莊大山
(中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司,北京 102400)
因工作需要,有幸參與到一條全新的消失模鑄鋼生產(chǎn)線的籌備工作,后期作為北煤機(jī)鑄造方面常駐鑄造分廠主要的技術(shù)力量主持參與了新鑄造的投產(chǎn)試運(yùn)行,經(jīng)過歷時(shí)半年多的摸索與實(shí)踐,新鑄造基本走上正軌,雖然仍存在這樣那樣的問題,但前景依然是光明的。本文是將鑄件裂紋的出現(xiàn)原因,解決裂紋問題的實(shí)踐思路以及最終的解決方案寫出來與大家共同探討共同進(jìn)步。
消失模鑄造是把涂有耐火材料層的泡沫模型放入砂箱,模型四周用干砂或自硬砂充填緊實(shí),澆筑時(shí)高溫金屬液使泡沫熱解“消失”,并占據(jù)模型所退出的空間,而最終獲得鑄件的鑄造方法[1]。相較于傳統(tǒng)鑄造,消失模鑄造具有鑄件精度較高、設(shè)計(jì)靈活、生產(chǎn)環(huán)境好、運(yùn)營成本較低等優(yōu)點(diǎn)。但是沒有哪種工藝是完美的,現(xiàn)階段依然存在著各類缺陷,影響鑄件質(zhì)量。
保證消失模鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵就是避免各類鑄造缺陷的出現(xiàn),新投產(chǎn)的消失模鑄鋼生產(chǎn)線不可避免的會(huì)出現(xiàn)各種各樣的質(zhì)量問題。往往鑄件的質(zhì)量問題是多種因素綜合影響的,單單就一個(gè)問題討論意義不大,必須輔以工藝條件多變量綜合分析。
鑄件調(diào)質(zhì)裂紋的成因初步分析大致為增碳、夾渣與氣孔。
鑄鋼件化學(xué)成分是決定材料性能的關(guān)鍵,其中碳含量的多少對性能影響最直接。消失模的模型多數(shù)是易燃的聚乙烯泡沫,在鋼水充型取代泡沫時(shí),氣化不完全的泡沫殘留在鑄件當(dāng)中,使碳含量增高,導(dǎo)致增碳。
增碳會(huì)導(dǎo)致鑄件化學(xué)成分脫格。具體表現(xiàn)為:鑄件硬度高,加工困難;鑄件內(nèi)外部化學(xué)成分不均勻,導(dǎo)致內(nèi)應(yīng)力增大,鑄件調(diào)質(zhì)處理易出現(xiàn)裂紋。
業(yè)界普遍認(rèn)為消失模生產(chǎn)工藝不適合鑄鋼尤其是低碳鋼。試生產(chǎn)初期,以ZG27SiMn(含碳量0.24~0.32%)為實(shí)驗(yàn)樣本[2],對比分析出鋼時(shí)鋼水的化學(xué)成分與鑄件本體取樣的化學(xué)成分?jǐn)?shù)據(jù),研究增碳規(guī)律。通過改變生產(chǎn)工藝減少鑄件中夾渣氣孔的出現(xiàn)幾率,并將此項(xiàng)變量綜合到鑄件增碳研究中綜合分析。
解決增碳從兩方面著手:從源頭控制,減少進(jìn)入鋼水的碳,增加排出的碳。
第一階段實(shí)驗(yàn):
采用不同密度的泡沫作為模型,對比找出源頭項(xiàng)對增碳的影響幅度。
條件:鑄鋼件暗冒口封閉澆鑄[3]。模型為各類密度的泡沫板材8-18kg/m3,澆鑄真空50,出鋼時(shí)含碳量控制在中下線0.24~0.27?;?yàn)出鋼時(shí)的碳含量,對比成品件本體取樣的碳含量。
第一批鑄件:模型泡沫密度18kg/m3,2015 年11 月25 日A,B,C 三爐ZG27SiMn 的C 含量分別為0.24%,0.25%,0.22% 。成品件本體取樣,打磨平整,光譜分析由表面至芯部5 個(gè)點(diǎn),記為a,b,c,d,e,點(diǎn)間距5 到10mm。如下表:
表1 第一批三爐ZG27SiMn,成品件本體取樣化驗(yàn)碳元素含量%
