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      多功能行車無人化及其數(shù)字化管理系統(tǒng)應(yīng)用

      2021-07-22 03:21:30冉,韓
      中國金屬通報(bào) 2021年23期
      關(guān)鍵詞:碳素布料夾具

      王 冉,韓 棟

      (新疆農(nóng)六師碳素有限公司,新疆 五家渠 831300)

      經(jīng)濟(jì)在發(fā)展,社會(huì)在進(jìn)步,公眾的生活質(zhì)量不斷提升,生產(chǎn)企業(yè)高效能建設(shè)、自動(dòng)化運(yùn)營水平不斷提升,起重機(jī)在生產(chǎn)制造領(lǐng)域發(fā)揮的作用越來越重要,尤其是隨著工業(yè)化進(jìn)程深入推進(jìn),在貨物搬運(yùn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備吊裝等多個(gè)領(lǐng)域越來越依靠起重機(jī)械設(shè)備的作用。雖然我們國家和國外發(fā)達(dá)國家相比,在技術(shù)力量、人員隊(duì)伍建設(shè)等方面還存在不小的差距,但隨著科技水平不斷提升,起重機(jī)械設(shè)備應(yīng)用和研究技術(shù)也將越來越向著縱深方向發(fā)展,為推動(dòng)工業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ),提供強(qiáng)大的有力支撐。加強(qiáng)新形勢下自動(dòng)化技術(shù)在起重機(jī)械上的應(yīng)用和發(fā)展探索,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。無人天車技術(shù)應(yīng)用到車間生產(chǎn)中,大大提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了勞動(dòng)成本,給企業(yè)帶來了長久的經(jīng)濟(jì)效益,在一些高危的行業(yè)裝備無人天車系統(tǒng),避免了對(duì)人體造成傷害,生產(chǎn)更加安全。

      碳素焙燒多功能行車的無人化技術(shù)是對(duì)提高鋁用陽機(jī)行業(yè)生產(chǎn)效率的一種相當(dāng)有效的技術(shù),對(duì)人力成本的降低有很大幫助,可以保障生產(chǎn)過程的安全性。對(duì)此,在當(dāng)前陽極碳素塊需求量不斷增多,急需提高陽極碳素塊生產(chǎn)效率,促進(jìn)電解鋁行業(yè)安全性、經(jīng)濟(jì)性協(xié)調(diào)發(fā)展的背景下,有必要加強(qiáng)碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)及其應(yīng)用的研究,明確無人碳素行車技術(shù)發(fā)展方向,共同為我國電解鋁陽極事業(yè)優(yōu)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

      1 自動(dòng)化技術(shù)

      自動(dòng)化技術(shù)是一個(gè)復(fù)合型的技術(shù)總體,在社會(huì)實(shí)踐中扮演著非常突出的作用。自動(dòng)化技術(shù)既融合了傳統(tǒng)的技術(shù)形態(tài),同時(shí)也融合了先進(jìn)的信息技術(shù)、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等。比如在機(jī)械制造過程中,自動(dòng)化技術(shù)在應(yīng)用過程中,其控制技術(shù)發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制以及自動(dòng)化運(yùn)行,這在很大限度上提升了生產(chǎn)效率,也節(jié)省了人力資源的投入。碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)是一個(gè)復(fù)合型的綜合性管理系統(tǒng),在無人碳素行車運(yùn)行過程中,應(yīng)該充分保障系統(tǒng)運(yùn)行的可靠與穩(wěn)定,同時(shí)還能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制行車,管理行車信息庫區(qū)信息等數(shù)字化管理功能,以此來整體保障碳素塊生產(chǎn)的高效與安全。因此,在碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)的運(yùn)行過程中,充分依托于自動(dòng)化技術(shù)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)作用。在碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)中,自動(dòng)化技術(shù)的運(yùn)用,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的全面監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)行車系統(tǒng)中存在的故障或者隱患,及時(shí)產(chǎn)生報(bào)警進(jìn)行反饋。同時(shí),依托于自動(dòng)化技術(shù),還能夠根據(jù)碳素焙燒生產(chǎn)本身的作業(yè)流程,開發(fā)客戶端軟件對(duì)行車系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化管理。

