倪光,胡金剛
(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開(kāi)封東大化工有限公司,河南 開(kāi)封 475000)
中國(guó)平煤開(kāi)封東大化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)封東大”)現(xiàn)有1套15萬(wàn)t/a離子膜法燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)。2017年5月,開(kāi)封東大進(jìn)槽鹽水中的氯酸鹽含量已達(dá)到50 g/L。目前行業(yè)內(nèi)無(wú)固定氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn),但一般控制在10 g/L以內(nèi)。氯酸鹽含量的提高會(huì)帶來(lái)3方面的問(wèn)題:①目前在用的羧酸磺酸離子膜還不能完全阻擋氯酸根的遷移,氯酸鹽通過(guò)離子膜進(jìn)行移動(dòng),污染陰極室的燒堿,而且不利于堿液的進(jìn)一步濃縮;②氯酸鹽在陽(yáng)極側(cè)累積,容易腐蝕單元槽陽(yáng)極大墊片及出口小墊片,進(jìn)而腐蝕單元槽密封面,造成電解槽泄漏;③在鹽水溶解過(guò)程中,氯化鈉濃度容易受氯酸鹽濃度的協(xié)同影響。當(dāng)氯酸鹽質(zhì)量濃度超過(guò)30 g/L時(shí),易造成陽(yáng)極液濃度偏低,水遷移量變大,離子膜起水泡。通常認(rèn)為,在離子膜法燒堿生產(chǎn)過(guò)程中,陽(yáng)極液中存在的微量氯酸鹽是系統(tǒng)電化學(xué)和化學(xué)副反應(yīng)生成并積累造成的,并未探究過(guò)其他因素的影響。本研究采用單變量法探討了碳酸鈉含量與氯酸鹽含量的關(guān)系。而后,根據(jù)自身情況,在利用現(xiàn)有設(shè)備和增添部分新設(shè)備的基礎(chǔ)上自行設(shè)計(jì)了與公司離子膜燒堿系統(tǒng)配套的氯酸鹽分解裝置。穩(wěn)定運(yùn)行3個(gè)月后,氯酸鹽質(zhì)量濃度降低到9 g/L。
離子膜電解系統(tǒng)中氯酸鹽的產(chǎn)生以及積累原因已被業(yè)內(nèi)共識(shí):在離子膜法電解過(guò)程中,Na+從陽(yáng)極室透過(guò)離子膜遷移到陰極室,陰極室的OH-受到陽(yáng)極的吸引而遷移到陽(yáng)極室,在陽(yáng)極室發(fā)生副反應(yīng)而生成次氯酸鈉,進(jìn)而生成氯酸鹽。反應(yīng)式如下:
離子膜法電解使用的鹽水閉路循環(huán),氯酸鹽在鹽水系統(tǒng)中積累并逐漸產(chǎn)生到相當(dāng)高的濃度。但是對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)中加入Na2CO3的過(guò)量指標(biāo)對(duì)氯酸鹽含量的影響關(guān)系并未有報(bào)道。自開(kāi)封東大氯酸鹽含量嚴(yán)重超標(biāo)以來(lái),研究人員經(jīng)過(guò)與同行交流以及資料查詢,發(fā)現(xiàn)離子膜鹽水工段控制的碳酸鈉含量為0.6 g/L,大于行業(yè)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)0.3~0.5 g/L。研究人員從這點(diǎn)出發(fā),通過(guò)單因素變量法,降低碳酸鈉含量,穩(wěn)定運(yùn)行后,氯酸鹽的含量有了一定量的降低。氯酸鹽含量與碳酸鈉含量的數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 氯酸鹽與碳酸鈉含量對(duì)應(yīng)關(guān)系Table 1 Chlorate content and the sodium carbonate content g/L
通過(guò)表1不難發(fā)現(xiàn):隨著碳酸鈉含量的降低,系統(tǒng)中的氯酸鹽含量會(huì)降低,即碳酸鈉含量的控制值高也是氯酸鹽含量高的一個(gè)原因。分析認(rèn)為是以下原因:離子膜電解槽運(yùn)行過(guò)程中,為了防止陰極反滲透過(guò)來(lái)的OH-,會(huì)在陽(yáng)極加入一定量的鹽酸。而過(guò)量的碳酸鈉存在會(huì)消耗加入的鹽酸,反應(yīng)方程式如下:
最后導(dǎo)致一定量的OH-無(wú)法被中和,從而增加了陽(yáng)極室的副反應(yīng),使氯酸鹽的含量增加。
但是碳酸鈉含量的控制值也不是越低越好,過(guò)低會(huì)導(dǎo)致電解鹽水中的鈣鎂離子超標(biāo),因此開(kāi)封東大選定碳酸鈉質(zhì)量濃度控制值為0.4 g/L。
針對(duì)該現(xiàn)象,采用鹽酸分解法降低離子膜系統(tǒng)中的氯酸鹽的含量。具體工藝方案如下。
在鹽水電解過(guò)程中產(chǎn)生的氯酸鹽主要是NaClO3。NaClO3分解用下列方程式表示:
反應(yīng)(1)是我們希望的反應(yīng),反應(yīng)(2)產(chǎn)生了我們不希望得到的ClO2(當(dāng)溶液中ClO2質(zhì)量濃度高于10 g/L或空氣中體積分?jǐn)?shù)大于10%時(shí)容易發(fā)生爆炸)。
根據(jù)資料,氯酸鹽高分解效率需要以下條件。
(1)高反應(yīng)溫度,一般為85~95℃(89~92℃最佳)。
(2)高HCl濃度,pH值控制在1以下,酸度控制在0.4 mol/L左右。
(3)停留時(shí)間夠長(zhǎng),不少于40 min。
因此,設(shè)計(jì)工藝如下:出電解槽的部分鹽水(約總量的10%)經(jīng)過(guò)換熱器加熱,按比例加入一定量的31%的鹽酸,控制pH值在0.5左右,通過(guò)混合器進(jìn)入氯酸鹽分解槽。為保證停留時(shí)間,通過(guò)泵進(jìn)行循環(huán)操作。待氯酸鹽濃度達(dá)標(biāo)后,將鹽水打回電解裝置。分解產(chǎn)生氯氣分為兩路,一路在生產(chǎn)正常時(shí)進(jìn)入脫氯塔進(jìn)行后續(xù)處理,另一路在開(kāi)停車以及不穩(wěn)定階段時(shí)接入事故氯處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。具體工藝流程圖如圖1所示。
圖1 氯酸鹽分解裝置工藝流程圖Fig.1 Process flow of chlorate decomposition unit
(1)分解槽:利用老電解A/B槽陽(yáng)極循環(huán)槽作為氯酸鹽分解槽R-360,增加遠(yuǎn)傳溫度檢測(cè)計(jì)上傳到DCS。利用原在線檢測(cè)pH計(jì)檢測(cè)pH值。
(2)進(jìn)槽鹽水:增加老電解CD槽P-264泵出口分配臺(tái)管道去氯酸鹽分解槽R-360的鹽水管道,可利用部分老AB槽去脫氯塔老管線,將老的FCV-265和FIT-265自動(dòng)閥流量計(jì)改為FCV-266和FIT-266調(diào)節(jié)淡鹽水去R-360的流量,進(jìn)R-360前增加HX-360汽水混合器1個(gè)。
(3)利用帶有流量閥和流量計(jì)的原進(jìn)酸管道進(jìn)行輸送。
(4)利用老電解事故氯次氯酸鈉換熱器,安裝在氯酸鹽分解槽R-360附近,需采購(gòu)DN80無(wú)縫鋼管20 m,DN25疏水閥1個(gè)和DN25截止閥2個(gè)。
(5)送管道:反應(yīng)后生成的氣體利用原氯氣總管和去廢氯管道進(jìn)行輸送。
(6)水:利用原出槽鹽水管道進(jìn)行輸送,將P-264改為P-364,需采購(gòu)DN150襯氟蝶閥2臺(tái),DN100襯氟蝶閥2臺(tái),11 W電動(dòng)機(jī)1臺(tái),機(jī)封2套,泵軸1個(gè)。
(1)鹽水流量:工業(yè)上一般為5~10 m3/h,最大20 m3/h,電解槽生成的氯酸鹽越多,鹽水需要開(kāi)的量就越大。旭化成給出數(shù)據(jù)為進(jìn)槽鹽水流量不超過(guò)淡鹽水總量的1/20。開(kāi)封東大出槽鹽水總量為150 m3/h,因此鹽水流量定為5 m3/h。
(2)酸量:一般酸過(guò)量越多,分解率越高,但由于過(guò)量的酸在后續(xù)還得用堿中和,所以一般要在一個(gè)比較經(jīng)濟(jì)的酸度下工作。
根據(jù)文獻(xiàn),鹽酸流量的計(jì)算式為:
式中,VHCl為鹽酸的流量,m3/h;VDB為進(jìn)入分解槽的淡鹽水流量,m3/h。
也有說(shuō)法加酸的經(jīng)驗(yàn)值為1 m3鹽水對(duì)應(yīng)50 L高純酸。與同行公司東明氯堿交流后,確定鹽水與酸流量比為10∶1。
(3)溫度:資料顯示鈦在質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%鹽酸中超過(guò)94℃就變成0.84 mm/a,因此溫度須控制在90~94℃。實(shí)踐證明:溫度為85~90℃時(shí)分解效率最高。
自改造完成系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后,開(kāi)封東大鹽水中氯酸鹽含量基本控制在9 g/L以下,燒堿中含量控制在0.001 9%以下,從而保證了燒堿的質(zhì)量,也保證了生產(chǎn)的滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
鹽水中的過(guò)量堿會(huì)影響氯酸鹽的含量,由于過(guò)量堿會(huì)消耗陽(yáng)極加酸,所以其值越高,氯酸鹽含量越高。氯酸鹽分解的關(guān)鍵在于足夠的停留時(shí)間,在舊設(shè)備體積不足不能保證足夠的停留時(shí)間的情況下,該改造通過(guò)鹽水打循環(huán)控制進(jìn)入分解槽的停留時(shí)間,保證了分解效率。氯酸鹽分解反應(yīng)條件已有大量研究,氯酸鹽分解工藝并不復(fù)雜,利用公司的舊設(shè)備,在現(xiàn)有工藝管道基礎(chǔ)上進(jìn)行氯酸鹽分解裝置改造,運(yùn)行效果良好。