胡亞航,全齊全,吳躍民,王國星,臧梓軼,杜博遲,程 澤
(1. 北京衛(wèi)星制造廠有限公司,北京 100094;2. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,哈爾濱 150001;3. 北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京 100094)
為保證航天器發(fā)射過程中太陽翼可靠壓緊在器體側(cè)壁,且不對航天器工作產(chǎn)生不良影響,發(fā)射前需要用專門的設(shè)備將太陽翼壓緊釋放機(jī)構(gòu)工作件的預(yù)緊力控制在合理范圍之內(nèi)[1]。根據(jù)壓緊釋放機(jī)構(gòu)的不同,太陽翼分為半剛性帶狀式太陽翼、分離螺母式太陽翼和壓緊桿式太陽翼[2]。
半剛性帶狀式太陽翼這一技術(shù)已經(jīng)屬于一項較為成熟的技術(shù),我國與其他主要的航天國家均掌握了該項技術(shù),其太陽翼壓緊方式通過壓緊測試儀和壓緊框進(jìn)行加載,并具備實時監(jiān)測、精確測量的功能,但此方法耗人耗時,效率較低[3-5]。分離螺母式太陽翼也是目前國際上應(yīng)用比較成熟的一種太陽翼,較典型的是國外INTELSAT-V衛(wèi)星的太陽翼,我國已經(jīng)在實踐二十號衛(wèi)星上采用了該類型的太陽翼,該太陽翼采用液壓螺栓拉伸器進(jìn)行加載;液壓螺栓拉伸器的優(yōu)點是精度高,無扭轉(zhuǎn)應(yīng)力、無摩擦損傷、可同步預(yù)緊多個螺栓,缺點是需要足夠的伸長量,因而在軸向空間狹窄的使用場合受到很大限制[6-8]。壓緊桿式太陽翼占比約為75%,廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星平臺,其加載方式采用特制壓緊扳手手動擰緊壓緊螺母,通過旋轉(zhuǎn)壓緊螺母角度將預(yù)緊力控制在一定范圍內(nèi),壓緊扳手加載操作簡便,但預(yù)緊力不容易精確控制[9-11]。
宣明等[12]在2017年開展了微小衛(wèi)星太陽帆板壓緊釋放機(jī)構(gòu)的設(shè)計,得到扭矩是預(yù)緊力的2倍關(guān)系,給出了預(yù)緊力的確定方法,并開展了真空環(huán)境下的可靠性驗證試驗,但預(yù)緊過程的自動化和精度控制并未體現(xiàn)。郭一竹等[13]在2019年開展了新型柔索式桿束結(jié)構(gòu)壓緊釋放裝置的設(shè)計工作,建立了裝置的力學(xué)模型,分析了靜態(tài)壓緊和考慮慣性載荷情況下預(yù)緊力變化的情況,得到了滿足可靠壓緊的預(yù)緊力設(shè)計值,但并未涉及壓緊釋放裝置預(yù)緊工程應(yīng)用的情況。結(jié)合國內(nèi)外文獻(xiàn)調(diào)研,同行對壓緊釋放機(jī)構(gòu)的設(shè)計、布局、可靠性分析等均有論述,但迄今為止,未見壓緊釋放機(jī)構(gòu)預(yù)緊力自動化加載的公開報道。
本文借鑒液壓螺栓拉伸器預(yù)緊的設(shè)計思路,結(jié)合壓緊桿式太陽翼高精度控制的需求,設(shè)計了太陽翼壓緊桿自動化加載設(shè)備,同時滿足壓緊桿預(yù)緊力施加的安全性和預(yù)緊力實時監(jiān)測的功能,最后設(shè)計了一種應(yīng)變測量的地面驗證方法,為設(shè)備的應(yīng)用提供了實踐依據(jù)。
太陽翼壓緊桿的安裝空間狹小,壓緊桿桿頭為邊長4 mm的六方柱,壓緊螺母為M5螺母,兩者的材料均為TC4R,加載時的間距為3.5 mm。自動化加載設(shè)備需要在特別狹窄的空間內(nèi)進(jìn)行壓緊桿的拉伸和壓緊螺母的擰緊操作,設(shè)計具有足夠承載能力的快速夾緊接口是設(shè)備研制的首要環(huán)節(jié)。
