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      樂高像素畫自動拼組系統(tǒng)設(shè)計

      2021-06-17 09:04:20陳志亮
      電子制作 2021年8期
      關(guān)鍵詞:高像素斜槽碼垛

      陳志亮

      (佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校,廣東佛山,440600)

      1 緒論

      ■1.1 概述

      全球最大的樂高旗艦店坐落于倫敦的萊斯特廣場(Leicester Square),在這里,顧客可以開虛擬世界濾鏡大同小異、千篇一律的自拍,誕生了樂高像素畫,通過Mosaic Maker能制作 “看得見,摸得著” 的自拍照。通過店中一臺樂高像素照相亭 Mosaic Maker。

      在開始玩之前,首先要到柜臺支付999元,隨后只需要如使用一般證件照相亭一樣,按提示使用就好了。一會兒之后,照相亭就會吐出一張你的樂高像素肖像圖片,以及一盒用于拼出肖像的樂高積木。

      盒子里一共裝有4502 塊的樂高積木。但事實上,拼出一副完整的肖像只需要2304塊積木。剩下的,就是對著照片,一個個地將樂高積木拼上板子上了。這拼好大概需要花費 5~8 小時!

      ■1.2 設(shè)計的目的和意義

      很多玩家對于自己設(shè)計制作積木馬賽克畫很有興趣,特別是想自己DIY一幅,家里又有一面不小的墻,來使用做一幅尺寸比較大的顆粒畫,效果應(yīng)該會很好。

      佛山特意創(chuàng)作的馬賽克畫—“祖廟”。 “祖廟”這一作品共使用大約70,000個樂高顆粒打造,成品高達近3米,極具有嶺南特色的建筑群和震撼人心的祖廟醒獅表演被生動還原。耗費(未含設(shè)計及人工成本)3.5萬元,耗時220小時。

      高昂的設(shè)計(人工)費用和重復(fù)繁瑣的拼組過程讓人望而卻步。對于當(dāng)今的現(xiàn)代生活,節(jié)奏飛速,想自己親手制作手工藝品,實在沒多少機會騰出點時間,花錢買別人的時間也能解決問題,只是除了貴其他都是優(yōu)點。

      而本系統(tǒng)正是為了解決以上問題為出發(fā)點來設(shè)計的。通過PLC對零件分揀、排序后,使用工業(yè)機器人對零件進行碼垛(拼裝),實現(xiàn)廉價的樂高像素畫的個性定制和成品自動化生產(chǎn)(代拼)服務(wù)。

      ■1.3 生產(chǎn)線的工作原理

      (1)通過studio,把照片生成像素畫,及獲取到各種顏色顆粒的數(shù)量及順序的數(shù)據(jù)信息;

      (2)把第一步中獲取到的信息輸入到PLC的程序當(dāng)中;(這一步可通過專用的軟件直接通訊來改變數(shù)據(jù)寄存器D的值。)

      (3)通過PLC把顆粒分揀出來;

      (4)工業(yè)機器人把分揀好的顆粒,進行碼垛作業(yè)。

      ■1.4 功能及控制要求

      啟動(初始狀態(tài)):設(shè)備在運行前應(yīng)檢查:負(fù)責(zé)分揀、排序的氣缸的活塞桿是否處于縮回狀態(tài)。如不符合初始位置要求,設(shè)備不能啟動。

      分揀、排序:當(dāng)按下啟動按鈕SB1,HL1運行指示燈亮,設(shè)備將按以下動作順序運行:進由程序控制進行分揀工件,驅(qū)動氣缸1或2, 活塞桿伸出運送到出料斜槽I或II。斜槽底端出料口的光電傳感器接收到工件到達信號后,通過IO通訊使工業(yè)機器人到該位置進行夾取。

      碼垛:當(dāng)氣缸將工件推入出料斜槽,斜槽底端光電傳感器接收到工件到達信號即工業(yè)機器人夾取位置上存在工件時,工業(yè)機器人以1000的速度進行軌跡移動,取、放時的速度調(diào)整為200,取起、放置后應(yīng)停留0.5s,回到HOME點(工業(yè)機器人夾取點往Z軸正方向偏移20),等待下一個工件到達后,再以從左往右、從上到下對放置點的坐標(biāo),運行X軸和Y軸的移動,循環(huán)運行,直到把設(shè)定數(shù)量的工件完全碼垛完畢。

      2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      ■2.1 PLC

      根據(jù)設(shè)計要求:完成分揀和排序的工作,PLC系統(tǒng)需要輸入點9個,輸出點6個,根據(jù)其控制要求及I/O點,對此系統(tǒng)進行分析以及市場價格的考慮,我們將選用三菱的FX3U-48MR來控制本系統(tǒng)。

      ■2.2 氣缸活塞桿

      氣缸的兩端都設(shè)有進排氣筒口,無桿側(cè)端進氣時,推動活塞伸出運動;反之,從桿側(cè)端進氣時,推動活塞縮回運動。其具有結(jié)構(gòu)簡單,輸出穩(wěn)定等優(yōu)點。

      ■2.3 傳感器

      歐姆龍E3X-NA11/E3X-NA41光纖傳感器:光源(發(fā)光波長):紅色4元素發(fā)光二極管(625nm);電源電壓:DC12~24V土10%波動(p-p) 10%以下;功耗/電流消耗:960mW以下(電流消耗40mA以下);響應(yīng)時間:動作、復(fù)位:各200gus以下*1。

