武文杰
(山西潞安化工集團(tuán)古城煤礦,山西 長(zhǎng)治 047500)
山西潞安化工集團(tuán)古城煤礦N1303 工作面位于井田東翼,工作面東西走向布置,南部為1303 運(yùn)輸順槽,北部為1303 回風(fēng)順槽,東部為井田邊界,西部為東翼三條大巷。N1303 工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度1400 m,傾向長(zhǎng)度150 m。工作面回采煤層為山西組下部的3#煤層,煤層平均厚度為6.32 m,平均傾角為3°,含泥巖、炭質(zhì)泥巖夾矸0~2 層,一般1 層,距底板約0.80 m 左右的一層較為穩(wěn)定(平均厚度為0.30 m)。煤層頂板為泥巖、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖,局部為砂巖;底板為黑色泥巖、砂質(zhì)泥巖、深灰色粉砂巖。該煤層屬穩(wěn)定型煤層。
N1303 工作面采用綜合機(jī)械化回采工藝,截至目前工作面已回采至1320 m,距停采線剩9 m。工作面回采至1300 m 處時(shí)開始留頂煤降低采高,確保工作面結(jié)采后回撤通道高度為3.5 m。受工作面回采應(yīng)力影響,工作面回采至1300 m 處時(shí)煤壁出現(xiàn)局部破碎、片幫現(xiàn)象,最大片幫深度達(dá)1.8 m,導(dǎo)致工作面端面距加大、端面破碎嚴(yán)重、支架在破碎區(qū)內(nèi)移架困難等,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采。
通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,采掘工作面破碎煤體采取注漿加固后[1-5],注漿液能夠快速沿煤體裂隙滲透,凝固后在裂隙煤體內(nèi)形成擴(kuò)散網(wǎng)絡(luò)骨架,從而改變了破碎煤體力學(xué)結(jié)構(gòu),有效提高破碎煤體整體穩(wěn)定性以及單軸抗壓強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)裂隙煤巖體二次重組的目的。注漿加固機(jī)理主要表現(xiàn)在以下幾方面。
(1)提高圍巖承載能力。注漿施工時(shí)通過注漿泵將注漿液高壓注入破碎煤體內(nèi),注漿液在煤巖體裂隙內(nèi)滲透、凝固等作用,使得煤巖體裂隙得到充分填充,并形成網(wǎng)絡(luò)脈狀骨架,將破碎煤巖體粘接成整體,從而提高煤巖體承載能力。
(2)降低圍巖受力破壞程度。采掘工作面煤巖體破碎后,煤巖體處于二向受力狀態(tài),當(dāng)煤巖體注漿加固后巖體受力狀態(tài)由二向轉(zhuǎn)變?yōu)槿?,煤巖體三向受力后,穩(wěn)定性及抗壓強(qiáng)度得到有效提高,從而降低圍巖受力破壞程度。
(3)提高錨桿(索)支護(hù)強(qiáng)度。破碎煤巖體注漿加固后,控制了圍巖松動(dòng)圈范圍擴(kuò)大現(xiàn)象,提高了錨桿(索)鉆孔成孔率,保證了錨桿(索)錨固段巖體穩(wěn)定性,提高了錨桿(索)錨固強(qiáng)度。
(1)為了提高N1303 工作面破碎煤壁注漿加固效果,注漿材料必須滿足以下條件:① 注漿材料配比應(yīng)易于調(diào)節(jié),而且注漿材料應(yīng)具有較強(qiáng)的流動(dòng)性;② 注漿材料應(yīng)具有較強(qiáng)的滲透力,且注漿材料凝固時(shí)間適中,凝固體強(qiáng)度應(yīng)低于采煤機(jī)切割強(qiáng)度;③ 注漿材料成本低,便于購(gòu)買,且應(yīng)為阻燃材料。
(2)N1303 工作面破碎煤壁注漿材料初步采用煤基膏體材料、鋁基高水系材料以及馬麗散,通過分析研究發(fā)現(xiàn):① 煤基膏體材料主原料為煤炭,在井下可直接獲取,成本費(fèi)用低,但是該注漿材料可注性差,在裂隙煤巖體內(nèi)滲透半徑小,注漿工序復(fù)雜;② 鋁基高水系材料流動(dòng)性好,滲透力強(qiáng),凝固體具有較強(qiáng)的讓壓性能,但是該注漿材料成本費(fèi)用相對(duì)較高,成本費(fèi)用達(dá)45 元/kg,不適于大面積注漿施工;③ 馬麗散屬于化學(xué)注漿材料,通過催化劑作用,注漿材料能夠快速滲透至巖體裂隙內(nèi),凝固后迅速膨脹對(duì)裂隙進(jìn)行封堵,且凝固體抗壓強(qiáng)度高,能夠有效提高破碎煤巖體整體承壓強(qiáng)度。綜上所述,決定采用馬麗散作為注漿材料。
(1)注漿孔布置參數(shù)。N1303 工作面布置一排注漿鉆孔,鉆孔深度5.0 m,直徑45 mm,鉆孔布置在距頂板2.0 m 處煤壁上,鉆孔間距為5.0 m,仰角為30°。
(2)注漿管安裝。① 注漿孔施工完后,及時(shí)清理孔內(nèi)煤屑,然后依次對(duì)鉆孔內(nèi)安裝注漿花管、封孔器、注射管。其中注漿花管直徑25 mm,長(zhǎng)度為1.0 m,封孔器長(zhǎng)度為0.25 m,注射管長(zhǎng)度為1.0 m,直徑為40 mm,如圖1。② 注射管安裝后對(duì)其外露端依次安裝攪拌器和雙口注射槍,注射槍分別與馬麗散、催化劑液筒連接。
圖1 注漿鉆孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面示意圖
(3)注漿方案。鉆孔施工完且注漿管安裝后,采用注漿泵將馬麗散、催化劑按1:1 的比例高壓注入鉆孔內(nèi),注漿壓力3.0 MPa。注漿期間發(fā)現(xiàn)煤體有漿液滲出時(shí)立即停止注漿,單孔注漿量47 kg,注漿時(shí)間為10~15 min。
截至2020 年3 月12 日,N1303 工作面已回采至停采線位置,回撤通道已施工到位,工作面后期回采中對(duì)煤壁施工兩排注漿鉆孔,共計(jì)60個(gè)注漿孔。
N1303 工作面注漿前,煤體單軸抗壓強(qiáng)度不足9 MPa,注漿后通過對(duì)注漿煤塊進(jìn)行單軸抗壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),注漿煤體單軸抗壓強(qiáng)度提高至38 MPa,抗壓強(qiáng)度是注漿前的4 倍以上,大大提高了煤體穩(wěn)定性,減輕了煤體應(yīng)力破壞作用。
注漿后N1303 工作面在后期回采中,工作面煤壁未出現(xiàn)大面積片幫現(xiàn)象,最大片幫深度為0.4 m,端面空頂距控制在0.3 m 以下,工作面回采速度由原來3.5 m/d 提高至6.2 m/d。
N1303 工作面破碎煤體通過注漿加固后,使煤體表層形成網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定骨架,提高了破碎煤體膠結(jié)穩(wěn)定性及抗壓強(qiáng)度,增加了破碎煤體間靜摩擦角,減輕了煤體剝離破壞作用,控制了破碎煤體片幫現(xiàn)象,保證了綜采工作面安全高效回采。