為實現(xiàn)AIT現(xiàn)場操作的便利性,設(shè)備須為手持式便攜設(shè)備,因此,小型化、輕量化也是其重要特點。設(shè)計時首先確定了設(shè)備內(nèi)部通用組件(如驅(qū)動電機(jī)、減速器、傳感器、顯示設(shè)備、電池組件等),然后根據(jù)技術(shù)指標(biāo)選擇質(zhì)量最輕、包絡(luò)最小的成熟產(chǎn)品,再據(jù)此開展專用傳力組件的設(shè)計,解決能量儲存、動力輸出、減速增扭、測量顯示等一系列問題,實現(xiàn)內(nèi)部空間布局以及力傳遞路線的優(yōu)化。
另外,由于航天產(chǎn)品的特殊性,自動化加載設(shè)備需要具有很高的安全性、可靠性。因此,設(shè)備動力采用可充電電池供電,避免拖線操作。同時,設(shè)備還具有安全保護(hù)功能,避免在操作過程中損壞太陽翼。
自動化加載設(shè)備爆炸示意圖如圖1所示,自動化加載設(shè)備包括壓緊桿夾緊單元、壓緊桿拉伸單元、壓緊螺母擰緊單元、運動控制單元以及人機(jī)交互界面五部分。
圖1 自動化加載設(shè)備爆炸示意圖
圖中,壓緊桿夾緊單元、壓緊桿拉伸單元、壓緊螺母擰緊單元并稱設(shè)備機(jī)械系統(tǒng),是設(shè)備運行的核心系統(tǒng),也是本文詳細(xì)介紹的內(nèi)容。
機(jī)械系統(tǒng)運行時將夾緊單元撥桿撥下夾住壓緊桿頭部;驅(qū)動拉伸單元的電機(jī)將壓緊桿拉伸至期望的預(yù)緊力;程序控制擰緊單元旋轉(zhuǎn)壓緊螺母,完成壓緊螺母的擰緊動作;拉伸單元反向驅(qū)動釋放壓緊桿;之后將夾緊單元撥桿撥開,完成壓緊桿自動預(yù)緊動作[14],其原理示意圖如圖2所示。
圖2 自動化加載設(shè)備機(jī)械系統(tǒng)原理示意圖
1.1.1夾緊單元結(jié)構(gòu)設(shè)計
夾緊單元負(fù)責(zé)夾緊被拉伸壓緊桿的桿頭,在整個拉伸過程中一直處于夾緊狀態(tài),是拉伸單元能夠正常工作的基礎(chǔ),其由夾緊接口、接口支架、轉(zhuǎn)盤、接口軸、鏈接件組成,如圖3所示。
圖3 夾緊單元機(jī)械系統(tǒng)組成
夾緊單元三維示意圖如圖4所示,夾緊單元轉(zhuǎn)盤一端與接口軸連接,中間位置由導(dǎo)向柱與轉(zhuǎn)盤連接;轉(zhuǎn)盤上有導(dǎo)向槽,利用凸輪原理控制夾緊接口開閉的位置;當(dāng)轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤時,在導(dǎo)向槽的作用下,夾緊接口由打開狀態(tài)逐漸關(guān)閉,通過夾緊接口內(nèi)部凹槽夾緊壓緊桿。
圖4 夾緊單元三維示意圖
1.1.2夾緊單元結(jié)構(gòu)件計算分析
夾緊接口工作時和太陽翼壓緊桿接合,極限承受10 kN拉力,需要進(jìn)行部件受力分析,計算應(yīng)力大小及變形量。用solidworks對夾緊接口進(jìn)行受力分析,圓形通孔處固定,和圓軸配合處施加5 kN的拉力。分析結(jié)果表明最大應(yīng)力為9.72×108N/m2,小于許用應(yīng)力10.2×108N/m(材料選用65 Si2Mn),最大的變形為0.055 mm。因此半圓柱體設(shè)計合理,可以滿足安全性能要求。
1.2.1拉伸單元結(jié)構(gòu)設(shè)計