      ■2.4 工業(yè)機器人

      兼顧考慮到,生產(chǎn)物料重量很輕和成品規(guī)格不算大這兩點,本設(shè)計選用ABB迄今最小的多用途機器人IRB 120僅重25kg,荷重3kg(垂直腕為4kg),工作范圍達580mm,已經(jīng)獲得了IPA機構(gòu)“ISO 5級潔凈室(100級)”的達標(biāo)認(rèn)證,能夠在嚴(yán)苛的潔凈室環(huán)境中充分發(fā)揮優(yōu)勢。是具有低投資、高產(chǎn)出優(yōu)勢的經(jīng)濟可靠之選。

      圖1 像素畫自動拼組系統(tǒng)(PLC部分)電氣控制原理圖

      3 軟件設(shè)計

      ■3.1 導(dǎo)出零件相關(guān)參數(shù)

      (1)選擇圖片,使用studio軟件生成像素畫圖片;(2)導(dǎo)出需要的材料數(shù)量;(3)導(dǎo)出材料拼組的顏色及順序信息。

      圖2 studio.io物料拼組順序數(shù)據(jù)界面圖

      ■3.2 使用PLC分揀排序

      設(shè)計程序:通過上一步studio軟件導(dǎo)出的數(shù)據(jù),壺頸式的物料槽中加入對應(yīng)數(shù)量的黑、白兩種物料,然后通過編程對兩類物料分揀排序。編寫的程序如下:

      (1)第一部分,編寫啟動和停止標(biāo)志,及其相關(guān)實現(xiàn)控制要求的軟元件(圖3)。

      圖3

      (2)第二部分,編寫核心程序,實現(xiàn)PLC控制要求的主要內(nèi)容(圖4)。

      圖4

      (3)第三部分,實現(xiàn)完成拼組后的自動停機(圖5)。

      圖5

      ■3.3 工業(yè)機器人碼垛作業(yè)

      經(jīng)PLC對物料進行分揀機排序后,物料將順著出料斜槽被推到待夾取的位置上,邊沿上配置的光電傳感器將會通過IO讓工業(yè)機器人上電、啟動,開始拼組(碼垛)作業(yè)。實現(xiàn)此功能的程序如下:

      PROC main()

      MoveAbsJ jpos10NoEOffs, v1000, z50, XIPANWObj:=Workobject_1;

      WHILE Do1=1 DO

      FOR x FROM 0 TO 15 DO

      FOR y FROM 0 TO 15 DO

      maduo Offs(p10,0,0,0), Offs(p20,x * 8,y * 8,0);

      ENDFOR

      ENDFOR

      ENDPROC

      PROC maduo(robtargetxi,robtarget fang)

      MoveJ xi, v1000, fine, XIPANWObj:=Workobj ect_1;

      MoveLOffs(xi,0,0,80), v1000, fine, XIPANWObj:=Workobject_1;

      MoveLOffs(xi,0,0,0), v200, fine, XIPANWObj:=Workobject_1;

      Set DO10_0;

      WaitTime 0.5;

      MoveLOffs(fang,0,0,80), v1000, fine, XIPANWObj:=Workobject_3;

      MoveLOffs(fang,0,0,0), v200, fine, XIPANWObj:=Workobject_3;

      Reset DO10_0;

      WaitTime 0.5;

      MoveLOffs(fang,0,0,0), v200, fine, XIPANWObj:=Workobject_3;

      ENDPROC

      ENDMODULE

      4 系統(tǒng)調(diào)試

      ■4.1 仿真調(diào)試

      先使用ABB的robotstudio軟件建立工作站及所需部件,對編寫的程序進行虛擬的調(diào)試,驗證出其正確性,再把程序通過U盤拉到示教器上,進而通過硬件二次調(diào)試。

      ■4.2 實物調(diào)試

      (1)機器人啟動;

      (2)機器人吸取工件;

      (3)機器人搬運工件;

      (4)機器人放置工件;

      (5)機器人繼續(xù)對下一個工件進行碼垛。

      5 結(jié)論

      本文研究樂高像素畫自動拼組系統(tǒng)設(shè)計,能按控制要求實現(xiàn)相應(yīng)的功能。整個設(shè)計過程需要完成的任務(wù)主要有:(1)完成物料的數(shù)據(jù)采集。(2)完成PLC分揀機排序控制部分的選擇及組裝,包括PLC本體、氣缸活塞桿、傳感器、裝料及出料斜槽等。(3)完成PLC控制部分的程序編寫,實現(xiàn)分揀和排序要求。(4)完成PLC與機器人的IO通訊設(shè)置,讓完成PLC控制流程的工件,進入到下一階段的工序。(5)完成機器人碼垛作業(yè)的位置記錄,編寫機器人工作的程序。(6)完成機器人及PLC同時調(diào)試時參數(shù)的調(diào)整,是兩者的工作頻率協(xié)調(diào)起來,完善調(diào)試效果。

      綜上所述,本設(shè)計能實現(xiàn)基本功能要求,以常人完成2304個零件的像素畫所需為5個小時換算,本系統(tǒng)完成同樣任務(wù)僅需72分鐘,僅為人手耗時的1/4左右。并且長時間生產(chǎn)環(huán)境下,自動控制對比人手,準(zhǔn)確率更有保障。

      但設(shè)計過程中存在不足之處:傳輸?shù)郊拇嫫鱀中的數(shù)據(jù),需要專門設(shè)計的軟件得以實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集的直接傳輸。所以,在此設(shè)計上改掉不足,本系統(tǒng)將更符合實際使用。

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