孫道林
(中石化寧波工程有限公司,浙江寧波 315103)
隨著中國石油化工產(chǎn)業(yè)的興起及裝置規(guī)模的擴大,新建煉油和乙烯聯(lián)合一體化工程中都相應(yīng)配套動力中心進行熱電聯(lián)產(chǎn),為裝置提供所需的蒸汽并提供并網(wǎng)發(fā)電。隨著國家對環(huán)境保護減排的要求,采用煙氣脫硫技術(shù)控制動力中心鍋爐煙氣二氧化硫排放。目前國內(nèi)采取的煙氣脫硫工藝主要有:濕法石灰石/石灰煙氣脫硫、雙堿法脫硫、氨法脫硫、海水脫硫。相應(yīng)的漿液循環(huán)泵主要有:襯橡膠或襯陶瓷泵和護套合金泵。本文介紹的脫硫工藝為NaOH堿法脫硫工藝,通過詳細的技術(shù)分析,在國內(nèi)首次使用該工藝時即對關(guān)鍵設(shè)備漿液循環(huán)泵進行了國產(chǎn)化,達到100%工藝設(shè)備國產(chǎn)化;漿液循環(huán)泵采用符合石化標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的全合金泵。
煙氣脫硫已存在的工藝路線很多,最終目標(biāo)是對大氣實現(xiàn)環(huán)保排放,降低酸雨的發(fā)生,改善人類的生存環(huán)境。煙氣脫硫大都通過化學(xué)過程將煙氣中的二氧化硫吸收或反應(yīng)掉,使用的漿液循環(huán)泵作為關(guān)鍵核心設(shè)備之一。
氨法是利用氨水與空氣中的二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸銨,并氧化成硫酸銨,經(jīng)過結(jié)晶、過濾、干燥得到銨肥。氨法的特點是:反應(yīng)速度快,無吸收劑再循環(huán)系統(tǒng);氨法工藝無廢水、廢渣排放,副產(chǎn)物可作肥料;副產(chǎn)物分離系統(tǒng)復(fù)雜;不可避免銨的泄漏問題,吸收劑消耗量大,成本高;易腐蝕,凈化后尾氣存在氣溶膠問題。
雙堿法脫硫工藝,克服了石灰/石灰石法容易結(jié)垢和堵塞的缺點。該法先用可溶性的堿性清液作為吸收劑吸收SO2,然后再用石灰乳或石灰對吸收液進行再生[3]。雙堿法可得到較高的脫硫率,可達80%以上,應(yīng)用范圍較廣,該法的主要缺點是再生池和澄清池占地面積較大。
傳統(tǒng)濕法脫硫工藝占脫硫應(yīng)用的85%以上,也是成功工業(yè)化和成熟技術(shù),漿液成分見表1。
表1 典型濕法脫硫漿液特性Table 1 Typical wet desulfurization slurry characteristics
根據(jù)漿液特性,pH 值3 ~ 7 呈酸性,泵主要以耐酸性腐蝕和磨蝕為主。國內(nèi)目前漿液循環(huán)泵主要采用襯膠泵和合金泵。傳統(tǒng)漿液循環(huán)泵特性見表2。
表2 常用漿液循環(huán)泵特性Table 2 Characteristics of common slurry circulating pump
本設(shè)備裝置流程如下圖1 所示,鍋爐煙氣經(jīng)袋式除塵器進行除塵后由風(fēng)機送入脫硫塔,通過堿液泵送入的堿液至塔底形成堿性溶液,漿液循環(huán)泵將塔底液送入脫硫塔內(nèi)部的噴嘴對煙氣進行洗滌和吸收二氧化硫,達到凈化煙氣的目的。爆氣風(fēng)機深化脫硫效果,漿液循環(huán)泵間歇把達到一定濃度的漿液送入漿液后處理系統(tǒng),加入絮凝劑后經(jīng)澄清槽和脫水系統(tǒng)進行固液分離,液體返回脫硫塔進行補水,將固體物質(zhì)主要是Na2SO3和煙氣中的灰塵進行集中收集處理。
圖1 NaOH 脫硫工藝流程示意Fig.1 NaOH desulfurization process schematically
