馮曉飛
摘要:泥漿泵是石油鉆井的重要設(shè)備之一。活塞是泥漿泵運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的易損件,是比較容易失效的部件,活塞偏磨是引起其失效的主要原因?;钊ズ笕菀自斐筛滋桌瓊?,一旦拉傷嚴(yán)重,就需要成套更換,無(wú)形中增加了鉆井成本。本文通過(guò)對(duì)泥漿泵活塞偏磨的原因進(jìn)行了分析,可以采取預(yù)防性措施,提高活塞的使用壽命,從而提高鉆井效率,降低鉆井成本。
關(guān)鍵詞:泥漿泵;活塞;缸套;偏磨
中圖分類(lèi)號(hào):TH31? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-957X(2021)08-0143-02
0? 引言
泥漿泵是石油鉆井必不可少的設(shè)備,活塞式泥漿泵在目前鉆井中較為常用,活塞的主要結(jié)構(gòu)有金屬活塞芯和活塞膠皮。泥漿泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)由動(dòng)力機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)曲軸轉(zhuǎn)動(dòng),曲軸通過(guò)連桿和十字頭帶動(dòng)活塞在缸套內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng),將泥漿由泥漿罐輸送到井內(nèi)。在活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,活塞膠皮需要起到密封的作用,防止泥漿泄漏,活塞芯支撐活塞膠皮,起到保護(hù)的作用。鉆井過(guò)程中活塞直接與泥漿接觸,同時(shí)受到壓力和摩擦力,且長(zhǎng)期往復(fù)運(yùn)動(dòng),是鉆井過(guò)程中比較容易損壞的零部件。由于泥漿泵使用工況非常復(fù)雜,所以引起活塞損壞的原因有很多,活塞偏磨造成的損壞是其中一個(gè)原因?;钊ナ侵富钊诟滋變?nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)由于活塞芯部分圓周與缸套內(nèi)壁接觸,如圖1,造成活塞芯和缸套接觸部分拉傷。
實(shí)踐表明,有大量的泥漿泵在使用中出現(xiàn)活塞偏磨導(dǎo)致缸套拉傷的情況,即金屬活塞芯在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中摩擦缸套內(nèi)孔,在缸套內(nèi)表面拉出許多條不規(guī)則的縱向溝槽。在泥漿泵工作過(guò)程中,輕微拉傷時(shí),活塞膠皮依靠其柔韌性,會(huì)繼續(xù)起到密封作用,不會(huì)對(duì)鉆井造成影響,但發(fā)生嚴(yán)重拉傷時(shí),活塞會(huì)在缸套內(nèi)造成很深的溝槽,這些偏磨溝槽反過(guò)來(lái)會(huì)磨損并破壞活塞膠皮,從而導(dǎo)致活塞提前失效,泥漿進(jìn)入機(jī)架和冷卻水箱的問(wèn)題,同時(shí)造成鉆井壓力不穩(wěn),此時(shí)只能更換損壞的活塞和缸套。因而,有效解決活塞偏磨問(wèn)題也是提升缸套活塞使用壽命的可行方法。本文主要針對(duì)造成活塞偏磨的原因進(jìn)行分析。
根據(jù)泥漿泵的結(jié)構(gòu)分析,引起活塞偏磨的主要原因是活塞與缸套不同心。而引起活塞與缸套不同心的主要原因有泥漿泵裝配調(diào)整不達(dá)標(biāo)造成十字頭與缸套不同心,活塞和鎖緊螺母不合格造成活塞與缸套不同心,鉆井現(xiàn)場(chǎng)活塞桿裝配不到位造成活塞與缸套不同心。
1? 泥漿泵裝配調(diào)整不達(dá)標(biāo)引起活塞偏磨
十字頭是泥漿泵動(dòng)力端的重要部件,是將曲軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為活塞的直線運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵?;钊ㄟ^(guò)介桿和活塞桿與十字頭連接為一體運(yùn)動(dòng),泥漿泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),十字頭往復(fù)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)活塞在缸套內(nèi)運(yùn)動(dòng),如圖2。活塞與十字頭處于同一中心,缸套裝在液缸內(nèi)固定在機(jī)架上,缸套與機(jī)架處于同一中心。泥漿泵裝配要求十字頭與機(jī)架前墻板孔的同軸度在0.25mm以內(nèi)時(shí),才能保證液力端裝配后十字頭與缸套的同心度。此時(shí)活塞在缸套內(nèi)進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng),活塞芯不會(huì)與缸套內(nèi)壁發(fā)生接觸。當(dāng)十字頭中心與機(jī)架前墻板孔中心偏差超過(guò)0.25mm時(shí),活塞會(huì)與十字頭偏移方向一致,如果偏差引起活塞芯與缸套接觸,將會(huì)引起活塞偏磨或拉傷。所以泥漿泵在調(diào)整十字頭與機(jī)架同軸度時(shí)要確保其一定在合格的范圍內(nèi)。
