唐強(qiáng)
摘 要:本文結(jié)合試驗(yàn)礦井生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)礦井“三帶”進(jìn)行分析,確定了高位定向長(zhǎng)鉆孔施工層位為煤層頂板上方20~25 m,并對(duì)高位鉆孔現(xiàn)場(chǎng)布置參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用該技術(shù)后,工作面上隅角及回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛确謩e控制在0.6%、0.5%以內(nèi),為采面安全高效回采創(chuàng)造了良好條件。
關(guān)鍵詞:高位鉆孔;采空區(qū);瓦斯抽采
中圖分類號(hào):TD712.6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-5168(2021)10-0060-03
Application of High-Efficiency Drainage Technology for High-Position Directional Long Boreholes
TANG Qiang
(China Coal Technology Engineering Group Chongqing Research Institute,Chongqing 400037)
Abstract: Combined with the actual production situation of the test mine, this paper analyzed the "three zones" of the mine, determined that the construction horizon of the high-level directional long drilling was 20-25 m above the coal seam roof, and designed the site layout parameters of the high-level drilling. After field application of the technology, the gas concentration in the upper corner of the working face and the return air flow is controlled within 0.6% and 0.5% respectively, which creates good conditions for safe and efficient mining.
Keywords: high drilling;goaf;gas drainage
瓦斯災(zāi)害是煤礦的主要災(zāi)害之一,不僅會(huì)給工作人員的生命安全造成很大的威脅,而且會(huì)帶來巨大的財(cái)產(chǎn)損失[1-3]。煤礦工程技術(shù)人員和科研院校的學(xué)者在瓦斯災(zāi)害治理方面做了大量研究,使煤礦瓦斯災(zāi)害事故率逐年下降。但是,高突礦井工作面上隅角和回風(fēng)流瓦斯超限現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重制約著礦井的安全高效生產(chǎn)。而采空區(qū)瓦斯涌出是工作面上隅角和回風(fēng)流瓦斯的重要來源之一。常規(guī)的采空區(qū)瓦斯治理方法主要有上隅角埋管或插管抽采、頂板高位巷抽采等[4-6],但這些方法存在施工量大、難度高、抽采效果不穩(wěn)定等問題,急需研究應(yīng)用新技術(shù)及工藝解決采空區(qū)瓦斯治理難題,為礦井安全高效生產(chǎn)保駕護(hù)航。
1 礦井概況
試驗(yàn)礦井位于云南省昭通市,礦井核定生產(chǎn)能力為0.6 Mt/a,經(jīng)鑒定為煤與瓦斯突出礦井。礦井的可采煤層是C1、C5煤層,主采C5煤層,該煤層原始瓦斯含量最大為11.25 m3/t,原始瓦斯壓力最大為1.74 MPa。W1102綜采工作面位于礦西一采區(qū),其走向長(zhǎng)度為790.0 m,切眼長(zhǎng)度為150.0 m?;夭蓞^(qū)域內(nèi)煤層瓦斯賦存條件穩(wěn)定,煤層水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,煤層平均厚度為4.5 m,煤層傾角為6°~12°,平均傾角為10°,為緩傾斜煤層,采用MG900/2245-GWD型大功率厚煤層割煤機(jī)進(jìn)行采煤。工作面基本參數(shù)見表1。