與濕法石灰石脫硫、雙堿法脫硫、氨法脫硫、海水脫硫等國內(nèi)常用脫硫工藝系統(tǒng)相比:不需要石灰石池、澄清池、再生池占地面積大的設(shè)施;系統(tǒng)內(nèi)的水循環(huán)使用,只需對尾氣蒸發(fā)的水進行補充,故沒有廢水的排放;脫硫用堿液要求不高,可利用各類副產(chǎn)的廢苛性堿液即可;整個系統(tǒng)按照石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,可靠性高,運行周期長;具有更潔凈、高效、占地小、無二次污染等特點。漿液組成成分如表3 所 示。
從表3 可看出漿液成分與石灰石脫硫漿液差別較大, pH 值6.5 ~ 8 呈中性,漿液中容易結(jié)晶結(jié)垢的成分低有助于裝置連續(xù)運轉(zhuǎn),呈弱堿性和中性提高了脫硫效率。使用的液循環(huán)泵特性見表4。
表3 NaOH 脫硫漿液特性Table 3 NaOH desulfurization slurry characteristics
表4 漿液循環(huán)泵特性Table 4 NaOH desulfurization slurry circulating pump characteristics
濕法脫硫和NaOH 脫硫工藝不同,造成泵的運行點也不相同。由于動力中心為石化裝置服務(wù)的特點,要求泵滿足石化行業(yè)相關(guān)要求。
由于采用了NaOH 脫硫,漿液的流動性能好,不易結(jié)晶、結(jié)垢,固體含量也相對較低,所以泵送流量比濕法脫硫循環(huán)量少,相應(yīng)消耗較??;為了保證脫硫效果,加大了塔內(nèi)氣液混合時間,揚程是傳統(tǒng)漿液循環(huán)泵的一倍;為石化裝置服務(wù)確定泵連續(xù)運行周期長,要求泵的可靠性高。運行條件對比情況如表5所示。
表5 漿液循環(huán)泵運行條件對照表Table 5 Comparison of pump operating conditions
不同濃度、不同溫度、不同的壓力下介質(zhì)腐蝕特性不盡相同。在壓力、溫度升高和流動沖刷同時存在的情況介質(zhì)會加劇金屬材料的腐蝕速度,而且一般情況下溫度升高10℃,腐蝕速率約增加1 ~ 3 倍。提高材料表面硬度來減小固體成分在高速流動過程中摩擦金屬產(chǎn)生的磨蝕。所以漿液循環(huán)泵材料的要求比較特殊,合理選材至關(guān)重要。對泵用常用金屬材料的性能在本漿液特性下進行對比分析進行篩選,如表6所示。
表6 各種金屬在NaOH 脫硫漿液的腐蝕、磨蝕情況Table 6 Corrosion and abrasion of several metals in NaOH desulfurization slurry
經(jīng)過選擇優(yōu)先選用A532,此材料為“抗磨鑄鐵”采用ASTM 標(biāo)準(zhǔn),等效于我國GB/T 8263《抗磨白口鑄鐵件標(biāo)準(zhǔn)》,材料主要成分含Cr 5% ~ 18%、Ni 5.0% ~ 6.5%、C 2.6% ~ 3.2%、Mo 2%、Mn 0.8% ~ 1.3%、Si 0.5% ~ 1.2%、Cu 1%,加入的合金成分有效地提高了抗腐蝕能力。但材料屬于脆性材料,很容易因溫度驟變而致使鑄件產(chǎn)生裂紋,熱處理難度大。經(jīng)冷態(tài)裝爐、緩慢溫升、不穩(wěn)定化處理、硬化處理后HB 硬度值可以達到500 ~ 800。
采用此材料制作全合金金屬泵克服了襯膠泵產(chǎn)生的脫膠問題和內(nèi)外泵體采用不同材料的復(fù)雜結(jié)構(gòu),承壓性好,維修量少。