2? 活塞和鎖緊螺母原因引起活塞偏磨
活塞本身尺寸和形位公差超差,裝配后將直接影響活塞的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。如圖3所示,當(dāng)活塞芯內(nèi)孔與外圓的同軸度,以及與兩個(gè)端面的垂直度超差較大時(shí),活塞裝配在活塞桿上,活塞中心會(huì)偏離活塞桿中心。在此情況下,即使十字頭和機(jī)架的同心度調(diào)整到合格的范圍內(nèi),活塞與缸套也不會(huì)同心。在此情況下泥漿泵進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),可能會(huì)造成活塞偏磨,偏磨嚴(yán)重時(shí)拉傷缸套,造成泥漿泵無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),必須更換活塞和缸套。所以在活塞芯加工時(shí)首先需要以活塞芯內(nèi)孔中心為基準(zhǔn),加工外圓,保證其同軸度在0.12mm以內(nèi),其次加工活塞芯兩個(gè)端面需要以內(nèi)孔軸線為基準(zhǔn)加工,保證其垂直度在0.03mm內(nèi)。按照此工藝加工活塞芯,提高了活塞的制造精度,避免因活塞質(zhì)量問(wèn)題造成偏磨。
除了活塞的加工質(zhì)量不合格會(huì)引起活塞偏磨以外,活塞鎖緊螺母的加工質(zhì)量也直接影響了活塞的裝配質(zhì)量,當(dāng)活塞鎖緊螺母端面與螺紋孔垂直度超差較大時(shí),裝配活塞鎖緊螺母后會(huì)導(dǎo)致活塞芯徑向跳動(dòng)超標(biāo),出現(xiàn)活塞與活塞桿不同心的問(wèn)題,從而導(dǎo)致活塞偏磨。
為了查找活塞鎖緊螺母加工質(zhì)量對(duì)活塞偏磨的影響程度,我們進(jìn)行了一項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn),使用形位公差超差的鎖緊螺母,將檢驗(yàn)合格的活塞芯裝配到同樣檢驗(yàn)合格的活塞桿上,在磨床上以頂尖頂緊活塞桿兩端中心孔,用百分表檢測(cè)了活塞芯的徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)(圖4)。發(fā)現(xiàn)在活塞螺母不壓緊時(shí)活塞芯的徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)均為合格,當(dāng)活塞螺母按照力矩要求壓緊后,再次檢測(cè)發(fā)現(xiàn)活塞芯的徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)均發(fā)生嚴(yán)重超標(biāo),且經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)得出,活塞鎖緊螺母垂直度超差的數(shù)值,基本與裝配后活塞芯徑向跳動(dòng)偏差超標(biāo)的數(shù)值趨于一致。
而使用形位公差合格的鎖緊螺母進(jìn)行上述試驗(yàn)時(shí),活塞芯的徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)均未發(fā)生變化。
因此,活塞鎖緊螺母端面與螺紋孔垂直度超差較大時(shí),裝配活塞鎖緊螺母后會(huì)導(dǎo)致活塞芯徑跳超標(biāo),出現(xiàn)活塞與活塞桿不同心的問(wèn)題。在此情況下,運(yùn)轉(zhuǎn)泥漿泵也可能會(huì)引起活塞偏磨。所以活塞鎖緊螺母加工時(shí)需要控制與活塞接觸的一側(cè)端面同螺紋孔中心的垂直度在0.05mm以內(nèi),如圖5所示。
3? 活塞桿裝配不到位引起活塞偏磨
當(dāng)泥漿泵在鉆井現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí),經(jīng)常會(huì)根據(jù)井況實(shí)際要求頻繁更換缸套和活塞,在頻繁的更換后容易造成活塞桿和介桿定位臺(tái)階損傷,損傷后的活塞桿和介桿裝配后端面不能完全接觸,卡箍卡緊后,將端面間隙偏差通過(guò)剛性連接直接傳遞到缸套活塞之間,可能會(huì)使活塞桿偏離缸套中心,導(dǎo)致活塞芯與缸套的間隙不均勻或直接接觸上。泥漿泵運(yùn)轉(zhuǎn)后,活塞在缸套內(nèi)偏離原直線運(yùn)動(dòng),從而可能導(dǎo)致活塞芯在缸套上磨出溝槽,發(fā)生活塞偏磨現(xiàn)象。所以在現(xiàn)場(chǎng)更換活塞時(shí)一定要檢查活塞桿和介桿定位是否有損傷或夾有雜質(zhì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理后再進(jìn)行裝配,消除引起活塞偏磨的隱患。
4? 結(jié)論
總之,由于泥漿泵活塞在現(xiàn)場(chǎng)更換比較頻繁,造成其偏磨的原因很多,這需要我們?cè)趯?shí)際使用中不斷的進(jìn)行總結(jié),并做好前期檢查和維護(hù),只有這樣才能減少活塞偏磨,提高鉆井效率。本文只對(duì)引起活塞偏磨的部分原因進(jìn)行了歸納和總結(jié),僅供參考。
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