郭占明,郝濤,沙拉木,趙宗強(qiáng)
(1.新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100;2.新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830001)
一次鹽水精制工序的主要任務(wù)為:將脫氯崗位輸送來(lái)的脫氯淡鹽水及膜法除硝崗位輸送來(lái)的脫硝淡鹽水回收利用,把鹽水中的可溶性雜質(zhì)和不溶性雜質(zhì)除去,制成符合工藝要求的一次鹽水,為二次鹽水精制崗位提供滿足工藝要求的一次精制飽和鹽水。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,還會(huì)加入樹脂塔的回收鹽水、再生廢水、蒸發(fā)工序堿性冷凝液、回收機(jī)封水及雨水等,將一次鹽水當(dāng)作一個(gè)“小型的廢水處理廠”,用途極為廣泛,可以說(shuō)將一次鹽水的功能用到了極致。
在這個(gè)過(guò)程中,配水系統(tǒng)將引入大量的常溫廢水,還有除硝工藝送來(lái)的低溫鹽水(見(jiàn)圖1),降低了配水槽內(nèi)化鹽水的溫度,特別是在北方冬季,粗鹽水溫度很難達(dá)到指標(biāo)要求,需要蒸汽加熱升溫。
從圖1可知:在整個(gè)一次鹽水精制過(guò)程中,只有在化鹽前的鹽水加熱器是引入熱量的,其他部分均是帶走熱量,包括諸多貯槽、罐、池和工藝管道的自然散熱,造成了粗鹽水的溫度低于指標(biāo)要求。對(duì)圖1分析可知,在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)降溫最多的是除硝單元。首先,在預(yù)冷器,將脫氯單元送來(lái)的高溫淡鹽水的1/3約60 m3/h從78℃降到45℃;其次,在冷凍單元,要將12 m3/h 38℃的濃硝鹽水降到-5℃。這部分能量在生產(chǎn)過(guò)程中消耗最大,能否控制這部分的降溫幅度,減少熱量損失,筆者一直在尋求解決方案。從2018年開始,筆者嘗試采用耐高溫膜對(duì)淡鹽水進(jìn)行除硝(在除硝前不對(duì)淡鹽水進(jìn)行降溫直接除硝,即能降低熱能消耗)試驗(yàn),現(xiàn)已得到部分驗(yàn)證。
圖1 鹽水系統(tǒng)熱量變化示意圖Fig.1 Change in heat of brine system
筆者收集了目前行業(yè)內(nèi)廣泛應(yīng)用的除硝膜,主要分為3類:GE水處理、陶氏化學(xué)和委托代加工。經(jīng)過(guò)對(duì)目前市場(chǎng)上十多種除硝膜的對(duì)比(對(duì)比數(shù)據(jù)不宜公開),篩選出一種暫定型號(hào)為HX-MNF耐高溫納濾膜,在70℃連續(xù)工作,單支膜通量為1 m3/h。
從源頭廠商得到該產(chǎn)品,從外型和技術(shù)數(shù)據(jù)看,與目前行業(yè)內(nèi)通用的除硝膜并沒(méi)有差異,單支膜過(guò)濾通量也為1 m3/h,和目前在用的除硝膜通用,較為符合要求。
單膜管測(cè)試流程如圖2所示。
圖2 單膜管測(cè)試流程示意圖Fig.2 Process flow of test of a membrane tube
使用現(xiàn)有的單膜管測(cè)試工具,對(duì)膜進(jìn)行耐溫及流量測(cè)試,合格的淡鹽水經(jīng)過(guò)高壓泵的升壓作用,提升到膜組件所規(guī)定的壓力,然后從高壓泵出口接1根DN25的鈦管線,將合格淡鹽水物料送入鹽水加熱器,用蒸汽進(jìn)行加熱,然后進(jìn)入單支膜測(cè)試工具入口。運(yùn)行平穩(wěn)后,24 h取樣分析濃縮液及滲透液中硫酸根濃度,然后記錄溫度、濃縮液及滲透液中硫酸根濃度。