漿液循環(huán)泵設(shè)計參照美國石油協(xié)會API 610 標(biāo)準(zhǔn)OH2 懸臂泵型整體撬裝進行設(shè)計。采用徑向剖分,中心支撐低轉(zhuǎn)速,配置符合API 682 標(biāo)準(zhǔn)的集裝式機械密封,Plan 32 外沖洗方案,前圓柱軸承后深溝球軸承+圓錐推力軸承支撐,采用帶加長節(jié)的撓性膜片聯(lián)軸器,稀油潤滑鑄鋼軸承箱,寬流道單渦殼,全A532 合金過流部件的設(shè)計。由于泵殼和葉輪材料的的硬度高耐腐蝕性強,省略了傳統(tǒng)合金漿液循環(huán)泵的前后護板結(jié)構(gòu),使得結(jié)構(gòu)簡單、易損件少、維修量少,如圖2 所示。
圖2 兩種漿液循環(huán)泵外形Fig.2 Outline drawing of two slurry circulating pumps
采用整體撬裝設(shè)計,減少現(xiàn)場安裝工作量,整個泵系統(tǒng)剛性大,運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn);中心支撐能帶來更好的泵體承受外力的作用,穩(wěn)定性提高;單獨的推力軸承能夠承受更大的軸向力,在泵負荷變化時也能平穩(wěn)運轉(zhuǎn);適當(dāng)降低的轉(zhuǎn)速雖然使泵型加大造價增加,但能夠有效地降低磨蝕且減小汽蝕余量,延長了使用壽命,提高了穩(wěn)定性;大密封腔的API 682 集裝機封不但延長了機封的使用壽命,而且容易更換使用可靠。參照API 610 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計適合石化行業(yè),提高了設(shè)備可靠性,為連續(xù)長周期運轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)[4-6]。
經(jīng)過與泵廠的技術(shù)交流,方案得到實施。制造了三臺全合金漿液循環(huán)泵。該泵流量1 300 m3/h, 揚程50 m。于2007 年在某大型煉化工程動力中心脫硫裝置投入運行?,F(xiàn)場實測在額定流量設(shè)計點下運行:揚程51 m,最大點振動1.7 mm/s,軸承溫升小于20℃,噪音76 dBA,通過實際運行,泵的性能、機械性能達到標(biāo)準(zhǔn)要求。不停車連續(xù)運行超30 000 h,易損件無一更換。整個脫硫工藝流程運轉(zhuǎn)正常,脫硫效果優(yōu) 秀。
通過對新型脫硫技術(shù)的流程分析,完成了關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)自主生產(chǎn),經(jīng)裝置實際生產(chǎn)驗證,實現(xiàn)不間斷連續(xù)運轉(zhuǎn)保證了裝置長穩(wěn)安滿優(yōu)運行,截至目前設(shè)備運行良好。泵從設(shè)計階段即按照國際標(biāo)準(zhǔn)進行,實際運行情況證明了泵達到國際水平。具備連續(xù)運轉(zhuǎn)周期長、結(jié)構(gòu)簡單、維修量小、運行可靠的等優(yōu)點。
在首次使用新工藝技術(shù)進行工程設(shè)計時即對關(guān)鍵核心設(shè)備進行國產(chǎn)化和開發(fā)是一次大膽的嘗試。在經(jīng)過詳細的工藝技術(shù)論證和分析后,進行有的放矢對核心問題進行解決,提高設(shè)備國產(chǎn)自主能力也是作為一個工程技術(shù)人員的迫切任務(wù)。
愿能為引進技術(shù)的消化吸收提供借鑒,共同提高國內(nèi)石化裝備設(shè)備的制造水平和能力,推動裝備國產(chǎn)化的進程。