包博宇,郝建生,姚 琳
(中國(guó)核電工程有限公司,北京 100840)
隨著我國(guó)核電機(jī)組投運(yùn),乏燃料貯存量增加,乏燃料的后端物流對(duì)核工業(yè)安全、高效運(yùn)營(yíng)起著十分重要的作用[2]。乏燃料容器作為該物流系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)整個(gè)物流系統(tǒng)的性能存在很大程度的影響。
乏燃料容器垂直吊具是乏燃料容器的專用提升裝置(以下簡(jiǎn)稱“垂直吊具”,結(jié)構(gòu)示意圖見圖1),保證其性能可靠性是乏燃料容器的安全、快速操作的基礎(chǔ)[4]。本文通過事件分析,對(duì)垂直吊具結(jié)構(gòu)做出設(shè)計(jì)優(yōu)化,有利于提高乏燃料容器操作的安全性和便捷性。
圖1 垂直吊具三維結(jié)構(gòu)示意圖Fig 1. 3D-model of vertical lifting yoke
乏燃料容器垂直吊具是乏燃料容器(以下簡(jiǎn)稱“容器”)的專用提升裝置,用于在運(yùn)輸容器操作過程中提升、翻轉(zhuǎn)和操作空載或滿載容器。在對(duì)容器進(jìn)行操作時(shí),垂直吊具上端通過銷軸與吊車連接,下端通過兩個(gè)吊臂與容器兩個(gè)相對(duì)的提升耳軸連接。為避免容器操作過程中損傷提升耳軸表面,吊臂提升孔內(nèi)設(shè)置有鋁青銅襯套,襯套下圓弧面與吊臂提升孔的下弧面直接接觸,并通過四個(gè)螺栓進(jìn)行壓緊、固定(吊臂、提升孔及襯套的結(jié)構(gòu)示意圖見圖2)。由于襯套受到擠壓會(huì)發(fā)生變形,需要對(duì)襯套進(jìn)行定期更換。作為乏燃料容器的關(guān)鍵輔助設(shè)備,垂直吊具設(shè)計(jì)的合理性是保證容器操作過程安全和高效的重要因素。垂直吊具吊臂襯套是垂直吊具與容器提升耳軸的接口,是影響容器操作安全、高效進(jìn)行的關(guān)鍵因素。
圖2 吊臂、提升孔和襯套三維結(jié)構(gòu)示意圖Fig 2.3D-model of boom,lifting hole and bushing
國(guó)際上主流乏燃料容器的垂直吊具都存在類似的上述結(jié)構(gòu),而具有此類結(jié)構(gòu)的垂直吊具曾發(fā)生以下問題:在更換襯套時(shí),起固定作用的螺栓難以拆除,導(dǎo)致襯套的更換操作很不方便,延誤維護(hù)時(shí)間。為將變形的襯套及時(shí)拆除,更換新的襯套,就必須將變形襯套機(jī)械加工切除,再將固定螺栓拆除,最后完成襯套更換。
為將變形的襯套及時(shí)拆除,更換新的襯套,操作人員不得不采取將襯套機(jī)械加工切除的方法。拆除變形的襯套需要進(jìn)行大量的準(zhǔn)備工作:為方便機(jī)械加工操作,需要將導(dǎo)向裝置、頂緊裝置、吊臂及安裝在吊臂上的氣壓元件等全部拆卸,增加了操作任務(wù)量;同時(shí)機(jī)械加工過程中存在對(duì)吊臂造成損壞的風(fēng)險(xiǎn),影響垂直吊具的安全使用。這類事件影響乏燃料容器的操作安全性和高效性。因此,對(duì)此類事件及時(shí)展開根本原因分析,并采取合理、有效的措施,避免類似事件再次發(fā)生,對(duì)于乏燃料容器的順利供貨和安全使用具有重要意義。
該故障事件的發(fā)生及調(diào)查處理過程參見表1。
表1 事件過程調(diào)查Table 1 Incident process investigation
事件機(jī)械加工切除部分襯套,露出螺栓固定襯套的螺栓發(fā)生扭曲變形。拆除螺栓,去掉剩余襯套安裝新的襯套、螺栓,組裝垂直吊具說明圖片images/BZ_80_699_506_1134_792.pngimages/BZ_80_700_868_1133_1430.pngimages/BZ_80_745_1521_1088_2082.png
