張 塞,田曉冬
(中國石化北京燕山分公司,北京 102500)
中國石化北京燕山分公司煉油廠的延遲焦化裝置于2007年7月投產(chǎn),生產(chǎn)能力為1.4 Mt/a,生焦周期為20 h,生產(chǎn)焦炭、汽油、柴油、蠟油、液化氣和干氣等產(chǎn)品[1-2]。隨著原料中硫含量的日益增加,自2016年大檢修后出現(xiàn)了原料緩沖罐罐頂平衡線腐蝕、焦炭塔上進(jìn)料線彎頭腐蝕、解吸塔塔底重沸器殼體腐蝕、穩(wěn)定塔塔頂冷卻器管束腐蝕等,對(duì)裝置安全生產(chǎn)有很大的安全隱患。本研究主要對(duì)延遲焦化裝置4處典型腐蝕情況進(jìn)行機(jī)理分析,并提出了相應(yīng)防范措施,為裝置長周期安全生產(chǎn)提供保障。
1.1.1 案例描述原料緩沖罐為立式罐,原料介質(zhì)為渣油,操作溫度為180~220 ℃,操作壓力為0.15~0.25 MPa,規(guī)格為3 800 mm×23 150 mm×18 mm,容積為232 m3,主體材質(zhì)為20R鋼。原料緩沖罐罐頂封頭部位材質(zhì)為20R鋼,壁厚為22 mm;罐頂平衡線閥門前材質(zhì)為20#碳鋼,規(guī)格為Φ 168 mm×7 mm,設(shè)計(jì)溫度為230 ℃,原料罐頂部設(shè)計(jì)操作溫度為180 ℃;罐頂平衡線閥門后管線材質(zhì)為1Cr5Mo鋼,規(guī)格為Φ 168 mm×6.5 mm,設(shè)計(jì)溫度為400 ℃;罐頂放空線材質(zhì)為20#碳鋼,規(guī)格為Φ 89 mm×5.5 mm。2017年10月9日,原料緩沖罐罐頂至分餾塔的平衡線閥門前管線發(fā)生泄漏。泄漏點(diǎn)在閥門前管線側(cè)面,管線出現(xiàn)約10 mm裂紋。泄漏點(diǎn)位置如圖1所示。之后,對(duì)漏點(diǎn)處進(jìn)行包盒子處理(即在線包焊處理)進(jìn)行消漏。
圖1 原料緩沖罐罐頂平衡線管線泄漏位置示意
1.1.2 腐蝕機(jī)理分析對(duì)原料緩沖罐罐頂平衡線及其他部位進(jìn)行測厚,結(jié)果表明:罐頂封頭部位壁厚最薄為21.8 mm,平衡線閥門前管線壁厚最薄為1.9 mm,平衡線閥門后管線壁厚最薄為5.8 mm,罐頂放空線壁厚最薄為5.5 mm。因此,從管線壁厚測定結(jié)果可知,封頭和放空管閥門前管線壁厚也未減薄。
從工藝操作來看,焦化原料來自常減壓蒸餾裝置和罐區(qū),經(jīng)過柴油-原料油換熱器與焦化柴油換熱后進(jìn)入原料緩沖罐,然后再經(jīng)原料油泵輸送至下一道工序。當(dāng)原料緩沖罐內(nèi)液位上升時(shí),罐內(nèi)油氣會(huì)進(jìn)入分餾塔,罐頂油氣不超過設(shè)計(jì)溫度;而當(dāng)原料緩沖罐內(nèi)液位下降時(shí)壓力降低,分餾塔中高溫含硫油氣通過平衡線會(huì)進(jìn)入原料緩沖罐內(nèi),通過紅外熱成像儀對(duì)該段管線測溫,如圖2所示。由圖2可知,由于分餾塔中高溫含硫油氣回流進(jìn)原料緩沖罐,平衡線平均溫度為252 ℃,最高溫度為262 ℃,造成平衡線閥門前管線處于高溫硫腐蝕環(huán)境[3]。
圖2 腐蝕段平衡線紅外熱成像檢測結(jié)果
因此,原料緩沖罐罐頂平衡線腐蝕的機(jī)理如式(1)~(2)所示。
(1)
(2)
油氣溫度越高,平衡線腐蝕速率越大;而當(dāng)溫度高于260 ℃時(shí),腐蝕速率則會(huì)迅速增大。這是因?yàn)闇囟壬卟坏珪?huì)促進(jìn)非活性硫化物的分解,而且會(huì)促進(jìn)活性硫和金屬的反應(yīng),平衡線閥門前管線材質(zhì)為碳鋼,不能抵抗高溫硫腐蝕,導(dǎo)致管壁腐蝕減薄而泄漏[4];而平衡線閥門后管線材質(zhì)為1Cr5Mo鋼,能夠抵抗高溫硫腐蝕,因而管壁未出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕而減薄。綜上所述,通過對(duì)管壁測厚結(jié)果、操作工藝分析和現(xiàn)場宏觀檢查可知,罐頂平衡線閥門前管線腐蝕的機(jī)理為高溫硫腐蝕。