      2 自動(dòng)化技術(shù)在碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)中的應(yīng)用

      2.1 PLC技術(shù)在無人碳素行車自動(dòng)化控制中的應(yīng)用

      PLC技術(shù)是自動(dòng)化技術(shù)中的一種,同時(shí)這種控制技術(shù)具有可編程的特點(diǎn)。因此將這種技術(shù)應(yīng)用于碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)的運(yùn)行過程中,對(duì)于提高行車系統(tǒng)本身的各個(gè)部分的指令控制具有更為精確的效果。而基于外部傳感器傳輸?shù)男畔?shù)據(jù)采集、記錄、運(yùn)算等方面,也能大大提高控制精度。本系統(tǒng)PLC采用GE品牌中的PAC-Rx3i系列,通訊方式采用Profinet,這對(duì)于無人行車系統(tǒng)控制過程中的柔性操作、智能化操作等也會(huì)具有更為現(xiàn)實(shí)的意義。

      2.2 傳感器技術(shù)在碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)中的應(yīng)用

      根據(jù)碳素行車本身的作業(yè)流程,采用合適的傳感器來收集行車各個(gè)機(jī)構(gòu)的位置信號(hào),以及行車系統(tǒng)所需要反饋的各種點(diǎn)位信號(hào),將這些外部信號(hào)接入PLC,通過編程來實(shí)現(xiàn)單步的自動(dòng)化控制。

      3 工程案例

      新疆農(nóng)六師碳素有限公司焙燒車間擁有包括裝爐、出爐、布料、吸料、焙燒等流程的完整碳素塊生產(chǎn)系統(tǒng)。公司期望通過信息化、智能化手段實(shí)現(xiàn)智能制造,達(dá)到安全生產(chǎn)管理、減員降本增效的目的。本項(xiàng)目所在庫區(qū)為碳素塊焙燒車間,該庫區(qū)為碳素塊生產(chǎn)區(qū)存放焙燒碳素原料塊。項(xiàng)目改造內(nèi)容包括:碳素塊區(qū)東西兩臺(tái)行車(含夾鉗)自動(dòng)化改造、WMS庫區(qū)管理系統(tǒng)創(chuàng)建、無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、地面安全控制系統(tǒng)等。通過無人化行車系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)碳素塊出入庫和庫管信息全自動(dòng)流轉(zhuǎn)。下面詳細(xì)介紹各系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施和功能原理。

      3.1 行車定位系統(tǒng)

      3.1.1 大車定位

      大車定位系統(tǒng)采用格雷母線或者P+F絕對(duì)編碼尺進(jìn)行定位,實(shí)時(shí)檢測大車在整個(gè)庫區(qū)的運(yùn)行位置(滿足定位精度小于±5mm),并將位置數(shù)據(jù)發(fā)送給PLC控制系統(tǒng)。大車格雷母線安裝在大車運(yùn)行軌道的一側(cè),安裝條件良好,安裝位置如下圖所示。

      圖2 小車格雷母線安裝位置

      3.1.2 小車定位

      小車定位系統(tǒng)采用格雷母線或者P+F絕對(duì)編碼尺進(jìn)行定位,實(shí)時(shí)檢測小車在整個(gè)庫區(qū)的運(yùn)行位置(滿足定位精度小于±2.5mm),并將位置數(shù)據(jù)發(fā)送給PLC控制系統(tǒng)。小車格雷母線安裝在小車運(yùn)行軌道的一側(cè),安裝條件良好,安裝位置如上圖所示。

