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      RH精煉爐真空系統(tǒng)穩(wěn)定性的研究

      2021-07-01 05:46:30
      中國金屬通報 2021年6期
      關(guān)鍵詞:精煉爐密封條鋼包

      王 力

      (河鋼唐鋼不銹鋼公司,河北 唐山 063000)

      RH精煉爐是一種利用真空環(huán)境進行脫碳的二次精煉方式,是爐外精煉的重要手段之一,它具有生產(chǎn)成本低、精煉效果好、生產(chǎn)時間短等特點,是高附加值鋼種的重要生產(chǎn)方式。真空泵系統(tǒng)是RH裝置的核心系統(tǒng),抽真空的速度和穩(wěn)定性直接影響著產(chǎn)量的釋放。不銹鋼110噸RH精煉爐于2015投產(chǎn),在投產(chǎn)后的生產(chǎn)過程中,始終存在許多問題,特別是真空度無法保障。根據(jù)公司規(guī)程體系文件(TB1-LG-0202第一版)RH技術(shù)規(guī)程要求,超低碳鋼標準真空度≤2mbar。在2018年冶煉過程中,因真空度不合格導(dǎo)致生產(chǎn)計劃調(diào)整5次、單工位冶煉1次、降判210噸。所以,設(shè)備科公關(guān)組對真空泵系統(tǒng)中影響抽真空速度的因素進行了全面分析,攻克相關(guān)難點,提高真空系統(tǒng)的穩(wěn)定性[1]。

      1 真空系統(tǒng)介紹

      唐鋼不銹鋼公司2015新增RH雙工位精煉爐一座,單工位設(shè)計能力110t,主要產(chǎn)品有SPHETi-3汽車骨架用鋼,SPHD、SPHE與IF超低碳鋼,DP780C與DP980C等高強汽車鋼,H220Y與H220BH等磷強化超低碳深沖鋼、22MnP5S等電瓶車用鋼等。產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平,并猛追寶鋼、浦項等國際一流鋼鐵行業(yè)汽車鋼的生產(chǎn)質(zhì)量。RH精煉爐在整個冶煉過程中主要在事先預(yù)熱好的耐材真空槽內(nèi)進行,真空槽底部有兩個帶有耐火材料的浸漬管,在真空槽上部經(jīng)L型熱彎管、氣體冷卻器連接到抽真空裝置系統(tǒng),氧槍用來預(yù)熱真空槽和吹氧,并通過真空攝像頭觀察真空槽內(nèi)情況,啟動抽真空裝置后,由于壓差,鋼水被吸入真空罐內(nèi)。在真空下,鋼水通過上升管不斷抽進真空罐,通過下降管回到鋼包。抽真空裝置啟動后約0.5到1min后形成環(huán)流。尤其在低真空度下,上升管和下降管間會產(chǎn)生強的湍流。鋼水從下降管流入鋼包,流速降低,然后緩慢流到鋼包底部,接著會向上加速流到上升管。整個冶煉過程中都是在真空狀態(tài)下實現(xiàn)的。在現(xiàn)有條件下,真空系統(tǒng)泄露情況需要在開始冶煉后進行查找并進行處理,泄漏點的查找和處理時間不可控。曾發(fā)生多次因為極限真空度不達標而無法冶煉超低碳鋼種的情況,對生產(chǎn)計劃的執(zhí)行造成了很大影響[2]。

      RH爐由A、B兩個冶煉工位、一套機械式真空泵系統(tǒng)及連接管線組成,A、B兩個工位交替生產(chǎn)。

      主體設(shè)備包括真空槽和氧槍座孔密封盒,上部槽分為上部槽和下部槽,下部槽連接浸漬管,上部槽連接L型熱彎管,上部槽受料口與下料系統(tǒng)的阻火板連接。

      圖1 RH雙工位精煉爐結(jié)構(gòu)圖

      真空泵系統(tǒng)有24臺螺桿泵和60臺羅茨泵組成,分布在兩個泵房。

      圖2 真空泵系統(tǒng)的內(nèi)部組成結(jié)構(gòu)

      2 影響真空度的主要因素

      影響系統(tǒng)真空度的原因一個是泄露、一個是真空泵抽氣能力。

      (1)現(xiàn)場對氣囊破損的位置進行統(tǒng)計、破損位置進行切口觀察鑄造情況。氣囊不是整體鑄造,膠粘位置強度不足,容易發(fā)生破裂。

      圖3 真空泵反吹掃示意圖

      (2)密封盒積渣未得到及時清理,導(dǎo)致補償器伸縮速度慢,高溫?zé)釟夂婵久芊馊r間長,造成密封圈失效。

      (3)密封條安裝到座孔時,環(huán)境溫度急劇上升導(dǎo)致密封條膨脹,從凹槽中擠出,需要對密封條進行多次切割、調(diào)整。

      (4)經(jīng)過查閱資料,現(xiàn)用密封膠耐熱溫度為260°,使用環(huán)境溫度在220°~300°之間。在密封漏氣時拆解人孔發(fā)現(xiàn)密封膠已經(jīng)軟化、變性,并因為壓力差而被擠出結(jié)合面處。影響范圍大、處理困難

      (5)泵組反吹時間短,不能將轉(zhuǎn)子上的積灰吹掃干凈。積灰造成轉(zhuǎn)子卡阻,停泵,影響抽真空能力

      (6)氣冷器冷卻水管內(nèi)壁有水垢、外壁有積灰,在冷卻能力下降,造成二級泵停機,從而導(dǎo)致整組泵停機,嚴重影響抽真空能力。

      (7)反沖洗過濾器堵塞,造成所有真空泵冷卻水流量不足,導(dǎo)致真空泵溫高停機,嚴重影響抽真空能力[3-5]。

      3 對應(yīng)改善策略

      (1)與衡水高科廠家技術(shù)人員共同改善鑄造工藝,將氣囊鑄造為整體形勢,鑄造冒口選在氣囊進氣口位置,使得整體強度滿足使用要求

      (2)完善崗位過程,每次更換熱彎管或者發(fā)生噴濺事故后,對密封盒進行拆解、清理。

      (3)制定密封條更換維修作業(yè)標準,根據(jù)溫差變化和密封條膨脹系數(shù)確定密封條切割長度,避免線上人為調(diào)節(jié)造成密封條出現(xiàn)缺口。

      (4)重新對密封膠進行選型,由耐熱260°改為耐熱400°。

      (5)將該吹掃程序時間由5S修改為300秒,且HMI數(shù)據(jù)可根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行調(diào)整。若連鑄機澆鑄大段面,生產(chǎn)節(jié)奏緊張,爐次間隔達不到300秒,可通過現(xiàn)場提升操作面板按鈕提前結(jié)束反吹,進入抽真空模式。每個冶煉批次結(jié)束后,真空泵要求運行2小時候后停才可以停泵,所以默認7200秒反吹。同時也可以手動修改。

      (6)完善點檢標準,增加氣冷器檢查標準、清理作業(yè)標準。增加反沖洗過濾器檢查、清理標準。

      4 效果驗證

      B工位氧槍密封氣囊在冶煉過程中破裂,造成2爐真空度超過2mbar,其余110爐真空度全部合格。合格率98%。A工位交班爐次冶煉時真空度4.9mbar,交班未確認放灰閥密封面狀態(tài)。整改冶煉過程中,真空度合格率99.2%。

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