1.1.3 防護(hù)措施建議根據(jù)腐蝕機(jī)理分析結(jié)果,針對(duì)原料緩沖罐罐頂平衡線閥門前管線腐蝕提出以下防護(hù)措施建議:
(1)對(duì)罐頂平衡線閥門前泄漏部位進(jìn)行包盒子處理,每周一和周四高空巡檢時(shí)進(jìn)行巡檢監(jiān)控,同時(shí)加強(qiáng)排查裝置高溫、關(guān)鍵部位的管線是否有腐蝕減薄情況。
(2)每3個(gè)月安排專業(yè)檢測公司對(duì)罐頂平衡線壁厚進(jìn)行檢測。
(3)在2021年大檢修期間,將平衡線閥門前管線材質(zhì)更換為1Cr5Mo鋼或增加316L鋼襯里。
1.2.1 案例描述在開工閉路循環(huán)中,焦炭塔進(jìn)料采用上進(jìn)料的方式,即原料通過四通閥后由上進(jìn)料線進(jìn)入焦炭塔頂部,而正常生產(chǎn)時(shí)上進(jìn)料線處于停用狀態(tài)。上進(jìn)料線規(guī)格為Φ 250 mm×9.5 mm,材質(zhì)為1Cr5Mo鋼。2020年3月在裝置排查隱患過程中對(duì)焦炭塔上進(jìn)料線測厚檢測時(shí)發(fā)現(xiàn),A塔上進(jìn)料線彎頭(靠近塔頂處)檢測壁厚最小值為6.7 mm,壁厚減薄率為30%,B塔上進(jìn)料線彎頭(靠近塔頂處)檢測壁厚最小值為6.5 mm,壁厚減薄率為32%。焦炭塔上進(jìn)料線彎頭位置示意如圖3所示。
圖3 焦炭塔上進(jìn)料線彎頭位置示意
1.2.2 腐蝕機(jī)理分析2020年9月設(shè)備檢修時(shí),對(duì)兩焦炭塔上進(jìn)料線彎頭進(jìn)行下線檢查,其腐蝕形貌如圖4所示。由圖4可發(fā)現(xiàn):彎頭內(nèi)表面覆蓋棕色鐵銹,內(nèi)部焦粉較多,局部剝落的區(qū)域呈深褐色,腐蝕產(chǎn)物比較疏松;彎頭內(nèi)表面周向形成較深的腐蝕坑,內(nèi)彎處存在明顯減薄現(xiàn)象,并存在密集腐蝕凹坑。
圖4 A塔和B塔上進(jìn)料彎頭腐蝕形貌
對(duì)上進(jìn)料線彎頭腐蝕物進(jìn)行化學(xué)成分分析,發(fā)現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物中主要元素硫、氯、氧、鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為3.2%,3.0%,33.8%,51.0%。因此,上進(jìn)料線彎頭的腐蝕與物流介質(zhì)中硫和氯有關(guān)。同時(shí),在20 h生焦期間對(duì)上進(jìn)料線彎頭測溫,發(fā)現(xiàn)其溫度為50~70 ℃。這些特征條件極易形成鹽酸-硫化氫-水的低溫腐蝕環(huán)境,上進(jìn)料線彎頭在鹽酸和硫化氫的共同腐蝕作用下發(fā)生腐蝕[5],其腐蝕機(jī)理如式(3)~式(6)所示。
(3)
(4)
(5)
(6)
另外,當(dāng)焦炭塔給水時(shí),因水汽化所產(chǎn)生的蒸汽及少量油氣被送至放空塔,蒸汽中可能會(huì)攜帶焦炭粉,并附著在管道壁上。而試壓時(shí),需向焦炭塔內(nèi)充入蒸汽,吹汽量為5~10 t,時(shí)間為0.5~1.0 h[6-7],此時(shí)附著在管道上的焦炭顆粒將被蒸汽攜帶走。生焦過程周而復(fù)始,上進(jìn)料線彎頭不斷受油氣和焦炭顆粒沖刷磨損,造成彎頭內(nèi)彎處減薄。
