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    辛醇中未知峰含量的影響因素分析

    2021-07-23 03:46:10曹磊
    天津化工 2021年4期
    關(guān)鍵詞:辛醇床層管束

    曹磊

    (天津渤化永利化工股份有限公司,天津300452)

    我公司兩套丁辛醇裝置均采用DAVY/DOW低壓羰基合成工藝,使用原料丙烯和合成氣在銠派克催化劑的作用下,反應(yīng)生成混合丁醛,經(jīng)過異構(gòu)物分離得到正丁醛,正丁醛在燒堿的作用下發(fā)生縮合反應(yīng)生成辛烯醛,然后在加氫催化劑的作用下與氫氣反應(yīng)得到粗辛醇,再經(jīng)過精餾最終制得產(chǎn)品辛醇。

    1 #1裝置辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量變化過程

    丁醛縮合系統(tǒng)生成的辛烯醛經(jīng)過加熱蒸發(fā)后,在辛烯醛轉(zhuǎn)化器內(nèi),與氫氣發(fā)生加氫反應(yīng)。辛烯醛轉(zhuǎn)化器是管殼式結(jié)構(gòu),管程共有1290根列管,每根管束內(nèi)裝有Cu-ZnO加氫催化劑。殼程裝有冷凝液,用于控制轉(zhuǎn)化器放出的熱量。

    #1裝置催化劑于2015年5月更換,此次裝填的催化劑分別來自三個生產(chǎn)廠家:克萊恩、南方化學(xué)及三聚。

    2016 年以來,辛醇中的未知峰含量逐漸升高,對辛醇產(chǎn)品主含量造成較大影響(見圖1)。

    圖1 辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量變化

    2 研究#1裝置辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量的影響因素

    針對此種情況,分別對加氫原料及加氫后的粗辛醇中的相關(guān)組分進(jìn)行匯總對比(見圖2、3)。

    圖2 s-3202中的EPA輕組分含量變化

    由圖2可以看出:加氫原料中能夠影響辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量變化的組分未有明顯變化。

    由圖3可以看出:粗辛醇中的未知輕組分和未知峰含量逐漸升高。

    圖3 s-3603中的未知輕組分及未知峰含量變化

    2016 年以來,辛醇精餾系統(tǒng)的工藝操作參數(shù)未出現(xiàn)明顯變化,輕重組分排放也未做明顯調(diào)整。根據(jù)上述分析結(jié)果,可以初步判斷,辛醇產(chǎn)品中的未知峰含量逐漸升高是由于辛烯醛加氫系統(tǒng)導(dǎo)致。

    由于本次更換的催化劑受生產(chǎn)廠商、保存時間、裝填數(shù)量、裝填位置等因素的影響,催化劑床層及熱點(diǎn)位置變化,尤其是床層溫度變化頻繁,且呈現(xiàn)不規(guī)律變化(見表1)。

    表1 催化劑床層及熱點(diǎn)溫度變化趨勢

    2.1 催化劑的裝填和還原

    2.1.1 催化劑的裝填

    R08302管程共1289根管束,催化劑裝填順序由下至上依次為瓷球、2型催化劑、1型催化劑、瓷球。

    此次裝填的催化劑品牌共有三個廠家,分別為南方化學(xué)、克萊恩及三聚。

    首先每根管束裝入300mm瓷球。

    其次將5箱OXO-2型(南方化學(xué))裝入北面140根及南面80根管束內(nèi),裝填之后測量空高為3200mm,后用克萊恩補(bǔ)齊至3000mm。其余管束用克萊恩裝填。2型催化劑裝填完畢后的空高為3000mm。

    隨后裝填1型催化劑。每根管束先裝OXO-1型(南方化學(xué)),裝填之后測量空高為1000mm。之后每根管束用VAH-1型(三聚)補(bǔ)齊。

    最后每根管束裝入100mm瓷球。

    32根熱電偶裝填順序從上至下依次為300mm瓷球,4袋克萊恩,3袋OXO-1型(南方化學(xué)),100mm瓷球。

    2.1.2 催化劑的還原

    首先將R08302床層溫度升至170℃。

    5月22日下午17:00 C08301開啟,R08302隨即排放催化劑物理水,總共844kg。

    20:30 催化劑開始還原。HV083607閥位逐漸提高,循環(huán)回路氫氣濃度維持在3%左右,HV083607閥位維持在30%,此時床層溫度9~14點(diǎn)上漲較為明顯,第9點(diǎn)上漲最快,9點(diǎn)以下床層溫度未明顯變化。

    期間由于循環(huán)回路循環(huán)量較小,導(dǎo)致防喘振閥開關(guān)頻繁,進(jìn)而影響到循環(huán)回路氫氣濃度及床層溫度波動。將轉(zhuǎn)速提高2%后恢復(fù)正常。

    隨后逐漸提高循環(huán)回路氫氣濃度至5%。各點(diǎn)峰值逐漸出現(xiàn)。

    5月23日1:57第32點(diǎn)峰值出現(xiàn)。

    隨后將循環(huán)回路氫氣濃度提高至10%,28點(diǎn)出現(xiàn)峰值,最高溫度達(dá)到450℃以上,立即減小氫氣進(jìn)量,加大C08301轉(zhuǎn)速,手動將R08302殼程泄壓閥全部打開至100%,5min后溫度恢復(fù)正常。

    5月23日3:00~15:00循環(huán)回路氫氣濃度維持在8%,床層各點(diǎn)溫度未明顯變化,還原結(jié)束。還原反應(yīng)時間總共歷時6.5h,還原反應(yīng)共產(chǎn)生水3808kg。溫度變化見表2。

