原學(xué)新
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司,山西 高平 048402)
目前,隨著國家對煤炭資源的大量需求,越來越多的煤礦開采設(shè)備被應(yīng)用到煤礦中,采煤機(jī)是主要的開采設(shè)備,但由于煤礦環(huán)境的惡劣性,采煤機(jī)控制系統(tǒng)的各項(xiàng)性能也受到了影響,嚴(yán)重影響著采煤機(jī)的工作效率及作業(yè)安全,故采用先進(jìn)的控制技術(shù),并將其應(yīng)用到現(xiàn)有采煤機(jī)控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)設(shè)備控制系統(tǒng)的升級優(yōu)化,提升采煤機(jī)工作效率。因此,結(jié)合采煤機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及工作環(huán)境情況,開展控制系統(tǒng)的總體方案設(shè)計(jì),針對該系統(tǒng)中PLC控制器、傳感器設(shè)備、控制界面等關(guān)鍵部分進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,并現(xiàn)場應(yīng)用測試,以驗(yàn)證該系統(tǒng)的可靠性和綜合性能,對提高采煤機(jī)的工作效率和作業(yè)安全性具有較大作用。
隨著技術(shù)的不斷更新,采煤機(jī)的整體結(jié)構(gòu)需要不斷進(jìn)行優(yōu)化和性能提升,但其主要結(jié)構(gòu)基本保持不變。主要包括截割滾筒、搖臂、履帶式移動機(jī)構(gòu)、裝載機(jī)構(gòu)、輸送機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)等,其中,滾筒、搖臂是采煤機(jī)的主要結(jié)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對煤層進(jìn)行切割;采煤機(jī)上的刮板輸送機(jī),承擔(dān)采落下來煤炭的運(yùn)輸,并通過電驅(qū)動方式進(jìn)行驅(qū)動控制。通過機(jī)構(gòu)間的相互配合,快速完成對煤層的開采、運(yùn)輸。采煤機(jī)的應(yīng)用,可較大程度地提升煤層的開采效率,降低工人勞動強(qiáng)度,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
結(jié)合現(xiàn)有采煤機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),按照智能化礦井建設(shè)需要,對現(xiàn)有采煤機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行綜合性能的提升。在控制系統(tǒng)改進(jìn)后,主要對自動切割系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)、人機(jī)顯示界面等方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。其整體結(jié)構(gòu)包括變頻器腔、配電腔、變壓器腔、高壓配電箱等幾大部分,如圖1所示。同時(shí),從功能來上劃分,包括電氣控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等,分別分布在采煤機(jī)上的相應(yīng)位置。在切割電機(jī)方面,采用智能控制模塊,可通過設(shè)計(jì)的各類傳感器對電機(jī)的工作溫度、工作壓力、切割功率等參數(shù)進(jìn)行智能檢測,并將檢測的相關(guān)信號傳遞至PLC控制中心,其主要的傳輸通信采用CAN總線方式;PLC將檢測的各類信號經(jīng)過分析處理后,傳遞至相關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu),并在顯示界面中進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示。在該系統(tǒng)的動力系統(tǒng)中,配備了切割電機(jī)、泵電機(jī)、裝載電機(jī)、斷路器、高壓配電裝置等,可為采煤機(jī)提供有效的驅(qū)動電能及液壓動力。而該系統(tǒng)中的控制核心部分則主要包括PLC、智能保護(hù)模塊、繼電器、軟啟動模塊等,主要實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)各項(xiàng)功能的命令操作、智能保護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控等功能。視頻監(jiān)控系統(tǒng)則主要包括攝像機(jī)、顯示器、電源等部分,能為采煤機(jī)操作人員提供較為直觀、準(zhǔn)確的視頻監(jiān)控效果。
圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布局
在控制系統(tǒng)PLC匹配設(shè)計(jì)過程中,需結(jié)合采煤機(jī)的運(yùn)行工況進(jìn)行PLC輸入輸出點(diǎn)、存儲量、控制點(diǎn)數(shù)等參數(shù)的設(shè)計(jì),所匹配的PLC需滿足采煤機(jī)工作過程中煤塵大、振動幅度大、較大外界干擾影響等因素。因此,主要選用西門子的PLC控制器,其類型為赫斯墨PLC控制器,該控制器具有較高的振動適用性、高沖擊性、較強(qiáng)的抗電磁干擾能力、溫度適應(yīng)范圍較廣,整體的防護(hù)等級達(dá)到IP67,較好地滿足該控制系統(tǒng)中開關(guān)量輸入輸出、模擬量輸入輸出、脈沖信號輸入等信息,并能通過CAN通信,對各類信號進(jìn)行快速、高質(zhì)量的傳輸。PLC的主要性能參數(shù)見表1。