拉伸單元是整個設(shè)備的主要動力來源,由電機(jī)、諧波減速器、支撐座、滾珠絲杠、拉力傳感器、直線導(dǎo)軌、連接件組成,如圖5所示。該單元將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運動通過滾珠絲杠轉(zhuǎn)換成直線運動,為拉伸壓緊桿提供動力。
圖5 拉伸單元機(jī)械系統(tǒng)組成
電機(jī)通過諧波減速器降速增扭,為絲杠螺母支撐座提供足夠的旋轉(zhuǎn)扭矩;支撐座與絲杠螺母固連在一起,并通過軸承與外殼連接;絲杠前段與拉力傳感器連接,并通過直線導(dǎo)軌與外殼連接,這樣就限制了絲杠的旋轉(zhuǎn)運動;當(dāng)電機(jī)輸出動力時,通過諧波減速器將旋轉(zhuǎn)扭矩傳遞給支撐座,支撐座帶動絲杠螺母旋轉(zhuǎn),使絲杠只能沿軸線方向運動,即產(chǎn)生軸向拉力,拉力傳感器將信號反饋給控制系統(tǒng)進(jìn)行分析,控制系統(tǒng)控制電機(jī)是否輸出扭矩。
1.2.2拉伸單元選用件計算分析
1) 滾珠絲杠選用和計算
由于絲杠提供的拉伸力較大,應(yīng)選擇摩擦力較小的滾珠,減少電機(jī)的負(fù)荷。拉伸造成的被拉伸壓緊桿伸長量為:
1.63×10-3m=1.63 mm
(1)
式中:極限拉力F為10 kN;壓緊桿長度L為226.5 mm;壓緊桿彈性模量E為110 GPa;壓緊桿截面積A為4π mm2。
絲杠的彈性模量是被拉伸壓緊桿的兩倍,對應(yīng)的形變量約為1 mm。所以絲杠的導(dǎo)程要大于1 mm,防止絲杠受到損壞。綜上,選擇型號為SCI 101605的滾珠絲杠。
2)大電機(jī)選取和計算
通過查手冊和公式計算得出滾珠絲杠的導(dǎo)程角β為5.4°,較小的導(dǎo)程角可以提供較大扭矩。
初步選定MAXON電機(jī)DCX系列。查直線運動系統(tǒng)手冊得到滾珠絲杠效率η1=0.9,當(dāng)絲杠輸出拉力為10 kN時,電機(jī)需要給絲杠提供扭矩為:
(2)
式中:絲杠輸出拉力F為10 kN;導(dǎo)程Ph為5 mm;滾珠絲杠效率η1為0.90。
按照工具機(jī)無沖擊選取安全系數(shù)2.5,得出大電機(jī)應(yīng)該需要提供的扭矩為:
T大=8.85×2.5=22.13 N·m
(3)
根據(jù)計算結(jié)果選取型號為DCX 26 L的直流電機(jī),由于DCX系列中沒有合適的減速器與大電機(jī)相配合,因此在原有基礎(chǔ)上增加一個諧波減速器。
3)回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩及轉(zhuǎn)速校核
拉伸單元能夠達(dá)到的最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩為:
T1=TMiGηGiHηH=25.24 N·m
(4)
式中:大電機(jī)最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩TM為57.8 mN·m;行星齒輪減速器的減速比iG為16;行星齒輪減速器的工作效率ηG為 0.78;諧波齒輪減速器的減速比iH為50;諧波齒輪減速器的工作效率ηH為0.70;末端輸出轉(zhuǎn)速為:
n=9690÷16÷50=12.1 r/min
均符合使用要求。
1.3.1擰緊單元結(jié)構(gòu)設(shè)計
在夾緊單元和拉伸單元完成工作后,壓緊螺母擰緊單元開始工作,主要負(fù)責(zé)把太陽翼壓緊桿末端的壓緊螺母擰緊。擰緊后,使得拉伸單元緩慢釋放壓緊桿時,保證壓緊桿上的預(yù)緊力不會同時消失。
