李榮富 呂宗鑫 劉啟安
摘要: 隨著當今內(nèi)燃機技術(shù)的發(fā)展,汽油增壓發(fā)動機的應(yīng)用已經(jīng)越來越普及。增壓發(fā)動機的性能測試也越來越多,某款增壓發(fā)動機在臺架性能試驗中發(fā)現(xiàn)額定功率偏低,通過分析和驗證,找出影響測試的主要因素,并對這些影響因素進行優(yōu)化控制,從而降低臺架因素對發(fā)動機測試功率的負面影響,提高性能測試結(jié)果,從而提高合格率。
關(guān)鍵詞:汽油增壓發(fā)動機;功率測試;中冷后溫度;進氣溫度;進氣濕度;中冷管
中圖分類號:TK442? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)08-0069-02
0? 引言
發(fā)動機功率試驗是發(fā)動機性能試驗的其中一個項目,功率試驗的結(jié)果也是衡量一款發(fā)動機性能優(yōu)劣的重要參考,也是型式認證的主要內(nèi)容。而增壓發(fā)動機由于進氣壓力大于大氣壓,升功率、升扭矩比自然吸氣發(fā)動機要高很多,同時經(jīng)過測試我們發(fā)現(xiàn),增壓發(fā)動機功率測試的結(jié)果受到外部的影響也比自然吸氣發(fā)動機大。如果不能很好的辨識出這些影響,很容易出現(xiàn)測試結(jié)果不準確、不達標的情況,而問題排查又會導致大量的重復測試,消耗大量的人力、物力和時間。因此,找出這些影響因素,將能大大提高測試的效率和質(zhì)量,降低成本。
1? 影響因素分析
①某款汽油增壓發(fā)動機在進行功率試驗的時候,經(jīng)常出現(xiàn)功率偏低的現(xiàn)象,不合格率達48%。從“人機料法環(huán)”幾個方面進行分析,列出可能影響發(fā)動機測試功率的因素,并在某臺發(fā)動機上進行驗證確認,最終得到4個影響顯著的因素:進氣溫度、進氣濕度、中冷管長度、中冷后溫度,如表1所示。
2? 要因具體分析
2.1 進氣溫度
在保證其它試驗條件一致的情況下,研究進氣溫度對發(fā)動機額定功率的影響。一般臺架內(nèi)的進氣溫度范圍為20~30℃,本次分別選擇進氣溫度為20℃和30℃兩個水平進行試驗,試驗結(jié)果見圖1。
結(jié)論:由數(shù)據(jù)可以看出,當進氣溫度30℃時,發(fā)動機平均額定功率為123.87kW;當進氣溫度為20℃時,發(fā)動機平均額定功率為124.71kW。進氣溫度越高發(fā)動機額定輸出功率越低。
2.2 進氣濕度
在保證其它試驗條件一致的情況下,研究進氣濕度對發(fā)動機額定功率的影響。一般臺架內(nèi)的進氣濕度范圍為35~65℃,由于進氣濕度較難控制,本次分別選擇進氣濕度為40%和60%兩個水平進行試驗,試驗結(jié)果見圖2。
結(jié)論:當進氣濕度60%時,發(fā)動機平均額定功率為124.29kW;當進氣濕度為40%時,發(fā)動機平均額定功率為124.83kW??梢娺M氣濕度越低越有利于提高額定功率。
2.3 中冷管長度
分別選取中冷管長度L=120cm和L=90cm進行試驗,試驗結(jié)果見圖3。
結(jié)論:由試驗結(jié)果可明顯看出,當中冷管長度縮短時,發(fā)動機額定功率得到提升。
2.4 中冷后溫度
對于增壓發(fā)動機來說,中冷后溫度更接近實際進入氣缸燃燒的氣體溫度。在理論上,中冷后溫度越高,氣體密度越低,在相同的進氣壓力情況下,實際進入發(fā)動機氣缸的氣量減少,輸出功率降低?,F(xiàn)在分別使用43℃和46℃的中冷后溫度進行驗證,驗證結(jié)果見圖4。
結(jié)論:由以上驗證數(shù)據(jù)可知,中冷后溫度對發(fā)動機輸出額定功率影響明顯,中冷后溫度越低,發(fā)動機額定功率越高。
同時我們發(fā)現(xiàn),由于使用的是臺架中冷設(shè)備,中冷后溫度與設(shè)備溫度傳感器的安裝位置也有較大關(guān)系,即中冷后溫度傳感器安裝較淺時,會導致測量溫度偏低,實際溫度偏高。節(jié)氣門前溫度傳感器采集的溫度,是實際進入發(fā)動機燃燒的氣體溫度,可視為實際中冷后溫度,因此測量的中冷后溫度與之偏差越小越好。經(jīng)過驗證,如圖5所示,當傳感器安裝深度為40~70mm時,中冷后溫度與節(jié)氣門前溫度偏差<0.5℃,一致性較好。
3? 控制措施
3.1 進氣溫度? 國標要求進氣溫度控制在25±5℃,但為減小測試偏差,建議將進氣溫度控制在25±2℃范圍內(nèi)并盡可能保持溫度穩(wěn)定。為達到所需的進氣溫度,試驗時應(yīng)增加進氣空調(diào)設(shè)備。
3.2 進氣濕度? 進氣濕度控制在45~60%范圍內(nèi)并盡可能保持穩(wěn)定,試驗時增加進氣空調(diào)設(shè)備,從而可以保持穩(wěn)定的進氣條件。
3.3 中冷管? 此次,我們主要驗證了中冷管的長、短對測試結(jié)果的影響,對于我們驗證的這款發(fā)動機來說,應(yīng)保持中冷管長度為90cm。除了中冷管的長度外,我們還發(fā)現(xiàn),中冷管的管徑、走向、過渡方式等都會對測試的結(jié)果產(chǎn)生影響。因此,建議同一款機型的每次測試都采用相同的中冷系統(tǒng),特別是應(yīng)該與標定時采用的中冷系統(tǒng)保持一致,但這在實際操作中可能比較難實現(xiàn)。如有可能,采用整車的狀態(tài)的中冷系統(tǒng)也是減小差異的一個辦法。
3.4 中冷后溫度傳感器位置? 將臺架內(nèi)的中冷后溫度傳感器安裝深度統(tǒng)一要求為40~60mm,避免安裝過深或過淺。通過以上的優(yōu)化控制,該款發(fā)動機的測試功率可以提高0.6kW,合格率也提升到了100%,因此,我們的影響因素識別和控制是有效的。
4? 結(jié)束語
除以上的影響因素外,可能還有其他影響因素,由于時間和成本的關(guān)系,我們沒有對所有的因素都進行驗證。同時,對于不同的發(fā)動機,影響因素也不盡相同,所以對于其他發(fā)動機,可能需要進行再次驗證,識別出要因,然后對要因進行優(yōu)化控制。只有這樣,才能真正提高測試的效率和質(zhì)量,降低成本。
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