王 成
(瑪納斯縣塔西河流域管理處,新疆 昌吉 831100)
某水庫右岸庫區(qū)帷幕灌漿工程位于咪哩河庫尾右岸的羅世鲊村附近,防滲線路沿地形成折線布置,總長2 699.339 m,防滲面積20.18萬m2,樁號MKG1+520.769—MKG2+699.339,帷幕軸線長1 178.57 m。庫區(qū)帷幕灌漿區(qū)段位于大壩樞紐區(qū)南面約7 km 的羅世鲊村旁。
水庫工程約70%~80 %地表面積為碳酸鹽巖所覆蓋,碳酸鹽巖中的純灰?guī)r巖溶強烈發(fā)育,壩址區(qū)及庫區(qū)巖溶滲漏問題是工程的難點及重點。庫區(qū)除近壩庫岸(壩址區(qū)兩岸)外,存在向鄰谷滲漏條件的德厚河與嫁依河河間地塊、咪哩河與盤龍河河間地塊。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),沿分水嶺走向的文麻斷裂帶具有阻水性,不存在向嫁依河方向滲漏的問題。咪哩河庫尾羅世鲊村附近長約2.8 km的庫岸及河間地塊出露地層為個舊組上段(T2g)灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,該地下灰?guī)r巖溶發(fā)育,存在向盤龍河方向的滲漏問題,滲漏形式為管道—溶穴型,需進行防滲處理。
2.1.1 壩址區(qū)防滲工程布置
壩址區(qū)防滲線路左岸端點接文麻斷裂帶,右岸端點接玄武巖地層,帷幕底界以進入強巖溶帶下限以下10 m 控制;壩址區(qū)帷幕灌漿總進尺17.06 萬m,防滲面積24.70 萬㎡,帷幕最大深度約176.5 m,平均深度約123.6 m。兩岸帷幕灌漿主要在平洞內(nèi)進行。
2.1.2 壩基防滲設(shè)計
在兩岸灌漿平洞高程以下黏土心墻建基面下設(shè)置嵌入式壩基灌漿檢修廊道。壩基帷幕灌漿在廊道內(nèi)及混凝土蓋板上進行,采用微膨脹的C25 鋼筋混凝土襯砌。壩基巖溶發(fā)育,防滲底界較深,岸坡段帷幕深度在78~172 m。
2.1.3 壩址區(qū)左右岸防滲設(shè)計
“你們自己心里面清楚,實惠你們是占了,對不對,玩了兩天你們交的那點團款根本不夠,說實話也就靠你二次消費補貼點你的團款。”○11金導游,大理。
壩址區(qū)左右岸防滲帷幕線路均長1 196.5 m,其中近壩灰?guī)r段長約1 110 m,起點為壩肩,端點進入文麻斷裂帶相對隔水層內(nèi)約50 m。根據(jù)地形地質(zhì)條件,近壩端長1 072 m 的帷幕灌漿在平洞內(nèi)進行,靠文麻斷裂帶長95 m 的帷幕灌漿在地面進行。帷幕灌漿頂界為正常蓄水位1 377.5 m,底界進入強巖溶帶下限以下10 m,灰?guī)r段帷幕深度120~176 m。為保證灌漿質(zhì)量及方便施工,設(shè)置2層灌漿平洞,上層平洞長1 108 m,進口底板高程同壩頂高程1 380.9 m,底坡i=0.5‰;下層平洞長1 217.8 m,進口底板高程1 325.0 m,底坡i=1‰。在壩肩近壩100 m 范圍內(nèi)的防滲帷幕為雙排孔,孔距2 m,排距1.2 m。
