劉 琦,高 明,劉 平,王 釗,李 輝,廖萬林
(寧夏神州輪胎有限公司,寧夏 平羅 753400)
全鋼子午線輪胎在使用過程中由于高速、高負荷導致輪胎肩部升溫加快,容易出現(xiàn)肩空損壞,從而縮短了輪胎的使用壽命。在以往的研究中,通過調節(jié)炭黑、白炭黑、氧化鋅等材料的添加比例來延緩胎肩墊膠的生熱[1-5],但效果不理想。為此,很多橡膠助劑企業(yè)研究開發(fā)出各種能夠降低全鋼子午線輪胎胎肩墊膠壓縮生熱的助劑產品,有些助劑的添加效果非常明顯[6-10]。
本工作主要研究國產模量增強劑8180在全鋼子午線輪胎胎肩墊膠中的應用效果。
天然橡膠(NR),STR20,泰國產品;炭黑N330,烏海黑貓?zhí)亢谟邢挢熑喂井a品;白炭黑,牌號175Gr,山西同德化工股份有限公司產品;硅烷偶聯(lián)劑,牌號TYC-SI69(純度為100%),景德鎮(zhèn)宏柏化學科技有限公司產品;氧化鋅,普通級(純度為99.70%),揚州振中鋅業(yè)有限公司產品;硬脂酸,牌號800,連云港益?;び邢薰井a品;乙炔樹脂,牌號Koresin,德國巴斯夫化工有限公司產品;模量增強劑,牌號8180,臺州黃巖東?;び邢薰井a品;防老劑,牌號4020,RD和3100,山東尚舜化工有限公司產品;不溶性硫黃,牌號HD OT20,江西建博士橡膠助劑有限公司產品;促進劑TBBS和CBS,天津科邁化工股份有限公司產品。
生產配方:NR 100,炭黑N330 30,白炭黑7,硅烷偶聯(lián)劑 1.5,氧化鋅 5,硬脂酸 2,乙炔樹脂 2,防老劑RD/4020/3100 3,硫化體系3.5,其他 1。
1#—3#試驗配方中分別加入1,1.5和2份模量增強劑8180,其余組分及用量均同生產配方。
BB-2型和BB430型密煉機,日本神戶制鋼公司產品;XK-160型開煉機和XLB-800型平板硫化機,青島先銳機電公司產品;GN255型密煉機和XK-660型開煉機,益陽橡膠機械集團有限公司產品;MV2000型門尼粘度儀和MD2000型無轉子硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產品;3365型電子拉力機,美國英斯特朗公司產品;RH-2000N型壓縮生熱試驗機和LT5000型輪胎強度試驗機,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產品;GX-YLN-1212型輪胎耐久性試驗機,青島高校測控技術有限公司產品。
1.4.1 小配合試驗
膠料首先在BB-2型密煉機中混煉,混煉工藝為:生膠、小料,轉子轉速為60 r·min-1,壓壓砣40 s→炭黑,轉子轉速為40 r·min-1,壓壓砣60 s→提壓砣→壓壓砣300 s或150 ℃排膠,在XK-160型開煉機上薄通3遍出片,停放2 h;然后在開煉機上加入硫化體系,輥筒溫度為(60±5) ℃,待完全吃料后打8次三角包,出片,停放8 h。
1.4.2 大配合試驗
膠料分3段混煉。一段混煉在BB430型密煉機中進行,轉子轉速為40 r·min-1,壓砣壓力為13 MPa,加入NR、小料和炭黑,混煉時間為180 s,停放2 h;二段混煉在BB430型密煉機中進行,轉子轉速為35 r·min-1,壓砣壓力為13 MPa,加入一段混煉膠,混煉時間為160 s,停放2 h;三段混煉在GN255型密煉機中進行,轉子轉速為25 r·min-1,壓砣壓力為12 MPa,加入二段混煉膠和硫化體系,混煉時間為180 s。
最后使用XK-660型開煉機制備出終煉膠,停放8 h。
各項性能均按照相應的國家或企業(yè)標準進行測試。
模量增強劑8180的理化分析結果如表1所示。
表1 模量增強劑8180的理化分析結果
從表1可以看出,模量增強劑8180的pH值為7.7,是一種堿性材料。
小配合試驗結果如表2所示。
從表2可以看出:隨著模量增強劑8180用量的增大,膠料的門尼粘度變化不大,門尼焦燒時間縮短,其中3#試驗配方膠料的門尼焦燒時間最短,F(xiàn)max逐漸增大,t90逐漸縮短;1#試驗配方硫化膠的拉伸強度最大,2#試驗配方硫化膠的壓縮生熱最低,其他物理性能沒有明顯差異。
表2 小配合試驗結果
為了進一步驗證模量增強劑8180對胎肩墊膠壓縮生熱的影響,優(yōu)選2#試驗配方進行大配合試驗,試驗結果如表3所示。
從表3可以看出:與生產配方膠料相比,2#試驗配方膠料的門尼焦燒時間和t90縮短,F(xiàn)max增大;硫化膠的拉伸強度增大,壓縮生熱降低,其他物理性能沒有明顯差異。
表3 大配合試驗結果
綜合小配合和大配合試驗結果,在全鋼子午線輪胎胎肩墊膠中添加模量增強劑8180,能夠縮短混煉膠的門尼焦燒時間和t90,符合對胎肩墊膠配方硫化特性的設計要求。當模量增強劑8180用量為1.5份時,全鋼子午線輪胎胎肩墊膠的壓縮生熱最低。
選用2#試驗配方試制4條12.00R20 20PR輪胎進行成品試驗。
2.4.1 耐久性能
成品輪胎的耐久性試驗條件如表4所示,試驗結果如表5所示。從表5可以看出,試驗輪胎的耐久性能優(yōu)于生產輪胎。
表4 成品輪胎的耐久性試驗條件
表5 成品輪胎的耐久性試驗結果
2.4.2 速度性能
成品輪胎的速度性能試驗條件如表6所示,試驗結果如表7所示。
表6 成品輪胎的速度性能試驗條件
表7 成品輪胎的速度性能試驗結果
從表7可以看出,試驗輪胎的速度性能與生產輪胎沒有明顯差異。
在全鋼子午線輪胎胎肩墊膠中添加1.5份模量增強劑8180,混煉膠的門尼焦燒時間和t90縮短,膠料的Fmax增大,可以提高硫化膠的拉伸強度,降低壓縮生熱,提高成品輪胎的耐久性能,延長輪胎的使用壽命。