郭亞萍,王巧鈴,邵晨佳,季增文,王士杰
(浙江工業(yè)大學 環(huán)境學院,浙江 杭州 310014)
活性污泥法是目前世界上應用最廣泛的處理城市和工業(yè)廢水的方法[1],具有經(jīng)濟和操作簡單的優(yōu)點[2]。好氧活性污泥工藝的曝氣系統(tǒng)能耗通常占污水處理廠運行能耗的45%~75%[3-5],而溶解氧是影響曝氣系統(tǒng)能耗的關鍵參數(shù)[6]。好氧池中溶解氧不足會導致好氧微生物代謝活性下降,影響出水水質;溶解氧過量會導致污泥沉降性能變差以及能耗過高[7]。目前,污水處理廠曝氣系統(tǒng)主要采用開關控制和反饋控制,運行中存在能耗浪費的現(xiàn)象,因此需要構建溶解氧模型來精確控制好氧池中溶解氧。許多學者[8-10]研究了物理化學參數(shù)、幾何參數(shù)和動力學參數(shù)等對氧體積傳質系數(shù)的影響,并構建了相應的溶解氧經(jīng)驗模型。國際水協(xié)開發(fā)的活性污泥數(shù)學模型(ASMS)已被廣泛應用于描述污水處理過程,是污水處理廠設計、操作和優(yōu)化的有效評估工具[11],其中,ASM2D模型在國內外應用較廣泛。朱向東等[12]以ASM2D模型為基礎,優(yōu)化了高碑店污水處理廠脫氮除磷方案;Massara等[13]基于ASM2D模型研究活性污泥硝化反硝化和羥胺氧化過程,發(fā)現(xiàn)能較好地預測市政污水處理廠的N2O排放量;García-Usach等[14]基于ASM2D模型對污水處理廠聚磷酸鹽累積生物的反硝化過程進行研究,進一步了優(yōu)化生物除磷過程。
污水處理廠是大型非線性系統(tǒng),好氧池中溶解氧不僅受到物理參數(shù)的影響,還受到活性污泥工藝結構、污水水質和微生物的影響[15],因此在實踐中必須根據(jù)特定情況進行靈敏度分析,確定關鍵因素構建溶解氧的生化模型以準確控制溶解氧。采用可以全面模擬生物脫氮除磷過程的ASM2D模型[16]對污水處理廠生物池的前置缺氧—厭氧—缺氧—好氧(A+AAO)工藝進行模擬,分別對溫度、活性污泥工藝設計與運行參數(shù)、進水水質組分、動力學參數(shù)和化學計量系數(shù)進行靈敏度分析,篩選出對溶解氧影響較大的生化模型參數(shù),以期為后續(xù)溶解氧生化模型的建立提供基礎參考,且對降低曝氣系統(tǒng)能耗和維持活性污泥工藝正常運行具有重要意義。
某市政污水廠(記為H廠)四期工程的二級生物處理采用前置缺氧—厭氧—缺氧—好氧(A+AAO)工藝,單座AAO反應池設計日處理能力為75 000 m3/d,包含1 個前置缺氧池、厭氧池、缺氧池和好氧池,水力停留時間分別為1.5,1.4,4.8,7.3 h,有效水深為7.35 m;二沉池為矩形周邊進水和出水沉淀池,有效水深4.5 m;進水流量進入前置缺氧池和厭氧池的比例分別為10%和90%,硝化液回流比為200%,污泥回流比為70%,污泥質量濃度為4 000 mg/L,溫度為10~25 ℃。污水廠的A+AAO工藝流程如圖1所示。利用污水廠的設計和運行數(shù)據(jù),在WEST仿真軟件中實現(xiàn)了污水處理廠的模擬,具體仿真步驟參考文獻[17]。
圖1 H廠A+AAO工藝流程圖Fig.1 A+AAO process flow chart of H plant
靈敏度表示參數(shù)的變化對系統(tǒng)狀態(tài)變量產(chǎn)生的影響[18]。靈敏度分析采用單向分析法,即一次一變量法[19],通常是選擇模型中的一個初始組分參數(shù)Pi0,對應一組輸出結果Yi0,固定其余參數(shù),然后在一定范圍內改變Pi0得到Pi1,對應一組Yi1,相對靈敏度RSF[20]的計算公式為
(1)
式中:Pi0,Pi1分別為擾動參數(shù)前后值;Yi0,Yi1分別為隨擾動參數(shù)變化的輸出結果前后值;RSF的大小表示系統(tǒng)狀態(tài)量對參數(shù)變化的靈敏性。參數(shù)的靈敏性由RSF的絕對值與0.1進行比較得到[21],當∣RSF∣≥0.1時,認為其值的波動對系統(tǒng)狀態(tài)變化影響較大,是關鍵性參數(shù),反之則影響較小,為相對不靈敏的參數(shù),同時,靈敏度有正負之分,正值表示變量與參數(shù)變化方向一致,即參數(shù)增大或減小導致變量也增大或減小,負值表示變量與參數(shù)變化方向相反。
