董波
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
多數(shù)學(xué)者認(rèn)為原油開采過程中所含的硫化氫的形成原因有以下三類:生物成因(微生物SRB硫酸鹽還原)、熱化學(xué)還原成因(TSR)、含硫化合物熱裂解(TDS)[1]。
生物成因:主要是由細(xì)菌硫酸鹽還原菌(SRB)對地層產(chǎn)出的水中硫酸鹽的還原作用產(chǎn)生硫化氫。它的形成需要油層埋深在比較淺的地層中,油層溫度小于100℃,而且生成的硫化氫的規(guī)模較小。
硫酸鹽熱化學(xué)還原:主要是由硫酸鹽在烴類和有機質(zhì)參與下發(fā)生高溫化學(xué)還原作用產(chǎn)生硫化氫[1]。它的形成需要發(fā)于含有一定量的硫酸鹽的油藏中,地層溫度需要在100~140℃之間,生成的硫化氫含量高。
含硫化合物熱裂解:主要是由油藏中的不穩(wěn)定含硫化合物在高溫條件下發(fā)生熱裂解反應(yīng)生成水、殘渣和少量硫化氫。它的形成需要油藏中含有不穩(wěn)定含硫化合物,油藏溫度一般在120~160℃之間。
該油田的油藏埋深在2200~3200m,存在三多:沉積相類型多,儲集層類型多,含油層位多,油層溫度在110~160℃,含硫量0.04%~0.17%,和硫化氫的形成機理進行對比分析,該油田硫化氫的形成原因可能是含硫化合物發(fā)生熱裂解導(dǎo)致。
流程硫化氫檢測過程中發(fā)現(xiàn)原油系統(tǒng)中的硫化氫含量低于水系統(tǒng),主要是由于硫化氫氣體的比重為1.1895,比空氣重,并且它在水中的溶解度為2.6∶1[2]。因此當(dāng)生產(chǎn)水進入水處理系統(tǒng)后壓力從原油系統(tǒng)的1600kPa驟降至106kPa時,除氣罐中大量的硫化氫氣體析出并聚集,硫化氫含量較高,如表1所示。
表1 流程節(jié)點硫化氫檢測數(shù)據(jù)
為保障人員設(shè)備安全,采取篩選藥劑,以加注脫硫劑的方式治理硫化氫,該方法工藝簡單,效果較好,現(xiàn)場應(yīng)用廣泛。
為了方便驗證脫硫劑效果,試驗水樣選取油田的一級分離器水相生產(chǎn)水,其硫化氫含量為100ppm。用5L取樣桶器取水樣,加入100ppm脫硫劑樣品,搖勻密封靜置5min后用硫化氫檢測管檢測取樣桶中硫化氫的含量,其結(jié)果參見表2。
表2 脫硫劑試驗結(jié)果
由實驗結(jié)果可知,在同等加藥量的條件下,TS-7795的脫硫效果最佳。
取篩選出的脫硫劑與破乳劑、緩蝕劑、清水劑、除鐵劑、殺菌劑、阻垢劑以及防蠟劑以1∶1的比例進行混合,靜置24h觀察混溶現(xiàn)象。脫硫劑與油田化學(xué)藥劑均無交聯(lián)和結(jié)塊沉淀現(xiàn)象的產(chǎn)生,配伍性良好。
對油田硫化氫含量檢測選擇了6個取樣點,分別是一級分離器、二級分離器、水力旋、除氣罐、清水緩沖罐以及回注水井。硫化氫含量監(jiān)測持續(xù)周期為16d,共監(jiān)測63組數(shù)據(jù),結(jié)果如圖1,2所示。
圖1 油田水相硫化氫含量趨勢圖
圖1和圖2為硫化氫含量趨勢圖,從圖1中可以看出:加注脫硫劑TS-7795后,一級分離器、二級分離器、水力旋、除氣罐的硫化氫含量都有大幅度降低。由圖2可以直觀看出:在脫硫劑TS-7795最開始加注階段,流程中硫化氫含量較高,其原因是現(xiàn)場工藝參數(shù)未優(yōu)化至最佳。但隨著脫硫劑加注量的優(yōu)化,流程中的硫化氫含量逐漸降低,最終水相中的硫化氫含量小于等于20ppm,氣相中的硫化氫含量小于等于30ppm,達到脫硫劑實驗?zāi)繕?biāo)中流程中硫化氫含量不高于30ppm指標(biāo)要求。
圖2 油田氣相硫化氫含量趨勢圖
硫化氫檢測數(shù)據(jù)表明:脫硫劑TS-7795對油田流程中的硫化氫有明顯的脫硫效果。
選取油田一級分離器、二級分離器、水力旋水相取樣點,除氣罐氣相取樣點,用5L取樣桶器取樣,用硫化氫檢測管檢測取樣桶中硫化氫的含量,根據(jù)脫硫劑TS-7795加注量的變化,其結(jié)果如圖3。
圖3 渤中26-2油田脫硫劑加藥量分析圖
由圖3可知:流程中的硫化氫含量隨著脫硫劑加入量的增加而逐漸降低,當(dāng)TS-7795的加注濃度達到80ppm時,流程水相中的硫化氫含量不高于20ppm,除氣罐氣相硫化氫含量不高于30ppm;當(dāng)TS-7795的加注濃度達到100ppm時,流程水相中的硫化氫含量不高于10ppm,除氣罐氣相硫化氫含量不高于20ppm,因此建議日常加注藥劑濃度不低于80ppm為佳。
1)該油田硫化氫成因主要是油藏中不穩(wěn)定含硫化合物熱裂解產(chǎn)生。
2)篩選出的脫硫劑TS-7795在該油田呈現(xiàn)出良好的脫硫效果,原油流程水相中的硫化氫含量由加藥前的110ppm降至20ppm,氣相中的硫化氫含量由加藥前的350ppm降至30ppm。
3)脫硫劑TS-7795配伍性好,未對該油田生產(chǎn)流程造成負(fù)面影響。
4)根據(jù)油田生產(chǎn)流程中硫化氫的含量水平,建議脫硫劑TS-7795最佳加藥濃度為80ppm。
5)硫化氫的成功治理,保障了人員和設(shè)備安全,提供了安全可靠的環(huán)境。