庫區(qū)防滲線路位于咪哩河庫尾右岸的羅世鲊村附近,沿地形成折線布置,總長2 699.339 m,帷幕進尺11.1萬m,防滲面積20.18萬m2,帷幕灌漿均在地面進行。帷幕灌漿頂界為正常蓄水位1 377.5 m,底界進入強巖溶帶下限以下10 m,平均深度74 m,最大深度122.7 m。本段巖溶發(fā)育程度低于壩址區(qū),滲漏形式為管道—溶穴型,鉆孔揭露的溶洞規(guī)模較小,帷幕灌漿按單排孔布置,孔距2 m。
根據(jù)庫區(qū)二標帷幕線地質(zhì)情況,結(jié)合庫區(qū)帷幕灌漿工程前期試驗性灌漿及標段劃分情況布設(shè)AⅡ、BⅡ2 個試驗區(qū)。試驗期間存在單位注入量較大、冒漿嚴重、工效極低等特點,按照前期試驗灌漿指導意見及施工措施無法滿足本次施工需求。為此,增加6個生產(chǎn)性帷幕灌漿試驗區(qū),并在其中1個試驗區(qū)開展隨鉆技術(shù)DPM、跨孔電阻率CT 及單孔聲波等物探技術(shù)運用。
本標段實際完成8 個生產(chǎn)性帷幕灌漿試驗區(qū),其中AⅡ、BⅡ區(qū)為第一階段,采取常規(guī)灌漿與摻砂灌注的施工工藝;CⅡ、DⅡ區(qū)為第二階段,在調(diào)整后壓力條件下,施工工藝與AⅡ、BⅡ區(qū)相同,在AⅡ、BⅡ區(qū)施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進一步復核、驗證該工藝的適用性及局限性;EⅡ區(qū)為第三階段,在AⅡ、BⅡ、CⅡ、DⅡ區(qū)施工期間,存在單位注入量較大、工效較低等特點,按上述4個試驗區(qū)施工工藝及灌漿材料無法指導后續(xù)生產(chǎn),結(jié)合咨詢意見確定增加EⅡ膏漿試驗區(qū),在紅黏土、機制砂等當?shù)夭牧蟽?nèi)摻入一定比例水泥攪拌形成膏狀漿液,采用先進設(shè)備脈動高壓灌漿泵灌注低擴展度漿液,漿液擴散半徑可控,有效解決了覆蓋層、軟弱破碎帶等大空隙、強漏失等特殊地層漿液擴散不均一、材料成本高、難以形成有效帷幕等技術(shù)難題;GⅡ、HⅡ、IⅡ區(qū)為第四階段,為進一步復核膏漿灌注在庫區(qū)二標特殊地質(zhì)段應用的可行性及必要性。
3.1.1 灌漿材料與施工流程
本標段工程建設(shè)所涉及的自密實混凝土、水泥砂漿、膏漿等配合比均按設(shè)計要求參數(shù)控制,同時委托檢測公司完成配合比試驗及報告,并經(jīng)現(xiàn)場拌制復核。在土料場取優(yōu)質(zhì)合格土料,運至施工現(xiàn)場,經(jīng)黏土制漿機加水破碎攪拌均勻后保存至泥漿池充分攪拌,再抽取至制漿桶配制水泥黏土膏漿。
根據(jù)設(shè)計圖紙及試驗區(qū)孔位對應里程位置用GPS進行測量放線布孔,用鋼筋樁標記。沖孔、洗孔至孔口回水清凈為準(覆蓋層區(qū)域不進行沖孔、洗孔),并且孔內(nèi)沉砂厚度小于20 cm。先導孔灌前采用分段卡塞式壓水,并按相關(guān)規(guī)范計算灌前透水率。其余孔段按孔口封閉法進行簡易壓水,終孔段10 m范圍若出現(xiàn)灌前透水率>10 Lu的情況,則采用分段卡塞式壓水。試驗鉆孔有覆蓋層鉆孔和巖石層鉆孔,在覆蓋層每鉆進8 m 進行1 次注水試驗,然后進行覆蓋層灌漿;基巖段按2、3、5 m 進行鉆進并做壓水試驗。鉆孔流程,如圖1所示。
圖1 灌漿孔鉆孔流程
地下水位測定,如圖2 所示。其具體步驟為:①將電接點式水位計與顯示儀表連接,入水測試正常;②將電接點式水位計下入孔內(nèi);③水位計電極接觸地下水時,儀表顯示電路接通;④記錄水位穩(wěn)定時的水位計下入孔內(nèi)長度作為地下水位值。
