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      渣油加氫大比例摻煉催化柴油運行分析

      2021-08-26 08:42:24何繼龍
      石油石化綠色低碳 2021年3期
      關鍵詞:原料油柴油標定

      何繼龍

      (中國石化荊門分公司,湖北荊門 448002)

      隨著社會的發(fā)展和環(huán)保要求的日益嚴格,柴油的消費量在不斷下降,質量要求卻在不斷提高。催化柴油由于密度大,硫、氮、烯烴、芳烴、膠質等含量高,十六烷值低,儲存氧化穩(wěn)定性差等特點,通過普通的加氫精制技術不能達到柴油調和組分的質量要求。目前很多煉廠采用RLG、FD2G等加氫裂化技術生產高辛烷值汽油,裝置投資高、氫耗高,而對于氫氣資源較欠缺、催化裂化裝置有富余加工能力的煉廠通過LTAG技術是解決該問題的有效方法[1]。

      某公司采用LTAG技術轉化催化柴油,加氫部分由200萬t/a渣油加氫裝置承擔,裂化轉化部分由120萬t/a催化裂解裝置承擔。其中,渣油加氫裝置由中國石化建設公司(SEI)采用中國石化石油化工科學研究院RHT固定床渣油加氫工藝技術設計,設計原料為1#常減壓裝置的減壓蠟油和減壓渣油、2#常減壓裝置的減壓蠟油、焦化蠟油、丙烷脫瀝青油、酮苯蠟下油和糠醛抽余油混合原料,經過催化加氫反應,脫除硫、氮、金屬等雜質,降低殘?zhí)亢?,為催化裂化裝置提供優(yōu)質原料,同時生產部分柴油,并副產少量石腦油和干氣。2017年7月一次投料試車成功,其中摻煉催化柴油比例平均為27%,截至2020年4月底第一周期已運行1 022天。

      1 裝置主要技術特點

      渣油加氫工藝原則流程如圖1所示。原料部分設置有過濾精度為<25μm的自動反沖洗過濾器;反應系統(tǒng)由4個固定床反應器串聯組成,分別是R-1101、R-1102、R-1103和R-1105,均為單床層設置,其中反應器R-1101入口和R-1102入口之間設置一條跨線,在R-1101壓降達到極限值時可甩掉R-1101,原料油和氫氣直接進入R-1102,裝置可繼續(xù)運轉;補充氫系統(tǒng)為兩臺往復氫氣壓縮機串聯,前者將1.0 MPa氫氣升壓至4.0 MPa,后者再升壓至反應系統(tǒng)壓力;反應產物分離采用熱高分方案,并設置液力透平回收從熱高壓分離器到熱低壓分離器的能量;反應注水采用高—低壓注水方案,熱低分氣空冷器前連續(xù)注水,冷低分兼做高壓注水緩沖罐;分餾部分采用雙塔方案,反應生成油進硫化氫汽提塔脫除含硫富氣,分餾塔設置中段柴油抽出;脫硫部分分別設置循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)和低分氣脫硫系統(tǒng)。

      圖1 渣油加氫工藝原則流程

      2 工業(yè)運行初、中期標定情況

      為檢驗新裝置在較低負荷下的運行情況,考核催化劑加氫脫硫、脫氮、脫金屬、脫殘?zhí)康戎饕阅苤笜撕吞幚泶呋裼偷男阅埽约鞍l(fā)現各大型動設備、換熱器等靜設備的運行問題,為裝置后期安全、平穩(wěn)運行提供基礎數據,于2017年9月13—16日進行了初期標定,2019年12月27—28日進行了中期標定。

      2.1 原料性質及物料平衡

      初期標定負荷為78.4%,原料油混合比例為減壓渣油28.86%、混合蠟油40.68%、催化柴油30.46%;中期標定負荷率為87.2%,原料油混合比例為減壓渣油22.93%、混合蠟油46.97%、催化柴油27.87%;表觀摻渣率分別為31.5%和24.5%,遠低于60%的摻渣率。裝置均在較低負荷下標定。