    表2 催化劑還原熱電偶峰值溫度變化

    從表2可以看出:熱電偶的峰值不是按照從下至上的順序出現(xiàn)的,并且峰值溫度差異很大,還原時間僅有6.5h,低于正常還原所需時間。

    從圖4可以看出:達(dá)到正常還原溫度200~230℃的熱電偶只有8個,占全部熱電偶的27%。

    圖4 熱電偶還原峰值溫度比例圖

    還原熱點(diǎn)溫度<200℃,還原速度降低,時間增長。還原熱點(diǎn)溫度>230℃,將會使還原溫度繼續(xù)飆升,Cu晶粒之間融合,減少加氫催化活性中心,同時也易造成裝填催化劑的管束發(fā)生熱變形,產(chǎn)生設(shè)備質(zhì)量問題。

    2.2 加氫反應(yīng)的運(yùn)行

    2.2.1 循環(huán)回路壓力

    循環(huán)回路反應(yīng)壓力影響反應(yīng)速率,壓力提高可以增加反應(yīng)速率。但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,受壓縮機(jī)出口壓力高聯(lián)鎖的限制,反應(yīng)壓力一直保持在0.425MPa。

    2.2.2 氣相加氫循環(huán)量

    循環(huán)氣的作用是調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化器反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,循環(huán)氣量是由壓縮機(jī)蒸汽調(diào)節(jié)閥來控制的,用來控制轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度。在正常生產(chǎn)過程中,加氫系統(tǒng)維持高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化器熱點(diǎn)溫度能夠維持在200℃以上,故蒸汽調(diào)節(jié)閥的閥度一般控制在55%。

    2.2.3 氫氣濃度

    加氫回路中的氫氣濃度影響反應(yīng)速率和傳熱效率,氫氣濃度過低會使加氫反應(yīng)不完全,提高氫氣濃度可以使加氫反應(yīng)更加集中,提高反應(yīng)速率,但過高的氫氣濃度會使壓縮機(jī)產(chǎn)生“氫脆”現(xiàn)象,長時間會影響壓縮機(jī)使用壽命。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,氫氣濃度一般控制在80%左右,未做明顯調(diào)整。

    2.2.4 加氫反應(yīng)負(fù)荷

    生產(chǎn)穩(wěn)定時,加氫負(fù)荷一直維持在20t/h,熱點(diǎn)溫度逐漸穩(wěn)定在205~216℃之間,并且辛醇中的未知峰含量在逐步提高。2016年7月24日,加氫負(fù)荷降至10t/h,并維持此負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)約10h。2016年7月26日~2016年8月1日,加氫負(fù)荷維持在19t/h。2016年9月30日,加氫負(fù)荷降至10t/h,并維持此負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)約24h。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出加氫負(fù)荷與辛醇中未知峰含量之間的關(guān)系,結(jié)果見表3。

    從表3可以看出,隨著加氫負(fù)荷的降低,辛醇中未知峰含量也在逐漸下降,辛醇主含量也相應(yīng)有明顯升高。

    表3 加氫負(fù)荷與辛醇中未知峰含量之間的關(guān)系

    2.2.5 轉(zhuǎn)化器殼程壓力

    轉(zhuǎn)化器殼程壓力控制轉(zhuǎn)化器管程到殼程的熱傳遞,進(jìn)而調(diào)節(jié)加氫反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,轉(zhuǎn)化器殼程壓力高,轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度高。在辛醇未知峰上漲期間,轉(zhuǎn)化器殼程壓力始終設(shè)定在0.45MPa,熱點(diǎn)溫度穩(wěn)定在212~216℃。經(jīng)過研究,通過提高轉(zhuǎn)化器殼程壓力,進(jìn)而提高轉(zhuǎn)化器床層及熱點(diǎn)溫度的方法,是否可以有效降低辛醇未知峰含量。2016年8月8日,轉(zhuǎn)化器殼程壓力設(shè)定值逐漸提高,最終提高至0.62MPa,負(fù)荷仍然維持在20t/h,熱點(diǎn)溫度達(dá)到220℃,經(jīng)過兩個月的運(yùn)行,辛醇中未知峰含量下降至0.11%。

    3 結(jié)論

    3.1 對于#1裝置催化劑,一方面受生產(chǎn)廠家、保存時間、裝填數(shù)量、裝填位置等因素的影響,一部分催化劑還原溫度較正常溫度偏低,并且有“飛溫”出現(xiàn),還原時間偏短,故對催化劑性能的評估有一定難度;另一方面,由于受2016年“1.24”電力事故的影響,催化劑被浸泡,對其使用壽命造成一定影響?;谶@兩方面的影響,今年8月份調(diào)整指標(biāo)之前,辛醇未知峰含量不斷升高。

    3.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),#1裝置辛醇未知峰含量受辛醇進(jìn)料負(fù)荷及熱點(diǎn)溫度影響較大。未知峰含量與進(jìn)料負(fù)荷成正比。由于目前進(jìn)料負(fù)荷維持110%,所以熱點(diǎn)溫度需維持在220℃以上,未知峰含量能夠維持在0.11%左右。

    3.3 根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析,#1裝置H2中CO含量與EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率之間的關(guān)系較為明顯,CO含量越高,EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率越低,尤其當(dāng)CO含量高于600ppm之后,EPA轉(zhuǎn)化率及粗辛醇收率明顯降低,但#1裝置s-3603的分析頻次較低,所以此種關(guān)系還需進(jìn)一步追蹤。#2裝置4月份及5月份H2中CO含量持續(xù)偏高,6~9月份粗辛醇產(chǎn)率及粗辛醇收率逐漸下降,但EPA轉(zhuǎn)化率沒有明顯變化。

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