自動(dòng)工況下采用自動(dòng)頻率設(shè)定調(diào)節(jié)較多,水位控制效果較好。變頻器與PLC間采用ControlNet網(wǎng)絡(luò)通訊,實(shí)現(xiàn)設(shè)備實(shí)時(shí)狀態(tài)信號傳輸及控制信號下發(fā),節(jié)約施工費(fèi)用及工程量。汽包水位自動(dòng)控制優(yōu)化系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 汽包液位自動(dòng)控制優(yōu)化系統(tǒng)簡圖
本系統(tǒng)涉及一種基于選擇性控制的汽包水位自動(dòng)控制優(yōu)化方法,實(shí)現(xiàn)汽包水位全自動(dòng)控制,系統(tǒng)具體功能實(shí)施主要分為三部分,按以下幾部進(jìn)行:
(1)工控?cái)?shù)據(jù)冗余檢測。設(shè)置兩個(gè)水位信號測量差壓變送器,差壓4~20 mA信號直接進(jìn)入PLC,轉(zhuǎn)換為水位高度工程量用于顯示計(jì)算。①信號檢測:左、右測量點(diǎn)設(shè)計(jì)在不同機(jī)架,不同模塊輸入,以提高檢測的硬件冗錯(cuò)性能。②手動(dòng)選擇方式:操作員通過HMI強(qiáng)制手動(dòng)選擇左或右測量點(diǎn)作為控制用輸入。③自動(dòng)選擇方式:先將左右水位測量值引入加法器求和,再經(jīng)過除法器運(yùn)算求出平均值,作為水位控制用最終輸入??刂朴脺y量點(diǎn)的選擇由操作員在HMI上選擇以提高水位檢測的軟件冗錯(cuò)性能。
(2)給水排水閥開關(guān)型選擇聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。汽包的啟動(dòng)水位(H)定在-1000~-300 mm(汽包中心線為0水位)。①氧氣切斷閥開到位,自動(dòng)吹氧期時(shí),給水閥常開;-350 mm<H<+200 mm,給水閥開,排水閥關(guān);H≤+300 mm,給水閥開,排水閥關(guān);H≥+350 mm,給水閥開,排水閥開。②氧氣切斷閥關(guān)到位,停止吹氧時(shí):H≤-300 mm,排水閥關(guān),給水閥開;-300 mm≤H≤-100 mm,排水閥關(guān),給水閥關(guān);H≥100 mm,排水閥開,給水閥關(guān)。
(3)給水泵變頻選擇控制系統(tǒng)。共設(shè)計(jì)2臺鍋爐給水泵,分別配置變頻調(diào)速系統(tǒng),對汽包水位連續(xù)控制。①給水泵變頻控制根據(jù)供水流量PID調(diào)節(jié)。根據(jù)吹氧期及非吹氧期三點(diǎn)設(shè)定流量值對應(yīng)的頻率設(shè)定值發(fā)送到給水泵變頻裝置,調(diào)節(jié)其轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)汽包連續(xù)供水調(diào)節(jié)。②給水泵變頻控制自動(dòng)頻率設(shè)定調(diào)節(jié)。吹氧期(氧氣閥門開時(shí)),吹氧期根據(jù)汽包水位及吹氧周期自動(dòng)調(diào)節(jié)給水。非吹氧期根據(jù)汽包水位PID連續(xù)調(diào)節(jié)給水泵速度,從而調(diào)節(jié)汽包補(bǔ)水量,保證汽包水位在+100~-200 mm正常范圍內(nèi)。根據(jù)水位PID調(diào)節(jié),自動(dòng)設(shè)定變頻器頻率。
水位值及其聯(lián)鎖報(bào)警信息在上位機(jī)顯示并聲光報(bào)警。汽包水位H≥+600 mm,高水位報(bào)警。汽包水位H≤-700 mm,低水位一次報(bào)警;汽包水位H≤-800 mm,低水位二次報(bào)警,氧槍傾動(dòng)PLC通過通訊接收報(bào)警聯(lián)鎖信號,提氧槍。-10~-300 mm為汽包啟動(dòng)水位(汽包中心線為0),為許可下氧槍位。汽包水位≥-350 mm時(shí),氧槍傾動(dòng)系統(tǒng)通訊接收聯(lián)鎖信號,允許下氧槍。
本系統(tǒng)提供一種基于選擇性控制的汽包水位自動(dòng)控制優(yōu)化系統(tǒng),將工控網(wǎng)絡(luò)通訊、控制軟件接口、工控?cái)?shù)據(jù)冗余檢測、開關(guān)量選擇控制等技術(shù)及變頻選擇控制技術(shù)集成一體,針對當(dāng)前汽包水位,結(jié)合轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況,總結(jié)得出以最短的時(shí)間、最低的消耗為目標(biāo)的最佳汽包水位動(dòng)態(tài)設(shè)定值控制閥門及供水泵變頻裝置,通過進(jìn)一步優(yōu)化汽包水位控制策略,使水位控制在工藝要求的合理范圍內(nèi),整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到回收蒸汽、節(jié)能降耗、安全運(yùn)行的目的。在煉鋼廠210 t轉(zhuǎn)爐爐在線投入應(yīng)用,并經(jīng)過驗(yàn)證,達(dá)到了預(yù)期的效果,成功實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)功能。