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      基于 能耗監(jiān)測系統(tǒng)的主輸泵 增效提量改造

      2021-08-31 05:33:16楊瀅
      廣東科技 2021年8期
      關(guān)鍵詞:輸油泵離心泵葉輪

      文/ 楊瀅

      0 引言

      機泵是管道的“心臟”,是主要的輸油動力設(shè)備,也是成品油管道運輸過程中主要的耗能設(shè)備。國內(nèi)某成品油管網(wǎng)年輸油耗電超3億kW·h,其中主輸泵用電占比高達98%。成品油管道輸送節(jié)能降耗工作的重點在主輸泵,在目前成品油管道提量增輸?shù)谋尘跋?,輸油泵原先設(shè)計的揚程、功率及泵排量與實際需求不匹配,導(dǎo)致部分泵效率偏低,造成運行的極大浪費。

      國內(nèi)某成品油管網(wǎng)將分布在6000多公里管線上的主要能耗設(shè)備統(tǒng)一接入和管理,進行數(shù)據(jù)集成處理,依托大數(shù)據(jù)分析平臺構(gòu)建能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)。通過能耗監(jiān)測系統(tǒng)分析輸油泵效率偏低的原因,進而提高輸油泵效率、降低泵耗能。在國家承諾2030年前實現(xiàn)碳排放達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和的大背景下,對于成品油管網(wǎng)這種高能耗的企業(yè),以能耗監(jiān)測系統(tǒng)對主輸泵等關(guān)鍵設(shè)備進行節(jié)能降耗研究具有較大意義。

      本文利用成品油管網(wǎng)能耗監(jiān)測系統(tǒng)(以下簡稱“能耗監(jiān)測系統(tǒng)”),對泵的運行效率進行實時監(jiān)測,識別管網(wǎng)系統(tǒng)中低效運行的輸油泵,分析原因后進行配泵策略優(yōu)化或增效改造,以達到提高輸油系統(tǒng)效率、進一步挖掘企業(yè)節(jié)能潛力的目的。最后,文章提出能耗監(jiān)測系統(tǒng)指導(dǎo)主輸泵高效運行的一般流程,為今后能耗監(jiān)測系統(tǒng)升級和主輸泵增效提量改造工作提供理論支持。

      1 主輸泵能耗及效率分析

      該成品油管網(wǎng)現(xiàn)有輸油泵站36座,共有輸油泵152臺,輸油泵平均額定效率為81%,主輸泵品牌、投用時間及平均額定效率統(tǒng)計如圖1所示。

      圖1 不同品牌主輸泵數(shù)量及平均額定效率統(tǒng)計

      根據(jù)能耗監(jiān)測系統(tǒng),統(tǒng)計出2020年6月至2021年4月該成品油管網(wǎng)主輸泵運行效率。目前,主輸泵平均運行效率為76.9%,低于平均額定效率的81%,且還有超過1/5數(shù)量的泵運行效率低于70%。通過查詢《GB/T 34165-2017 油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》,這些泵的運行效率低于節(jié)能評價值。此外,通過能耗監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),不同的離心泵工作效率差異較大,在同等條件下運行,不同離心泵之間的工作效率差異可達15%以上。經(jīng)分析,主輸泵效率低的主要原因有以下幾個方面:

      (1)泵本身效率低。通過對不同品牌主輸泵平均額定效率統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)外資品牌如品牌C、品牌D等多數(shù)離心泵額定點的效率已達到國際先進水平 ,平均額定效率分別為85%和81%;而國產(chǎn)品牌如品牌A、品牌B的主輸泵平均額定效率分別為83%和78%,相較于外資品牌低2%~3%,部分泵型額定效率較低成為節(jié)能改造的瓶頸,使常規(guī)改造的上限空間較小。

      (2)泵實際運行效率低。從離心泵的特性曲線可知:泵效隨排量的增大而提高,在某一范圍內(nèi)效率達到最高;而當(dāng)流量偏離這一范圍時,泵效就會降低。泵設(shè)計選型與實際運行不匹配,往往導(dǎo)致泵長期在低效區(qū)間運行。經(jīng)統(tǒng)計,目前全線仍有接近1/2泵的常運行流量偏離額定流量,如圖2所示。

