于曉鋒
(新疆哈巴河阿舍勒銅業(yè)股份有限公司 哈巴河 836700)
大直徑深孔采礦作為一種高效的采礦方法,在大礦體的金屬礦山中被廣泛應(yīng)用,就有位于新疆西北部某地下大型銅礦,采用了以中深孔空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ê透唠A段大直徑深孔嗣后充填法為主的多種采礦方法。在大直徑深孔采礦方法應(yīng)用方面,該礦主要布置以50m階段高的礦房采場(chǎng),并在500m至600m中段北線礦體中,布置了以50m 為階段高的百米礦房采場(chǎng),并最終應(yīng)用成功。
作為高階段大直徑深孔采礦法,為達(dá)到順利回采礦石的目的,首先要絕對(duì)確保大孔拉槽的成功。目前其切槽均通過VCR 爆破(多次循環(huán))形成,因是多次循環(huán)爆破,其對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)強(qiáng)度、循環(huán)次數(shù)和生產(chǎn)成本均有較大影響,所以,試驗(yàn)總結(jié)出最優(yōu)方案是非常必要的。
根據(jù)礦體圍巖情況,該礦高階段大直徑深孔采場(chǎng)布置在450m水平以下的主礦體和600m以下的北線礦體,其采場(chǎng)采幅寬度均為12m,礦房高度分為50m和100m兩種,其中100m礦房以50m為階段高進(jìn)行分段鑿巖、分段回采。采場(chǎng)鑿巖,分底部中深孔和頂部大直徑深孔,其中底部中深孔回采高度為12m(圖一所示),剩余厚度的礦體均為大直徑深孔。大直徑深孔鑿巖部分又分槽區(qū)大孔硐室鑿巖(圖二所示)和正常排大孔硐室鑿巖,其中槽區(qū)硐室設(shè)計(jì)鑿巖大孔數(shù)一般是正常排硐室大孔數(shù)的兩倍以上。
采場(chǎng)回采時(shí),先行爆破回采底部中深孔,待中深孔爆破完畢形成回采空區(qū)后,再行施工頂部大直徑深孔。施工完本階段(百米礦房采場(chǎng)下階段)全部大孔后,即時(shí)進(jìn)行大孔爆破準(zhǔn)備工作。第一步就是在槽區(qū)硐室通過VCR 多循環(huán)爆破形成切割槽,最后依序分次完成硐室大孔的爆破。
為確保整個(gè)采場(chǎng)回采順利,大直徑深孔拉槽爆破是整個(gè)回采環(huán)節(jié)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在該礦,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多次實(shí)踐,就幾種拉槽方案做以下比較說(shuō)明。
500-1301#采場(chǎng)(百米礦房采場(chǎng))。該采場(chǎng)大孔拉槽采用整體爆破的方案,即每次爆破時(shí),槽區(qū)所有大孔均裝藥,每次裝藥爆破1.5m 至1.8m 左右,經(jīng)多次爆破循環(huán),直至剩余巖體厚度7m 左右時(shí),一次性裝藥爆破,最后破頂形成切割槽。
該方案在實(shí)際操作中容易出現(xiàn)石塊卡塞大孔的現(xiàn)象,造成卡塞位置以下的孔深不能被有效利用,同時(shí)堵孔、裝藥、封口等作業(yè)量大,容易使作業(yè)人員疲勞,進(jìn)而出現(xiàn)工序作業(yè)質(zhì)量問題,同時(shí)也不利于成本控制,且該方案在最后破頂貫通時(shí),存在較大不能順利貫通的風(fēng)險(xiǎn)。
500-1302#采場(chǎng)(百米礦房采場(chǎng)),該采場(chǎng)大孔拉槽采用先整體爆破,至有效孔深剩約15m左右時(shí),停止對(duì)槽區(qū)2/3 大孔的爆破,只對(duì)槽區(qū)靠采幅邊1/3 的大孔進(jìn)行爆破,直至拉通形成切割天井,最后再以切割天井為自由面對(duì)剩余2/3 槽區(qū)大孔進(jìn)行一次性間隔裝藥爆破。
該方案相較于方案一,破頂成功率高,同時(shí)在一定程度上節(jié)約了成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,并在后期降低了作業(yè)強(qiáng)度,同時(shí)該方案依然存在石塊卡塞大孔的現(xiàn)象,前期的爆破作業(yè)強(qiáng)度依然未改變。
500-1501#采場(chǎng)(百米礦房采場(chǎng)),該采場(chǎng)大孔拉槽借鑒中深孔回采工藝,先以1/3 槽區(qū)作為天井區(qū),直接對(duì)天井區(qū)大孔進(jìn)行VCR爆破,考慮隨著天井高度的提高,夾制作用會(huì)影響到天井爆破,待天井高度達(dá)到20m左右時(shí),對(duì)臨天井的1/3槽區(qū)大孔進(jìn)行一次爆破,有效爆破高度控制在15m 左右。此次爆破采用耦合間隔裝藥,待爆破完畢后,繼續(xù)對(duì)天井區(qū)大孔進(jìn)行爆破,直至天井破巖貫通,最后,對(duì)剩余2/3槽區(qū)大孔進(jìn)行一次爆破,爆破方式依然是耦合間隔裝藥。
該方案相較于前兩種,優(yōu)化效果明顯,首先降低了單次作業(yè)強(qiáng)度,同時(shí)增加了對(duì)非爆區(qū)大孔的保護(hù),降低了堵孔的風(fēng)險(xiǎn),并有效的控制了成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,更加便于爆破質(zhì)量的控制。
經(jīng)過實(shí)踐,針對(duì)大孔拉槽方案的逐步優(yōu)化,經(jīng)對(duì)比確認(rèn),優(yōu)化后的方案在安全性、經(jīng)濟(jì)性和可操作性上更具優(yōu)勢(shì),同時(shí)拉槽可靠性也更高,如表1。
表1
從對(duì)比結(jié)果看,方案優(yōu)化的意義有以下幾點(diǎn):
(1)安全性。雖然方案一至爆破貫通,均沒有暴露的空區(qū),但隨著爆破次數(shù)的疊加,槽區(qū)整體巖體厚度在減小,在最后一次裝藥作業(yè)時(shí),其槽區(qū)巖體厚度僅7m 左右,對(duì)比方案二和方案三,均是先確保拉通天井后再組織槽區(qū)最后剩余大孔的爆破,雖然存在天井的空區(qū),但整體上作業(yè)安全是可控的,且槽區(qū)剩余孔較深,巖體較厚。
(2)經(jīng)濟(jì)性。通過對(duì)比,各方案的經(jīng)濟(jì)性明顯,特別是方案三優(yōu)于方案一,同是確保槽區(qū)正常貫通的情況下,可節(jié)約成本4 萬(wàn)元左右,同時(shí)每次的勞動(dòng)作業(yè)時(shí)間也遠(yuǎn)低于方案一和方案二,雖然方案三的爆破次數(shù)最多,但單次作業(yè)強(qiáng)度最低,可防止作業(yè)人員過疲勞,影響裝藥質(zhì)量,進(jìn)而影響爆破效果。
(3)技術(shù)性,從各方案實(shí)施的結(jié)果看,方案二和方案三的拉槽可靠性最高,成功率最高,同時(shí)方案三的可操作性最強(qiáng)。