擰緊單元機(jī)械系統(tǒng)組成如圖6所示,擰緊單元由小電機(jī)、大齒輪、小齒輪、螺母接口組成。當(dāng)拉伸單元完成工作后,擰緊單元起作用,通過驅(qū)動螺母接口擰緊壓緊螺母;擰緊螺母僅需要克服螺母與壓緊桿自身的摩擦力,所需要的扭矩很?。徊⑶铱梢员WC壓緊桿預(yù)緊力的準(zhǔn)確性。
圖6 擰緊單元機(jī)械系統(tǒng)組成
1.3.2擰緊單元選用件計算分析
1) 齒輪選用和計算
因為大小齒輪的尺寸受到設(shè)備集約化限制,又因為大齒輪需要與壓緊螺母配合,因此采用自研齒輪。大小齒輪具體的尺寸和加工參數(shù)如表1所示。
表1 齒輪參數(shù)
2) 小電機(jī)選用和計算
小電機(jī)主要克服齒輪轉(zhuǎn)動壓緊桿上的壓緊螺母時產(chǎn)生的摩擦力,還有在螺母即將碰到太陽翼末端接觸面時克服的摩檫力,需要克服的摩擦力不大。為了安全考慮,按照拉伸單元數(shù)值的5%計算擰緊單元的工作扭矩。所以需要大齒輪提供的扭矩如下:
T′=22.125×5%=1.1 N·m
(5)
需要小齒輪和小電機(jī)提供的扭矩如下:
(6)
式中:傳動比z為2.52;根據(jù)結(jié)果選擇型號為DCX 16 S的直流電機(jī)。
3)回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩及轉(zhuǎn)速校核
擰緊單元能夠達(dá)到的最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩為:
T1=TMiGηG=5.43×186×0.65=0.657 N·m
(7)
式中:小電機(jī)最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩TM為5.43 mN·m;行星齒輪減速器的減速比iG為186;行星齒輪減速器的工作效率ηG為0.65;末端輸出轉(zhuǎn)速為:
n=9430÷186÷2.52=20.1 r/min
均符合使用要求。
使用自動化加載設(shè)備進(jìn)行太陽翼壓緊時,預(yù)緊力施加精度主要受以下3方面因素的影響:1)設(shè)備內(nèi)置拉力傳感器的精度;2)小電機(jī)通過擰緊單元擰緊壓緊螺母的一致性;3)設(shè)備拆除后,壓緊桿與被壓緊太陽翼之間進(jìn)行變形協(xié)調(diào),導(dǎo)致壓緊桿預(yù)緊力出現(xiàn)了一定量級的松弛(簡稱松弛載荷)[15]。
自動化加載設(shè)備內(nèi)拉力傳感器的精度可以通過計量檢定(由第三方專業(yè)計量院所進(jìn)行)獲取,其偏差通常在2‰左右。壓緊螺母擰緊狀態(tài)一致性主要通過小電機(jī)的驅(qū)動力矩實現(xiàn)(專用電路控制),但由于零件加工狀態(tài)、螺紋潤滑狀態(tài)等差異的存在,仍會存在一定的偏差,但由于壓緊螺母的擰緊力矩較小,在壓緊桿軸線上產(chǎn)生的載荷變動不超過2 N(加載設(shè)備拉力傳感器可感知),因此,對該誤差不再進(jìn)行補(bǔ)償。
針對由變形協(xié)調(diào)引入的松弛載荷,需在張力施加時進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償量由試驗確定,具體方法如下:
1)在壓緊桿上粘貼應(yīng)變片,并連接測試電路。
2)按照規(guī)定程序使用加載設(shè)備對壓緊桿進(jìn)行加載,記錄壓緊過程中壓緊桿上應(yīng)變與設(shè)備拉伸張力之間的對應(yīng)關(guān)系,直至加載力達(dá)到不小于預(yù)定壓緊載荷的某一數(shù)值。
3)拆除加載設(shè)備,待壓緊桿及被壓緊太陽翼回彈至變形協(xié)調(diào)狀態(tài)時,再次讀取應(yīng)變片示數(shù)。