      圖2 主輸泵常運行流量偏離情況

      (3)其他原因,例如,對輸油泵的維護、保養(yǎng)與檢修不夠,葉輪不能及時更新和修理等。經(jīng)統(tǒng)計,目前已有約3/4的泵投用時間超過5年,有約3/5的泵投用時間超過10年,長時間運行使泵內(nèi)造成各種損失,從而引起運行效率的下降。

      2 典型低效主輸泵增效提量改造實例

      在了解影響主輸泵效率的主要原因后,結(jié)合能耗監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù),對長時間處于低效運行的主輸泵進行分析,對換泵、改造或維修等備選方案進行經(jīng)濟效益比選后,確定最優(yōu)的技術(shù)方案,以通過提高泵運行效率達到節(jié)能降耗的目的。 主輸泵運行效率會因泵選型不當(dāng)或?qū)嶋H運行工況變動,與最初設(shè)計有一定偏差。下文通過對能耗監(jiān)測系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析比對,選取較為典型的某支線泵為例,結(jié)合設(shè)備返廠測試數(shù)據(jù)和常運行工況,對其進行分析及改造。

      2.1 概況

      該支線全長175km,管道外徑為219mm,設(shè)計壓力為5MPa,相對獨立于整個水力系統(tǒng)。其常用流量有100m3/h、160m3/h、200m3/h,工作流量范圍跨度大,而某輸油站泵0333-C-P-001Z是該條支線上唯一的一臺小泵,與多個運行流量相匹配,使用頻率極高,其運行效率直接影響該條支線的輸油效率。通過觀測與分析,該泵常運行工況點長期偏離設(shè)計工況,因此選擇此泵進行分析。

      2.2 泵效分析

      2.2.1 離心泵的工作點及高效工作區(qū)

      離心泵運行效率的高低取決于其運行工作點的位置。由于離心泵串聯(lián)在管路中,所以泵的流量和揚程須同時滿足管路特性方程L=f1(q v)和泵的特性方程H=f2(qv),即泵的工作點P為管路特性曲線和泵特性曲線的交點(見圖3)。離心泵的工作點P對應(yīng)的效率較高即可夠滿足經(jīng)濟性要求,可通過提升殼體光潔度等減少水力摩擦的措施來提高額定點效率。

      由于“陸賈賦”與“荀卿賦”所屬各家中絕大部分作品已經(jīng)亡佚,所以我們只能通過對現(xiàn)存少量作品及相關(guān)史料進行分析,以期能夠找到線索。資料有限,臆斷之說在所難免,論述多有粗淺之處,敬請批評。

      圖3 離心泵的工作點和高效工作區(qū)

      為使得離心泵的工作點能對應(yīng)離心泵效率較高,在泵的效率特性曲線上由ηmax向下移動△η=5%~8%,得到離心泵工作的高效率范圍a、b,由a、b作q軸的垂線與H - qv特性曲線交于A、B,則AB之間為離心泵的高效工作區(qū)。當(dāng)離心泵的工作點落在AB之間,說明離心泵在高效率狀態(tài)下運行,可通過切割葉輪或改變轉(zhuǎn)速來改變離心泵的特性曲線,使離心泵的工作點落在高效工作區(qū)。

      2.2.2 支線泵泵效分析

      根據(jù)該泵的安裝使用說明書,其額定流量為220m3/h,對應(yīng)額定點效率為73%,遠低于管網(wǎng)泵平均額定效率81%,甚至低于管網(wǎng)泵平均運行效率76.9%,泵效率極低。通過現(xiàn)場測定,其在常用流量180m3/h(約為額定流量的82%)時,實際運行效率僅為65%,而其正常運行工況點流量為額定流量的45%~90%之間,泵偏離高效工作區(qū)較遠。泵額定及測試參數(shù)見表1。

      表1 某輸油泵額定及測試參數(shù)

