任曉平,何 必,段續(xù)皇
(上海船舶設(shè)備研究所,上海 200031)
船用放電裝置不同于一般的民用放電裝置,船用放電裝置需滿足國(guó)軍標(biāo)的諸多嚴(yán)苛指標(biāo),這些指標(biāo)使產(chǎn)品的設(shè)計(jì)難度加大;同時(shí),部分試驗(yàn)指標(biāo)之間存在相互約束的關(guān)系,這進(jìn)一步增加了設(shè)計(jì)難度。經(jīng)過(guò)理論分析和樣機(jī)驗(yàn)證,筆者認(rèn)為放電裝置的主要設(shè)計(jì)難點(diǎn)在于如何平衡其電磁兼容設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì)。
放電裝置在將蓄電池電能轉(zhuǎn)換為放電電阻熱能時(shí),將產(chǎn)生高能量密度的熱能;能否將這些熱量帶出系統(tǒng),直接影響著放電裝置內(nèi)部元器件的壽命。有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)曾對(duì)電子產(chǎn)品失效原因做過(guò)統(tǒng)計(jì),溫度過(guò)高導(dǎo)致電子產(chǎn)品失效這一因素占所有故障原因的55%[1],電子元器件的故障平均時(shí)間(MTBF)隨溫度倒數(shù)呈指數(shù)增加[2];但電磁兼容設(shè)計(jì)原則與熱設(shè)計(jì)原則之間相互對(duì)立。電磁兼容的設(shè)計(jì)原則是盡量減少設(shè)備外殼開(kāi)孔,降低電磁泄露,而提高開(kāi)孔率卻十分有利于散熱。如果在不提高開(kāi)孔率的情況下,為解決放電裝置的散熱要求,只能通過(guò)提高風(fēng)機(jī)的風(fēng)量來(lái)加快換熱效率,但風(fēng)量大的風(fēng)機(jī)往往意味著更大的噪聲,噪聲超標(biāo)也不能符合船用放電裝置的指標(biāo)要求。
本文介紹了一種放電裝置的設(shè)計(jì)方法。根據(jù)放電裝置的特性,將放電裝置的Buck電路和放電電阻部分進(jìn)行單獨(dú)的電磁兼容設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì),并總結(jié)出了放電裝置的設(shè)計(jì)要點(diǎn)和解決思路。
如表1所示,為某型船用放電裝置部分的設(shè)計(jì)參數(shù)和指標(biāo)。
表1 放電裝置部分的設(shè)計(jì)指標(biāo)
圖1為該放電裝置的原理圖,裝置分為2部分:一部分是控制部分(Buck電路);另一部分是放電電阻部分??刂撇糠痔攸c(diǎn)是熱耗相對(duì)較低(約300 W),但有高頻元器件、磁性元件等,因此控制部分是電磁泄露的主要來(lái)源,也是電磁敏感元器件所在部位;同時(shí),控制部分Buck電路上的很多電子元器件的耐熱性能相對(duì)較低。放電電阻部分的特點(diǎn)是熱耗高(2 880 W),約為控制部分熱耗的10倍。放電電阻本身不產(chǎn)生電磁干擾且非敏感元器件,但會(huì)有干擾能量沿著線纜傳導(dǎo)耦合到電阻上。本文放電電阻采用鎳鉻不銹鋼合金材質(zhì)的疊片電阻,電阻可以長(zhǎng)期工作在500 ℃。
圖1 放電裝置原理圖
放電裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示。根據(jù)上述放電裝置的特點(diǎn),將整個(gè)柜體結(jié)構(gòu)分為2部分艙室進(jìn)行設(shè)計(jì):上部分為控制艙;下部分為電阻艙;中間采用1整塊SUS304不銹鋼板將上下2部分隔開(kāi)。上下艙室接觸部分、門(mén)板與中間不銹鋼板接觸部位全不噴漆并粘貼導(dǎo)電屏蔽材料,從而保證導(dǎo)電的連續(xù)性。通過(guò)這樣的設(shè)計(jì)將上下分為2個(gè)獨(dú)立的艙室,上部分熱耗低電磁兼容難度高,因此可盡量減少開(kāi)孔面積。下部分熱耗高,電阻本身不是干擾源;為提高電阻的散熱性能,應(yīng)盡量提高開(kāi)孔率,并合理設(shè)計(jì)電阻的形狀,這樣可以避免電阻產(chǎn)生的高熱量對(duì)控制部分電子元器件的影響。電阻艙的線纜通過(guò)安裝在不銹鋼板上的屏蔽金屬填料函進(jìn)出。
