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      古交礦區(qū)煤層氣抽采老井的復(fù)合壓裂改造技術(shù)

      2021-07-30 09:47:38么春徽
      山西焦煤科技 2021年6期
      關(guān)鍵詞:層位老井噴砂

      么春徽

      (山西藍(lán)焰煤層氣工程研究有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)

      我國(guó)煤層氣資源豐富,在煤層氣開(kāi)發(fā)利用過(guò)程中存在的主要問(wèn)題為老井產(chǎn)能衰減。國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的煤層氣老井改造技術(shù)有原儲(chǔ)層二次壓裂改造、等離子脈沖解堵技術(shù)以及徑向井技術(shù)等,上述改造技術(shù)能夠?qū)貛Я芽p進(jìn)行解堵,無(wú)法對(duì)儲(chǔ)層造成新的裂縫[1-3],因此改造效果不明顯且持續(xù)時(shí)間較短。古交區(qū)塊屯蘭礦煤層氣已開(kāi)采多年,形成一定的生產(chǎn)規(guī)模,目前產(chǎn)氣量呈衰減趨勢(shì)。古交區(qū)塊煤層氣抽采主要有預(yù)抽井和采空井,預(yù)抽井產(chǎn)量的不斷降低,直接影響銷(xiāo)售氣體的濃度,且屯蘭礦礦界內(nèi)無(wú)法布置新井位。因此,對(duì)老井進(jìn)行技術(shù)改造,使之提高產(chǎn)能,勢(shì)在必行。

      1 區(qū)域煤儲(chǔ)層特性

      屯蘭井田主要含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組和二疊系下統(tǒng)山西組,共含煤16層。煤系地層平均總厚約167.33 m,煤層平均總厚15.77 m,含煤系數(shù)9.4%.

      二疊系下統(tǒng)山西組含煤8層,其中02#、2#和4#煤為可采煤層。本組平均總厚44.90 m,煤層平均總厚為7.92 m,含煤系數(shù)17.6%;煤層孔隙度在2.29%~9%,平均為5.81%.

      石炭系上統(tǒng)太原組含煤8層,其中6#、7#、8#和9#煤為可采煤層,本組平均總厚度為122.43 m,煤層平均總厚為7.85 m,含煤系數(shù)6.4%;煤層孔隙度在2.86%~10.60%,平均為5.48%.

      對(duì)區(qū)塊內(nèi)煤層氣井采用注入/壓降法進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果顯示2#煤層原始滲透率為0.047 06×10-3μm2,8#煤層為0.029 64×10-3μm2,9#煤層為0.049 29×10-3μm2,滲透率總體偏低。

      區(qū)塊內(nèi)各煤層厚度及間距見(jiàn)表1,2#和8#煤層為屯蘭礦主采煤層,同時(shí)也是地面煤層氣預(yù)抽井主要抽采煤層。

      表1 各煤層厚度及間距表

      2 老井二次改造技術(shù)思路

      老井產(chǎn)能不斷衰退后,進(jìn)行過(guò)多次技術(shù)改造,但效果甚微。2015年對(duì)屯蘭礦兩口煤層氣井進(jìn)行二次壓裂改造,對(duì)已壓裂層位重復(fù)二次壓裂,改造過(guò)程中壓裂施工順利,但產(chǎn)氣效果不理想;2018年試驗(yàn)過(guò)徑向井技術(shù)及等離子脈沖解堵技術(shù),改造后增產(chǎn)效果不明顯,因此未進(jìn)行大范圍推廣。

      通過(guò)分析古交區(qū)塊地質(zhì)條件及上述案例,針對(duì)屯蘭礦煤層特點(diǎn),制定出針對(duì)古交區(qū)塊煤層氣井的改造方案。常規(guī)原儲(chǔ)層二次壓裂只能對(duì)原有裂縫進(jìn)行擴(kuò)展和解堵,無(wú)法產(chǎn)生新裂縫,因此目的層位不選取以往壓裂過(guò)的2#和8#煤層。