結(jié)論:增碳嚴(yán)重,鑄件成分完全脫格。在鑄件中碳含量由芯部到表面呈遞增趨勢,芯部增碳輕微,表面嚴(yán)重增碳。鋼水液取代泡沫沖型過程中,鑄件表面的鋼水在負(fù)壓條件下先凝固,未完全氣化的泡沫碳化殘留在鑄件中,越接近表面情況越明顯。甚至于在鑄件表面有光亮碳缺陷的出現(xiàn)。
第二批鑄件:模型泡沫密度14kg/m3,2015 年11 月30 日A,B,C 三爐,出鋼前化驗(yàn)碳含量分別為0.23%,0.24%,0.22%。其它試驗(yàn)方法同第一批次。數(shù)據(jù)如下:
表2 第二批三爐ZG27SiMn,成品件本體取樣化驗(yàn)碳元素含量%
結(jié)論:增碳現(xiàn)象依然明顯,碳含量依然遠(yuǎn)高于合格成分,且鑄件表面仍有光亮碳皺皮現(xiàn)象。對比第一次,通過降低泡沫密度的方法能有效降低增碳,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
第三批鑄件:模型泡沫密度8~10kg/m3,2015 年12 月5 日A,B,C 三爐,出鋼前化驗(yàn)碳含量分別為0.22%,0.24%,0.23%。試驗(yàn)方法同前兩次。數(shù)據(jù)如下:
表3 第三批三爐ZG27SiMn,成品件本體取樣化驗(yàn)碳元素含量%
結(jié)論:總體碳含量符合ZG27SiMn 要求,表面碳含量趨近于材料上限,芯部成分良好,含碳量依然從芯部到表面呈遞增狀,且幅度較大,成分不均勻。
分析三批次實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論:通過降低模型密度的方法能有效的減少增碳幅度。
但是模型密度不是越低越好的,低密度泡沫強(qiáng)度低,易變形,增加模型組型、涂料刷涂難度。并且低密度泡沫之間的空隙較多,涂料容易進(jìn)入泡沫中,影響鑄件的表面質(zhì)量。甚至一部分涂料在鋼水的沖刷過程中夾雜于鑄件內(nèi)部形成內(nèi)部缺陷。
將三批次的鑄件進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理發(fā)現(xiàn),各批次均有不同數(shù)量的鑄件存在裂紋現(xiàn)象,第一、第二批次最為嚴(yán)重,個(gè)別鑄件出現(xiàn)斷裂、掉角等嚴(yán)重缺陷。將問題鑄件由裂紋處切開,通過分析裂紋狀態(tài),斷口形狀確定:表面網(wǎng)狀裂紋,內(nèi)部無明顯缺陷的鑄件為增碳引發(fā)應(yīng)力不均勻,導(dǎo)致鑄件裂紋出現(xiàn)。表面大裂紋,內(nèi)部組織成蜂窩狀,為夾渣、氣孔缺陷引起。暗冒口澆鑄工藝不僅增碳嚴(yán)重,而且嚴(yán)重阻礙氣體排出,鋼渣的上浮,影響鑄件質(zhì)量[4]。
第二階段實(shí)驗(yàn):
根據(jù)前段實(shí)驗(yàn)分析,擬定下一步方案:加快白模中碳的排出,減少夾渣對鑄件裂紋的影響。工藝要求,出鋼前打渣,鋼水包內(nèi)二次打渣爭取處理干凈。鋼水包表面覆蓋耐火石棉,起集渣、保溫的作用,澆鑄過程中專人擋渣。
條件:模型為14~16kg/m3密度泡沫,開放式明冒口澆注(包括實(shí)型澆鑄與空殼澆注)。
第四批鑄件:明冒口實(shí)型澆鑄。2015 年12 月11 日A,B,C三爐。鋼水配碳依然走下限。出鋼前化驗(yàn)碳含量分別為0.23%,0.23%,0.25%。試驗(yàn)方法同上。數(shù)據(jù)如下:
結(jié)論:碳含量的趨勢依然是由芯部到表面逐漸增高。但幅度較小。最大增碳量在0.04%左右。所有樣塊成分均合格。
第四批鑄件:明冒口空殼澆注[5]2015 年12 月20 日A,B,C三爐。要求配碳按照中線配。出鋼前化驗(yàn)碳含量分別為0.28%,0.27%,0.25%。試驗(yàn)方法同上。數(shù)據(jù)如下:
表5 第五批三爐ZG27SiMn,成品件本體取樣化驗(yàn)碳元素含量%
結(jié)論:碳含量均勻分布,微量的碳含量波動(dòng)與泡沫的燒凈程度有關(guān)。增碳現(xiàn)象得到解決,所有樣塊均合格
第二階段鑄件退火后切削加工容易,硬度合格。隨后進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理均未發(fā)生鑄件裂紋現(xiàn)象,且硬度值處于合理范圍,破壞若干鑄件均未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部缺陷。
結(jié)論與討論:
明冒口空殼澆注能有效的解決鑄件裂紋問題。
新鑄造分廠鑄件裂紋的產(chǎn)生歸結(jié)到兩方面:成分與夾渣氣孔缺陷。鑄造缺陷存在的原因從來不是單方面的,要解決問題必須有大局觀,綜合研究多個(gè)變量,辯證的思考問題。
對比兩階段共五批次15 爐ZG27SiMn 鑄件可得出結(jié)論。白模是鑄件增碳的根本來源,克服鑄件增碳因從兩方面著手,減少進(jìn)入鑄件的碳?xì)埩簦捎妹芏群细竦呐菽谱髂P?。?yōu)化鑄件澆鑄過程中碳的排出,采用明冒口設(shè)計(jì)工藝,有利于集渣、排氣??諝茶T作為最優(yōu)的工藝方案能從根本上解決低碳鋼的消失模增碳問題,解決了鑄件成分不均勻?qū)е碌牧鸭y。明冒口相較暗冒口更有利于氣體的排出和鋼水中雜質(zhì)的上浮,降低了鑄件內(nèi)部夾渣氣孔等缺陷的存在,解決了由鑄件夾渣氣孔缺陷引起的裂紋。
但是空殼澆鑄在實(shí)驗(yàn)過程中有其局限性。需要重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)方面:
(1)空殼澆鑄對消失模涂料要求比較嚴(yán)格,實(shí)驗(yàn)過程中有鑄件表面存在網(wǎng)狀紋路粘砂現(xiàn)象,原因?yàn)橥苛蠈釉谀P蜔者^程中出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致鋼水外鉆,增加后期清理難度。所以涂料層必須有足夠的強(qiáng)度,保證燒空過程不開裂。這就要求涂料層厚度較傳統(tǒng)消失模要厚,且涂料層必須完全烘干。然而太厚的涂料又不利于鑄件表面氣體的排出,研究尋找一款合適的涂料至關(guān)重要[6]。
(2)干砂造型還必須要有合適的負(fù)壓,型殼燒空以后,涂料層支撐型腔的作用趨近于零,塌箱與否的關(guān)鍵就是足夠的負(fù)壓,對真空設(shè)備要求較高。澆鑄完成以后合理的保壓時(shí)間也是影響鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵。保壓時(shí)間短鑄件不能完全凝固導(dǎo)致變形,時(shí)間太長則不利于鑄件內(nèi)部應(yīng)力的釋放。工藝設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮到真空條件下氣體的流通渠道,不同壁厚鑄件的合理保壓時(shí)間,對工藝設(shè)計(jì)要求較高。
(3)燒模人員與澆鑄人員及生產(chǎn)線操作員必須默契配合。這幾個(gè)環(huán)節(jié)任何一個(gè)出問題都將導(dǎo)致塌箱,鑄件報(bào)廢。
(4)明冒口保溫作用有限,補(bǔ)縮能力較差,雖然本廠采用頂部澆鑄工藝,澆鑄完成后加蓋保溫覆蓋劑,盡量保證冒口最后冷卻增加其補(bǔ)縮能力,杜絕縮松縮孔等極易引起鑄件開裂的因素。冒口相對較大,鑄件出品率依然相對較低。
(5)澆鑄中合理的避渣手段同樣也是極為關(guān)鍵的。這就需要綜合考慮電爐冶煉,鋼水包材料,保溫集渣手段,澆鑄擋渣手段等一系列的問題。