4)根據(jù)第2)步獲得的對應(yīng)關(guān)系計算真實預(yù)緊力大小。
5)計算真實預(yù)緊力與加載力之間的偏差,得到該狀態(tài)下的松弛載荷。
為了方便定期校正加載設(shè)備內(nèi)部的拉力傳感器,現(xiàn)設(shè)計標(biāo)定工作臺如圖7所示,主要由左固定板、左端蓋、標(biāo)準(zhǔn)拉力傳感器、連接件、壓緊桿、右固定板、右端蓋組成。
圖7 標(biāo)定工作臺示意圖
標(biāo)定試驗前,首先按照國際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定左側(cè)的標(biāo)準(zhǔn)拉力傳感器,使其可以顯示拉力的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,如圖8所示。加載設(shè)備開機(jī),設(shè)置好預(yù)緊力檔位;將標(biāo)定工作臺與加載設(shè)備連接,啟動設(shè)備加載,然后重復(fù)試驗,對其加載設(shè)備內(nèi)的拉力傳感器進(jìn)行標(biāo)定。
圖8 加載設(shè)備拉力傳感器標(biāo)定試驗
隨機(jī)選取3根壓緊桿,并進(jìn)行標(biāo)號。將壓緊桿安裝在標(biāo)定工作臺上,做8000 N檔位的加載實驗,試驗過程記錄數(shù)據(jù)并計算精度,試驗結(jié)果如表2所示。
表2 拉力傳感器標(biāo)定實驗數(shù)據(jù)表
附注:相對精度=(加載設(shè)備傳感器示數(shù)-標(biāo)定工裝傳感器示數(shù))/標(biāo)定工裝傳感器示數(shù);絕對精度=(加載設(shè)備傳感器示數(shù)-8000)/8000。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,設(shè)備的拉力傳感器與標(biāo)定工作臺上的標(biāo)準(zhǔn)拉力傳感器示數(shù)接近,相對精度最大值1.23%,絕對精度最大值3.7%,滿足精度5%的要求。
由于實際情況中壓緊釋放機(jī)構(gòu)空間的限制,壓緊桿在工作狀態(tài)中的預(yù)緊力無法使用拉力傳感器直接測量,所以通過在壓緊桿上貼加應(yīng)變片,利用應(yīng)變片的單向壓力應(yīng)變引起電阻值變化實現(xiàn)對太陽翼壓緊桿預(yù)緊力的準(zhǔn)確測量。為保證試驗的成功,現(xiàn)以12 kN的拉力進(jìn)行應(yīng)變片的選取,由材料力學(xué)軸向拉伸或壓縮的變形公式和應(yīng)變公式可得壓緊桿的應(yīng)變值[16]為:
(8)
式中:壓緊桿伸長量Δl為1.63 mm;壓緊桿長度L為226.5 mm。
代入式(8)計算得應(yīng)變值為ε=7.2×10-3,小于中航電測有限公司溫度自補(bǔ)償系數(shù)為8.8×10-6/℃的BF-350-3AA-9系列微型應(yīng)變片的應(yīng)變極限,滿足使用要求。
試驗過程中,利用專用粘結(jié)劑將兩個應(yīng)變片粘貼在被測壓緊桿的截面對稱點上。應(yīng)變片粘貼后做兩組試驗,第一組試驗選取3根壓緊桿進(jìn)行拉伸試驗,得到壓緊桿預(yù)緊力與應(yīng)變之間的關(guān)系,通過最終應(yīng)變換算測出壓緊桿預(yù)緊力;第二組試驗按壓緊釋放機(jī)構(gòu)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行壓緊螺母旋轉(zhuǎn)角度操作,得到螺母旋轉(zhuǎn)角度與應(yīng)變之間的關(guān)系。