      3.1.3 夾具升降定位

      夾具升降采用安裝絕對(duì)值編碼器或者拉繩編碼器進(jìn)行高度定位,將車上原有超速開關(guān)拆除,安裝絕對(duì)值編碼器,編碼器型號(hào)為堡盟EAM580-SC0.7YPT.14160.A,Profinet通訊,將當(dāng)前夾具的實(shí)際高度發(fā)送給PLC控制系統(tǒng),安裝位置如下圖。

      圖3 夾具絕對(duì)值編碼器安裝位置

      圖4 夾具高度限制器安裝位置

      PLC控制夾具升降變頻器上下運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)夾具在高度方向的精準(zhǔn)定位,定位誤差小于10mm 。安裝位置如上圖。夾具高度方向原車設(shè)有減速限位和極限限位,該功能保留。

      3.1.4 吸料管升降定位

      在吸料管卷筒上增設(shè)高度限制器并安裝絕對(duì)值編碼器,實(shí)現(xiàn)吸料管的高度測量,編碼器選型為堡盟EAM580-SC0.7YPT.14160.A,Profinet通訊,將編碼器數(shù)值發(fā)送給PLC控制系統(tǒng),在程序中轉(zhuǎn)換成實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù)。采用高度限制器限制高度,安裝位置如下圖。

      圖5 吸料管絕對(duì)值編碼器安裝位置

      圖6 吸料管高度限制器安裝位置

      PLC控制吸料管驅(qū)動(dòng)變頻器,實(shí)現(xiàn)吸料管高度方向閉環(huán)定位,定位精度10mm。

      3.1.5 布料管升降定位

      在布料管卷筒上增設(shè)高度限制器并安裝絕對(duì)值編碼器,實(shí)現(xiàn)吸料管的高度測量,編碼器選型為堡盟EAM580-SC0.7YPT.14160.A,Profinet通訊,將編碼器數(shù)值發(fā)送給PLC控制系統(tǒng),在程序中轉(zhuǎn)換成實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù)。采用高度限制器限制高度,安裝位置如下圖。

      圖7 布料管絕對(duì)值編碼器安裝位置

      圖8 布料管高度限制器安裝位置

      PLC控制布料管驅(qū)動(dòng)變頻器,實(shí)現(xiàn)吸料管高度方向閉環(huán)定位,定位精度10mm。

      3.1.6 夾具開度檢測

      直接在夾具低端安裝激光測距檢測夾具開度較為困難,因此采用間接測量的方式進(jìn)行檢測。在原夾具升降桿的延伸處安裝激光測距,檢測夾具動(dòng)作時(shí)升降桿的高度變化,再通過機(jī)械結(jié)構(gòu)計(jì)算夾具開度,實(shí)現(xiàn)夾具開度的檢測。

      3.2 搖擺角測量

      本行車的夾具采用卷揚(yáng)機(jī)鋼絲繩升降,設(shè)有固定導(dǎo)向支撐,行車運(yùn)行時(shí)夾具存在少需擺動(dòng)情況,行車停止時(shí),夾具的擺動(dòng)角很小。在頂部通過4個(gè)接近開關(guān)測量夾具的偏離情況,當(dāng)擺動(dòng)時(shí)報(bào)警提醒操作工。無人行車的夾具的擺角測量通過激光測距來實(shí)現(xiàn),拆除2個(gè)接近開關(guān),增設(shè)激光測距和反光板,實(shí)現(xiàn)夾具分別在X方向和Y方向的精確距離測量,測量精度小于1mm。激光測距安裝位置如下圖:

      圖9

      系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢測吊具、吸料管、布料管等升降機(jī)構(gòu)的搖擺角度,當(dāng)擺角偏大時(shí),閉鎖機(jī)構(gòu)升降功能,確保行車的安全。

      3.3 行車電控系統(tǒng)

      3.3.1 行車PLC升級(jí)方案

      行車上增加一套PLC控制箱與原行車的PLC控制系統(tǒng)通訊,實(shí)時(shí)接收數(shù)據(jù),傳輸指令已達(dá)到控制目的。CPU模塊采用RX3i系列的IC695CPE305,配有電源模塊,以太網(wǎng)通訊模塊,串口通訊模塊,以及數(shù)字量,模擬量輸入輸出模塊。機(jī)柜位置可布置在電氣間門邊墻壁上,與原行車的PLC控制系統(tǒng)采用Profinet通訊。