      古交區(qū)塊煤層氣老井裂縫長(zhǎng)100~150 m,高3.2~7.4 m[4],因此通過(guò)對(duì)2#和8#煤層的臨近層進(jìn)行壓裂改造,不僅能夠釋放新層位煤層氣產(chǎn)量,同時(shí)由于距離原層位(2#和8#煤層)較近,層間距與裂縫監(jiān)測(cè)縫高近似,能夠?qū)σ呀?jīng)壓裂過(guò)的2#和8#煤層進(jìn)行裂縫溝通從而擴(kuò)大裂縫波及體積[5],使其儲(chǔ)層內(nèi)的煤層氣進(jìn)一步釋放。

      2.1 改造層位優(yōu)選

      根據(jù)煤層氣單井測(cè)井曲線圖,優(yōu)選已壓層位附近的鄰近層,厚度大于1.5 m煤層普遍較為穩(wěn)定,煤層氣資源儲(chǔ)量較豐富,有相對(duì)較大的改造價(jià)值。

      通過(guò)分析古交區(qū)塊屯蘭礦煤系地層及測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)可知,2#煤層上部的02#和下部的4#煤層較厚,且與2#煤層的間距在10 m以?xún)?nèi),有利于對(duì)已經(jīng)壓裂過(guò)的2#煤層進(jìn)行裂縫溝通,適合進(jìn)行儲(chǔ)層改造。由于煤的伽馬值偏低,因此選擇煤層中的低伽馬區(qū)域作為噴砂射孔位置。

      2.2 壓裂改造施工方案

      煤層氣直井常規(guī)壓裂方案為電纜傳輸射孔后光套管壓裂,也是應(yīng)用較早的壓裂方案,古交區(qū)塊煤層氣直井通常存在煤層段井徑擴(kuò)大的情況,常規(guī)電纜傳輸射孔在射開(kāi)生產(chǎn)套管后不能有效穿透煤層段水泥環(huán),采用水力噴砂射孔后形成大直徑孔道,且形成的孔道較長(zhǎng),有一定的造縫功能[6-8],噴砂射孔通過(guò)建立循環(huán),將噴射產(chǎn)生的水泥粉末和煤粉循環(huán)出井外,不易堵塞,更有利于壓裂施工。因此,該次的改造方案用噴砂射孔代替常規(guī)的電纜傳輸射孔。

      根據(jù)所選層位的不同,壓裂工藝也有所不同,對(duì)于目的煤層上部有壓過(guò)的層位,無(wú)法采用套管注入,采用噴砂射孔后油管壓裂;對(duì)于頂部煤層則采用噴砂射孔后光套管壓裂(下入可撈式橋塞封堵下部層位)。以XS-1井為例,該井采用套管完井,原始?jí)毫褜游皇?#和8#煤層,改造目的層位選取02#、4#和9#煤層,因?yàn)?#煤層位于4#煤層之上,8#煤層位于9#煤層之上,且2#和8#煤層已經(jīng)壓裂過(guò)(套管存在漏失),所以4#和9#煤層無(wú)法采用光套管注入進(jìn)行壓裂,因此選擇油管壓裂;而02#煤層位于2#煤層之上,且02#煤層之上不存在套管漏失,因此可以采用排量更大的光套管注入壓裂。

      XS-1井9#煤層壓裂管柱示意圖見(jiàn)圖1,通過(guò)單封隔器封堵上部已壓過(guò)層位,實(shí)現(xiàn)對(duì)9#煤層的壓裂施工。同理,XS-1井4#煤層壓裂管柱示意圖見(jiàn)圖2,通過(guò)雙封隔器同時(shí)對(duì)上下部已壓煤層進(jìn)行封堵,實(shí)現(xiàn)對(duì)該層的壓裂施工。

      圖1 XS-1井9#煤層壓裂管柱示意圖

      圖2 XS-1井4#煤層壓裂管柱示意圖

      3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

      2020年在古交區(qū)塊進(jìn)行了多口井的改造壓裂施工,通過(guò)對(duì)地質(zhì)條件的分析及改造層位的優(yōu)選,增產(chǎn)效果明顯提高。