表1 PLC控制器主要性能參數(shù)
在整個(gè)控制系統(tǒng)中,需設(shè)計(jì)多種類型規(guī)格的傳感器設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)不同運(yùn)行信息的信號采集,主要包括傾角傳感器、皮帶秤、旋轉(zhuǎn)編碼器、溫度傳感器、振動傳感器等,其中,傾角傳感器選用CS-2TAS-06型號,主要安裝在切割臂上,實(shí)現(xiàn)對切割臂不同工作位置的信號采集及自動定位,其采集精度可達(dá)±80°,并通過CAN總線方式進(jìn)行信號傳輸,有效滿足采煤機(jī)的使用需求。同時(shí),設(shè)計(jì)的旋轉(zhuǎn)編碼器主要負(fù)責(zé)對采煤機(jī)切割深度的快速檢測,并通過CAN總線,將采集的信號輸出至控制器中,實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)切割位置、不同方向行動等方面的控制。另外,選用皮帶秤主要負(fù)責(zé)對采煤機(jī)中煤礦運(yùn)輸量的檢測和顯示,并對所運(yùn)輸煤礦總量進(jìn)行不斷的累計(jì)求和計(jì)算。
控制界面是整個(gè)控制系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,其較好的顯示界面,能有效地實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的全面監(jiān)控、控制等操作。能對采煤機(jī)滾筒轉(zhuǎn)速、煤層切割速度、機(jī)身振動程度、電源運(yùn)行狀態(tài)、切割電機(jī)運(yùn)行參數(shù)等方向進(jìn)行全面顯示,其中,采煤機(jī)滾筒轉(zhuǎn)速顯示界面設(shè)計(jì)實(shí)際轉(zhuǎn)速及設(shè)置轉(zhuǎn)速等參數(shù),可通過人工方式進(jìn)行參數(shù)的快速調(diào)節(jié);而電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示界面,則能對采煤機(jī)上主泵電機(jī)、副泵電機(jī)、皮帶輸送機(jī)等電機(jī)的工作電流、工作電壓、運(yùn)行功率、工作溫度等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)變化曲線及數(shù)字化顯示,當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)突然中斷或異常運(yùn)行時(shí),顯示界面中將會出現(xiàn)“?”符號,并發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警及閃爍提示,其顯示界面如圖2所示。
圖2 電機(jī)運(yùn)行顯示界面
為進(jìn)一步驗(yàn)證其整體系統(tǒng)的綜合性能,必須進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)測試。在整個(gè)測試過程中,整套系統(tǒng)各項(xiàng)控制功能運(yùn)行正常,并能將采煤機(jī)上工作溫度、工作壓力、電機(jī)功率等關(guān)鍵信號參數(shù)在顯示界面中進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,同時(shí),通過對控制命令的操作,能對采煤機(jī)不同切割位置、切割高度、煤礦運(yùn)輸量等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,且整體控制精度相對較高。同時(shí),通過對顯示界面中的設(shè)置按鈕進(jìn)行功能設(shè)置和調(diào)整。在測試過程中,也對控制系統(tǒng)的電機(jī)故障、配電裝置故障、高溫報(bào)警故障等進(jìn)行測試,結(jié)果顯示,該控制系統(tǒng)能準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地對各類故障發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警提示,并將故障信息進(jìn)行故障分析及存儲。據(jù)現(xiàn)場測試人員分析,改進(jìn)后的采煤機(jī)控制系統(tǒng)具有更高的控制精度,能將采煤機(jī)檢測參數(shù)的誤差范圍縮小將近45%左右,且控制功能更加齊全。
隨著煤礦領(lǐng)域技術(shù)水平的不斷提升,不斷加大對采煤機(jī)控制系統(tǒng)的升級完善,已成為當(dāng)下提高采煤機(jī)工作效率的重要發(fā)展方向。因此,以采煤機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析為基礎(chǔ),開展了采煤機(jī)控制系統(tǒng)的總體系統(tǒng)設(shè)計(jì),重點(diǎn)設(shè)計(jì)分析了該系統(tǒng)中關(guān)鍵部位,并對其進(jìn)行了現(xiàn)場測試驗(yàn)證,結(jié)果表明,改進(jìn)后的采煤機(jī)控制系統(tǒng)具有更高的控制精度,功能更加齊全,能較好地實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,得到了現(xiàn)場測試人員的一致好評。通過開展該控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì),采煤機(jī)控制系統(tǒng)綜合性能和采煤工作效率顯著提升。