筆者選取了溫度、工藝設計與運行參數(shù)、進水水質和ASM2D模型參數(shù)進行溶解氧的靈敏度分析。溫度的調整幅度為-25%~25%;活性污泥工藝設計與運行參數(shù)包括進水流量Q,硝化液回流比rN,污泥回流比RS,以及4 座池子的水力停留時間HRT1,HRT2,HRT3,HRT4,每個參數(shù)調整幅度為-40%~40%;進水水質組分的調整幅度為-80%~80%,進水組分見表1。ASM2D模型中,包含45 個動力學參數(shù)和22 個化學計量系數(shù)[16],其中部分參數(shù)不會因外界因素的改變而有所不同,故選取ASM2D模型中對溶解氧影響較大的12 個動力學參數(shù)和6 個化學計量系數(shù)[16]進行靈敏度分析,將參數(shù)在默認值(20 ℃)的基礎上加10%進行靈敏度分析,符號定義和默認值見表2。
表1 ASM2D模型進水組分的質量濃度Table 1 Mass concentration of influent compositions in ASM2D model 單位:mg/L
表2 ASM2D模型動力學參數(shù)和化學計量系數(shù)Table 2 ASM2D model kinetic parameters and stoichiometric coefficients
2.1.1 溫度對溶解氧的影響
默認溫度為20 ℃,而ASM2D模型應用的溫度范圍是10~25 ℃,故選取溫度的變化幅度為-25%~25%。溫度對溶解氧的靈敏度分析結果見表3。由表3可知:溫度對溶解氧的靈敏度大于0.1,呈負相關,溶解氧隨著溫度升高而降低;溫度會影響飽和溶解氧值,隨著溫度的升高,溶解氧飽和值降低,導致氧的轉移受到抑制[22];微生物降解水中有機物需要消耗氧氣,隨著溫度升高,耗氧速率加快,導致溶解氧降低[23]。
表3 溫度對DO的靈敏度Table 3 Sensitivity of temperature to DO
2.1.2 工藝設計與運行參數(shù)對溶解氧的影響
對工藝設計與運行參數(shù)中的進水流量、硝化液回流比、污泥回流比、污泥質量濃度和HRT分別進行了實驗模擬,每個參數(shù)變化幅度為-40%~40%。各參數(shù)對溶解氧的靈敏度分析結果見表4。由表4可知:進水流量對溶解氧的靈敏度值均大于0.4,且呈負相關,說明隨著流量的增大,污水中有機物的含量增加,消耗的溶解氧增大,使得好氧池中的溶解氧減?。幌趸夯亓鞅鹊脑龃蠡驕p小對溶解氧幾乎無影響;污泥回流比對溶解氧影響很大,隨著污泥回流比的減小,溶解氧增大,污泥回流比為56%時,靈敏度值高達-1.69;污泥質量濃度對溶解氧幾乎無影響;好氧池水力停留時間HRT4對溶解氧的影響最大,隨著HRT4增大溶解氧增大。
表4 工藝設計與運行參數(shù)對DO的靈敏度Table 4 Sensitivity of process design and operating parameters to DO
2.1.3 進水水質組分對溶解氧的影響
對進水水質組分進行溶解氧靈敏度分析,每個參數(shù)變化幅度為-80%~80%,固定步長20%,靈敏度分析結果見表5和圖2。慢速可降解基質質量濃度XS和氨氮質量濃度SNH的靈敏度值大于0.1,對溶解氧影響較大,且呈負相關;隨著進水中XS和SNH的增大,有機物消耗的溶解氧增大,導致好氧池中的溶解氧減小;其他組分對溶解氧影響均較小。
表5 不同水質組分對DO的靈敏度Table 5 Sensitivity of different water components to DO
圖2 不同水質組分下好氧池溶解氧的變化Fig.2 Changes of DO in aerobic tank under different water quality components
2.1.4 動力學參數(shù)對溶解氧的影響
對ASM2D模型的12 個動力學參數(shù)進行了模擬,靈敏度分析結果如圖3所示。12 個動力學參數(shù)對溶解氧的靈敏度值均小于0.1,說明這些參數(shù)變化對溶解氧影響較小,不是關鍵參數(shù)。
圖3 模型動力學參數(shù)對溶解氧的靈敏度Fig.3 Sensitivity of model kinetic parameters to DO
2.1.5 化學計量系數(shù)對溶解氧的影響