整個(gè)試驗(yàn)進(jìn)行了94天,有效運(yùn)行時(shí)間為90天,試驗(yàn)分3個(gè)階段進(jìn)行:Ⅰ階段是50~65℃進(jìn)料閥門部分開啟,Ⅱ階段為80℃進(jìn)料閥門全開,Ⅲ階段為高溫狀態(tài)停車不清洗破壞性試驗(yàn)。從整個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)可以看到,這支耐高溫膜在正常運(yùn)行狀態(tài)下,不僅能經(jīng)受住高溫,而且濃縮液和滲透液均表現(xiàn)出良好的數(shù)據(jù)。這個(gè)是在測(cè)試過(guò)程中沒(méi)有意料到的,下面就分段測(cè)試的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
測(cè)試從2021年3月22日開始,起始階段因?yàn)閷?duì)測(cè)試膜的性能指標(biāo)不了解,采用的是低溫淡鹽水,并以小流量進(jìn)入測(cè)試膜。起始溫度為50℃,逐漸提升進(jìn)入測(cè)試膜的淡鹽水流量,入口閥門全開時(shí),穩(wěn)定24 h后進(jìn)行測(cè)量,記錄數(shù)據(jù)如表1所示,繪制的曲線 如圖3所示。
表1 Ⅰ階段單支膜測(cè)試數(shù)據(jù)Table 1 Test data of a membrane tube in the first stage
圖3 Ⅰ階段耐高溫膜測(cè)試曲線Fig.3 Test curve of high temperature resistant membrane in the first stage
從試驗(yàn)過(guò)程和圖3可知:在3個(gè)溫度條件下,只要膜的入口流量提升,濃縮液的硫酸根濃度立該就得到提升,而滲透液的硫酸根濃度變化不大,表現(xiàn)出膜良好的截留率與通過(guò)性。Ⅰ階段的初始溫度為50℃,經(jīng)過(guò)兩次升溫,最后到65℃。在3個(gè)溫度區(qū)間測(cè)試的數(shù)據(jù)平均值如表2所示。
表2 Ⅰ階段3個(gè)溫度區(qū)間測(cè)試的數(shù)據(jù)平均值Table 2 Mean test data in three temperature regions in the first stage
從表2可以看出,雖Ⅰ階段測(cè)試膜的工作狀態(tài)處于反復(fù)升溫與反復(fù)提量的過(guò)程中,但膜的通量、滲透液硫酸根均達(dá)到了高壓膜的技術(shù)指標(biāo),濃縮液硫酸根更是達(dá)到了令人不可思議的94.56 g/L,溫度指標(biāo)也接近了膜標(biāo)明的指標(biāo),65℃入膜的淡鹽水溫度,也已經(jīng)彌補(bǔ)冬季鹽水的熱量損失。在此階段,可以判定膜性能符合要求。
在第Ⅰ階段已經(jīng)取得符合的運(yùn)行數(shù)據(jù)后,第Ⅱ階段決定直接采用脫氯后的淡鹽水溫度作為入膜溫度進(jìn)行膜性能測(cè)試,如果測(cè)試可行,可以停用除硝前的預(yù)處理的循環(huán)水換熱器,減少運(yùn)行設(shè)備及運(yùn)行阻力,進(jìn)一步減少能耗。測(cè)試數(shù)據(jù)如表3所示,數(shù)據(jù)曲線如圖4所示。
表3 Ⅱ階段單支膜測(cè)試數(shù)據(jù)Table 3 Test data of a membrane tube in the second stage
在這個(gè)階段的測(cè)試中,膜的性能一直處于良好的指標(biāo)范圍,完全符合膜標(biāo)明的性能指標(biāo),并且在2021年5月31日(圖4中序號(hào)47),因生產(chǎn)膜組件調(diào)整負(fù)荷,操作人員未及時(shí)調(diào)整測(cè)試膜入口流量,濃縮液硫酸根更是達(dá)到了115.34 g/L的測(cè)試極值,而滲透液僅有硫酸根3.22 g/L,濃縮比達(dá)到了16.2倍。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看到,這支耐高溫膜的性能遠(yuǎn)超出其標(biāo)定的數(shù)據(jù)。Ⅱ階段耐高溫膜管測(cè)試的平均數(shù)據(jù)如表4所示。
圖4 Ⅱ階段耐高溫膜測(cè)試數(shù)據(jù)曲線Fig.4 Test data curve of high temperature resistant membrane in the second stage