圖2 地下水位測定
3.1.2 裂隙沖洗
施工中,實行高壓噴射沖洗。讓具有較高壓力的水從噴嘴中噴出,對準所要處理的軟夾層或者充填溶洞作高速噴射,對充填物實行切割,被切割下來的較細小顆粒與水攪混在一起,被帶出地面;剩下的較大顆粒(巖塊),由于改變了級配,孔隙度增大,可被后來的灌漿固結(jié)起來。一般使用的壓力越大,噴射的時間越長,則其所作用的范圍也就越大。
孔口管埋設(shè),如圖3 所示?;鶐r完整的孔首段灌漿完畢,待凝72 h;基巖完整性差的孔根據(jù)巖層,確定孔口管安裝深度。根據(jù)試驗區(qū)開展情況,孔口管最大安裝深度為29 m。
孔口管上端焊橫向擋筋,以防孔口管下落;在下端焊3根長10 cm、直徑6.5 mm鋼筋作為對中架。下入孔口管,使其對中并用水平尺校正。在施工中由于反復劈裂冒漿,除HⅡ試驗區(qū)外,套管安裝深度基本為20~30 m,采取擴孔二次安裝套管隔離上部破碎基巖、雙層套管等施工措施。生產(chǎn)性帷幕灌漿試驗設(shè)計初擬定灌漿壓力,詳見表1。
圖3 孔口管埋設(shè)示意
在試驗施工期間存在復灌次數(shù)多、冒漿、反復劈裂、難以達到設(shè)計初擬壓力等情況,Ⅰ序孔灌漿需要多次摻砂灌注,壓力達到1.2~1.5 MPa 反復劈裂冒漿,冒漿點隨孔深加深后距孔位越來越遠,采取濃漿、間歇、限流、待凝掃孔復灌等措施均無效果,單段最多復灌22 次。通過數(shù)次灌漿專題會及專家咨詢后,針對庫區(qū)二標存在的實際情況采用復合可控膏漿改良地質(zhì)灌注及調(diào)整灌漿壓力等措施,調(diào)整后灌漿壓力詳見表2。
表1 初擬定帷幕灌漿壓力
表2 調(diào)整后帷幕灌漿壓力
各次序孔單位注入量統(tǒng)計,詳見表3。
由表3 可以看出,各次序孔的單位注灰量隨灌漿次序的增進而迅速遞減,而且遞減量很大,符合灌漿一般規(guī)律。經(jīng)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),Ⅰ序孔數(shù)量占整個試驗區(qū)的1/3,即使在對大耗灰量特殊孔段采取摻砂灌注減少水泥用量處理措施后,水泥用量仍占整個試驗區(qū)的76.7%。結(jié)合灌漿期間的變化規(guī)律和孔內(nèi)成像圖片,可以判斷出:Ⅰ序孔灌漿主要進行了地層內(nèi)寬大裂隙、溶溝溶槽等回填、擠密灌注,地層內(nèi)大量的陡傾狀寬大裂隙、溶溝溶槽和溶洞是造成水泥注入量較大的主要原因。
表3 各次序孔單位注入量統(tǒng)計
Ⅰ序孔單位注入量大于500 kg/m 的孔段占91%;Ⅱ、Ⅲ序孔單位注入量大于500 kg/m 的孔段占43.5%;Ⅰ序孔單位注入量大于10 kg/m小于500 kg/m的孔段占10%;Ⅱ序孔單位注入量大于10 kg/m 小于500 kg/m 的孔段占47.2%;Ⅲ序孔單位注入量大于10 kg/m小于500 kg/m的孔段占38.9%。