通過第一組試驗與第二組試驗結(jié)果最后得到兩種壓緊方式的對比情況。
在壓緊桿拉伸試驗中,壓緊桿承受拉力時難免有彎曲應(yīng)力,因此,在數(shù)據(jù)處理時將截面對稱的兩個應(yīng)變片所測應(yīng)變數(shù)值取平均可消除彎曲應(yīng)力而得到桿件在單一拉伸載荷作用下的應(yīng)變值。試驗過程發(fā)現(xiàn)每個壓緊點兩次試驗應(yīng)變測量值重復(fù)性極好。由于數(shù)據(jù)線性度非常好,所以數(shù)據(jù)按線性擬合。壓緊桿拉伸試驗數(shù)據(jù)。從表3測量數(shù)據(jù)可以看出,應(yīng)變值隨載荷的變化呈線性變化,說明壓緊桿處于線彈性階段;另外應(yīng)變加、卸載的回復(fù)性很好,說明壓緊桿未發(fā)生異常。加載設(shè)備卸載后壓緊桿上應(yīng)變回零且壓緊螺母松弛,說明壓緊桿在試驗后沒有產(chǎn)生殘余應(yīng)變,壓緊桿和壓緊螺母表面狀態(tài)無變化,說明加載設(shè)備加、卸載可靠。
表3 壓緊桿拉伸試驗數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)取平均后預(yù)緊力與應(yīng)變關(guān)系擬合曲線如圖9所示。
圖9 預(yù)緊力與應(yīng)變擬合曲線
擬合曲線表達(dá)式為:
P=1.4545με+109.1
(9)
相關(guān)系數(shù)R=0.99997;
加載設(shè)備最終預(yù)緊后所得應(yīng)變根據(jù)曲線表達(dá)式(9)換算后可知,加載設(shè)備滿足名義預(yù)緊力7000 N的要求,相對精度最大值1.09%,絕對精度最大值3.11%,滿足精度要求5%的要求,詳細(xì)數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 應(yīng)變換算數(shù)據(jù)
在加載螺母旋轉(zhuǎn)試驗中,不同的壓緊點由不同的操作人員進(jìn)行操作。如表5所示試驗結(jié)果,螺母旋轉(zhuǎn)試驗不同的操作人員進(jìn)行的試驗結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)差為259.2,是加載設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)差的4.76倍,數(shù)據(jù)離散。結(jié)果表明,使用壓緊扳手操作嚴(yán)重依賴操作人員的經(jīng)驗和手感,且同一名操作人員進(jìn)行的試驗重復(fù)性也較差。
表5 壓緊螺母旋轉(zhuǎn)試驗數(shù)據(jù)
1)本文設(shè)計的設(shè)備實現(xiàn)小型化、輕量化、可視化,其質(zhì)量約為3.5 kg,長度約為260 mm,最大加載能力為8000 kN。在集約的約束下,解決能量儲存、動力輸出、減速增扭、測量顯示等一系列問題,實現(xiàn)內(nèi)部空間布局以及力傳遞路線的優(yōu)化。
2)該設(shè)備采用滑槽式夾緊接口設(shè)計,解決了狹小空間內(nèi)夾緊、拉伸壓緊桿的難題,采用力反饋型全自動加載功能將太陽翼壓緊桿預(yù)緊力施加精度控制在5%以內(nèi)。
3)壓緊桿預(yù)緊力和旋轉(zhuǎn)壓緊螺母對照試驗的試驗表明,該設(shè)備加、卸載可靠,壓緊桿充分預(yù)緊,太陽翼無異常。
4)自動化加載設(shè)備還可用于展開式天線、機(jī)械臂等空間機(jī)構(gòu)的壓緊。