郭懷軍,雷江,尹濼(.長(zhǎng)慶油田工程監(jiān)督處,陜西 西安 7008;.川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,
陜西 西安 710018;3.川慶鉆探工程有限公司長(zhǎng)慶固井公司,陜西 西安 710018)
在環(huán)33井區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7期,沉積了一套深湖相和半深湖相暗色泥巖,為鄂爾多斯盆地中生界提供了豐富的油源巖,具有烴源累計(jì)厚度大、生烴能力強(qiáng)、分布范圍廣的特點(diǎn)。據(jù)測(cè)定,油層有機(jī)碳含量2.45%~5.81%,氯仿“A”含量0.254%~0.506%,總烴(HC)1 847.20~2 107.87 mg/L,有機(jī)質(zhì)類型為混合型—腐泥型,據(jù)測(cè)定Ro:0.73%~1.06%之間,OEP:1.07~1.02之間,達(dá)成熟—高成熟階段。綜合各類地質(zhì)因素的基礎(chǔ)上,環(huán)33-H1井水平段設(shè)計(jì)2 000 m,實(shí)鉆長(zhǎng)度1 800 m,鉆進(jìn)期間氣測(cè)顯示良好。
通過(guò)對(duì)1公里范圍內(nèi)鄰井油層中部實(shí)測(cè)地層壓力進(jìn)行分析,并根據(jù)數(shù)值模擬預(yù)測(cè),認(rèn)為環(huán)33-H1井地層壓力應(yīng)為18~22 MPa。
由于環(huán)33-H1井采用二開(kāi)結(jié)構(gòu),LSDF井漿中混有大量上部井段地層水化后進(jìn)入的劣質(zhì)固相,同井場(chǎng)環(huán)33井儲(chǔ)層段LSDF的坂土含量為5~8 g·L-1。進(jìn)入水平段后,由于設(shè)計(jì)要求、重復(fù)利用上部井段LSDF配制鉆井液,以及儲(chǔ)層段泥頁(yè)巖水化的影響,使得一些不易被固控設(shè)備清除的黏土微顆粒,持續(xù)在鉆井液中積累,最終導(dǎo)致水平段鉆井液固相含量和分散黏土含量不斷升高,環(huán)33-H1實(shí)測(cè)MBT達(dá)到12~19 g·L-1(兩井儲(chǔ)層段鉆井液性能詳細(xì)對(duì)比數(shù)據(jù)如表1所示)。
表1 與鄰井儲(chǔ)層段鉆井液性能對(duì)比
離環(huán)33-H1井最近是環(huán)33井和環(huán)32井,這兩口井投產(chǎn)時(shí),產(chǎn)量分別是50 t/d和30 t/d。至環(huán)33-H1井完井投產(chǎn)時(shí),這兩口井已分別生產(chǎn)了2年7個(gè)月和3年2個(gè)月時(shí)間,產(chǎn)量分別降為18 t/d和14 t/d。通過(guò)關(guān)井試驗(yàn),得知環(huán)33-H1井關(guān)井240 h (10 d)后受到干擾,關(guān)井壓力由19.65 MPa降至19.39 MPa,干擾壓降只有0.26 MPa,說(shuō)明井間幾乎沒(méi)有干擾。
綜合以上分析得出:環(huán)33-H1井較低的產(chǎn)量與采用了不合理的鉆井液有關(guān)。循環(huán)時(shí),在鉆井液液柱壓力的高壓差作用下,使鉆井液中分散很細(xì)的黏土微粒隨著濾失效應(yīng)擠入儲(chǔ)層,致使儲(chǔ)層的孔隙進(jìn)一步縮小,引發(fā)水鎖加劇,從而導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
取現(xiàn)場(chǎng)水平段所重復(fù)使用的LSDF鉆井液和室配全新LSDF鉆井液,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比測(cè)試二者在:低固相含量(LGS)、分散黏土含量(MBT)和密度(MW)上的性能差異,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
結(jié)果可得,在低固相含量(LGS)、分散黏土含量(MBT)性能上二者形成鮮明對(duì)比[1]。這是由于室配LSDF成分主要是增黏劑、 降失水劑以及部分酸溶高密度材料等,基本不含雜質(zhì);而現(xiàn)場(chǎng)LSDF經(jīng)多次重復(fù)使用,造成鉆井液中混入大量黏土微粒,從而導(dǎo)致低密度固相含量(LGS)和對(duì)儲(chǔ)層十分有害的分散黏土含量(MBT)不斷增高[2]。
比較了現(xiàn)場(chǎng)和室配LSDF中固相顆粒的粒度分布。從粒度分布分析結(jié)果看出,取自現(xiàn)場(chǎng)的LSDF鉆井液中小于1 μm、1~10 μm的固相顆粒明顯高于實(shí)驗(yàn)室配制的LSDF鉆井液,在鉆井液液柱壓力的高壓差作用下易進(jìn)入巖心孔喉,造成堵塞的幾率大大增加。