圖2 放電裝置結(jié)構(gòu)示意圖
接地、濾波、屏蔽為抑制電磁干擾的3大技術(shù)[3]。電磁干擾的傳播途徑為傳導(dǎo)耦合和輻射耦合。首先放電裝置應(yīng)保證可靠接地,因此在設(shè)備上設(shè)有多處接地銅螺柱。
如圖2所示,放電裝置通過(guò)頂部2個(gè)航插分別接接蓄電池和AC 220 V電源,為抑制傳導(dǎo)耦合,線纜進(jìn)入設(shè)備后分別緊接濾波器。進(jìn)入電阻艙室的有2路線纜,放電電阻從Buck電路上接線,交流風(fēng)機(jī)從AC 220 V接線。從Buck電路上過(guò)來(lái)的線纜存在高頻干擾能量,線纜進(jìn)入電阻艙時(shí)應(yīng)接濾波器進(jìn)行濾波。根據(jù)濾波器的安裝原則,本文中的濾波器都做了如下處理:
1)濾波器殼體接地。
2)最大程度的減少未濾波的電源線在設(shè)備殼體內(nèi)迂回[4],如Buck電路與放電電阻之間設(shè)置的濾波器,其未經(jīng)濾波線纜完全不進(jìn)入電阻艙,濾完的線纜全部都在電阻艙內(nèi)。
3)濾波器輸入輸出不交叉。
4)濾波器輸入、輸出端都采用屏蔽線纜,屏蔽層接地。
為抑制輻射耦合,放電裝置外殼材質(zhì)為Q235結(jié)構(gòu)鋼。在柜體門(mén)板等需保證導(dǎo)電連續(xù)部位采用SUS304不銹鋼焊接在Q235鋼上,并不做噴涂處理,確保裝配連接處能夠?qū)崿F(xiàn)電連續(xù)。Q235不僅有優(yōu)良的導(dǎo)電和導(dǎo)磁性能,且有很大的經(jīng)濟(jì)性,十分適合作為電子產(chǎn)品的屏蔽外殼??刂撇糠执嬖谳^多高屏干擾源,因此控制艙的通風(fēng)孔采用屏蔽效能較高的圓孔,并通過(guò)減小孔徑、增加孔數(shù)來(lái)達(dá)到需要的通風(fēng)面積。為提高電阻散熱效率,電阻艙采用六角蜂窩孔,單個(gè)蜂窩孔面積是控制艙圓孔面積的1.44倍。在控制艙的屏幕處加裝導(dǎo)電膜,避免屏幕處的電磁泄露。
放電裝置的控制部分熱耗低,散熱難度低,因此放電電阻的散熱才是關(guān)鍵所在。放電裝置控電阻艙的體積功率密度約為43 636.4 W/m3,電阻本身可承受500 ℃的高溫,電阻允許溫升較高,放電電阻可采用強(qiáng)迫風(fēng)冷散熱,風(fēng)道設(shè)計(jì)為前進(jìn)后出。對(duì)放電電阻的散熱影響主要因素有:風(fēng)機(jī)規(guī)格、開(kāi)孔率、電阻自身特性和形狀等。
根據(jù)能量的交換可得以下基本的熱轉(zhuǎn)換公式[5]
式中:P為熱耗;C為空氣比熱;m為流動(dòng)空氣質(zhì)量;ΔT為允許溫升;Q為流動(dòng)空氣體積;ρ為空氣密度。
將轉(zhuǎn)換因子代入因子后可得:
本文電阻的熱耗為2 880 W,電阻本身的散熱方式以強(qiáng)迫風(fēng)冷散熱為主,可忽略輻射和傳導(dǎo)。在40 ℃最高環(huán)境溫度下機(jī)殼表面不能超過(guò)60 ℃,因此ΔT為20 ℃。由此可得:Q=432 m3/h。
電阻艙室內(nèi)只有電阻本身,系統(tǒng)的特點(diǎn)是阻力小且需風(fēng)量大,因此選擇軸流風(fēng)機(jī)散熱,根據(jù)軸流風(fēng)機(jī)特點(diǎn),最佳工作點(diǎn)應(yīng)在P-Q曲線的后1/3處,故風(fēng)機(jī)實(shí)際工作點(diǎn)風(fēng)量為最大風(fēng)量乘以一定的折損系數(shù),最佳折損系數(shù)約為2/3,計(jì)算可得風(fēng)機(jī)最大風(fēng)量約為648 m3/h在最大風(fēng)量計(jì)算過(guò)程中,默認(rèn)熱源均勻分布,實(shí)際上被風(fēng)機(jī)帶出的空氣很難保證熱量均勻,為保證機(jī)殼任意點(diǎn)位置的溫升均不超過(guò)20 ℃,理論計(jì)算得出風(fēng)機(jī)風(fēng)量需乘以一定的安全系數(shù)。本案例對(duì)機(jī)殼溫升要求嚴(yán)苛,因此需乘以安全系數(shù)(1.2~3.0),安全系數(shù)為2時(shí),需要風(fēng)機(jī)提供約1 296 m3/h的風(fēng)量。
