盤洵
柳州上汽汽車車車車有限公司 廣西柳州 545000
宏光S1車型市場售后反饋變速器倒擋同步器滑塊脫出,整車主要故障表現(xiàn)為倒擋無法掛入。經(jīng)過對售后數(shù)據(jù)的篩選分析,故障反饋起始時間為2016年8月,且故障數(shù)量較多,對應(yīng)的變速器生產(chǎn)日期較為集中??紤]到宏光S1車上市時間為2015年8月,而2015年8月至2016年8月這段時間內(nèi)市場并未出現(xiàn)該故障的投訴,由此可以判定,零件質(zhì)量變異有著不可忽略的因素。在對零件質(zhì)量進行嚴格控制以后,故障比例已有明顯下降,但是依然不能完全杜絕。相對于宏光S搭載的SC16M5C型號變速器從未出現(xiàn)過該故障模式,通過對相關(guān)零件設(shè)計對比,兩者存在一定的差異。所以,必須從零件質(zhì)量和零件設(shè)計兩個方面對該故障進行分析。
手動掛擋檢查,故障變速器無法掛進倒擋。拆解發(fā)現(xiàn)一個五倒擋同步器滑塊往倒擋側(cè)脫出滑塊槽,齒套無法下行,導(dǎo)致無法掛入倒擋,如圖1所示。
圖1 正常同步器與故障件
根據(jù)同步器工作原理,能引起滑塊脫出的相關(guān)零件并不多,只有兩種:同步器總成和同步器滑塊總成。其中以同步器的偏擺量、同步器齒套花鍵及梅角和滑塊鋼球自由高度等尺寸為主要檢查對象。
觀察同步器齒套,發(fā)現(xiàn)對應(yīng)滑塊掉出位置的齒套小徑梅角處有異常塌陷,且花鍵上有明顯車刀紋;在擠齒梅角處有倒角(產(chǎn)品圖樣上無倒角要求),如圖2所示。經(jīng)對零件尺寸檢測,發(fā)現(xiàn)以下三點異常。
圖2 梅角處有明顯塌陷(車刀紋和倒角)
1)五倒擋同步器總成偏擺量不合格,要求0.3~1.1mm,實測1.14~1.25mm。
2)齒套內(nèi)花鍵內(nèi)孔尺寸要求78mm±0.1mm,實際尺寸為78.02+0.067×2=78.154mm。
3)齒套齒頂端有倒角0.391mm,塌陷1.420mm,因此,鋼球處于塌陷處。
通過對尺寸鏈進行核算得出,梅角對滑塊鋼球的最小覆蓋長度為1.2mm。同步器掛入五擋后,齒套梅角壓住滑塊鋼球,不讓其跑出;若梅角凹陷或有倒角,鋼球與梅角接觸面積變小,在偏擺量存在的情況下,滑塊受掛擋力影響導(dǎo)致鋼球極易脫出(見圖3)。
圖3 同步器齒套和滑塊匹配原理
(1)同步器偏擺量不合格分析 拉刀的M值參數(shù)設(shè)定與齒轂M值匹配不兼容(一拉M值為73.20~73.26mm;二拉M值為73.24~73.30mm),偏擺量不合格齒套M值均處在上偏差位置,即73.26~73.28mm(要求73.169~73.319mm),導(dǎo)致齒套齒轂選配時同步器偏擺量合格率低。員工未按作業(yè)指導(dǎo)書操作,在檢測偏擺量時只檢測1~2點(作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測量3點,3點均要求在0.3~1.1mm,三點偏擺量測量值的極差不能超過0.2mm),導(dǎo)致不合格品的流出。
(2)齒套梅角倒角產(chǎn)生原因 為了在一拉花鍵工序的拉刀有導(dǎo)向作用,因此在精坯精車1工序設(shè)計上有0.3×45°的車倒角。由于倒角尺寸為未注公差(未注要求范圍為±0.2mm),后續(xù)車一端面,倒斜角工位,倒角尺寸偏大的零件不能完全被去除,所以齒套成品零件中倒角有大有小,或沒有倒角,如圖4所示。