根據(jù)“1/2-2/3”的架橋規(guī)則,從相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)場(chǎng)LSDF鉆井液中有38.54%的固相顆??梢赃M(jìn)入儲(chǔ)層,形成逐漸累積從而造成堵塞;還可看出,能形成快速堵塞的顆粒含量要占到60.11%。而從室配LSDF鉆井液的粒度分布曲線可以看出,小于1μm的顆粒幾乎為零。因此,分析表明,現(xiàn)場(chǎng)LSDF鉆井液對(duì)儲(chǔ)層傷害試驗(yàn)的損傷更大,而實(shí)驗(yàn)室配LSDF鉆井液的傷害較小的原因,主要是由于油藏運(yùn)移孔喉被堵塞造成的。
通過(guò)測(cè)試不同壓差作用下現(xiàn)場(chǎng)和室配LSDF鉆井液的巖心傷害試驗(yàn),來(lái)模擬現(xiàn)場(chǎng)條件,驗(yàn)證LSDF鉆井液對(duì)巖心的傷害機(jī)理。實(shí)驗(yàn)可得: (1)在相同的19~20 MPa傷害壓差下,現(xiàn)場(chǎng)取LSDF與室配LSDF對(duì)巖心的傷害差異很大,現(xiàn)場(chǎng)取LSDF對(duì)巖心的傷害達(dá)到嚴(yán)重程度,而室配LSDF在19~20 MPa的傷害壓差下,傷害率只有28.85%,屬于輕度傷害;(2)在相同的8~12 MPa的傷害壓差下,現(xiàn)場(chǎng)LSDF和室配LSDF對(duì)巖心傷害區(qū)別不明顯,且傷害率都很小,屬于輕度傷害;(3)對(duì)于同一LSDF體系,傷害率隨著傷害壓差的增大而增加;(4)對(duì)于不同LSDF體系,現(xiàn)場(chǎng)LSDF的傷害增加很多,室配LSDF的傷害增加較少。
根據(jù)上述巖心傷害試驗(yàn),認(rèn)為鄰井長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)導(dǎo)致環(huán)33-H1井儲(chǔ)層壓力低,引起鉆井和完井時(shí)作業(yè)時(shí)液柱的高壓差,使鉆井液中分散的黏土微粒隨濾失進(jìn)入儲(chǔ)層,進(jìn)一步使儲(chǔ)層孔隙縮小,引發(fā)水鎖加劇,造成儲(chǔ)層傷害,最終導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
鑒于現(xiàn)場(chǎng) LSDF鉆井液對(duì)儲(chǔ)層造成的損害,在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出一款適合該井區(qū)的DWF-II洗井液體系。該體系與地層原油和地層水的配伍性良好,并具有較好的泥頁(yè)巖抑制性、防腐蝕和儲(chǔ)層保護(hù)性能,能有效消除儲(chǔ)層毛細(xì)管表面張力,溶解油藏喉道部分固相,從而達(dá)到拆散堵塞,減少固相傷害,提高巖心滲透率恢復(fù)值的目的。
該洗井液體系由D209(A)、D209(B)兩組分組成,現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)體系配方為8.5%D209(A)+13.5%D209(B)+78%水,采用光油管將DWF-II洗井液擠進(jìn)低滲砂巖儲(chǔ)層進(jìn)行解堵。
參照 SY/T 6540—2002《鉆井液完井液損害油層室內(nèi)評(píng)價(jià)方法》,試驗(yàn)溫度為 50 ℃,經(jīng)過(guò)DWF-II洗井液和酸液沖洗巖心后,巖心傷害端面基本沒(méi)有濾餅,但可以看出存在過(guò)濾餅的痕跡,說(shuō)明兩種洗井液配方均能有效地去除濾餅。
如表2所示,(1)受傷害的巖心經(jīng)過(guò)DWF-II洗井液、酸液清洗后,其滲透率恢復(fù)值均有明顯提高;(2)從滲透率恢復(fù)值的提高幅度來(lái)看,DWF-II洗井液的使用效果要明顯好于酸液;(3)相比于現(xiàn)場(chǎng)LSDF,針對(duì)室配LSDF傷害的巖心,采用DWF-II洗井液清洗,可將其對(duì)儲(chǔ)層的傷害完全克服,滲透率恢復(fù)值還有進(jìn)一步改善。
表2 不同洗井液對(duì)傷害巖心滲透率恢復(fù)值對(duì)比
要求配制DWF-II洗井液的儲(chǔ)罐、管線及泵內(nèi)壁,要具有抗氧化和耐酸等防腐能力。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)配液時(shí),要嚴(yán)格按以下順序加藥:(1)先將所需水量加入配藥箱或水池中;(2)在循環(huán)或攪拌池中水的同時(shí),加入所需A組分,充分循環(huán)或攪拌均勻,待用;(3)在擠注前的所有準(zhǔn)備工作就緒后,邊迅速攪拌邊加入所需組分B,待循環(huán)攪拌均勻,立即按計(jì)算量泵送入井。需要注意的是,禁止將組分A、B一同加入。
(1)長(zhǎng)慶隴東地區(qū)水平段鉆井液重復(fù)使用LSDF配漿,導(dǎo)致鉆井液中的黏土微粒含量(MBT)不斷增加,在液柱的高壓差作用下擠入儲(chǔ)層,使得儲(chǔ)層喉道孔徑進(jìn)一步縮小,引起水鎖加劇,是導(dǎo)致環(huán)33-H1井低產(chǎn)的主要原因,建議水平段不再重復(fù)使用上部井段鉆井液;
(2)DWF-II洗井液體系,可以使現(xiàn)場(chǎng)LSDF鉆井液傷害后的巖心滲透率恢復(fù)值得到明顯提升,能完全克服室內(nèi)配制LSDF鉆井液給巖心造成的傷害,滲透率恢復(fù)值得以改善。