李 進,侯華營,高 琪
(河南能源化工集團 永煤公司車集煤礦,河南 永城 476600)
煤礦進入深部開采之后,圍巖在高應(yīng)力、開采擾動、強蠕變和較強時間效應(yīng)等復(fù)雜地質(zhì)力學(xué)環(huán)境的綜合影響下,巷道變形破壞嚴重[1-3],此時,斷層、破碎帶等不良地質(zhì)的出現(xiàn)無疑會加劇上述巷道的破壞程度,使其穩(wěn)定性控制難度大幅度提高[4]。
近年來,隨著研究的不斷深入,在深部斷層集中帶巷道的圍巖穩(wěn)定性控制方面也取得了較多的成果。顧士超等[5]針對星村煤礦深部斷層破碎帶巷道設(shè)計了錨注加固技術(shù);謝小平等[6]針對大磨嶺煤礦深部破碎圍巖提出了不對稱“錨網(wǎng)索噴”二次聯(lián)合支護技術(shù);高杰等[7]針對南屯礦西北軌道運輸上平巷穿斷層支護問題,提出了分步聯(lián)合支護技術(shù)方案;王琦等[8]針對深部斷層構(gòu)造破碎帶等條件下的難支護巷道,提出U型約束混凝土拱架新型支護技術(shù)。上述技術(shù)在特定巷道中的頂板、兩幫穩(wěn)定性控制方面取得了一定的效果,但由于對底板巖體缺少必要的控制措施,限制了技術(shù)的推廣應(yīng)用。根據(jù)協(xié)同錨固理論[9-11],圍巖穩(wěn)定性控制是多尺度、多層次控制變量的競爭與合作過程,一個合理的控制技術(shù)既要做到支護結(jié)構(gòu)自身效能的最大發(fā)揮,也有做到錨固結(jié)構(gòu)支架的協(xié)同作用,巷道底板的破壞必然使得兩幫錨固體失去堅實的“基礎(chǔ)”,兩幫錨固體的破壞也必然增加頂板的計算跨度,巷道的支護設(shè)計應(yīng)該是全斷面進行,尤其是針對深部斷層帶集中的巷道,圍巖穩(wěn)定性的全斷面設(shè)計更加重要。
本文以車集煤礦28軌道下山過斷層集中帶段巷道為研究對象,通過地質(zhì)雷達對巷道破壞范圍進行全面檢測,利用協(xié)同錨固理論對巷道穩(wěn)定性控制進行設(shè)計,提出深部斷層集中帶巷道全斷面協(xié)同錨固技術(shù),并進行現(xiàn)場應(yīng)用,為類似工程提供借鑒。
車集煤礦28軌道下山埋深為-850 m,屬于深部巷道,設(shè)計凈寬4 500 mm,凈高3 750 mm,施工坡度為10°下山施工,原巷道頂幫為錨網(wǎng)索噴支護,底板未錨固。在地質(zhì)分布方面,在2803下山底抽巷車場入口前方約100 m范圍內(nèi),巷道連續(xù)穿越5條斷層,地質(zhì)剖面如圖1所示,巷道出現(xiàn)幫部收縮、底鼓及幫頂開裂及網(wǎng)兜現(xiàn)象,幫部收縮量200~500 mm,底鼓量超過600 mm,頂板下沉量超過200 mm,隨經(jīng)多次返修,但效果并不顯著,給煤礦生產(chǎn)帶來了嚴重影響。
圖1 28軌道下山部分巷道地質(zhì)剖面Fig.1 Geological section of part of roadway in the 28 track downhill
為了確定圍巖破壞深度,采用美國SIR-3000便攜式地質(zhì)雷達,沿巷道走向分頂板、右?guī)?、左幫、底?條測線對圍巖破壞范圍進行測試,測試結(jié)果如圖2所示。經(jīng)專用軟件對圖像解析可知,頂板、右?guī)汀⒆髱秃偷装宓钠茐姆秶謩e為2.0~2.2、 2.0~2.4、 2.0~2.2、2.0~2.2 m。
圖2 28軌道下山雷達探測剖面Fig.2 28 track downhill radar detection profile
在對錨固機理、參數(shù)設(shè)計、施工方法等系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)圍巖破壞范圍實測結(jié)果,利用協(xié)同錨固理論[9-12],以“高預(yù)緊力、高錨固力、高強度、高剛度和高承載能力”為設(shè)計原則和目標(biāo)要求,從錨桿—錨索結(jié)構(gòu)布置、桿體長度、鉆裝角度、錨固長度、預(yù)應(yīng)力施加、連鎖方式等多個層面開展協(xié)同錨固技術(shù)及變量參數(shù)設(shè)計,詳細設(shè)計參數(shù)如下。