      圖10

      3.3.2 激光3D料口識(shí)別方案

      本系統(tǒng)通過每臺(tái)行車上安裝2套SICK品牌LSM511系列3D激光掃描儀實(shí)現(xiàn)行車下方焙燒口的識(shí)別,主要示意圖如下:

      圖11

      行車在碚燒口上方定位后,通過LSM511系列3D激光掃描儀的數(shù)據(jù)確認(rèn)行車停車誤差,確保夾具升降的位置不發(fā)生碰撞。

      兩臺(tái)LSM511系列3D激光掃描儀的安裝位置在兩臺(tái)夾具頂部的中間位置平臺(tái)上,向下掃描下方的碚燒口,如下圖:

      圖12

      3.3.3 與生料塊上料系統(tǒng)通訊

      行車主控系統(tǒng)與生料塊系統(tǒng)通訊,接收存儲(chǔ)艙目標(biāo)碳素塊的位置信息以及目標(biāo)爐箱的位置信息,根據(jù)位置信息確定行車的運(yùn)動(dòng)軌跡。完成裝箱后,爐箱和存儲(chǔ)艙的碳素塊存儲(chǔ)狀態(tài)會(huì)反饋給上料系統(tǒng),并存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。然后另一臺(tái)行車會(huì)接收到布料指令,到該爐箱位置進(jìn)行布料。布料完成后的狀態(tài)也會(huì)反饋給上料系統(tǒng),并存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

      3.3.4 與熟料塊系統(tǒng)通訊

      行車主控系統(tǒng)與熟料塊系統(tǒng)通訊,接收目標(biāo)爐箱的位置信息以及存儲(chǔ)艙的位置信息,根據(jù)位置信息確定行車的運(yùn)動(dòng)軌跡。行車運(yùn)動(dòng)之前,另一臺(tái)行車會(huì)接收到吸料指令,到目標(biāo)爐箱位置進(jìn)行吸料,吸料完成后的狀態(tài)會(huì)反饋給上料系統(tǒng),并存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。完成熟料塊上料后,爐箱和存儲(chǔ)艙的碳素塊存儲(chǔ)狀態(tài)會(huì)反饋給上料系統(tǒng),并存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

      3.4 行車調(diào)度系統(tǒng)

      3.4.1 無人化調(diào)度功能系統(tǒng)架構(gòu)

      圖13 無人化調(diào)度系統(tǒng)架構(gòu)圖

      無人化調(diào)度系統(tǒng)主要包括庫存管理及行車調(diào)度兩大主體部分,對(duì)接L1設(shè)備層和L3生產(chǎn)管理層,實(shí)現(xiàn)設(shè)備離散分布,集中調(diào)度、控制、展示。

      庫存管理系統(tǒng)(WMS系統(tǒng))包括計(jì)劃接口、庫區(qū)信息、系統(tǒng)配置、歷史查詢、數(shù)據(jù)備份等功能,提供人機(jī)交互界面,方便人工干預(yù)。根據(jù)需求,提供各類報(bào)表、曲線、餅圖、柱狀圖等實(shí)時(shí)、歷史作業(yè)量統(tǒng)計(jì)功能。同時(shí),WMS系統(tǒng)記錄了本車間各爐室、料箱的空間尺寸,也包含物料的生產(chǎn)焙燒情況記錄,實(shí)時(shí)反應(yīng)生成狀態(tài)。

      行車調(diào)度系統(tǒng),根據(jù)已有計(jì)劃信息、設(shè)備狀態(tài),進(jìn)行自動(dòng)搬運(yùn),完成生塊入庫、熟塊出庫、吸料、布料功能。路徑規(guī)劃,針對(duì)人機(jī)交互安全策略,保障人工作業(yè)區(qū)域內(nèi)不進(jìn)行自動(dòng)作業(yè)。(圖14)。