對ASM2D模型的6 個化學計量系數(shù)進行模擬,靈敏度分析結果如圖4所示。異養(yǎng)菌產(chǎn)率系數(shù)YH對溶解氧的靈敏度較大,達到0.36,呈正相關。這是由于YH是細胞合成系數(shù),YH增大,說明生成單位質量的細胞COD所消耗的有機物質量減少,因此耗氧量減少,好氧池中溶解氧增大。其他研究也表明異養(yǎng)菌產(chǎn)率系數(shù)YH會影響MLSS,YH是關鍵參數(shù)[21,24]。
圖4 化學計量系數(shù)對溶解氧的靈敏度Fig.4 Sensitivity of stoichiometric coefficient to DO
2.2.1 正交試驗設計
在實際工藝運行過程中,參數(shù)對溶解氧的影響是相互的,通過多因素正交分析來探究各因素相互作用對溶解氧的影響。由于溫度變化會影響模型參數(shù)值,故將溫度控制在20 ℃。選擇單因素分析中其余6 個參數(shù)進行正交模擬,分別為因素A進水流量Q、因素B污泥回流比RS、因素C好氧池水力停留時間HRT4、因素D氨氮質量濃度SNH、因素E慢速可降解基質質量濃度XS和因素F異養(yǎng)菌產(chǎn)率系數(shù)YH,每個參數(shù)選取5 個水平,以此展開6因素5水平的正交模擬實驗,以確定6 個參數(shù)對溶解氧的影響程度。正交模擬試驗水平表L25如表6所示。
表6 正交因素水平表Table 6 Orthogonal factor level table
2.2.2 正交試驗結果
1) 極差分析結果
利用minitab軟件[25]對25 組試驗結果進行極差分析,計算6 因素不同水平下的平均值和極差,計算結果如表7所示。表7中25 組正交模擬實驗的溶解氧極差分析結果表明:B(RS)的極差數(shù)值最大,為2.28;D(SNH)的極差數(shù)值最小,為0.73;其余4 個因素的極差大小排序為:C>F>A>E。故各因素對好氧池溶解氧的影響順序為B(RS)>C(HRT4)>F(YH)>A(Q)>E(XS)>D(SNH)。因此,污泥回流比對溶解氧的影響最大,氨氮濃度對溶解氧的影響最小。
表7 好氧池溶解氧模擬結果的極差分析Table 7 Range analysis of DO simulation results in aerobic tank
2) 方差分析結果
利用Minitab軟件對正交模擬實驗結果進行方差分析,探討不同控制因素的差異顯著性。方差分析的結果見表8。各因素的校正平方和分析結果表明:SNH的校正平方和小于其他5 個因素,故選取SNH為誤差項,得到Q,RS,HRT4,XS,YH的F值分別為3.29,10.92,5.78,1.32,3.65,表明6 個參數(shù)對溶解氧的影響程度依次為RS>HRT4>YH>Q>XS>SNH,與極差分析的結果一致。筆者采用的顯著性水平為0.05,當因素的P值小于0.05時,認為該因素的差異是顯著的。比較表8中各因素的P值,得出污泥回流比的差異是顯著的,其余參數(shù)均不顯著。
表8 好氧池溶解氧模擬結果的方差分析Table 8 Variance analysis of DO simulation results in aerobic tank
通過靈敏度分析確定對好氧池溶解氧影響較大的參數(shù)。溫度對溶解氧有顯著影響,溶解氧隨著溫度升高而降低。在工藝設計與運行參數(shù)中,進水流量、污泥回流比和好氧池水力停留時間(HRT4)對溶解氧有顯著影響。隨著進水流量和污泥回流比的增大,溶解氧降低,水力停留時間增大,溶解氧增大。在ASM2D模型進水組分中,水質參數(shù)對溶解氧影響顯著的有SNH和XS,且都呈負相關,其余進水組分對溶解氧影響較小。在ASM2D模型的化學計量系數(shù)和動力學參數(shù)中,YH對溶解氧的靈敏度最大,靈敏度值為0.36,其他參數(shù)對溶解氧影響較小。由單因素靈敏度分析可知:溫度、Q,RS,HRT4,SNH,XS,YH對好氧池溶解氧影響較大。同時,對除溫度外的6 個影響較大的參數(shù)進行了多因素正交分析,由極差分析和方差分析結果可知:6 個因素對好氧池溶解氧的影響程度排序為RS>HRT4>YH>Q>XS>SNH。通過靈敏度分析確定對好氧池溶解氧影響較大的參數(shù),對參數(shù)進行測定或調整,可為溶解氧的生化建模提供基礎參考,為模型的應用奠定良好的基礎。