W1102綜采工作面回采的煤層瓦斯含量、壓力分別為11.25 m3/t和1.74 MPa,瓦斯是制約綜采工作面生產(chǎn)安全的主要因素。在綜采工作面回采前期,雖然利用本煤層瓦斯抽采鉆孔對(duì)瓦斯進(jìn)行了預(yù)抽,但是綜采工作面回采期間,采空區(qū)內(nèi)瓦斯仍向回采空間大量涌出。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定發(fā)現(xiàn),回風(fēng)上隅角位置平均瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.75%,存在瓦斯超限的風(fēng)險(xiǎn)。為了確保綜采工作面回采安全,提出使用高位定向長(zhǎng)鉆孔對(duì)采空區(qū)頂板瓦斯進(jìn)行預(yù)抽,從而減少采空區(qū)瓦斯涌出量。
2 高位定向長(zhǎng)鉆孔施工技術(shù)及應(yīng)用
瓦斯抽采是降低瓦斯涌出量、提高采面生產(chǎn)安全的主要技術(shù)手段,根據(jù)采面瓦斯涌出特征,采用針對(duì)性的瓦斯抽采技術(shù)可起到較為顯著的瓦斯治理效果[7-9]。本文提出采用高位定向長(zhǎng)鉆孔對(duì)W1102工作面頂板裂隙瓦斯進(jìn)行抽采,以降低采空區(qū)瓦斯涌出量。
2.1 施工技術(shù)基礎(chǔ)
高位定向長(zhǎng)鉆孔抽采煤層瓦斯技術(shù)的實(shí)施是基于礦井煤層開采過程中會(huì)引起上覆巖層的變化的“三帶”理論,即冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶(見圖1),向裂隙帶定向施工長(zhǎng)鉆孔抽采煤層瓦斯。在煤層開采過程中,采空區(qū)原煤層直接頂破碎下沉后,老頂上覆巖層在壓力作用下會(huì)產(chǎn)生大量的裂隙,這些裂隙的產(chǎn)生為采空區(qū)瓦斯提供了儲(chǔ)存空間。由于瓦斯密度相對(duì)空氣密度較小,在裂隙產(chǎn)生后,有一部分瓦斯隨時(shí)間推移會(huì)逐漸擴(kuò)散、滲透進(jìn)裂隙中。此時(shí),利用定向鉆機(jī)的定向糾偏功能可以保證向裂隙帶施工定向長(zhǎng)鉆孔的精準(zhǔn)度,從而達(dá)到高效抽出采空區(qū)瓦斯的目的,實(shí)現(xiàn)采空區(qū)瓦斯的有效治理,降低采空區(qū)瓦斯災(zāi)害的危險(xiǎn)性,保障礦井采煤工作面安全高效回采。
2.2 鉆孔設(shè)計(jì)及施工
根據(jù)礦井煤層實(shí)際情況和生產(chǎn)實(shí)踐積累的經(jīng)驗(yàn),選擇煤層頂板上方20~25 m為定向長(zhǎng)鉆孔施工層位,鉆孔終孔位置與W回風(fēng)順槽水平間距為20~40 m。在采空區(qū)巖層裂隙帶(煤層頂板上方20~25 m范圍內(nèi))設(shè)計(jì)施工3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔作為瓦斯抽采鉆孔,鉆孔設(shè)計(jì)施工深度均為400 m,鉆孔具體參數(shù)見表2,鉆孔位置見圖2。
利用礦井自購(gòu)的ZYWL-6000DS型煤礦用履帶式全液壓鉆機(jī)施工高位定向長(zhǎng)鉆孔。受煤層上覆巖層變化及鉆機(jī)操作工熟練程度等不確定因素的影響,實(shí)際施工深度與完成深度存在一定偏差,但偏差在合理的范圍內(nèi):1號(hào)孔設(shè)計(jì)深度400 m,實(shí)際施工完成深度為350 m;2號(hào)孔設(shè)計(jì)深度400 m,實(shí)際施工完成深度為450 m;3號(hào)孔設(shè)計(jì)深度400 m,實(shí)際施工完成深度為420 m,鉆孔總進(jìn)尺為1 220 m,達(dá)到預(yù)期施工設(shè)計(jì)要求。3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔初始利用直徑為89 mm的鉆頭進(jìn)行施工至成孔,成孔后更換為直徑133 mm鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔至終孔位置,待鉆孔最終施工完畢后,采用“兩堵一注”封孔工藝對(duì)鉆孔進(jìn)行封孔。1—3號(hào)高位定向長(zhǎng)鉆孔封孔長(zhǎng)度均為20 m,封孔完成8 h后即可接入礦井高負(fù)壓抽采管路,抽采負(fù)壓確定為13 kPa。
2.3 效果分析
封孔完畢后接入礦井高負(fù)壓抽采管路進(jìn)行抽采,并安排專人每天對(duì)3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔的瓦斯抽采參數(shù)進(jìn)行記錄,搜集整理3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔連抽60 d的瓦斯抽采數(shù)據(jù),對(duì)測(cè)定結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見圖3、圖4。