      圖1 大車格雷母線安裝位置

      圖14 路徑規(guī)劃示意圖

      3.4.2 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

      圖15 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

      AutoWMS主服務(wù)器為系統(tǒng)核心,連接設(shè)備,提供數(shù)據(jù)服務(wù)、Web Server、對(duì)內(nèi)對(duì)外接口,作為系統(tǒng)服務(wù)端,提供人機(jī)客戶端數(shù)據(jù)源。同時(shí),視頻監(jiān)控由視頻服務(wù)器負(fù)責(zé),獨(dú)立網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行高清視頻展示。最終,數(shù)字化管理系統(tǒng)、人機(jī)交互、視頻監(jiān)控界面均通過現(xiàn)場大屏展示。

      3.4.3 大屏展示

      大屏展示由視頻監(jiān)控、人機(jī)交互、數(shù)字化管理系統(tǒng)組成,最終通過大屏顯示。

      圖16 視頻監(jiān)控系統(tǒng)示意圖

      人機(jī)交互界面位于主控室,操作前需進(jìn)行權(quán)限驗(yàn)證,可實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場庫存狀態(tài)、設(shè)備信息,并進(jìn)行遠(yuǎn)程人工干預(yù)。下圖作為示意圖,后期根據(jù)現(xiàn)場尺寸、設(shè)備等進(jìn)行1:1還原。(圖17)。

      圖17 人機(jī)交互示意圖

      可對(duì)具體設(shè)備(如行車)進(jìn)行狀態(tài)查詢、遠(yuǎn)程控制。

      圖18 行車遠(yuǎn)程控制示意圖

      數(shù)字化管理系統(tǒng)可進(jìn)行在線組態(tài),根據(jù)需求,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、設(shè)備測點(diǎn)信息實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史信息查詢、數(shù)據(jù)圖標(biāo)駕駛艙等。

      圖19 數(shù)字化管理系統(tǒng)

      關(guān)鍵信號(hào)監(jiān)控測點(diǎn),可進(jìn)行實(shí)時(shí)曲線、歷史曲線查詢。

      圖20 實(shí)時(shí)曲線查看

      圖21 歷史曲線查看

      可對(duì)班組、天、月、年進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)。

      同時(shí),具備外部接口的情況下,也可進(jìn)行銷量等車間級(jí)信息展示。

      圖22 出入庫信息統(tǒng)計(jì)

      圖23 出入庫信息統(tǒng)計(jì)

      圖24 銷量信息示意圖

      4 結(jié)語

      綜上,新疆農(nóng)六師碳素有限公司焙燒車間多功能行車已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝爐、出爐、吸料及布料等功能,并通過客戶端軟件進(jìn)行作業(yè)調(diào)度。包括計(jì)劃接口、庫區(qū)信息、系統(tǒng)配置、歷史查詢、數(shù)據(jù)備份等功能,提供人機(jī)交互界面,方便人工干預(yù),同時(shí)包含物料的生產(chǎn)焙燒情況記錄,實(shí)時(shí)反應(yīng)生成狀態(tài)。該行車的無人化很大程度上提高了焙燒多功能天車的效率,保障了行車操作的安全性,使一人同時(shí)控制多臺(tái)行車不再是難點(diǎn),大大節(jié)省了人力資源。

      碳素焙燒多功能行車無人化技術(shù)已經(jīng)擁有比較成熟的技術(shù)支撐,不僅可以提高焙燒車間工作效率,還可以提高鋁用陽極生產(chǎn)過程的安全性,減少人力成本。所以,新疆農(nóng)六師碳素有限公司焙燒多功能行車的無人化技術(shù)在鋁用陽極及其他相似行業(yè)發(fā)揮的作用是非常巨大的,可以推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和進(jìn)步,推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)企業(yè)長久發(fā)展。

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