      從原料性質來看,原料油硫含量比設計值略高,但遠低于≯2.0%的限定值,也低于同類裝置硫含量;原料油的總氮含量相對較高,達到4 876~5 500μg/g,高于≯4 200μg/g限定值,是典型的低硫高氮油[2]。

      此外,由于摻渣率低而催化柴油摻煉率高,原料油殘?zhí)?、黏度均遠低于設計值,反應苛刻度低,可以降低反應提溫速率,延長裝置運行周期。設計及初、中期標定原料油性質見表1。

      表1 原料油性質

      續(xù)表

      2.2 主要操作條件

      初期標定反應溫度遠低于設計值,床層總溫升比設計高10℃的情況下,床層平均溫度(CAT)比設計值低30℃;中期標定反應溫度與設計運行初期相當,床層平均溫度(CAT)比設計值低5℃的情況下床層總溫升比設計高21℃。結果表明,在低摻渣、高比例摻煉催化柴油的情況下,裝置運行至887天,催化劑活性依然穩(wěn)定,好的原料性質對裝置長周期運行優(yōu)勢明顯。

      初期標定由于循環(huán)氫密度與設計值偏差太大,采用氣體孔板校正公式對循環(huán)氫流量校正,計算實際氫油體積比為1 143,遠高于設計值。雖然較高的氫油體積比有利于加氫反應的進行,對殘?zhí)考託滢D化和加氫脫氮也有積極的促進作用,但氫油比對裝置能耗影響較大。對氫油比進行了優(yōu)化調整,中壓蒸汽消耗下降了5.4 t/h,中期標定氫油比為754。

      該裝置設計新氫為外供氫,純度為99.5%,實際裝置初期標定氫源大部分為重整氫,循環(huán)氫純度僅為72%,一反入口氫分壓為11.78 MPa,遠低于設計值。中期標定部分采用外供高純氫,循環(huán)氫純度上升到85%,氫分壓也隨之上升至13.73 MPa,但仍低于設計值15.5 MPa,反應器主要操作條件見表2。

      表2 反應器主要操作條件

      2.3 主要產品性質及催化劑性能

      主要產品如加氫重油的硫、殘?zhí)?、金屬(Ni+V)達到設計要求,見表3。加氫重油氮含量未達到設計指標,主要是原料中氮含量比設計高。結合兩次標定的原料、產品性質和物料平衡數據,計算催化劑雜質脫除率,計算結果見表4。

      由表4可知,脫除率均達到設計要求,總體趨勢上表現為隨著周期的延長中期比初期脫除率略低。

      表4 雜質脫除率

      該裝置摻煉催化柴油比例達到27%~30%,產品柴油的密度比設計高,十六烷值指數比設計低,不能作為柴油調和組分。按照原料油實沸點餾程擬組分切割的方法[3]得知,產品中<350℃餾分收率比原料中催化柴油僅高2.44百分點,由此可見,在反應溫度相對較低的情況下,臨氫熱裂化轉化的柴油少,產品柴油絕大部分來源于加氫后的催化柴油。加氫柴油多環(huán)芳烴含量為10.5%,相對催化柴油原料的56.5%下降幅度較大,密度為0.90 g/cm3,是催化裂化裝置副反應器轉化汽油的優(yōu)質原料。采用LTAG技術后從催化裂解裝置同期標定數據可知,加氫柴油轉化率可以達到68.1%,其中汽油收率達到47.18%,經濟效益明顯。對于一個沒有加氫裂化裝置的煉廠來說,是一個解決催化柴油出路問題的有效辦法。

      從石腦油和加氫柴油的餾程上看,不穩(wěn)定石腦油與柴油有部分重疊,從表3物料平衡數據也可以看出,石腦油收率約為1.10%低于設計值1.58%,部分石腦油進入柴油造成重整料的浪費。因此,優(yōu)化硫化氫汽提塔操作來提高石腦油收率還有一定的空間。