根據(jù)上文所述的事件過程,本文運(yùn)用原因因子圖分析法對(duì)該問題進(jìn)行逐層深入分析。
首先確定事件發(fā)生主線。經(jīng)分析,“使用垂直吊具進(jìn)行容器操作”是初始事件,“襯套變形嚴(yán)重,無(wú)法拆除,導(dǎo)致無(wú)法順利更換新的襯套”是此次事件的最終事件。而按照事件發(fā)生的事件序列,可將主要事件及主要影響描述為“垂直吊具襯套發(fā)生變形,未進(jìn)行更換”以及“襯套過頂螺栓扭曲變形、卡死,無(wú)法正常拆除”。
事件主線的原因因子圖如圖3所示。
圖3 事件主線Fig 3 Event main line
3.2.1“垂直吊具襯套發(fā)生變形,未進(jìn)行更換”事件原因因子分析
經(jīng)分析可知,由于垂直吊具提升載荷較大(約100 t),在使用垂直吊具對(duì)容器進(jìn)行提升的過程中,襯套會(huì)受到很大的擠壓力,從而產(chǎn)生形變;在使用垂直吊具對(duì)容器進(jìn)行翻轉(zhuǎn)的過程中,襯套在摩擦力的作用下,其下圓弧面將會(huì)沿吊臂提升孔下圓弧面產(chǎn)生滑動(dòng)趨勢(shì),從而直接導(dǎo)致固定襯套的螺栓受到剪切力作用。垂直吊具在經(jīng)常使用的情況下,其襯套將會(huì)承受頻繁的、較大的載荷及摩擦力作用,最終會(huì)導(dǎo)致螺栓發(fā)生變形,甚至可能會(huì)被切斷。螺栓發(fā)生變形后,將會(huì)卡死在螺栓孔內(nèi)無(wú)法拆除,進(jìn)而導(dǎo)致襯套的更換操作困難。因此,在每次使用垂直吊具前和使用后,均需要對(duì)襯套進(jìn)行充分檢查,一旦發(fā)現(xiàn)變形,應(yīng)立刻更換新的襯套。
查閱垂直吊具的“設(shè)備操作大綱”后,經(jīng)分析可認(rèn)為“垂直吊具襯套發(fā)生變形,未及時(shí)更換”的主要原因是發(fā)現(xiàn)大綱中并未明確襯套的檢查方式、判斷標(biāo)準(zhǔn)、何時(shí)檢查,對(duì)檢查次數(shù)也未做出明確規(guī)定。垂直吊具的施工圖紙和技術(shù)條件均無(wú)設(shè)備使用要求和注意事項(xiàng)的相關(guān)要求,對(duì)垂直吊具的接口要求、操作工況沒有相應(yīng)的提示。顯然,設(shè)計(jì)方?jīng)]有提供可以保證設(shè)備質(zhì)量、可靠性或可操作性的規(guī)定,同時(shí)設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺少應(yīng)有的培訓(xùn)。因此可以看出,“缺少可以保證設(shè)備質(zhì)量、可靠性或可操作性的規(guī)定”和“設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺少充分的培訓(xùn)”是此條事件分支的兩個(gè)根本原因。
該事件分支的原因因子圖如圖4所示。
圖4“垂直吊具襯套發(fā)生變形,未及時(shí)更換”事件分支原因因子圖Fig 4 Branch cause factor diagram of“vertical spreader bushing deformed and not replaced in time”
3.2.2“襯套固定螺栓扭曲變形、卡死,無(wú)法拆除”事件原因分析
對(duì)于“襯套固定螺栓扭曲變形、卡死,無(wú)法拆除”這項(xiàng)主要影響事件,小組成員根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),對(duì)垂直吊具的接口條件和操作工況所涉及的因素逐個(gè)進(jìn)行排查,并最終確定了“螺栓塑性變形過大”是導(dǎo)致該事件發(fā)生的重要因素,確定了事件發(fā)生的重要因素后,繼續(xù)對(duì)該因素的輸入原因進(jìn)一步分析。
(1)對(duì)于“螺栓塑性變形過大”這一因素,經(jīng)分析可認(rèn)為“螺栓承載時(shí)間過長(zhǎng)”是其根本原因。
