卜 毅
內(nèi)蒙古能源發(fā)電金山熱電有限公司 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010106
隨著城市化進程的不斷加深,城市的基礎(chǔ)設(shè)施如供電、供水、供熱等方面的標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。在當(dāng)前的環(huán)境中,城市基礎(chǔ)設(shè)施的完備程度決定了城市化程度和城市化水平的高低,決定了城市居民生活水平的好壞。現(xiàn)階段,某些地區(qū)的集中供暖雖然已經(jīng)具備了相應(yīng)的規(guī)模,但是其供熱源規(guī)模小、供熱能力不強,不能夠充分的滿足城市供熱標(biāo)準(zhǔn),城市供熱仍存在一定的不足。目前,城市經(jīng)濟不斷發(fā)展、城市地產(chǎn)開發(fā)速度不斷加快、綜合性住宅逐漸增加、供熱市場需求不斷加大,倒逼供熱企業(yè)充分利用能源進行產(chǎn)熱。為了保障居民生活水平,對電廠的裝機容量為4*300MW機組進行技術(shù)改造為抽汽供熱機組。改造后的機組運行后發(fā)現(xiàn),機組的實際運行熱耗值遠高于當(dāng)初設(shè)計的熱耗值,并存在煤耗高等眾多安全問題。為了保證機組的安全經(jīng)濟性,降低機組運行成本,促進發(fā)電廠技術(shù)裝備水平的提升,保證企業(yè)的市場競爭力進行了通流優(yōu)化改造。
對國產(chǎn)四缸四排300MW汽輪機通流結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造需要遵循以下幾個方面:(1)要達到汽輪機的抽汽供熱標(biāo)準(zhǔn),保障發(fā)電機運行的安全性及增容標(biāo)準(zhǔn);(2)一方面要滿足汽輪機的運行效率,另一方面要減少機組的熱耗率。在滿足汽輪機運行安全性的前提下還應(yīng)該消除機組存在的不足提升機組的安全性,為保證機組具有良好的變負荷性能,可以采用復(fù)合變壓運行方式。
對原有的汽輪機組進行優(yōu)化改造時,必須要將機組現(xiàn)階段的工作條件、工作環(huán)境、與其關(guān)聯(lián)設(shè)備的運行情況等因素進行充分的了解,從而在后期的優(yōu)化改造方案設(shè)計中可以減少麻煩。在具體的改造任務(wù)中,要保證以下幾個方面不變化:機組基礎(chǔ)不變、低壓外缸不變、機組旋轉(zhuǎn)方向不變、與發(fā)電機的連接方式和位置不變、熱力系統(tǒng)不變、抽汽參數(shù)不變、管道接口不變等。進行定性分析,提升優(yōu)化改造的實施可行性保障能力,突出改造水平。
在對汽輪機通流部分進行優(yōu)化改造時可以有不同的改造技術(shù),如高壓通流改造、中壓通流改造、低壓通流改造,是否更換內(nèi)缸、是否更換轉(zhuǎn)子、是否更換葉片等,可以將其分別組合為不同的改造方案。因為這個型號的汽輪機的內(nèi)部設(shè)計相對過時,假如只進行了簡單的通流部分優(yōu)化改造很難對機組的工作效率進行較大的提升,機組的經(jīng)濟性運行也難以得到滿足。所以,在本次改造工作中對機組的高、中、低壓缸都進行了通流部分的優(yōu)化改造,也都更換了轉(zhuǎn)子和葉片,同時對各級的靜葉片和動葉片都進行了重新設(shè)計和更換,另外也將中低壓內(nèi)缸中的支撐系統(tǒng)進行了改造升級。具體改造過程如下:
對高壓缸的改造內(nèi)容:重新設(shè)計對存在的內(nèi)部各種影響因素進行更換、特殊處理、封體處理,如進行高壓轉(zhuǎn)子更換;對高壓隔板、高壓各級汽封實施汽封處理等。
對中壓缸的改造內(nèi)容:對中壓轉(zhuǎn)子更換,同步做好必要的汽封處理。
對低壓缸的改造內(nèi)容:在符合改造運行要求下,對不良設(shè)備、元件更換,主要涉及低壓轉(zhuǎn)子更換。進行特定元件汽封處理,如低壓各級隔板、低壓內(nèi)缸等。
通過優(yōu)化改造工作,汽輪機的預(yù)期運行效率為:高壓缸的運行效率達到86%,中壓缸的運行效率達到93%,低壓缸的運行效率達到88%;熱耗率驗收工況下機組的熱耗率有所降低,額定出力和最大出力均得到提升。
現(xiàn)階段,汽輪機機組的高壓缸和中壓缸面臨下列問題:(1)高壓缸中的熱力參數(shù)存在不合理匹配的情況,對高壓缸的高效率運行造成了一定的影響;(2)套接如果較多,很多的內(nèi)漏風(fēng)險會加大,不利于控制汽體損失;(3)缸內(nèi)部壓損大、缸效低的情況可能是因為反向布置了高壓調(diào)節(jié)級;(4)高中壓進排氣損失偏大,對缸效的影響較大;(5)焊接隔板容易出現(xiàn)變形的情況,對通流尺寸的控制不能夠非常精確;(6)高壓缸、中壓缸的分缸壓力存在有壓力偏高的情況,對汽缸的密封性產(chǎn)生一定程度的影響;(7)因為汽封間隙控制不夠嚴(yán)密而造成了漏汽損失的情況。
