李吉輝,徐勝?gòu)?qiáng)
(明泉集團(tuán)股份有限公司, 濟(jì)南 250200)
作為第2代粉煤氣化工藝之一,原煤磨制成粒度在200 μm以下進(jìn)入氣化爐內(nèi),與純氧、水蒸氣在4.0 MPa的壓力下發(fā)生欠氧燃燒,從而將固態(tài)的煤炭轉(zhuǎn)變成氣態(tài)的以氫氣/一氧化碳為主要成分的混合氣體,即粗合成氣,發(fā)生復(fù)雜的多相物理及物理化學(xué)反應(yīng)[1]。
山東明泉新材料科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)明泉科技)頂置多噴嘴粉煤氣化裝置主要是完成粉煤在氣化爐內(nèi)的反應(yīng),最高的燃燒溫度可以達(dá)到3 200 ℃,平均燃燒溫度可以達(dá)到1 500 ℃,使得燃燒更充分,從而保證碳的轉(zhuǎn)化率。裝置在開(kāi)車(chē)時(shí),先點(diǎn)燃開(kāi)工燒嘴,開(kāi)工燒嘴將系統(tǒng)升溫升壓,在3.0 MPa時(shí)投入粉煤燒嘴。目前,國(guó)內(nèi)主流粉煤煤氣化裝置在開(kāi)車(chē)時(shí),先點(diǎn)燃點(diǎn)火燒嘴,然后引燃開(kāi)工燒嘴;開(kāi)工燒嘴將爐壓升至1.0 MPa左右時(shí),投入粉煤燒嘴。根據(jù)類(lèi)似裝置開(kāi)車(chē)情況,低壓力下投入粉煤燒嘴,易出現(xiàn)粉煤管線不穩(wěn)定,爐壓波動(dòng)較大的情況;同時(shí),開(kāi)工燒嘴不具備高壓投料的條件[2]。
明泉科技頂置多噴嘴粉煤氣化裝置經(jīng)實(shí)踐可實(shí)現(xiàn)高壓力下投煤,筆者針對(duì)爐壓在1.0 MPa下投煤和3.0 MPa下投煤這兩種情況的對(duì)比,探討高壓投煤技術(shù)在粉煤氣化裝置中的有效應(yīng)用。
明泉科技頂置多噴嘴粉煤氣化裝置為頂噴下行水激冷流程,氣化爐頂部中心布置開(kāi)工燒嘴1個(gè),120°均勻分布粉煤燒嘴3個(gè),開(kāi)工燒嘴使用氣態(tài)液化石油氣(LPG)與純氧燃燒,開(kāi)車(chē)前調(diào)整LPG熱值與裝置所產(chǎn)生合成氣熱值相似,正常生產(chǎn)后若將開(kāi)工燒嘴作為長(zhǎng)明燈使用,則可切換LPG為合成氣燃燒,一旦粉煤燒嘴跳車(chē),可實(shí)現(xiàn)帶壓連投,盡快恢復(fù)系統(tǒng)穩(wěn)定。同時(shí),為了延長(zhǎng)開(kāi)工燒嘴的使用壽命,投煤成功以后,也可退出開(kāi)工燒嘴,僅使用少量高壓二氧化碳及清潔高壓氮?dú)鈱?duì)燃料氣及氧氣管線進(jìn)行保護(hù)即可。經(jīng)過(guò)實(shí)踐,裝置可實(shí)現(xiàn)單個(gè)粉煤燒嘴短時(shí)間跳車(chē)運(yùn)行,及時(shí)處理后投入即可(避免局部溫度過(guò)低造成爐內(nèi)溫度分布不均而集渣,2個(gè)燒嘴運(yùn)行不允許超過(guò)1 h),可以最大速度恢復(fù)系統(tǒng)穩(wěn)定且最大幅度降低波動(dòng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響。
開(kāi)車(chē)主要過(guò)程為:
(1) 氣化爐激冷室液位控制在15%左右(確保液位低于下降管下管口),依靠開(kāi)工抽引實(shí)現(xiàn)氣化爐內(nèi)微負(fù)壓狀態(tài),利用高能點(diǎn)火槍點(diǎn)燃開(kāi)工燒嘴。
(2) 開(kāi)工燒嘴引燃后,根據(jù)氣化爐壓對(duì)應(yīng)氧量曲線(見(jiàn)圖1),燃料氣由氧燃比設(shè)定值串級(jí)跟蹤控制,緩慢將氣化爐壓力升至2.5 MPa(第一階段),升壓速率為0.27 kPa/s,此時(shí)進(jìn)行氧氣管線測(cè)漏程序,測(cè)漏完成后,爐壓控制至3.0 MPa(第二階段)。
圖1 升溫升壓階段開(kāi)工燒嘴燃料氣、氧氣體積流量與爐壓對(duì)應(yīng)曲線