綜上所述,通過管壁測厚分析、宏觀檢查、腐蝕物化學(xué)成分分析和焦炭塔工藝流程分析可知,焦炭塔上進(jìn)料線彎頭的腐蝕減薄是鹽酸-硫化氫-水腐蝕和油氣、焦炭顆粒沖刷磨損共同作用的結(jié)果。
1.2.3 防范措施建議根據(jù)腐蝕機(jī)理分析結(jié)果,針對(duì)焦炭塔上進(jìn)料線彎頭腐蝕提出以下防護(hù)措施建議:
(1)2020年9月機(jī)械清焦檢修時(shí)更換該處彎頭,每日工藝巡檢時(shí)加強(qiáng)對(duì)彎頭外觀的檢查。
(2)每3個(gè)月對(duì)焦炭塔A和B的上進(jìn)料線彎頭進(jìn)行測厚檢查。
(3)2021年大檢修時(shí),與設(shè)計(jì)對(duì)接,在彎頭和封頭連接處增加隔斷閥門,避免油氣和焦炭顆粒沖刷的周期性腐蝕。
1.3.1 案例描述解吸塔塔底重沸器的殼體材質(zhì)為16MnR復(fù)合0Cr13Al鋼,管束材質(zhì)為0Cr18Ni9Ti鋼,殼程和管程設(shè)計(jì)壓力為6.4 MPa,換熱面積325 m2,管束外徑25 mm,管長6 m,4管程。管程介質(zhì)為柴油,工作溫度230 ℃,工作壓力為3.8 MPa;殼程介質(zhì)為脫乙烷油,工作溫度166~196 ℃,工作壓力為1.38 MPa。脫乙烷油從塔底重沸器下部入口進(jìn)入殼體,從上部分兩路流出殼體。塔底重沸器為解吸塔提供解吸過程所需的熱負(fù)荷,并分離出脫乙烷油,屬于吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的一部分,如圖5所示。
圖5 吸收穩(wěn)定系統(tǒng)流程
2016年檢修期間,發(fā)現(xiàn)解吸塔塔底重沸器筒體嚴(yán)重腐蝕,管箱表面有輕微污垢。重沸器上方殼程出口正下方筒體底部有9處腐蝕凹坑,凹坑深約8~10 mm,尺寸約Φ5 mm,其他部位筒體輕微腐蝕??拷「☆^側(cè)殼程出口正下方筒體底部有1處腐蝕凹坑,凹坑深約10 mm,尺寸約Φ5 mm,筒體腐蝕類型為均勻腐蝕;2017年6月對(duì)解吸塔塔底重沸器實(shí)施預(yù)知維修,管束抽出后發(fā)現(xiàn)大面積筒體嚴(yán)重減薄,殼程進(jìn)料口附近殼體壁厚減薄,減薄區(qū)域?yàn)?00 mm×100 mm,壁厚由22 mm減薄至8 mm,集中在筒體底部,形成半弧形區(qū)域;2018年9月對(duì)該筒體進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),重沸器出口下方筒體底部存在12處嚴(yán)重腐蝕,蝕坑深度為14~21 mm。解吸塔塔底重沸器殼體3次檢測腐蝕情況如圖6所示。
圖6 解吸塔塔底重沸器殼體腐蝕情況
1.3.2 腐蝕機(jī)理分析對(duì)解吸塔塔底重沸器殼體腐蝕物進(jìn)行元素分析,發(fā)現(xiàn)其S、Fe元素含量較高,其中2018年9月檢測腐蝕物中S、Fe元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別已達(dá)39.39%和51.28%,另有少量的Cl、P元素。S,Cl,P等元素的存在對(duì)設(shè)備腐蝕危害較大,易產(chǎn)生低溫濕硫化氫腐蝕[8],構(gòu)成H2S-HCl-H2O腐蝕環(huán)境。
脫乙烷油從解吸塔塔底重沸器下部進(jìn)入殼體,加熱后分兩路從上部出來,在殼體下部兩側(cè)區(qū)域容易形成流體滯留區(qū),因此殼體的下部就成為溫度相對(duì)較低的區(qū)域,脫乙烷油中所含的水分會(huì)有部分冷凝在管束外部,硫化氫會(huì)溶解在冷凝水中,從而產(chǎn)生腐蝕;同時(shí),脫乙烷油中攜帶的雜質(zhì)容易在低流速區(qū)域沉積,與腐蝕介質(zhì)結(jié)合,容易引發(fā)沉積垢下腐蝕,而殼體的兩側(cè)區(qū)域?yàn)殡s質(zhì)死區(qū),特別是靠近管板附近的介質(zhì)為滯留狀態(tài),雜質(zhì)會(huì)在此部位發(fā)生濃縮,硫化氫的濃度會(huì)逐漸增大。而且,由于解吸塔塔底重沸器出口凝縮油的溫度高于入口物流溫度,溶于其中的硫化氫等有害物質(zhì)會(huì)有部分停留在殼體中。長期運(yùn)行后,雜質(zhì)會(huì)進(jìn)一步發(fā)生濃縮,從而加劇腐蝕[9-10]。