(1)兩幫和頂板加固。①選用φ22 mm×2 800 mm高強錨桿,錨桿間排距均為700 mm,錨桿起錨高度200 mm,底腳錨桿打設(shè)角度與水平方向夾角為45°左右,選用2卷2550錨固劑,錨固長度不小于1 m,施加扭矩不小于300 N·m(采用風(fēng)動扳手,以下同),金屬網(wǎng)網(wǎng)片規(guī)格2 000 mm×900 mm,網(wǎng)格規(guī)格70 mm×70 mm,網(wǎng)片搭接不小于70 mm,搭接處均使用雙股14號鐵絲連網(wǎng),連網(wǎng)間距不大于200 mm。②沿巷道斷面方向,用鋼筋梯(或鋼帶)將錨桿連接為一整體,鋼筋梯采用直徑14 mm圓鋼焊接而成,眼距700 mm,兩端預(yù)留長度100 mm,每條鋼筋梯的眼數(shù)可以根據(jù)自身具體情況確定,搭接點位置沒有特殊要求,只要保證整個橫斷面鋼筋梯的連續(xù)即可。③每個斷面頂拱及兩幫共鉆裝7根錨索,其中,頂板5根,底角2根,直徑均為21.6 mm,底角錨索長度5 200 mm,距底板距離不超過500 mm,其他錨索長7 200 mm,間排距均為1 600 mm,錨固長度為2 m(用4卷2550錨固劑),張拉力120~150 kN(30~35 MPa),每根錨索配用一個托盤,規(guī)格為300 mm×300 mm×20 mm。④沿巷道走向,使用鋼筋梯將錨索連接在一起,鋼筋梯采用φ14 mm圓鋼焊接而成,長度3 400 mm,眼距1 600 mm,兩端預(yù)留長度100 mm。⑤錨桿附件自下而上的疊放順序:金屬網(wǎng)→鋼筋梯→托盤→螺母;錨索附件自下而上的疊放順序:金屬網(wǎng)→鋼筋梯→托盤→錨具;錨桿和錨索鋼筋梯之間的疊放順序為:連接錨固的鋼筋梯在下,連接錨索的鋼筋梯在上。
(2)底板加固。①錨索選用φ21.6 mm×7 200 mm鋼絞線錨索,每排3根,間排距均為1 600 mm,錨固長度為2 m(用4卷2550錨固劑),張拉力為120~150 kN(30~35 MPa),每根錨索配用一個托盤,規(guī)格為200 mm×200 mm×20 mm。 ②錨索垂直于底板安裝,沿巷道橫向斷面,使用槽鋼進行連接,槽鋼規(guī)格為16號礦用槽鋼,長度3 800 mm,眼距1 600 mm,兩端預(yù)留長度300 mm。沿巷道走向,使用W鋼帶連接,鋼帶規(guī)格為寬度280 mm,厚5 mm,長度3 800 mm,眼距1 600 mm,兩端預(yù)留長度300 mm。為了提高底板表面的抗拉強度、增加錨固的整體性,可在底板鋪設(shè)鋼筋網(wǎng),規(guī)格同兩幫。金屬網(wǎng)、托盤、鋼帶等自下而上的疊放順序:金屬網(wǎng)→鋼帶→槽鋼→托盤→錨具。③由于底板較為破碎,考慮到鉆孔時成孔有難度,影響到錨索安裝,可以在錨索施工前先進行底板注漿。
(3)噴射混凝土加固方案。兩幫開挖以后,先噴100 mm混凝土(C20),待錨網(wǎng)索施工完成后,再噴50~100 mm。支護橫斷面如圖3所示,頂?shù)装迤矫娌贾萌鐖D4和圖5所示。
圖3 支護橫斷面Fig.3 Supporting cross section
圖4 頂板支護平面Fig.4 Roof supporting plan
圖5 底板支護平面Fig.5 Floor supporting plan
為了對上述設(shè)計效果進行評價,采用FLAC3D軟件對錨固效果進行模擬,建模時,沿巷道走向選取8.4 m,模型中間斷面巷道基本位于泥巖巖層中部,沿-10°傾角向下掘進,巷道頂板上部、左幫左側(cè)、右?guī)陀覀?cè)及底板下部巖層厚度均在20 m左右。
采用位移邊界,限制模型底面及四周的法相位移,頂面施加法相應(yīng)力,模擬上部巖體自重,根據(jù)地應(yīng)力測試結(jié)果,施加構(gòu)造應(yīng)力。采用漸變網(wǎng)格劃分,靠近巷道附近網(wǎng)較密,遠離巷道網(wǎng)格較疏,共劃分161 075個節(jié)點和157 248個單元。在錨固結(jié)構(gòu)模擬方面,采用cable單元模擬錨桿和錨索,shell單元模擬金屬網(wǎng)、鋼帶和槽鋼,beam單元模擬U形棚。