經(jīng)過對(duì)襯套使用工況分析可知,襯套及其固定螺栓的作用是為保護(hù)容器提升耳軸表面免受摩擦損傷,為犧牲部件,可更換;垂直吊具施工圖紙中襯套的材料為鋁青銅,材質(zhì)較軟,固定螺栓所選用的材料為A2-70,在載荷作用下,襯套可承受適量的變形,固定螺栓可承受適量的塑性變形,均可滿足襯套使用工況的要求。但是固定螺栓在過長(zhǎng)時(shí)間的載荷作用下,塑性變形會(huì)加大,導(dǎo)致嚴(yán)重扭曲變形,影響其使用要求。垂直吊具的“設(shè)備操作大綱”中缺少襯套及固定螺栓的使用次數(shù)的規(guī)定,沒有螺栓更換周期的要求。垂直吊具的施工圖紙和技術(shù)條件均無(wú)固定螺栓的使用要求和注意事項(xiàng)的規(guī)定,對(duì)螺栓的使用次數(shù)和更換周期沒有明確提示。顯然,設(shè)計(jì)方?jīng)]有提供可以保證設(shè)備質(zhì)量、可靠性或可操作性的規(guī)定,同時(shí)涉及人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺少應(yīng)有的培訓(xùn)。因此可以看出,“缺少可以保證設(shè)備質(zhì)量、可靠性或可操作性的規(guī)定”和“設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺少充分的培訓(xùn)”是此條事件分支的兩個(gè)根本原因。
(2)對(duì)于“螺栓塑性變形過大”,分析認(rèn)為“螺栓承受過大的剪切力”可能是其原因之一。小組成員經(jīng)過討論、分析,在使用垂直吊具進(jìn)行容器吊裝、翻轉(zhuǎn)操作時(shí),襯套會(huì)直接承受襯套與容器耳軸之間產(chǎn)生的滑動(dòng)摩擦力;由于襯套與垂直吊具吊臂提升孔之間為圓弧面接觸,所以襯套承受的滑動(dòng)摩擦力會(huì)直接施加在襯套固定螺栓上,使螺栓承受剪切力,該剪切力是導(dǎo)致螺栓發(fā)生塑性變形的原因之一。經(jīng)分析可知,襯套承受的載荷為容器重量,并未超過設(shè)計(jì)載荷要求。所以“垂直吊具提升載荷過大”在本事件中并未發(fā)生。
根據(jù)以上分析,本文將“襯套固定螺栓扭曲變形、卡死,無(wú)法拆除”事件分支的原因因子圖繪制如圖5。
圖5“襯套固定螺栓扭曲變形、卡死,無(wú)法拆除”事件分支原因因子圖Fig.5 Branch cause factor diagram of“bushing fixing bolt twisted,stuck and unable to be removed”
3.3.1 直接原因
“襯套螺栓發(fā)生扭曲變形、卡死,無(wú)法拆除”是導(dǎo)致變形事件“襯套嚴(yán)重變形,無(wú)法拆除并更換新的襯套”的直接原因之一。
3.3.2 根本原因
根據(jù)3.2.1節(jié)和3.2.2節(jié)的分析,本文繪制此次垂直吊具襯套無(wú)法更換的完整原因因子圖,如圖6所示。需要說明的是,該因子圖僅列出了本次事件實(shí)際發(fā)生的原因因子。
圖6 本次垂直吊具襯套更換困難事件的原因因子圖Fig.6 Cause factor diagram of difficult replacement of vertical spreader bushing
導(dǎo)致質(zhì)量特性波動(dòng)的因素根據(jù)來(lái)源不同,將事件原因分為人(Man)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)、環(huán)(Environment)、測(cè)(Measurement)6個(gè)方面[1]。根據(jù)本事件兩個(gè)主要原因因子分析可知,本事件原因不涉及環(huán)境因素,故將其余五個(gè)方面的因素總結(jié)為如圖7所示的因果圖。