      表3 主要產品性質

      3 裝置大比例摻煉催化柴油運行分析

      3.1 裝置原料比例變化對反應器溫升的影響

      裝置第一周期運轉至1 022天負荷率在70%~80%,總體上原料中減壓渣油∶混合蠟油∶催化柴油為20∶50∶30。開工后50天,減壓渣油比例達到40%,由于下游1#催化裂化裝置(DCC)受原料殘?zhí)肯拗?,之后減渣比例大部分時間為10%~30%。其間為考驗裝置高摻渣下催化劑性能,在720~780天期間減渣比例提高至40%以上。

      裝置在運轉14天后摻入催化柴油,摻煉比例為23%,R-1101溫升由摻煉前的12.5℃上升至20.6℃,R-1102由7.8℃上升至13.4℃,R-1103由7.3℃上升至10.2℃,R-1105溫升變化不明顯。為維持R-1101適當溫升和R-1102冷氫控制閥在60%的情況下,將反應加熱爐出口溫度降至320℃。40天后催化柴油比例提高到30%以上,R-1102和R-1103溫升分別上升至18.3℃和20.5℃,并且呈現溫升向R-1103轉移的現象,R-1102和R-1103入口的冷氫閥位在60%~70%。運行至210天左右,催化柴油比例最高達到44%,R-1103溫升上升至28.5℃,R-1103冷氫閥開到80%以上,繼續(xù)降低反應加熱爐出口溫度。周期內各反應器溫升情況見圖2。

      圖2 第一周期反應器溫升變化

      該周期催化柴油比例基本在10%~35%,平均為27%,摻煉比例為同類裝置最高。反應溫度較低的情況下溫升高,裝置的氫耗也高,平均化學氫耗達到了1.93%,比設計1.46%高0.47百分點。

      3.2 反應器的BAT和CAT

      催化劑床層平均溫度(CAT)以及各反應器的BAT變化情況如圖3所示,從開工至50天左右由于渣油加氫催化劑初期的快速積碳失活,各反應器BAT均快速提升,R-1101、R-1102、R-1103和R-1105的BAT分別為340.1℃、348.2℃、356.0℃和358.9℃,CAT為352℃,比設計初期反應溫度低,50天之后反應溫度進入平穩(wěn)階段,截至1 022天,R-1101、R-1102、R-1103和R-1105的BAT分別為374℃、375℃、377℃和383℃,CAT為382℃,周期內,相對于50天左右進入穩(wěn)定期的CAT,至1 022天CAT變化平均速率為0.926℃/月。

      圖3 第一周期反應溫度變化

      3.3 反應器徑向溫差

      第一周期各反應器催化劑床層最大徑向溫差變化情況如圖4所示,4個反應器的最大徑向溫差均較小,其中R-1101運轉至40天為5.67℃,其他反應器基本在3℃以下。分析這與原料油減渣比例低而催化柴油比例高降低油品黏度,采用高效反應器分配盤技術,采取較高氫油比運行模式從而強化了反應器物流分配效果有關。

      圖4 第一周期反應器徑向溫差變化

      3.4 反應系統(tǒng)壓降

      第一周期反應器壓降變化如圖5所示,從開工運行至500天左右,壓降在1.50 MPa左右,之后氫油比按低限控制,壓降下降至1.35 MPa左右,目前反應系統(tǒng)壓降在1.45 MPa左右,說明R-1101的壓降控制較好。

      圖5 第一周期反應系統(tǒng)壓降變化

      3.5 裝置綜合能耗

      裝置能耗見表5,從中可以看出在開工初期能耗為25.34 kgEO/t,通過優(yōu)化反應系統(tǒng)氫油比、降低分餾塔進料加熱爐出口溫度等工藝參數,提高液力透平、無級調量系統(tǒng)機組平穩(wěn)運行率等一系列節(jié)能優(yōu)化措施,裝置能耗有所下降,中期標定能耗為21.72 kgEO/t,比設計值25.74 kgEO/t低4.02個單位。