表4 Ⅱ階段測(cè)試的數(shù)據(jù)平均值Table 4 Mean test data in the second stage
結(jié)合圖4及表4可以看出:整支膜在測(cè)試期間,一直處于高溫高流量的工況下,性能指標(biāo)也表現(xiàn)的極為突出,并且指標(biāo)也較為穩(wěn)定,完全符合高溫除硝工藝的設(shè)想要求。
本階段主要進(jìn)行破壞測(cè)試,以判定其在異常操作下的運(yùn)行情況。膜除硝工藝在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)應(yīng)用多年,基本上已經(jīng)沒(méi)有太大的問(wèn)題,因此本階段的測(cè)試主要集中在全廠裝置系統(tǒng)的突然停車,未及時(shí)對(duì)膜進(jìn)行處理造成的影響,測(cè)試數(shù)據(jù)如表5所示,數(shù)據(jù)曲線如圖5所示。
表5 Ⅲ階段單支膜測(cè)試數(shù)據(jù)Table 5 Test data of a membrane tube in the third stage
在本階段,共設(shè)置兩次未處理的除硝膜系統(tǒng)停車:2021年6月12日停車24 h,2021年6月22—23日停車48 h(圖5中序號(hào)69、70)。經(jīng)過(guò)兩次停車可以看出:滲透液中硫酸根均有大幅度的增加,并且遠(yuǎn)高于膜的性能指標(biāo)。Ⅲ階段耐高溫膜管測(cè)試的平均數(shù)據(jù)如表6所示。
結(jié)合圖5、表6可以看出:經(jīng)過(guò)兩次破壞性停車,膜的過(guò)濾性能已經(jīng)被嚴(yán)重破壞。兩次停車均未置換濃縮液側(cè)物料,高濃度的硫酸鈉溶液在系統(tǒng)溫度逐漸降低的情況下,在膜的內(nèi)部,流動(dòng)性慢慢變差,部分區(qū)域開始結(jié)晶。測(cè)試結(jié)果:破壞了除硝膜的內(nèi)部結(jié)構(gòu),形成不可逆轉(zhuǎn)的損壞。
圖5 Ⅲ階段耐高溫膜破壞測(cè)試曲線Fig.5 Fault test curves of high temperature resistant membrane in the third stage
表6 Ⅲ階段測(cè)試的數(shù)據(jù)平均值Table 6 Mean test data in the third stage
破壞性測(cè)試結(jié)論如下:在膜停止運(yùn)行時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)膜內(nèi)物料進(jìn)行置換,以防止?jié)饪s液在膜內(nèi)結(jié)晶對(duì)膜造成不可逆轉(zhuǎn)的損壞;在膜系統(tǒng)停止運(yùn)行的過(guò)程中,要嚴(yán)格防止發(fā)生背壓;在置換時(shí)宜采用熱水置換,并進(jìn)行自然降溫,嚴(yán)禁用冷水突然注入膜系統(tǒng),造成膜的驟冷;在高溫運(yùn)行狀態(tài)下,更要嚴(yán)格控制游離氯的量;在長(zhǎng)時(shí)間停車狀態(tài)下,要注意膜的保管,采用廠家指定的保護(hù)液對(duì)膜組件進(jìn)行保存。
通過(guò)3個(gè)階段的測(cè)試可以看到:耐高溫除硝膜在測(cè)試中表現(xiàn)出良好的性能,采用耐高溫除硝膜避免一次鹽水冬季化鹽溫度不足的問(wèn)題是可行的,在減少化鹽系統(tǒng)的蒸汽使用量的同時(shí),由于濃硝液中的硫酸根過(guò)高,可以通過(guò)提高濃硝液中硫酸根的濃度來(lái)降低冷凍單元的制冷量的使用。
下一步需要更深入研究:①過(guò)高的高濃硝液將會(huì)給后序的冷凍單元帶來(lái)堵塞的難題;②膜組件在運(yùn)行中處于高溫狀態(tài),停止后又處于冷卻狀態(tài),膜組件的密封問(wèn)題須引起注意,且停車時(shí)的清洗條件和工藝控制還需進(jìn)一步探索;③整個(gè)除硝工藝將發(fā)生較大的改變,工藝控制條件還需在接下來(lái)的工作中進(jìn)行深入研究。