文/徐躍飛,沈慶,李鈺奇·上汽大眾汽車有限公司長沙分公司
本文介紹了高速精密沖壓模具內(nèi)部導(dǎo)向部件潤滑的重要性,對(duì)比分析了常用潤滑裝置的優(yōu)缺點(diǎn),提出改進(jìn)優(yōu)化方案,并詳細(xì)闡述改進(jìn)裝置的結(jié)構(gòu)、技術(shù)要點(diǎn)及工作原理,以實(shí)際使用效果驗(yàn)證了改進(jìn)方案的實(shí)用性和推廣價(jià)值。
隨著汽車工業(yè)發(fā)展,產(chǎn)品造型越來越多變,從而要求模具需要更多斜楔來實(shí)現(xiàn)特殊造型,而斜楔工作導(dǎo)向部件需要油脂潤滑,才能實(shí)現(xiàn)斜楔工作順暢,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。同時(shí),在生產(chǎn)技術(shù)不斷革新下,沖壓模具均需在10 次/min以上的沖次進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn),在高速精密沖壓中,模具各導(dǎo)向部件之間的摩擦激烈,若沒有保證足夠的潤滑,隨時(shí)間的推移,將嚴(yán)重?fù)p壞導(dǎo)向部件的零件精度,進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量,以及模具使用壽命。因此,尋找合適的模具潤滑裝置,對(duì)沖壓車間正常生產(chǎn)尤為重要。
模具行業(yè)一般采用化學(xué)式自動(dòng)加脂器(圖1)應(yīng)用于模具內(nèi)部導(dǎo)板的潤滑,也有極少部分企業(yè)采用的是機(jī)械自動(dòng)加脂器(圖2)。
圖1 化學(xué)式自動(dòng)加脂器
圖2 機(jī)械式自動(dòng)加脂器
通過化學(xué)反應(yīng)使加脂器內(nèi)產(chǎn)生氣壓,從而推動(dòng)油脂進(jìn)入潤滑區(qū)域,起到潤滑作用。
缺點(diǎn):使用周期較短(6 個(gè)月~1 年),與產(chǎn)量沖次無關(guān),對(duì)非熱銷車型模具來說,浪費(fèi)較嚴(yán)重。且購買周期較長(半年左右),庫存不足時(shí),不能及時(shí)更換,從而對(duì)導(dǎo)板造成損傷、進(jìn)而影響零件質(zhì)量。
通過使用底座彈簧將潤滑油脂向上推送至加脂器的油脂注油孔處,然后沿導(dǎo)向軸套向下落至潤滑點(diǎn)。油脂使用完成后,可反復(fù)使用,壽命1 ~3 年。
缺點(diǎn):初始階段彈簧壓縮力較大,出油量較大,模具工作過程易產(chǎn)生飛濺,影響零件表面質(zhì)量。同時(shí),該產(chǎn)品與化學(xué)式自動(dòng)加脂器存在同樣的問題,與產(chǎn)量沖次無關(guān),對(duì)非熱銷車型模具來說,浪費(fèi)較嚴(yán)重。
除此之外,上述兩種加脂器體積較小,因此模具內(nèi)每個(gè)導(dǎo)向部位需安裝一個(gè),以上汽大眾使用模具為例,用量最多的一副模具需配備16 個(gè)化學(xué)式自動(dòng)加脂器。然而,模具在高沖次工作過程伴有較大振動(dòng)。因此,現(xiàn)有加脂器在生產(chǎn)過程中,存在掉入模具內(nèi)部,造成模具打壞風(fēng)險(xiǎn)。
為解決現(xiàn)有技術(shù)缺陷,此次優(yōu)化的目的在于設(shè)計(jì)一種新型自動(dòng)加脂器,可以有效解決冷沖模斜楔導(dǎo)向部件在潤滑過程中對(duì)導(dǎo)板造成損傷且浪費(fèi)潤滑油脂的問題。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、拆裝現(xiàn)有裝置結(jié)構(gòu)及反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證,最終確認(rèn)技術(shù)方案,如圖3 所示。改進(jìn)后的自動(dòng)加脂器,其特征在于,包括油量減速閥1、第一轉(zhuǎn)換接頭2、油脂腔3(聚氨酯材料,透視可見)、第二轉(zhuǎn)換接頭4、第一連接管5、減壓閥6 和第二連接管7,所說的油量減速閥1 通過第一轉(zhuǎn)換接頭2 與油脂腔3的一端相連,所說的油脂腔3 另一端通過第二轉(zhuǎn)換接頭4 與第一連接管5 的一端相連,所說的第一連接管5 另一端通過減壓閥6 與第二連接管7 的一端相連,所說的第二連接管7 另一端與壓機(jī)氣源相連。
圖3 改進(jìn)后自動(dòng)加脂器的結(jié)構(gòu)圖
如圖4 所示,使用冷沖模斜楔導(dǎo)向部件f 通過油管g 與自動(dòng)加脂器e 相連,自動(dòng)加脂器e 通過氣路連接管h 與壓機(jī)氣路接頭i 連接,當(dāng)模具完成一個(gè)沖壓動(dòng)作時(shí)(即壓機(jī)上滑塊處于0°),壓機(jī)氣路接頭i處產(chǎn)生氣壓,從而推動(dòng)自動(dòng)加脂器e 開始工作,工作時(shí)間為壓機(jī)上滑塊由0°運(yùn)行至180°,每完成一個(gè)沖次,自動(dòng)加脂器e 完成一次潤滑工作。
圖4 改進(jìn)后自動(dòng)加脂器的工作示意圖
(1)出油量可調(diào)節(jié),且在工作狀態(tài)出潤滑脂,模具不使用時(shí),該設(shè)備不工作,節(jié)省油脂。
(2)腔體具備抗振、抗壓屬性,固定在模具上,不易松脫,可長期使用。
(3)腔體具備透明屬性,便于觀察油量使用情況,不足時(shí)可及時(shí)加注,降低油脂不足對(duì)模具造成損傷風(fēng)險(xiǎn)。
(4)該裝置容量500ml 至1000ml,為常規(guī)加脂器的5 到10 倍,一副模具配置一個(gè),安裝在模架外側(cè),靠油路分散到各導(dǎo)向設(shè)備,起到潤滑作用,具有巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
為驗(yàn)證改進(jìn)后加脂器實(shí)際使用效果,我們首先選擇新朗逸翼子板OP60 模具進(jìn)行驗(yàn)證,該套模具每月生產(chǎn)沖次達(dá)4 萬次以上,且左右對(duì)稱部位共有四個(gè)化學(xué)式自動(dòng)潤滑裝置同時(shí)工作使用。如圖5 所示,取消原設(shè)計(jì)4 個(gè)化學(xué)式自動(dòng)潤滑裝置,使用一個(gè)上述改進(jìn)裝置進(jìn)行替換,模具內(nèi)部通過油管連接。
圖5 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物
自2019 年6 月至9 月,經(jīng)3 個(gè)月的試用,現(xiàn)場(chǎng)使用良好,后期逐步在上汽大眾長沙分公司沖壓車間內(nèi)替換實(shí)施。通過成本計(jì)算,僅長沙工廠模具使用潤滑裝置全部替換后,年節(jié)約成本14.68 萬元。該方案已同步在上汽大眾其他沖壓車間推廣使用。