從腐蝕物元素組成、工藝流程、重沸器結(jié)構(gòu)等方面分析解吸塔塔底重沸器筒體腐蝕是低溫下由H2S-HCl-H2O產(chǎn)生的低溫硫腐蝕和底部濃縮雜質(zhì)產(chǎn)生的腐蝕共同導(dǎo)致的。
1.3.3 防范措施建議根據(jù)腐蝕機(jī)理分析結(jié)果,針對(duì)解吸塔塔底重沸器筒體腐蝕提出以下防護(hù)措施建議:
(1)改造解吸塔塔底重沸器結(jié)構(gòu),設(shè)置多個(gè)管口和連接管件,使物流流動(dòng)分布均勻,減少殼程流體滯留區(qū),增大殼程的流動(dòng)空間,從而減少污垢的沉積和腐蝕的發(fā)生。
(2)將殼體材質(zhì)16MnR升級(jí)為耐腐蝕材料S31603+Q345R。
(3)加強(qiáng)原料中硫含量監(jiān)測和控制。
1.4.1 案例描述穩(wěn)定塔塔頂冷卻器的殼體材質(zhì)為16MnR,管束材質(zhì)為10#碳鋼,封頭管箱直徑為1 000 mm。其殼程設(shè)計(jì)壓力為1.85 MPa,介質(zhì)為液化氣;管程設(shè)計(jì)壓力為1.3 MPa,介質(zhì)為水,換熱面積為269 m2,碳素鋼冷拔換熱管外徑為25 mm,管長為6 m,4管程,為無隔板分流的浮頭式換熱器。2020年2月,通過對(duì)循環(huán)水的采樣分析發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定塔塔頂冷卻器管束泄漏。管束抽出后,管束外部表面一層薄銹,管束外表面生成淺紅色的腐蝕銹,管束工藝側(cè)涂層部分區(qū)域爆皮成大片脫落。
1.4.2 腐蝕機(jī)理分析穩(wěn)定塔塔頂冷卻器的管束分為A,B,C,D共4個(gè)區(qū)域,如圖7所示,并對(duì)每個(gè)區(qū)域內(nèi)管束進(jìn)行編號(hào),計(jì)數(shù)方式為從上到下數(shù)列,從左到右數(shù)行,如D1-10為D區(qū)域第1列第10行。對(duì)管束進(jìn)行渦流檢測分析,發(fā)現(xiàn)D區(qū)域泄漏的管束有16處,其余3個(gè)區(qū)域無泄漏的管束,同時(shí)用內(nèi)窺鏡對(duì)D1-10管束內(nèi)部進(jìn)行掃查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,腐蝕銹跡嚴(yán)重,生成紅褐色腐蝕物;坑蝕嚴(yán)重,管束內(nèi)部布滿大小不一的腐蝕坑,見圖7(b)。
圖7 穩(wěn)定塔塔頂冷卻器的管束腐蝕情況
對(duì)D1-10管束的內(nèi)壁腐蝕物化學(xué)成分進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)S,C,F(xiàn)e,O元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為16.57%,12.80%,48.68%,18.51%。其中,硫含量較高,是因?yàn)镋2204/1殼程介質(zhì)為液化氣,而液化氣中含有不同濃度的硫化氫,以氣體狀態(tài)存在的硫化氫在水冷器殼程會(huì)發(fā)生如式(7)的反應(yīng),生成氫氣。涂層爆皮脫落和涂層鼓包正是腐蝕體系中生成的H2造成的。