風(fēng)機(jī)是放電裝置的主要噪聲來(lái)源,其他元器件產(chǎn)生的噪聲幾乎可忽略不計(jì)。在選擇風(fēng)機(jī)時(shí),需兼顧風(fēng)機(jī)的噪聲值。本文所述放電裝置最終設(shè)計(jì)選擇了1臺(tái)舍利弗CF.20572HB-A2風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)的P-Q曲線如圖3所示,其噪聲為63 dB(A)。同上述設(shè)計(jì)思路,控制艙的風(fēng)機(jī)選擇了2 臺(tái)CR.9225H24風(fēng)機(jī),單個(gè)風(fēng)機(jī)最大風(fēng)量為163.2 m3/h,噪聲值為52.8 dB(A)。
圖3 CF.20572HB-A2 風(fēng)機(jī)P-Q 曲線
系統(tǒng)的總噪聲計(jì)算
式中:Ls為總的噪聲指標(biāo),將3個(gè)風(fēng)機(jī)的數(shù)據(jù)代入式(4)后得Ls=63.39 dB(A)。在無(wú)需任何降噪措施的情況下,設(shè)備已經(jīng)滿足噪聲指標(biāo)要求。
為最大程度地提高電阻的散熱性能,相比于控制艙室,電阻艙室需要更大的通風(fēng)面積。因此,在進(jìn)出風(fēng)的孔為:柜體上前后沖壓對(duì)邊為4 mm、開(kāi)孔率為0.64的六角蜂窩孔,前后出風(fēng)有效面積各40 045 mm2。而控制艙室的散熱難度較低,沖壓孔徑為3.5 mm的圓孔,開(kāi)孔率為0.44,前后出風(fēng)有效面積各12 228 mm2。
電阻本身的特點(diǎn)對(duì)散熱影響也是十分顯著的。本文選擇的疊片電阻,疊片電阻優(yōu)點(diǎn)在于耐熱高,散熱面積大,設(shè)計(jì)阻值簡(jiǎn)易。
電阻散熱仿真基于ANSYS ICEPAK,該軟件可直接調(diào)用對(duì)象并設(shè)置對(duì)應(yīng)參數(shù)[6]。圖4為放電電阻簡(jiǎn)化后熱仿真模型。用Cabinet模擬電阻艙的尺寸,Block模擬疊片電阻的電阻片,Grill模擬進(jìn)出風(fēng)孔和百葉窗,開(kāi)孔率設(shè)置為0.64,并用Plate模擬安裝風(fēng)扇的導(dǎo)風(fēng)罩。調(diào)用3D的Fan模擬軸流風(fēng)機(jī),并輸入風(fēng)扇尺寸和P-Q參數(shù)。環(huán)境溫度設(shè)置為40 ℃,并設(shè)置Fan和其中1片電阻片為監(jiān)控點(diǎn),觀察計(jì)算的收斂性。
圖4 放電裝置熱仿真模型
圖5為放電電阻實(shí)物圖。圖5(a)為放電電阻優(yōu)化前實(shí)物,圖5(b)為放電電阻優(yōu)化后實(shí)物。放電裝置優(yōu)化前,在樣機(jī)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn):電阻溫升滿足使用要求,但機(jī)箱表面最高點(diǎn)溫升在40 ℃工況下,機(jī)箱表面溫度為82.5 ℃(超過(guò)60.0 ℃),不符合指標(biāo)要求。故對(duì)優(yōu)化前放電電阻的散熱失敗原因進(jìn)行分析,并指導(dǎo)了放電電阻的優(yōu)化。
圖5 放電電阻實(shí)物圖
如圖6和圖7所示,分別為機(jī)箱表面溫度云圖和放電電阻溫度云圖。由圖6(a)、圖7(a)可知:優(yōu)化前,機(jī)箱表面最高點(diǎn)溫度為76.85 ℃,放電電阻的最高溫度為340.30 ℃;機(jī)箱表面仿真溫度76.85 ℃與實(shí)際82.50 ℃間的誤差值為6.8%,從而可知仿真模型建立比較正確,仿真結(jié)果具有很高的可信度。圖8為放電裝置粒子跡線圖。由圖8(a)可知,優(yōu)化前電阻艙的部分氣流短路并未參與放電電阻的換熱。