      表5 裝置綜合能耗

      和同類裝置相比摻煉催化柴油比例大,電耗和燃料氣單耗相對高,熱高分氣相需要更大的冷卻負荷,分餾系統(tǒng)抽出柴油需要消耗更多的燃料氣,中期標定能耗占比達到了29.29%;補充氫壓縮機由兩臺兩級壓縮機串聯布置,一部分氫源來自1.0 MPa管網,一部分為4.0 MPa外供高純氫,相對于全部使用4.0 MPa管網氫氣,電耗增加10.61%。表明裝置能耗和加工方案、依托的公用工程系統(tǒng)等因素相關性極大,該裝置存在較大的優(yōu)化空間。

      4 裝置存在問題及改進措施

      4.1 原料油自動反沖洗過濾器沖洗頻繁

      該裝置原料油自動反沖洗過濾器SR-1101為5臺過濾罐并列,設置有一臺氮氣罐,通過自力式調節(jié)閥控制壓力在0.65~0.85 MPa,屬于氮氣輔助反沖洗型式,裝置開工運行初期,在原料油性質和流量穩(wěn)定的情況下,20~70 min差壓就超過200 kPa,啟動一次反沖洗,嚴重時裝置被迫部分循環(huán)降低處理量,給裝置安全平穩(wěn)運行帶來很大影響。通過現場檢查沖洗過程和開蓋檢查濾芯情況,發(fā)現存在兩方面問題,一是原料油升壓泵P-1101出口壓力比柴油抽出泵P-1204出口壓力高,在過濾器浸泡程序中柴油不能進入過濾器中,反沖洗效果差;二是在反沖洗頻繁時,氮氣罐的壓力在第二次反沖洗啟動前未恢復到0.60 MPa以上,爆破反吹時能量不足,反洗不充分。

      針對浸泡油未能進入過濾器的問題,通過開大P-1101反罐閥門降低泵出口壓力,觀察P-1204出口流量變化確保浸泡油進入過濾器確保浸泡效果;將催化裂化裝置高壓燃料氣引至氮氣罐自力式閥門之后,確保了反沖洗壓力。通過以上兩項措施的實施,原料油自動反沖洗過濾器的反沖洗頻次約為50~90 min,反沖洗頻繁的問題基本得到改善,但與同類裝置相比效果較差,分析原因為氮氣輔助反沖洗型式——比列管式液相反沖洗能量低,用于高黏度的渣油加氫原料過濾適用性不佳。

      4.2 循環(huán)氫脫硫塔帶液問題

      該周期裝置運行至360天左右,循環(huán)氫壓縮機入口分液罐D-1108出現大量帶液,循環(huán)氫脫硫塔氣相被迫改旁路操作,嚴重危及到循氫機的安全運行。分析主要原因:一是溶劑再生單元活性炭過濾器出口濾網破損,大量活性炭粉末進入胺液系統(tǒng),促進了胺液的發(fā)泡性能,從現場的胺液外觀來看顆粒物含量高;二是循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐D-1109分液操作執(zhí)行不好,有烴類帶入循環(huán)氫脫硫塔;三是該裝置使用重整氫循環(huán)氫純度低導致循環(huán)氫流量大,較大的氣相負荷造成循環(huán)氫脫硫塔塔板霧沫夾帶率上升。

      針對胺液中顆粒物,通過胺液在線過濾措施將貧液中的活性炭顆粒物布袋過濾處理,裝置內胺液顏色由灰黑色變?yōu)闇\黃透明;對循環(huán)氫脫硫塔分液罐D-1109由不定時分液改為每日定時分液;優(yōu)化氫氣系統(tǒng)提高PSA提純氫的使用量,保證循環(huán)氫純度不降低的情況下,減少循環(huán)氫流量,降低循環(huán)氫脫硫塔氣相負荷。以上三項措施實施后,循環(huán)氫壓縮機入口分液罐未再出現帶液的情況。

      5 結論

      裝置第一周期運行以大比例摻煉催化柴油、低摻渣為主要特點,生產運行情況表明,催化劑雜質脫除率性能優(yōu)異,活性和穩(wěn)定性好。渣油加氫裝置大比例摻煉催化柴油對改善原料性質、反應器徑向溫差和壓降控制有益,有利于裝置長周期運行。高比例摻煉催化柴油,雖存在裝置能耗高、氫耗高的問題,但對解決催化柴油的出路提供了一條有效的途徑。

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