(3) 粉煤燒嘴作為正常運(yùn)行時(shí)使用的燒嘴,主要反應(yīng)介質(zhì)為粉煤和純氧,在3條粉煤循環(huán)建立穩(wěn)定后,可點(diǎn)擊“三支燒嘴同時(shí)投入”按鈕將3個(gè)粉煤燒嘴按照預(yù)編順控程序同時(shí)投入系統(tǒng)。
(4) 投煤以后,因負(fù)荷較低(投煤負(fù)荷約為設(shè)計(jì)負(fù)荷的35%),爐壓較高,投煤對(duì)爐壓的影響較小,投煤后可直接提升負(fù)荷,有效提高開(kāi)車(chē)效率。
該裝置開(kāi)車(chē)過(guò)程不用考慮投煤時(shí)需要的激冷氣量,開(kāi)車(chē)過(guò)程利用開(kāi)工燒嘴實(shí)現(xiàn)氣化爐升溫升壓,完全自動(dòng)化控制,不需額外的人工操作。投煤階段,爐壓達(dá)到3.0 MPa后,投煤負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的35%,投煤前需先建立粉煤循環(huán),粉煤循環(huán)穩(wěn)定后,通過(guò)三通閥換向?qū)⒎勖呵兄翚饣癄t中反應(yīng),粉煤循環(huán)建立時(shí)的質(zhì)量流量為2.5~3.0 kg/s,煤線和爐壓更加穩(wěn)定,投煤更加可靠。
裝置氣化工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 氣化工藝流程
國(guó)內(nèi)發(fā)展較早的粉煤氣化裝置均在0.7~1.0 MPa壓力范圍內(nèi)投煤,明泉科技頂置多噴嘴粉煤氣化裝置提前建立粉煤循環(huán),投煤過(guò)程自動(dòng)切換三通閥入爐,由于該壓力下煤線波動(dòng)較大,極易造成粉煤管線因速度、密度低聯(lián)鎖導(dǎo)致粉煤燒嘴跳車(chē)。
采用低壓投煤,開(kāi)車(chē)過(guò)程需要將粉煤給料罐壓力初期控制得較低,隨著氣化爐壓力的增高,粉煤給料罐壓力緩慢升高,主要采用壓差來(lái)控制粉煤管線的穩(wěn)定,該操作需要兼顧粉煤給料罐和氣化爐壓力,操作要求高、難度大,開(kāi)車(chē)期間需要專(zhuān)人監(jiān)控。
下行水激冷爐型需要在0.8~1.0 MPa爐壓下對(duì)黑水進(jìn)行切換(氣化爐黑水外排由真空閃蒸罐切換至高壓閃蒸罐),該過(guò)程剛好在投煤期間進(jìn)行,投煤期間的爐壓波動(dòng)可能造成黑水外排的不穩(wěn)定。
初期粉煤氣化裝置發(fā)展時(shí),開(kāi)工燒嘴非常容易損壞,主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)可燃物與助燃物在開(kāi)工燒嘴內(nèi)部預(yù)混后,噴出后在氣化爐內(nèi)燃燒;經(jīng)過(guò)實(shí)踐,目前各廠家均采用一體化燒嘴,使可燃物與助燃物在氣化爐內(nèi)混合并且燃燒,大大提高了設(shè)備運(yùn)行的安全性,同時(shí),也為開(kāi)工燒嘴能夠使系統(tǒng)升至高壓后投煤提供了技術(shù)支持。
目前國(guó)內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)高壓投煤的裝置主要有GSP爐型,該爐型在氣化爐壓力升至反應(yīng)壓力(3.8 MPa)時(shí)進(jìn)行投煤,其煤線設(shè)置與航天爐一致,均為3條粉煤管線對(duì)應(yīng)1條氧氣管線,開(kāi)車(chē)過(guò)程若出現(xiàn)單條粉煤管線跳車(chē)均會(huì)聯(lián)鎖3條粉煤管線停車(chē),但是由于長(zhǎng)明燈的存在,可以實(shí)現(xiàn)帶壓連投。該裝置原始設(shè)計(jì)無(wú)粉煤循環(huán)管線,因此無(wú)法提前建立粉煤循環(huán);由于粉煤粒度較細(xì),易因靜電力出現(xiàn)板結(jié)等情況,投煤過(guò)程易出現(xiàn)因粉煤管線波動(dòng)引起的氧碳比聯(lián)鎖跳車(chē)情況。