計算完成后,圍巖變形破壞云圖如圖6所示,錨固結(jié)構(gòu)受力如圖7所示。
圖6 28軌道下山全斷面協(xié)同錨固效果模擬計算結(jié)果Fig.6 Simulation and calculation results of the full-face collaborative anchoring effect of 28 track downhill
由圖6和圖7可以看出,全斷面協(xié)同錨固后,圍巖變形量得到了有效控制,頂板下沉量、底鼓量和兩幫收斂量分別為15.0、9.6、29.8 mm,兩幫塑性區(qū)厚度為1.2 m,底板塑性區(qū)厚度為0.4 m,圍巖穩(wěn)定性得到有效控制。此外,錨桿軸力均在16 t左右,在鋼帶等連鎖結(jié)構(gòu)的作用下,錨桿軸力彼此相互分擔(dān),共同承載,使得頂板、兩幫錨桿軸力基本一致,錨桿受力十分均勻;在鋼筋梯、槽鋼等連鎖結(jié)構(gòu)作用下,頂板、兩幫錨索軸力沿巷道走向也均勻分布,頂板及底板錨索軸力較大,約為28 t,底角錨索受力略顯較小,約為26 t??偟膩砜矗洛^固方案下錨桿、錨索軸力通過鋼帶、槽鋼等附屬結(jié)構(gòu)相互分擔(dān),共同承受圍巖應(yīng)力,協(xié)同錨固作用效果優(yōu)異。
圖7 錨固結(jié)構(gòu)軸力分布Fig.7 Distribution cloud diagram of anchored structure
為了進一步檢驗深部斷層集中帶巷道全斷面協(xié)同錨固技術(shù)的效果,在28軌道下山開展工業(yè)性試驗,并在距離2803下巷底抽巷車場入口30 m和80 m處布置2個監(jiān)測斷面,其位置如圖8所示,對巷道表面位移進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖9所示。
圖8 28軌道下山巷道監(jiān)測斷面位置Fig.8 Location map of monitoring section of 28 track downhill roadway
分析圖9可知,巷道返修后,圍巖表面位移隨時間的增加而逐漸增大,約20 d后,保持穩(wěn)定,最終28軌道下山兩幫收斂、頂板下沉和底板隆起量值分別約為24.0、14.0、8.8 mm,圍巖控制效果良好。
圖9 28軌道巷圍巖表面位移監(jiān)測結(jié)果Fig.9 Surface displacement monitoring results of surrounding rock of 28 track roadway
(1)基于協(xié)同錨固理論設(shè)計的深部斷層集中帶巷道全斷面協(xié)同錨固技術(shù)能全面發(fā)揮頂板、兩幫、底板錨固體的協(xié)同強化作用,消除了巷道圍巖軟弱部位的存在,28軌道下山巷道工程應(yīng)用結(jié)果表明,頂板最大沉降量、兩幫最大收斂量、底板隆起量由返修前的200、500、600 mm降低到返修后的24.0、14.0、8.8 mm,且在施工結(jié)束后20 d左右變形趨于穩(wěn)定,2019年年底至今基本沒有發(fā)生新的變形。
(2)相比其他控制技術(shù),全斷面協(xié)同錨固技術(shù)除了巷道底板錨固施工略為復(fù)雜外,兩幫和頂板加固均采用比較常規(guī)的施工工序和工藝,沒有增加新設(shè)備、新材料,而且,在施工結(jié)束后1個月內(nèi)圍巖變形均趨于穩(wěn)定,既滿足了巷道穩(wěn)定性控制要求,又節(jié)省了巷道修復(fù)費用,在該礦后續(xù)返修和新建巷道中,類似環(huán)境中使用全斷面協(xié)同錨固技術(shù),累計節(jié)約直接成本超過480萬元,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。