      一般泵高效工作區(qū)在泵出廠后就已確定,在管線設(shè)計和運行過程中可結(jié)合水力系統(tǒng),根據(jù)實際運行流量選取處在低效工作區(qū)的泵加以提升效率。而該支線泵額定效率較低,且運行流量范圍偏離高效工作區(qū)較遠,故有必要進行泵效改造以適應(yīng)常運行流量要求。

      2.3 確定增效執(zhí)行標準及預(yù)期

      2.3.1 增效執(zhí)行標準

      此泵為BB1 型兩級單吸葉輪結(jié)構(gòu),泵額定點參數(shù):流量Q=220m3/h,揚程H=220m,轉(zhuǎn)速n=2980r/min,泵在額定工況點的比轉(zhuǎn)速ns為:

      表2 泵效限定值及節(jié)能評價值

      2.3.2 預(yù)期目標

      根據(jù)GB/T 19762-2007 《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》,在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≥75%,才能符合節(jié)能要求。需要拓寬該泵的高效工作區(qū)范圍,以更接近運行工況點運行。

      2.4 技術(shù)措施

      本次提效改造以提高額定點效率及拓寬高效工作區(qū)為主要目標,按費用最少、周期最短的要求,結(jié)合該泵型的實際運行特點,擬定總體方案如下:

      (1)設(shè)計新葉輪,對該泵兩級葉輪部件全部進行更換。根據(jù)原始圖紙并結(jié)合現(xiàn)場測繪,保證所設(shè)計新葉輪安裝尺寸與原葉輪一致,泵體、軸、軸承體及支撐機構(gòu)等利舊。

      (2)采用涂層及打磨方式提升殼體過流斷面光潔度。

      2.5 增效結(jié)果

      2.5.1 改造前

      泵入廠后進行了性能試驗,在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≈69.6%。

      2.5.2 改造后

      回裝新葉輪確定泵頭滿足水試條件后,根據(jù)《輸油泵試驗大綱》對泵頭進行性能試驗,經(jīng)試驗,在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≈76%。

      2.5.3 性能對比

      圖4為提效前后泵的效率對比曲線,可以看出效率曲線整體向上偏移,提升效果明顯,額定效率由改造前的69.6%提升至76.0%(大于泵節(jié)能評價值75%);同時,泵的高效工作區(qū)由從對應(yīng)流量為150 m3/h~220m3/h 拓 寬 至130 m3/h~220m3/h, 且100 m3/h~130m3/h非高效工作區(qū)運行工況的效率也明顯提高,改造后的效率曲線與常運行工況100m3/h~220 m3/h更為匹配。通過對泵進行改造,完成了提高額定點效率和拓寬高效工作區(qū)兩大預(yù)期目標,提升了該泵運行效率,滿足增輸要求的同時節(jié)約大量電能,降低用電成本。經(jīng)核算,本次對該支線泵的改造,平均提升泵效4.4%,預(yù)計年總節(jié)電62.7萬千瓦時,年總節(jié)約電費39.1萬元,具有較好的經(jīng)濟效益。

      圖4 提效前后泵效率對比

      3 結(jié)論和建議

      通過對能耗監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,結(jié)合某輸油部主輸泵的改造試驗,總結(jié)能源監(jiān)測系統(tǒng)用于指導(dǎo)設(shè)備運行策略的基本流程:

      (1)根據(jù)能耗監(jiān)測系統(tǒng)中的能耗數(shù)據(jù),整體分析公司主輸泵能耗情況,找出長期處于低效運行的主輸泵;結(jié)合相應(yīng)的運行記錄數(shù)據(jù)逐項分析,找出設(shè)備運行可能存在的問題,并對涉及的主要設(shè)備進行現(xiàn)場測試,以進一步確認系統(tǒng)存在的問題,并找出問題原因、制定解決方案,通過相應(yīng)改造或調(diào)整運行策略解決問題。

      (2)對已改造的主輸泵進行經(jīng)濟效益分析,制定可執(zhí)行的主輸泵增效提量改造標準,設(shè)計可提供改造方案經(jīng)濟效益的測算模型,展示葉輪切削和整泵更換的經(jīng)濟效益比對結(jié)果,進一步升級能耗監(jiān)測系統(tǒng),幫助管理者綜合確定最優(yōu)技術(shù)方案。

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