經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn),AⅡ試驗區(qū)水泥單位注入量較大的主要因素有3個方面:其一,巖層的節(jié)理裂隙并不都是沿著帷幕線方向延伸的,大部分的節(jié)理裂隙發(fā)展的方向是垂直或者與帷幕線大角度相交,灌漿沿軸線方向擴散半徑有限,從而使得Ⅰ序孔灌完后還有大部分的溶穴、裂隙并沒有被漿液充填;其二,地層內(nèi)存在大量的軟弱破碎帶、泥質(zhì)夾層是造成Ⅱ、Ⅲ序孔灌前透水率小、復灌次數(shù)多、水泥單位注入量較大的原因,在Ⅰ序孔灌漿過程中通過多次復灌達到設(shè)計壓力,水泥漿液在地層內(nèi)擴散不均勻,往往沿著最薄弱的部位單方向擴散,待凝后復灌漿液在新的壓力下再劈裂其他軟弱部位,需要多次復灌才能達到結(jié)束標準;其三,3 個孔序灌漿壓力逐級遞增,調(diào)整后的灌漿壓力Ⅲ序孔最大壓力為2.3~2.5 MPa,相鄰兩序孔灌漿壓力提升0.5 MPa,Ⅲ序孔比Ⅰ序孔灌漿壓力提高1.0 MPa,逐級遞增的灌漿壓力超過極限壓力,不斷對前序孔灌漿形成的帷幕體進行劈裂。
BⅡ、EⅡ、IⅡ3 個試驗區(qū)上部8~15 m 灌段為覆蓋層區(qū)域,屬于強漏失地層。灌注水泥漿冒漿嚴重,待凝72 h 復灌均無法解決頻繁冒漿問題;灌注膏漿0.5 MPa 以內(nèi)壓力便產(chǎn)生抬動、劈裂造成冒漿,需要2~3 次灌注膏漿在小壓力條件下擠密灌漿孔周邊土層,待凝72 h后灌注水泥漿才能達到結(jié)束標準。
15~45 m 灌段部位為土石混雜區(qū)域,是整個灌漿孔的重難點,存在成孔困難、灌漿材料用量大、隨灌漿壓力逐漸增大、冒漿嚴重等特點。灌注水泥漿待凝后掃孔復灌壓力基本無任何變化,甚至復灌開始就冒漿,單段最多灌漿22 次;灌注膏漿需要限量復灌才能達到預期壓力。
覆蓋層及土石混雜區(qū)域由于灌漿介質(zhì)差異大,土遇水或水泥漿容易“惡化”形成通道,水泥漿液沿通道單方向擴散,待凝后復灌漿液仍沿最薄弱部位擴散,難以形成連續(xù)有效的帷幕體,需要多次待凝復灌才能達到結(jié)束標準,漿液擴散不可控是造成單位注入量大的主要原因。采用膏漿灌注覆蓋層及土石混雜區(qū)域漿液擴散半徑可控,灌漿材料耗量大幅減少,仍然高于合同內(nèi)約定,屬于地質(zhì)原因造成的。
泥夾層、軟弱破碎帶區(qū)域,裂隙較為發(fā)育,且裂隙內(nèi)泥質(zhì)充填但密實性差、強度較低,泥質(zhì)充填物多與表土連通。灌漿期間漿液擊穿裂隙內(nèi)泥質(zhì)充填物造成冒漿,待凝后掃孔復灌漿液擊穿裂隙內(nèi)充填物開辟新通道反復出現(xiàn)冒漿。水泥漿、摻砂灌注對寬大泥夾層等特殊地層效果不理想,灌漿期間漿液往往會擊穿最薄弱部位進行滲透,需要多次復灌對軟弱夾層擠密、置換達到一定強度后才能達到結(jié)束條件。采用水泥漿、摻砂灌注材料成本高,漿液擴散不可控,單位注入量大。
泥夾層、軟弱破碎帶區(qū)域采用膏漿進行控制性灌漿,漿液擴散半徑可控,并采取限壓限量控制膏漿擴散半徑。與常規(guī)灌漿比較,單位注入量大幅減少,但由于地質(zhì)原因單位注入量仍高于合同內(nèi)約定。膏漿灌注仍超出的部分屬于不可避免的,是無法通過技術(shù)、設(shè)備等措施削弱或消除的。
為了促進社會經(jīng)濟發(fā)展、為人民提供服務,充分發(fā)揮水利工程的綜合效益,需保證堤壩的防滲性、耐久性、使用壽命,避免產(chǎn)生病害等問題。因此,必須掌握堤壩的主要病害及其產(chǎn)生原因,并科學選擇防滲加固技術(shù),以綜合防滲施工方案為主,整體提升堤壩的防滲性能,保持堤壩長期平穩(wěn)運行。