該裝置設(shè)計(jì)3個(gè)粉煤燒嘴,即3條粉煤管線對(duì)應(yīng)3條氧氣管線,粉煤管線和氧氣管線均設(shè)置單獨(dú)的調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)單條粉煤管線停車(chē)后系統(tǒng)短時(shí)間運(yùn)行,不再需要長(zhǎng)明燈(即開(kāi)工燒嘴)運(yùn)行,有效地延長(zhǎng)了開(kāi)工燒嘴的使用壽命。在3.0 MPa壓力下提前建立粉煤循環(huán),待粉煤管線穩(wěn)定后,投入粉煤燒嘴;投煤成功后,整個(gè)系統(tǒng)波動(dòng)較小,只需要重點(diǎn)監(jiān)控爐壓及粉煤管線即可,稍后提升負(fù)荷,待粉煤管線、氧煤比控制穩(wěn)定后,即可將整個(gè)控制系統(tǒng)投入串級(jí),開(kāi)工燒嘴即可退出,使用惰性氣保護(hù)[3-4]。
該裝置自2017年7月開(kāi)車(chē)至今,未出現(xiàn)開(kāi)工燒嘴損壞情況,開(kāi)車(chē)過(guò)程未出現(xiàn)因粉煤燒嘴問(wèn)題導(dǎo)致的停車(chē)情況,運(yùn)行過(guò)程經(jīng)實(shí)踐可實(shí)現(xiàn)2個(gè)粉煤燒嘴短時(shí)間運(yùn)行,為系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行及最大幅度降低波動(dòng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響提供了保證。
(1) 氧氣壓力開(kāi)車(chē)前直接提至正常生產(chǎn)壓力(4.9~5.1 MPa)。
(2) 粉煤給料罐壓力可直接控制至4.5~4.6 MPa。
(3) 開(kāi)工燒嘴點(diǎn)火前,對(duì)燃料氣及氧氣進(jìn)行標(biāo)定,開(kāi)車(chē)前利用氧氣置換氧氣管線,保證點(diǎn)火安全可靠。
(4) 因投煤前氣化爐壓力較高,粉煤循環(huán)時(shí)(3條粉煤管線同時(shí)建立背壓)對(duì)粉煤貯罐壓力沖擊較大(爆破片0.04 MPa),因此減壓管選取必須能夠滿足要求。
(5) 粉煤燒嘴氧氣管線投煤閥位初始標(biāo)定,確保入爐氧氣安全可控。
(6) 投煤時(shí)壓力至3.0 MPa,氣化爐黑水外排在1.0 MPa時(shí)切換完畢,激冷室液位波動(dòng)較小。
(7) 若出現(xiàn)單個(gè)粉煤燒嘴跳車(chē),其余2個(gè)粉煤燒嘴自動(dòng)保持當(dāng)前負(fù)荷的三分之二,解決問(wèn)題后投入即可恢復(fù)整個(gè)工況。
(8) 不允許僅1個(gè)粉煤燒嘴運(yùn)行,爐內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)不可控。
(9) 投煤前后爐壓利用壓力控制回路控制,完全自動(dòng)控制,必要時(shí)可人工干預(yù)。
(10) 一體化開(kāi)工燒嘴能夠保證系統(tǒng)升壓至3.0 MPa,非預(yù)混確保了設(shè)備操作更加簡(jiǎn)便、安全。
(11) 氧氣、燃料氣、粉煤管線關(guān)鍵切斷閥動(dòng)作時(shí)間嚴(yán)格管控,超時(shí)必須自動(dòng)聯(lián)鎖。
(12) 投煤成功,爐壓波動(dòng)較小,僅需緩慢提升總負(fù)荷設(shè)定,即可實(shí)現(xiàn)裝置達(dá)到正常生產(chǎn)工況,操作強(qiáng)度及難度降低,效率有效提高。
從該裝置開(kāi)車(chē)的過(guò)程來(lái)看,投煤前,能夠提前建立穩(wěn)定粉煤循環(huán),高壓投煤下,不但穩(wěn)定可靠,而且投煤后操作便利,系統(tǒng)更快達(dá)到正常負(fù)荷,為裝置開(kāi)車(chē)節(jié)省大量資金和時(shí)間。