低壓缸模塊面臨下列問題:(1)低壓內(nèi)缸存在變形、漏汽的情況,對缸效造成了一定程度的影響,另外還造成了5號、6號回?zé)岢槠麥囟绕撸?2)汽缸進汽通道存在有較多的支撐件,對進汽流動的效率產(chǎn)生影響,出現(xiàn)擾流從而造成進汽損失;(3)低壓缸進汽、排汽結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理,從而造成較大的壓力損失;(4)中低壓缸的連接處會對低壓缸的進汽效率產(chǎn)生一定的程度的影響,從而造成進汽效率偏低;(5)焊接隔板容易出現(xiàn)變形的情況,對通流尺寸的控制不能夠非常精確;(6)因為汽封間隙控制不夠嚴(yán)密而造成了漏汽損失的情況。
3.1 通流結(jié)構(gòu)優(yōu)化原則 在對機組進行通流改造,優(yōu)化機組配置的過程中,也要遵循相應(yīng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化原則:(1)保證改造前后機組的主蒸汽、再蒸汽的壓力、溫度以及加熱器接口的參數(shù)要和改造之前設(shè)計的結(jié)構(gòu)參數(shù)保持一致;(2)保證機組的基礎(chǔ)設(shè)施不變化,軸承座、軸承跨距不變,汽缸和閥門的布置情況不改造;(3)確保對機組進行改造后,機組的安全可靠性運行得到保障,同時改善之前存在的薄弱點;(4)優(yōu)化改良機組運行模式,根據(jù)實際情況來對機組進行通流優(yōu)化改造;(5)對機組高中低壓通流部分進行改造時,要保證改造后的經(jīng)濟適用性;(6)改造后的機組,要符合國際、國家以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);(7)在保證不影響機組正常運行的情況下,盡可能的減少改造成本。
3.2 采取的技術(shù)和措施 對汽輪機的通流改造可采用的技術(shù)和措施如下:(1)為了提升缸效率,可以充分發(fā)揮多級反動式技術(shù)優(yōu)勢;(2)對通流級數(shù)和各級焓降進行合理的調(diào)整,從而提高級效率;(3)對節(jié)級焓降、壓力級根徑、葉片高度全面優(yōu)化調(diào)節(jié);(4)實施內(nèi)缸結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)控制,做好套接實施控制,突出管理水平,重點做好易滲漏位置的控制,如環(huán)形位置、軸向定位面的汽體損失;(5)高壓調(diào)節(jié)級反流改為正流布置,減少壓力級前損失;(6)優(yōu)化結(jié)構(gòu)模式,主要是在蒸汽室型線、排汽端型線上創(chuàng)新,以提升能量傳遞效果。
3.3 高中壓部分改造設(shè)計方案 (1)對進汽流道的設(shè)計要保證進汽的圓滑和順暢,可以通過更換噴嘴,來減少因為紊流而造成的進汽損失;(2)對高壓缸和中壓缸進行適當(dāng)?shù)脑黾油骷墧?shù)來減少各級的焓降,從而保證級效率不會下降;(3)將高壓調(diào)節(jié)級反流改為正流布置;(4)高中壓選用新型的內(nèi)鋼結(jié)構(gòu),來減少部套接配處的環(huán)形漏汽損失,避免軸向定位面漏汽;(5)更換中壓隔板套;(6)降低高中壓分缸壓力;(7)對進氣結(jié)構(gòu)模式管控,做好結(jié)構(gòu)改善,控制損失問題。
3.4 低壓部分改造設(shè)計方案 a)低壓通流優(yōu)化;b)更換低壓動靜葉;c)更換低壓轉(zhuǎn)子主軸;d)優(yōu)化創(chuàng)新設(shè)置,打造全新蝸殼式內(nèi)缸,控制存在的氣體損失問題;e)第一級橫置靜葉布置;f)合理優(yōu)化低壓排汽導(dǎo)流環(huán)。
通流改造完成之后經(jīng)濟實用性得到極大的提升,具體的改造措施實施過程為:將汽輪機的高壓轉(zhuǎn)子和噴嘴,以及高壓、中壓、低壓各級動葉、隔板套、隔板、靜葉等進行改造,將機組的工作效率進行提升,同時減少熱耗率。在對機組進行通流改造完成后,高壓缸的、中壓缸、低壓缸的工作效率可以分別提升至86%,93%,88%,機組的熱耗率可以減少到8000kJ/(k W·h)左右。經(jīng)實測,通流改造前后的熱耗率可以減少約800kJ/(k W·h),發(fā)電耗煤可以減少約30g/(k W·h),若按照年發(fā)電量為1.5×109k W·h計算,每年可以減少使用的標(biāo)煤量約在4.48×104t。
綜上所述,在對國產(chǎn)四缸四排300 MW汽輪機進行通流改造后,工作效率和熱耗值得到了明顯的改善。
國產(chǎn)四缸四排300 MW汽輪機存在有熱耗值高、發(fā)電煤耗高等經(jīng)濟安全隱患。在對汽輪機進行了更換轉(zhuǎn)子等改造措施后,其高壓缸、中壓缸、低壓缸的效率得到了明顯的改善,分別能夠提升至86%、93%和88%。
300 MW汽輪機,很多問題的存在,導(dǎo)致進、漏汽隱患,在通過對其進行調(diào)整級數(shù)、更換內(nèi)缸等改造工作后,其機組的運行情況得到了明顯的改善。
由此可知,經(jīng)過改造后,能控制風(fēng)險,提升經(jīng)濟效益。