從圖3可知,3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采濃度為18%~45%。其中,1號(hào)孔瓦斯抽采濃度波動(dòng)較大,瓦斯抽采濃度整體偏低。經(jīng)過分析得知,該鉆孔距離工作面回風(fēng)巷道較近,受巷道掘進(jìn)過程中采動(dòng)的影響,巷道周邊圍巖產(chǎn)生大量裂隙,該區(qū)域部分瓦斯通過裂隙進(jìn)入回風(fēng)流,隨風(fēng)排出,從而導(dǎo)致鉆孔內(nèi)瓦斯?jié)舛瘸霈F(xiàn)一定程度降低和波動(dòng)現(xiàn)象。
從圖4可知,1號(hào)孔平均日抽采純量為3 116.25 m3,累計(jì)抽采純量為37 395 m3;2號(hào)孔平均日抽采純量為2 547.5 m3,累計(jì)抽采純量為30 570 m3;3號(hào)孔平均日抽采純量為3 646.67 m3,累計(jì)抽采純量為43 760 m3。3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔經(jīng)過一段時(shí)間的抽采后,瓦斯抽采純量呈現(xiàn)快速提升的趨勢(shì),持續(xù)增加約20 d后,逐漸趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。經(jīng)過分析可知,隨著抽采時(shí)間的增加,工作面回采距離也在增加,由于采煤過程中不可避免地會(huì)遺留一部分頂煤或底煤,導(dǎo)致采空區(qū)瓦斯大量增加,進(jìn)而導(dǎo)致3個(gè)高位定向長(zhǎng)鉆孔單日瓦斯抽采純量出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)的趨勢(shì),最終達(dá)到峰值,逐步趨于平穩(wěn)。同時(shí),在工作面回采過程中,通過分析礦井在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),工作面上隅角瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.6%,巷道回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.5%,均未超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的要求,工作面回采速度得到了較大提升,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
3 結(jié)論
采用ZYWL-6000DS型煤礦用履帶式全液壓鉆機(jī)施工高位定向長(zhǎng)鉆孔,對(duì)W1102工作面回采期間采空區(qū)瓦斯涌出進(jìn)行治理,取得主要結(jié)論為以下幾點(diǎn)。
①選擇煤層頂板上方20~25 m為高位定向長(zhǎng)鉆孔施工層位,符合礦井生產(chǎn)實(shí)際情況,能有效抽采工作面采空區(qū)瓦斯。
②通過利用高效定向長(zhǎng)鉆孔抽采采空區(qū)瓦斯,工作面回采速度得到提升,采空區(qū)未出現(xiàn)異常情況。
③通過對(duì)高效定向長(zhǎng)鉆孔的瓦斯抽采效果進(jìn)行分析,并結(jié)合回采過程中上隅角和回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛龋J(rèn)為高效定向長(zhǎng)鉆孔能夠有效解決上隅角和回風(fēng)流瓦斯?jié)舛瘸薜膯栴},為礦井安全高效生產(chǎn)提供了技術(shù)保障。
參考文獻(xiàn):
[1]申寶宏,劉見中,張泓.我國(guó)煤礦瓦斯治理的技術(shù)對(duì)策[J].煤炭學(xué)報(bào),2007(7):673-679.
[2]龔占亮.紫晟煤業(yè)2-101綜采工作面上隅角瓦斯治理技術(shù)[J].中國(guó)礦山工程,2020(5):38-40.
[3]賀文陽.近距離突出煤層防突技術(shù)措施探討[J].中國(guó)礦山工程,2021(1):44-46.
[4]唐開敏,卞金嶺,李杰.薄煤層快速回采工作面瓦斯綜合抽采技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐[J].能源與環(huán)保,2019(2):14-18.
[5]黃戰(zhàn)峰,劉彥偉,魏建平,等.大直徑順層長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽瓦斯消突效果分析[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2009(4):30-33.
[6]石俊旗.綜采工作面瓦斯抽采技術(shù)研究[J].中國(guó)礦山工程,2020(6):41-43.
[7]胡紅印.高壓水力壓裂增透技術(shù)在石門揭煤中的應(yīng)用研究[J].中國(guó)礦山工程,2020(6):35-37.
[8]王冕.工作面瓦斯抽采技術(shù)及效果評(píng)價(jià)[J].中州煤炭,2014(10):59-61.
[9]霍曉林.定向頂板鉆孔與普通頂板鉆孔抽放效果對(duì)比研究[J].中國(guó)礦山工程,2020(5):82-84.