楊 敏,丁家驤
(1.上海電站輔機(jī)廠有限公司,上海 200090;2.亞翔系統(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司,江蘇 蘇州 215126)
某有色金屬產(chǎn)品回收及資源再生廠在貴金屬回收過程中去除貴金屬后產(chǎn)生酸性含鋁廢液。此廢液是在汽車尾氣三元催化劑之鈀回收的生成流程中產(chǎn)生,即使用王水(HCl和HNO3的混合液)將催化劑載體氧化鋁及貴金屬溶解。由于此酸性廢液含金屬污染物難以外委處理,因此配套建設(shè)了廢液中和處理系統(tǒng)以滿足達(dá)標(biāo)排放或委外處理的要求。含鋁廢液在中和處理過程中,高濃度的鋁離子(Al3+)以氫氧化鋁(Al(OH)3)析出,生成的Al(OH)3污泥呈粘糊狀,使得處理過程中設(shè)備的正常運(yùn)行及污泥的脫水處理非常困難,反應(yīng)方程式如下:
(1)
雖然在很多含鋁廢液及廢水處理中,鋁以污染物的形式存在,但所含的鋁離子濃度差異較大,處理工藝及效果也因此而異。耿春香等[1]研究了化學(xué)沉淀法處理含鋁有機(jī)酸廢水,以絲鈉鋁石為產(chǎn)物,通過對反應(yīng)條件進(jìn)行分析及優(yōu)化,使得廢水中鋁的去除率達(dá)到96%以上。曾睿等[2]在酸性含鋁廢水處理的改造工程中,廢水的Al3+濃度為1200~1600mg/L,采用廂式壓濾機(jī)壓濾及回流等措施,改善了污泥的沉淀效果且出水得以達(dá)標(biāo)排放。徐鵬等[3]研究了通過化學(xué)沉淀法對某電容器的高濃度含鋁酸性廢水中鋁的回收,廢水的Al3+濃度為5.4g/L,結(jié)果表明pH=6時是較好的化學(xué)法回收鋁的基本條件,即得到Al(OH)3固體重量最大且固體過濾阻力較低。朱龍等[4]研究了利用含鋁廢水合成銨明礬,廢水的Al3+濃度為20.95g/L,試驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)了無廢水排放且得到了純度為99.7%的硫酸銨,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。于慧生[5]在含鋁廢液精制法中指出,廢水的Al3+濃度為1820mg/L,懸浮固體濃度為1.4g/L,調(diào)節(jié)pH=2.5后在空氣中暴露一段時間,形成Al(OH)3和Fe(OH)3可通過0.25μ的微孔膜過濾,出水的懸浮固體濃度為28~30mg/L,但Al3+濃度為1710mg/L。
本次工程改造目的在于找到影響處理系統(tǒng)正常運(yùn)行的原因,防止水中過量的鋁離子污染環(huán)境,因此,需要有效處理含鋁廢液以滿足工廠環(huán)保排放的要求。
此含鋁廢液為王水溶解鋁和鐵的強(qiáng)酸性液體,廢液的主要污染物指標(biāo)及處理后的排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 含鋁廢液水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
含鋁廢液由泵輸送至一級反應(yīng)槽,在一級反應(yīng)槽中加入NaOH溶液調(diào)節(jié)pH至5~6,隨后含鋁廢液自流至二級反應(yīng)槽,在二級反應(yīng)槽中加入NaOH溶液調(diào)節(jié)至7~8,此時形成凝膠狀污泥。凝膠狀污泥自流至中間儲槽后,由泵輸送至板框脫水機(jī)脫水?;旌衔锝?jīng)板框機(jī)脫水后,泥餅委外處理,濾液收集至儲槽后定期委外。具體工藝流程詳見圖1。
圖1 現(xiàn)有含鋁廢液處理工藝流程圖
(1)一級反應(yīng)槽攪拌機(jī)轉(zhuǎn)動受阻礙
廢液中高濃度的Al3+在中和反應(yīng)過程中,形成的Al(OH)3粘度較高,阻力較大,使得攪拌機(jī)正常轉(zhuǎn)動非常困難。同時,中和后的含鋁廢液在各反應(yīng)設(shè)施中的流動性較差,整個處理工藝難以正常運(yùn)行。
(2)污泥脫水采用板框壓濾機(jī),污泥脫水效果差
廢液中和后形成的污泥呈膠凝狀,即高濃度的Al3+以Al(OH)3析出所生成的污泥呈粘糊狀,其過濾性能極差,使得板框脫水機(jī)極易被此污泥嚴(yán)重堵塞,濾布拆洗費(fèi)時且清洗后恢復(fù)效果極差。于慧生[6]在含磷的鋁系泥漿的處理方法中,也指出多余的鋁以Al(OH)3析出,使生成的泥漿沉降性能和過濾性能變壞,至使泥漿的處理非常困難。
因此,本項目通過試驗(yàn)分析,對現(xiàn)有處理系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行確認(rèn),并以試驗(yàn)的數(shù)據(jù)為依據(jù),對其處理工藝進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。主要試驗(yàn)內(nèi)容如下:
(1)考察在中和過程中,不同pH值對于廢液粘度的影響,以確定其對處理設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行的影響,從而優(yōu)化處理工藝流程。
(2)模擬與離心式脫水機(jī)分離因數(shù)相同的情況下,觀察污泥的分離狀況,判斷此污泥是否可以用離心式脫水機(jī)進(jìn)行污泥脫水處理,為解決現(xiàn)有污泥脫水問題提供依據(jù)。
在含鋁廢液(Al3+:40g/L)中加入NaOH調(diào)節(jié)pH值,在不同pH值條件下測定混合液粘度,粘度變化值見圖2。
圖2 不同pH值時含鋁廢液粘度值
如圖2所示,此含鋁廢液在中和過程中,pH值達(dá)到3.9時,其粘度達(dá)到了最大值。隨著pH值升高,粘度值逐漸減低。因此,在對酸性含鋁廢液進(jìn)行中和反應(yīng)的過程中,廢液的pH值逐漸上升,在pH值未達(dá)到7~8時,廢液的粘度達(dá)到最大值,這極大影響了反應(yīng)槽攪拌器的轉(zhuǎn)動。從反應(yīng)原理上看,廢水中的Al3+先與OH-反應(yīng)生成Al(OH)3沉淀,見式(1)。隨著OH-濃度的增加,Al(OH)3與OH-反應(yīng)生成偏鋁酸鹽,偏鋁酸鹽具有可溶性,因此粘度逐漸得到緩解,反應(yīng)方程式如下:
(2)
含鋁廢液(Al3+:40g/L)調(diào)節(jié)至pH=7時,產(chǎn)生的污泥含固量為100~300g/L??紤]到中和后形成的混合物流動性極差,不利于系統(tǒng)的正常運(yùn)行,因此在模擬離心分離的試驗(yàn)中,對膠凝狀的污泥混合液做了稀釋,測得污泥混合液的粘度為47mPa.s。污泥混合液樣品經(jīng)過充分?jǐn)嚢杈鶆蚝?,在離心機(jī)分離因數(shù)G設(shè)定為2000~2500且運(yùn)行30s的條件下,分離后將固體及液體分開結(jié)果見圖3。
圖3 分離后的污泥固體及上清液
如圖3所示,污泥混合液在此分離因數(shù)條件下,其固液相可得以完全分離,并且得到較澄清的分離液。由于實(shí)際的離心式脫水機(jī)的分離因數(shù)G為2500~3000,高于實(shí)驗(yàn)室模擬的分離因數(shù),因此離心式脫水機(jī)可用于分離此Al(OH)3污泥。
由于污泥固體為凝膠狀,易于結(jié)合水形成懸浮液,原污泥混合液靜置20h后,才能產(chǎn)生上清液。污泥混合液經(jīng)離心機(jī)離心分離后,雖可得到固液分離,但凝膠狀污泥固體容易再與分離液混合,從而影響分離液水質(zhì)。向中性污泥混合液中分別加入適量的濃度為1‰的陽離子PAM及陰離子PAM藥液,攪拌5min后靜置1min,其污泥混合液狀態(tài)見圖4。
如圖4所示,污泥混合液加入PAM后,均形成了絮凝體,并與液相分離開來。其中,加入陽離子PAM后有明顯的效果,加藥攪拌十幾秒后即形成團(tuán)狀的污泥絮凝體,結(jié)合緊密,泥水界面清晰,分離的液相中有極少量的浮泥。而加入陰離子PAM后,形成的污泥絮凝體顆粒較小,泥水界面不清晰。因此,加入陽離子PAM可以使得污泥固體容易與液相分離,有利于離心分離。
圖4 加入PAM后的污泥混合液狀態(tài)
改造之后工藝流程見圖5。
如圖5所示,含鋁廢液送至廢液儲罐進(jìn)行儲存。NaOH溶液由泵輸送至一級反應(yīng)槽,在一級反應(yīng)槽中加入含鋁廢液調(diào)節(jié)pH至9~10,隨后NaOH溶液自流至二級反應(yīng)槽,在二級反應(yīng)槽中加入含鋁廢液調(diào)節(jié)pH至7~8,此時形成凝膠狀污泥。凝膠狀污泥自流至中間儲槽后,由泵輸送至離心脫水機(jī)脫水?;旌衔锝?jīng)離心機(jī)脫水后,泥餅委外處理,濾液收集至儲槽后定期委外。
圖5 改造后含鋁廢液處理工藝流程圖
其中,考慮到含鋁廢液鋁離子濃度可能存在的變化,一級反應(yīng)槽增設(shè)自來水管,用以緩解中和反應(yīng)時產(chǎn)生的高粘度混合液。
采用臥螺式離心脫水機(jī)進(jìn)行中和后污泥混合液的脫水,并在污泥中加入陽離子PAM,分離后的污泥固體形成明顯的團(tuán)狀,得到較為清澈的分離液,從而得到較高的污泥固體回收率。
(1)調(diào)整含鋁廢液的中和反應(yīng)流程,調(diào)節(jié)pH值由9~10降至7~8,可以有效避免污泥混合液達(dá)到粘度的極大值,使處理設(shè)施得以正常運(yùn)行。
(2)此含鋁廢液經(jīng)中和處理,在pH=6~7條件下所形成的污泥,可采用離心式污泥脫水機(jī)進(jìn)行脫水,并且污泥混合液加入陽離子PAM后固液分離效果較好,可得到較清澈的分離液。
綜上所述,該廢液處理站結(jié)合了生產(chǎn)實(shí)際及含鋁廢液特點(diǎn),通過采取相應(yīng)措施對運(yùn)行條件進(jìn)行優(yōu)化,提高了處理系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,保證了系統(tǒng)處理能力及效果,使得廢液中和后得以妥善委外處置。