根據(jù)仿真結(jié)果對(duì)放電裝置實(shí)施優(yōu)化措施如下:
1)增加電阻片數(shù)量,加大散熱面積。
2)合理設(shè)計(jì)放電電阻尺寸,使其盡量占滿通風(fēng)路徑,減少氣流短路,避免放電電阻部分處于無(wú)氣流流通區(qū)域。
3)選用更大風(fēng)量風(fēng)機(jī),將風(fēng)機(jī)型號(hào)由舍利弗CF.20060HB-A2改為CF.20572HB-A2。
如圖6(b)仿真結(jié)果所示:優(yōu)化后的機(jī)箱表面最高點(diǎn)溫度下降到55.4 ℃,降幅27.9%。如圖7(b)所示,電阻仿真溫度下降到208.69 ℃,降幅38.7%。圖8(b)顯示優(yōu)化后進(jìn)風(fēng)口空氣充分參與了放電電阻的換熱。
圖6 機(jī)箱表面溫度云圖
圖7 放電電阻溫度云圖
圖8 放電裝置粒子跡線圖
表2為放電電阻優(yōu)化前后電阻的相關(guān)參數(shù)和仿真結(jié)果。
表2 放電電阻參數(shù)和仿真結(jié)果
圖9為放電裝置的試驗(yàn)樣機(jī)溫升測(cè)試。機(jī)箱表面的最高溫度點(diǎn)出現(xiàn)在機(jī)殼百葉窗位置,采用FLUKE熱成像儀檢測(cè)試驗(yàn)溫度。為提高檢測(cè)的精確度,在百葉窗處粘貼黑色的耐高溫膠帶,提高百葉窗處的反射率。圖9中,恒溫箱環(huán)境溫度設(shè)置為40 ℃以下,檢測(cè)百葉窗最高點(diǎn)溫度為58.7 ℃。優(yōu)化后的仿真誤差值η=5.6%。
圖9 放電裝置樣機(jī)溫升測(cè)試
放電裝置優(yōu)化前后,機(jī)殼的實(shí)際最高點(diǎn)溫度下降23.8 ℃,實(shí)際降幅達(dá)28.8%,優(yōu)化后設(shè)計(jì)方案大大改善了放電電阻散熱性能。仿真結(jié)果降幅與實(shí)際降幅吻合度高。
如圖10所示為設(shè)備RE101、RE102的測(cè)試結(jié)果,設(shè)備相應(yīng)電磁兼容指標(biāo)均滿足要求。
圖10 RE101、RE102 測(cè)試結(jié)果
表3為放電裝置空氣噪聲測(cè)試結(jié)果,測(cè)點(diǎn)1~測(cè)點(diǎn)5分別布置在距離設(shè)備前、后、左、右、上表面各1 m處,試驗(yàn)結(jié)果證明:設(shè)備噪聲指標(biāo)滿足要求。
表3 放電裝置空氣噪聲測(cè)試結(jié)果
本文提出船用放電裝置設(shè)計(jì)難點(diǎn)在于平衡其電磁兼容設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì),將放電裝置控制部分和放電電阻在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行隔離,從而單獨(dú)對(duì)2部分分別進(jìn)行電磁兼容設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì)。通過(guò)仿真計(jì)算和試驗(yàn)驗(yàn)證,本文關(guān)于放電裝置的設(shè)計(jì)方法是正確的,并得出如下設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn):
1)控制部分與放電電阻一體式的放電裝置。因?qū)⒎烹婋娮鑶为?dú)放在一個(gè)隔艙內(nèi),這樣既避免了放電電阻和控制部分之間的熱影響,又阻止了兩者之間的電磁互相干擾。從而可以對(duì)2部分進(jìn)行單獨(dú)的電磁設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì);對(duì)于放電功率更大的放電裝置,可將控制部分和放電電阻分別放在2個(gè)柜體中。
2)最大限度地減少?gòu)目刂撇糠诌M(jìn)入電阻艙室的線纜,從控制艙進(jìn)入電阻艙線纜都應(yīng)確保已經(jīng)過(guò)濾波處理,避免從控制艙帶來(lái)傳導(dǎo)耦合。
3)合理設(shè)計(jì)疊片電阻形狀和尺寸、電阻片數(shù)量以及電阻安裝位置,有效改善電阻和系統(tǒng)散熱。