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      大采高綜采工作面智能化技術(shù)應(yīng)用研究

      2021-09-03 07:10:30王波楊海峰劉華峰王曉磊
      同煤科技 2021年4期
      關(guān)鍵詞:移架供液噴霧

      王波,楊海峰,劉華峰,王曉磊

      (1.晉能控股煤業(yè)集團挖金灣煤業(yè)有限公司 山西大同037003;2.晉能控股煤業(yè)集團機電管理部 山西大同037003)

      0 引言

      “少人化、無人化、安全高效”已成為礦業(yè)發(fā)展新目標,煤礦智能化開采已成為礦業(yè)發(fā)展的新趨勢,煤礦開采理念的改變促進了開采裝備和技術(shù)的進步[1],液壓支架電液控制系統(tǒng)[2],刮板輸送機智能變頻調(diào)速技術(shù),煤礦采場智能巖層控制技術(shù),工作面視頻巡檢與遠程控制技術(shù)[3]等智能化開采裝備及技術(shù)在多個煤礦實現(xiàn)了初步應(yīng)用。本文以挖金灣煤業(yè)公司8102智能化綜采工作面的建設(shè)為背景,基于石炭系煤層賦存環(huán)境、開采條件、開采技術(shù)等客觀情況,結(jié)合工作面建設(shè)過程中遇到的實際問題,對智能化綜采工作面建設(shè)中水處理技術(shù)、快速供液系統(tǒng)設(shè)計、支架跟機參數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)[4]進行了研究,對構(gòu)建“智能、綠色、安全、高效”的智能化開采模式具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。

      1 工作面基本概況

      挖金灣礦8102工作面為該礦南翼盤區(qū)布置第一個工作面,周邊為未采區(qū),地表無其他建筑,走向長度為1 468 m,工作面長度230 m,賦存煤層厚度為2.8 m~4.3 m平均厚度為3.7 m,含一層夾矸(厚度為0.1 m~0.2 m),煤厚變化穩(wěn)定,煤層傾角為1°~3°,硬度f=1.5,采用一次采全高見頂見底開采,在開采范圍內(nèi)共4條正斷層,落差最大1 m,對開采影響較小,水文地質(zhì)情況簡單,相對上覆巖層層間含水微弱,對回采無影響。設(shè)備配套情況如下表1所示:

      表1 8102智能化綜采工作面主要設(shè)備參數(shù)

      2 智能化綜采工作面關(guān)鍵技術(shù)

      2.1 智能化綜采工作面水處理技術(shù)

      供液系統(tǒng)主要是為綜采工作面液壓支架提供液壓動力,被喻為“心臟”,其介質(zhì)為乳化液被喻為“血液”,通過“心臟”提供動力“血液”循環(huán),從而使工作面液壓系統(tǒng)正常工作。乳化液濃度不足、供液介質(zhì)不達標會造成閥門堵塞、生銹、腐蝕等問題,從而導(dǎo)致閥芯等配件替換率高、產(chǎn)品可靠性下降、支架動作緩慢、工作面整體效率降低等問題。

      8102智能化工作面采用了過濾器組、軟化水處理裝置組成多級過濾系統(tǒng),具體為:井下靜壓管路、低壓過濾站、軟化水處理站、乳化液自動配比、智能化高壓過濾站、工作面支架自動反沖洗、支架回液過濾站,原理圖如下圖1所示。具體設(shè)備布置如圖2所示,首先通過GLQZ2000型一級過濾組件,經(jīng)80 um及60 um兩級濾桶過濾后,再經(jīng)減壓裝置減壓達到軟化水裝置的工作要求壓力后,開始進入ML-RF-6D型凈化水裝置進行二級過濾,通過調(diào)整水質(zhì)酸堿度(PH值)并對氯、鎂等離子成分的處理,精度達25 um以下,最后進入封閉式QX2000型凈水儲水箱,供各類設(shè)備使用。

      圖1 多級過濾系統(tǒng)原理圖

      圖2 8102智能化工作面液壓系統(tǒng)水處理循環(huán)示意圖

      2.2 智能化綜采工作面的噴霧降塵技術(shù)

      在智能化綜采工作面實際作業(yè)過程中,工作面粉塵較大,工作人員在順槽集控中心對工作面支架和采煤機執(zhí)行遠程操控時視野模糊。如何進行有效的滅塵,為遠程操作人員提供清晰的畫面,成為又一要攻克的難關(guān)。

      在8102智能化工作面回采整個過程中,支架跟機可分別設(shè)置為上、下行跟機,在采煤機滾筒前、后范圍內(nèi)不斷開啟噴霧的方式進行相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。當“噴霧控制”參數(shù)設(shè)置為“開”時,不用啟動“跟機”開關(guān),跟機噴霧也會開啟。

      例如8102工作面采煤機身長10架,前后滾筒中心距為12架,機身上的紅外線發(fā)射裝置位于支架第22架,此時上行,則具體噴霧動作設(shè)置參數(shù)與實際噴霧動作如下表:

      表2 跟機噴霧動作參數(shù)

      2.3 智能化綜采工作面的快速供液系統(tǒng)設(shè)計

      在8102智能化工作面生產(chǎn)初期,采用“單進單回”模式供液,當推溜與移架同時動作時,支架動作速度明顯變緩,在同時開啟多臺泵站時,工作面液壓管路、操作閥閥芯損壞增加,為此需對供液系統(tǒng)進行重新設(shè)計。液壓支架每完成一次循環(huán)時,主要需完成降柱、移架和升架三個動作,完成一次循環(huán)的移架速度計算如下:

      式中:VZ—支架移動速度

      KZ—操作時間的影響系數(shù),KZ<l;

      BC—液壓支架的架間距;

      T—支架完成一次循環(huán)過程所需的總時間,min。

      其中,支架完成一次循環(huán)過程其所需的總時間T值就是完成降柱、升柱和移架動作的時間總和,計算如下:

      式中:T—支架完成一次循環(huán)過程所需的總時間,min;

      t1—支架完成一次降柱所需的時間,min;

      t2—支架完成一次移架所需的時間,min;

      t3—支架完成一次升架所需的時間,min。

      Z—移架時同時升降的立柱數(shù);

      S1、S2一移架時立柱的升降行程,cm;

      A1、A2—每根立柱上腔和底腔的面積,cm2;

      S3—支架移動步距,一般取為0.8 m;

      A3--推移千斤頂工作腔的面積,根據(jù)千斤頂布置方式來確定;

      QB—泵站流量,L/min;

      N—推溜時同時動作推移千斤數(shù)。

      將N值代入得:

      根據(jù)式(3)可以看出,對于某一支架而言,支架間距BC、支架立柱和推移千斤頂?shù)男吞枀?shù)為固定值,移架速度僅取決于泵站所提供的流量QB。流量越大,移架速度就越快。根據(jù)理論和實踐經(jīng)驗,決定將8102面支架供液系統(tǒng)改為“雙進雙回”,并將各類供液方式優(yōu)缺點分析如下:

      表3 各種供液方式優(yōu)、缺點分析

      8102面的“雙進雙回”供液系統(tǒng)將兩泵一箱設(shè)計為獨立供液系統(tǒng),兩路高壓經(jīng)GL2500/31.5/25型智能高壓反沖洗過濾站進入工作面轉(zhuǎn)載機、破碎機、刮板機緊鏈裝置、液壓支架等設(shè)備,最后回液經(jīng)GJF1200/16/40型回液過濾站進入乳化液箱。該設(shè)計有效保障工作面生產(chǎn)需求,提高了整體移架速率,保證了液壓支架進行成組動作時瞬間所需大流量,在有一回路出現(xiàn)問題時可以短時間改為單回路供液。設(shè)計方式見圖3。

      圖3 8102智能化工作面“雙回路供液”系統(tǒng)布置圖

      2.4 大采高智能化綜采工作面支架跟機參數(shù)設(shè)置

      在實際生產(chǎn)過程中工作面支架經(jīng)常會出現(xiàn)鉆底、支架前方堆煤等問題,而且在采煤機牽引速度過快時往往會產(chǎn)生漏架現(xiàn)象。為解決這些問題,首先通過模仿人工操作的方法,統(tǒng)計出各個動作所需時間,再對跟機參數(shù)進行設(shè)置,同時將跟機參數(shù)設(shè)置為交叉式移架方式,例如在10#支架行走完成后,跳過11#支架不動,12#支架進行移架,在12#支架動作完成后,11#與13#支架同時動作進行移架,較單架跟機、人工手動操作效率提升50%,從而有效解決跟機漏架、架前堆煤等問題。支架跟機參數(shù)設(shè)置如下表4:

      表4 8102智能化工作面液壓支架自動跟機參數(shù)

      3 大采高智能化綜采工作面應(yīng)用成果分析

      挖金灣礦8102大采高工作面在進行智能化開采后取得應(yīng)用效果如下:

      1)減少用工,降低勞動強度。較普通綜采工作面,工作面用工由原來的13人減少為7人,支架操作工轉(zhuǎn)變?yōu)檠膊楣?,極大地降低了工人的勞動強度。

      2)設(shè)備故障率降低。順槽控制中心可對液壓支架、泵站、刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機、采煤機等設(shè)備的運行參數(shù)進行實時監(jiān)測,并進行聯(lián)鎖控制,利用設(shè)備的故障診斷停機功能,極大地降低故障排查難度,創(chuàng)造了連續(xù)60天設(shè)備無故障運行,設(shè)備月平均開機率達90%。

      3)開采效率提高。8102大采高智能化工作面平均月推進180 m,月產(chǎn)保持在30萬噸,回采率達95%以上,較普通大采高工作面開采效率提高15.2%。

      圖4為挖金灣礦7月~11月實際生產(chǎn)情況,此期間8102、8115綜采工作面開采條件近乎相同,受地質(zhì)構(gòu)造影響較小。

      圖4 8102工作面與8115工作面推進對照圖

      4 結(jié)語

      1)研究分析智能化綜采工作面多級過濾裝置的必要性,給出多級過濾系統(tǒng)設(shè)計,形成具有乳化液濃度智能配比、供液壓力智能調(diào)定、智能反沖洗功能的供液系統(tǒng),確保供液介質(zhì)的腐蝕性、雜質(zhì)降低,極大地提高液壓支架的使用壽命,降低維修成本。

      2)給出了仿人工設(shè)計的支架跟機參數(shù)設(shè)置,可有效解決支架跟機時鉆底、架前堆煤等問題,并將順序移架設(shè)計為插線式移架,有效提高支架跟機效率。對支架跟機噴霧的參數(shù)進行實踐驗證和優(yōu)化,有效降低工作面粉塵,為遠程操控提供清晰的視頻畫面。

      3)采用“雙進雙回”供液方式,有效地提高支架跟機效率,且在有一回路出現(xiàn)問題時可以短時間改為單回路供液,大大提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

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