圖7 襯套變形事件因果圖Fig.7 cause and effect diagram of bushing deformation event
本文針對(duì)第3節(jié)中分析得出的根本原因,逐條制定了相應(yīng)的糾正措施:對(duì)設(shè)備接口輸入、操作工況情況進(jìn)行全面梳理,明確設(shè)備使用前后檢查的內(nèi)容、要求和標(biāo)準(zhǔn),為現(xiàn)場(chǎng)操作提供垂直吊具襯套檢查方案。針對(duì)“設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺少充分培訓(xùn)”這項(xiàng)根本原因,建議在后續(xù)的設(shè)計(jì)工作中繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)施工圖及技術(shù)條件的審查,尤其是設(shè)備操作相關(guān)的內(nèi)容要考慮全面、充分;同時(shí)加強(qiáng)與設(shè)備使用方的技術(shù)交流,及時(shí)溝通設(shè)備使用的注意事項(xiàng)及現(xiàn)場(chǎng)使用情況,避免出現(xiàn)類似垂直吊具襯套無(wú)法更換的情況。
從載荷角度分析,襯套變形無(wú)法拆除的可能原因有二:承載時(shí)間過長(zhǎng)和承受載荷過大。從結(jié)構(gòu)角度分析,吊臂與襯套之間圓弧面接觸的接口形式(如圖8所示),會(huì)使襯套固定螺栓直接承受剪切力。這些因素的共同作用導(dǎo)致了固定襯套的螺栓發(fā)生變形,襯套更換困難。為了避免固定襯套螺栓直接承受剪切力作用,在保證吊臂強(qiáng)度要求的前提下,相關(guān)方應(yīng)對(duì)吊臂與襯套的接口結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
圖8 吊臂提升孔與襯套接觸方式優(yōu)化前Fig.8 contact mode between lifting hole and bushing of boom-before optimization
本文建議在吊臂提升孔的下圓弧面上左右各設(shè)置一個(gè)臺(tái)階,呈凹形弧面,同時(shí)在襯套的下圓弧面左右各設(shè)置一個(gè)臺(tái)階,呈凸形弧面;吊臂與襯套的接口形式由直接圓弧面接觸,變成圓弧面接觸和限位臺(tái)階,如圖9所示。
圖9 吊臂提升孔與襯套接觸方式優(yōu)化后Fig.9 contact mode between lifting hole and bushing of boom-after optimization
結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,可以保證在使用垂直吊具對(duì)容器進(jìn)行翻轉(zhuǎn)的過程中,吊臂提升孔處設(shè)置的臺(tái)階可以直接承受襯套的切向力,從而有效減少甚至避免固定螺栓所受的剪切力,避免螺栓發(fā)生變形,保證襯套方便拆卸、更換。
通過對(duì)國(guó)際上類似的乏燃料容器垂直吊具襯套更換困難事件的經(jīng)驗(yàn)反饋和根本原因分析,本文提出了乏燃料容器垂直吊具吊臂與襯套的接口形式的優(yōu)化方案和垂直吊具襯套檢查方案,通過以上方案,避免在垂直吊具使用期間再次發(fā)生襯套無(wú)法更換的情況,從而保證乏燃料容器的安全操作,保證乏燃料組件的安全運(yùn)輸。根本原因分析和經(jīng)驗(yàn)反饋對(duì)設(shè)計(jì)中的不足可以起到很好的放大作用,從而使得設(shè)計(jì)者對(duì)已有設(shè)計(jì)進(jìn)行持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn),在滿足其原有功能的前提下,對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量起到積極影響。