(7)
穩(wěn)定塔塔頂冷卻器管程介質(zhì)為循環(huán)水,由于水中含Ca2+、Mg2+、酸式碳酸鹽等離子,當(dāng)冷卻水經(jīng)過傳熱金屬表面的時(shí)候?qū)l(fā)生如式(8)、式(9)的反應(yīng)。
(8)
(9)
上述反應(yīng)的產(chǎn)物在傳熱面上逐漸沉積結(jié)垢,并在管程內(nèi)壁形成垢下腐蝕。另外,在氧化性或中性的水中,溶解的氧也會(huì)導(dǎo)致金屬發(fā)生腐蝕逐漸形成結(jié)垢和鐵銹。當(dāng)溫度稍高于或等于室溫時(shí),水中的溶解氧會(huì)造成金屬腐蝕,生成氫氧化亞鐵,遇到溶解氧時(shí)Fe(OH)2進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為Fe(OH)3沉淀。反應(yīng)式如式(10)~式(11)所示。
(10)
(11)
Fe(OH)3易分解生成Fe2O3,產(chǎn)物呈橙色、紅色或棕色,所以在管束內(nèi)部通過內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)大量紅色和棕色的垢污,腐蝕特征是溶解氧腐蝕[11-12]。因此,當(dāng)碳鋼材質(zhì)的水冷卻器經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,受污垢層影響,換熱效果會(huì)逐漸變差,甚至出現(xiàn)堵死的現(xiàn)象,影響整個(gè)水冷卻器的運(yùn)行。
由渦流檢測分析、管束內(nèi)窺鏡檢查、垢樣分析可知,管束內(nèi)壁結(jié)垢和金屬腐蝕是引起穩(wěn)定塔塔頂水冷卻器腐蝕的主要原因。
1.4.3 防范措施建議根據(jù)腐蝕機(jī)理分析結(jié)果,針對(duì)穩(wěn)定塔塔頂冷卻器管程腐蝕提出以下防護(hù)措施建議:
(1)改善循環(huán)水水質(zhì),適當(dāng)提高水冷卻器管程流速,使之不小于0.9 m/s[13]。
(2)日常要做好定點(diǎn)測厚、在線腐蝕探針檢測、在線pH探針檢測工作。
(3)隨著加工原油的硫含量、酸值的提高和煉油廠循環(huán)水水質(zhì)變差等趨勢(shì),建議采用耐腐蝕材料加工管束,將管束材質(zhì)20#鋼升級(jí)為8Cr2Al1Mo鋼。
綜上所述,針對(duì)不同部件的腐蝕,應(yīng)采用不同的防腐蝕措施:低溫部位的腐蝕,更多需要加強(qiáng)工藝防腐措施;高溫部位的腐蝕更多是需要靠材質(zhì)升級(jí)或控制原料設(shè)限值;另外,設(shè)備的結(jié)構(gòu)、制造安裝質(zhì)量也是影響腐蝕的因素之一。裝置運(yùn)行實(shí)踐表明,采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,裝置腐蝕風(fēng)險(xiǎn)基本可控[14-15]。
焦化裝置的防腐是一綜合系統(tǒng)工程,不同部位發(fā)生腐蝕的情況和機(jī)理都不一樣。原料緩沖罐的罐頂平衡線閥門前管線腐蝕為高溫硫腐蝕;焦炭塔上進(jìn)料線彎頭的腐蝕減薄是鹽酸-硫化氫-水腐蝕和油氣、焦炭顆粒沖刷磨損共同作用的結(jié)果;解析塔塔底重沸器的腐蝕是低溫下由H2S-HCl-H2O產(chǎn)生的低溫硫腐蝕和底部濃縮雜質(zhì)產(chǎn)生的腐蝕共同導(dǎo)致;穩(wěn)定塔塔頂冷卻器的腐蝕是由管束內(nèi)壁結(jié)垢和金屬腐蝕引起。
針對(duì)不同部件的腐蝕,可采用不同的防腐蝕措施。裝置運(yùn)行實(shí)踐表明,采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,裝置腐蝕風(fēng)險(xiǎn)基本可控。