圖4 齒套花鍵梅角處倒角起導(dǎo)向作用
(3)花鍵擠齒處塌陷和殘留車刀紋原因 擠齒工序會引起金屬往外圓及端面流向(端面方向有設(shè)備壓頭壓力,所以零件擠齒處只往外圓方向撐開),進而引起內(nèi)圓尺寸變大形成塌陷輪廓;二拉工序拉刀未能將精車1工序的車刀紋路全部拉去,如圖5所示。
圖5 齒套車刀紋和塌陷
(1)與宏光S對應(yīng)相關(guān)零件結(jié)構(gòu)對比 經(jīng)對宏光S和宏光S1兩種型號變速器五倒擋同步器結(jié)構(gòu)對比發(fā)現(xiàn),掛上五擋后,S1型五擋滑塊與齒轂存在間隙,滑塊有往下掉的風(fēng)險。而S型五擋滑塊在掛五擋時始終與齒轂滑塊槽靠平接觸,滑塊被限位,無往下掉的可能。兩種型號齒轂滑塊槽臺階高度圖樣要求對比,S1:mm,S:mm,如圖6所示。
圖6 齒轂滑塊槽臺階高度對比
(2)設(shè)計尺寸核算 滑塊外圓頂?shù)烬X套花鍵頂死狀態(tài),判斷滑塊是否越過擋邊,即B是否大于0,如圖7所示。
圖7 滑塊在離心力作用下徑向被壓縮,越過擋邊逃出的風(fēng)險
當(dāng)滑塊在離心力作用下,滑塊與齒轂擋邊的接觸重合區(qū)域B=0.722mm。考慮注塑件圓角0.3mm、齒榖圓角0.3mm,重合區(qū)域0.122mm,高速運轉(zhuǎn)時,滑塊稍微傾斜,即有脫出風(fēng)險,見表1。
表1 滑塊與齒轂各部位尺寸 (單位:mm)
(1)針對偏擺量不合格 重新修磨拉刀,將一拉刀M值由原來的73.20~73.26mm改為73.15~73.21mm;二拉刀M值由原來的73.24~73.30m m改為73.19~73.25mm。
(2)針對花鍵擠齒處有倒角 修改精車1和精車2作業(yè)指導(dǎo)書,通過控制車削余量將原來精車1、精車2內(nèi)圓倒角0.3mm改為最大0.2mm,可通過車端面倒斜角工序?qū)?.2mm的倒角車去。
(3)針對花鍵車刀紋和塌陷措施 修改精車1內(nèi)孔尺寸,將原來φ77.75~φ77.80mm改為φ77.60~φ77.65m m,將夾緊壓力由原來的0.15M P a改為0.12MPa;修改拉刀導(dǎo)向位置尺寸,將拉刀導(dǎo)向位置尺寸由原來φ77.70mm改為φ77.60mm。如圖8所示。
圖8 拉刀優(yōu)化位置示意
(4)設(shè)計方面上的風(fēng)險優(yōu)化措施 更改滑塊彈簧力設(shè)計,彈簧力加大,160N以內(nèi)彈簧不會被壓縮到極限;同步器齒轂滑塊槽臺階加高1mm。取消滑塊拔模斜度,并增大滑塊小徑以增加滑塊底邊厚度(見圖9)。
圖9 滑塊取消拔模斜度
經(jīng)對故障模式進行全面的分析發(fā)現(xiàn),故障原因既有零件尺寸不合格因素,同時在設(shè)計上也存在風(fēng)險。零件質(zhì)量表現(xiàn)一直是大多數(shù)企業(yè)質(zhì)量損失來源,因此我們不能放松對供應(yīng)商零件質(zhì)量的關(guān)注。另外,企業(yè)在優(yōu)化開發(fā)階段,應(yīng)該積極汲取市場表現(xiàn)良好的產(chǎn)品作為設(shè)計經(jīng)驗,并注重優(yōu)化設(shè)計給零件和結(jié)構(gòu)相互兼容帶來的影響。