      3.1 XS-151井改造效果評(píng)價(jià)

      XS-151井初始?jí)毫褜游粸?#煤層,該次壓裂改造優(yōu)選了該井2#、4#、9#煤層,2#、4#煤層采用噴砂射孔+光套管壓裂;9#煤層采用噴砂射孔+油管壓裂。改造前該井產(chǎn)氣量為168 m3/d,套壓0.24 MPa.該井于2020年8月2日進(jìn)行施工,壓裂參數(shù)見(jiàn)表2,壓裂過(guò)程中施工順利且施工壓力較低。

      表2 XS-151井壓裂參數(shù)表

      XS-151井改造前后產(chǎn)能對(duì)比圖見(jiàn)圖3,2020年8月29日該井恢復(fù)投運(yùn),經(jīng)過(guò)36 d的排采,于2020年10月5日開(kāi)始見(jiàn)氣,排采至2021年3月,產(chǎn)氣量穩(wěn)定為1 008 m3/d,套壓維持在0.56 MPa,較改造前,產(chǎn)氣量增加840 m3/d,改造后產(chǎn)氣增量明顯。

      圖3 XS-151井改造前后產(chǎn)能對(duì)比圖

      3.2 XS-029井改造效果評(píng)價(jià)

      XS-029井初始?jí)毫褜游粸?#和8#煤層,該次改造選取該井的4#和9#煤層,由于所選層位上部有已壓過(guò)煤層,存在漏失情況,因此4#、9#煤層采用噴砂射孔+油管壓裂。壓裂數(shù)據(jù)見(jiàn)表3.2020年10月13日,對(duì)該井進(jìn)行壓裂改造施工,其中9#煤層施工總液量為320.73 m3,加砂量為20.05 m3;4#煤層施工總液量為321.30 m3,加砂量為20.14 m3.

      表3 XS-029井壓裂參數(shù)表

      XS-029井于2020年11月9日恢復(fù)投運(yùn),投運(yùn)5 d后套壓升高,開(kāi)始見(jiàn)氣,排采至2021年3月達(dá)到穩(wěn)定階段,產(chǎn)氣量為1 224 m3/d,套壓維持在0.8 MPa.XS-029井改造前后產(chǎn)能對(duì)比見(jiàn)圖4.由圖4可以看出,該井改造前氣量及套壓很穩(wěn)定,氣量為384 m3/d,套壓為0.1 MPa.經(jīng)過(guò)壓裂改造后,產(chǎn)氣量增加840 m3/d.

      圖4 XS-029井改造前后產(chǎn)能對(duì)比圖

      4 結(jié) 論

      1)采用噴砂射孔代替常規(guī)電纜傳輸射孔,有效增加了孔眼長(zhǎng)度,具有更好的造縫功能,使壓裂施工更順利。同時(shí)噴砂射孔循環(huán)通道將水泥粉末及煤粉循環(huán)出井外,防止了儲(chǔ)層堵塞及污染,降低了后期排采工作的難度。

      2)優(yōu)選已壓層位附近的臨近煤層進(jìn)行壓裂改造,在釋放新層位產(chǎn)能的同時(shí),通過(guò)壓力擾動(dòng),進(jìn)一步降低老層位儲(chǔ)層壓力,從而使更多的氣體產(chǎn)出。

      3)該方案屬于一井多煤層分層壓裂,由于工序較為復(fù)雜,采用噴砂射孔+油管壓裂時(shí)需要多次起下管柱,會(huì)在一定程度上拉長(zhǎng)施工周期。

      4)2020年以來(lái),古交區(qū)塊已采用上述方案進(jìn)行煤層氣井儲(chǔ)層改造50余口,平均每口井改造增量約為600 m3/d,提高了老井產(chǎn)量,在老井改造方面具有較好的推廣價(jià)值。

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