賈曉亮,秦 怡
(1.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037;2.瓦斯災害監(jiān)控與應急技術國家重點實驗室,重慶 400037)
近10 年來,煤礦井下作業(yè)自動化程度不斷提高,大數字、智能電器、智能傳感、數字信息等設備不斷涌入礦山領域,礦山老舊設備逐漸被淘汰,同時促進礦山企業(yè)往智能化、數字化發(fā)展,為企業(yè)帶來新鮮動力,使得礦山智能設備發(fā)展日益強勁,為礦業(yè)轉型升級[1]。 煤礦從傳統(tǒng)的人工作業(yè),歷經數10 年,逐步向“機械化換人,智能化減人”發(fā)展,為企業(yè)注入新鮮血,提高企業(yè)的競爭實力。 智能、數字化、信息化設備投入使用之后,不僅削減了人工成本,同時大幅增強了礦山作業(yè)的安全性,不斷提高礦山綜采、運輸、檢測等生產的效率,保障著礦山安全生產進行,促進礦山高效率、經濟化、智能化、可持續(xù)生產進行[2-3]。
然而,在煤礦鉆具、鉆桿等方面的智能化研究仍然處于初始階段。 某些鉆桿本身在加工、制作等生產過程中,由于質量加工工藝的不可控,而導致鉆桿自身結構內部存在間隙、缺陷、氣孔、裂紋等問題。鉆桿在鉆進過程中,受到復雜外力的作用下,這些缺陷、氣孔、裂紋等問題會進一步被放大,從而導致鉆桿在鉆進過程中出現(xiàn)斷裂,阻礙了生產的正常進行,同時因為打撈困難使得人力、財力的損失巨大[2,4]。文獻[5-6]重點分析了鉆桿失效機理和壽命預測,給出了鉆桿在復雜力影響下失效的原因,具有普遍的指導意義,但不足以針對特定企業(yè)改善鉆桿制作、加工過程中的工藝以及提高加工設備質量,增強對鉆桿工藝質量的管控。 文獻[7-8]研究了鉆桿裂紋參數,主要包括尺寸、角度、深度,對裂紋表面應力分布的影響,進而造成鉆桿斷裂。
目前,國內對鉆桿斷裂的理論研究較多,但缺乏一種有效的手段來檢驗這些鉆桿自身存在的質量問題。 文獻[9]通過超聲波檢測的方式來檢測鉆桿裂紋等問題,通過吸收后的超聲波強弱來判定是否存在裂紋。 但此方法僅針對鉆桿特定部位,效率低,不能反映鉆桿內部所有的裂紋、空隙等問題。 文獻[10-11]研究了X 射線檢測工業(yè)CT 方法,利用穿透鉆桿射線的衰減強度,來判斷金屬物件內部的間隙、夾雜和裂紋等問題,通過圖像重建算法,得到金屬物件3D 模型。 通過CT 切片方法,有效辨識鉆桿內部裂紋、間隙、夾雜等問題,如實反映鉆桿生產過程中的質量問題,具有效率高、精度高等優(yōu)點。
然而,通過工業(yè)CT 技術檢測,采用人工方式檢測設備,功能單一,檢測過程為人工上下料,檢測效率低,不能適應大批量鉆桿流水線檢測過程的要求。在此基礎上,筆者研究鉆桿智能化、流水線工業(yè)CT檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)配備智能機械手、流水線掃描系統(tǒng),配合設備檢測節(jié)拍,快捷、安全地實現(xiàn)被檢測工件的抓取、擺放、撤收。 配合自動上、下料功能模塊,實現(xiàn)多個鉆桿的一次性輸入,逐個檢測,檢測效率高,精度高,風險低,有助于進一步提升和增強鉆桿加工、制造工藝質量,使鉆桿質量得到進一步把控,從而降低鉆桿在鉆進過程中因斷裂而帶來的損失。
鉆桿智能檢測系統(tǒng)主要由自動掃描系統(tǒng)、電氣運動控制系統(tǒng)、智能機械手及其控制系統(tǒng)、MCP 控制盒、WMS 切換盒等組成。 機械手控制器每個手臂都配有伺服運動電機,每個電機都可以通過轉矩控制來輸出大轉矩力,控制機械臂執(zhí)行相關運動動作。通過力感應反饋器,可以有效控制機械手的誤動作。MCP 手動示教盒主要用來初步調試,通過其電源控制來給手臂上電,并手動控制其運動,運動軌跡可以保存自動示教,省去編寫程序的過程。 電氣運動控制系統(tǒng)主要負責鉆具工業(yè)CT 掃描系統(tǒng)的運行,負責和機器人系統(tǒng)進行聯(lián)動通信運動,同時負責測量、安全防護等電氣控制運動。 流水線掃描系統(tǒng)是配合機械手運動,將整個檢測盤上的鉆具送到指定抓取的位置,形成流水線作業(yè)。 機器人電氣系統(tǒng)主要負責機器臂抓取、旋轉、放置等手臂動作,同時負責控制器一些外圍電路,主要為門聯(lián)鎖電路、急停聯(lián)鎖電路及其電機運動編碼等。
如圖1 所示,X 射線源系統(tǒng)[12-13]的作用為提供射線源,該X 射線主要用于穿透鉆桿,X 射線穿透過程中,一定程度上會得到衰減。 基于這個原理,探測檢測系統(tǒng)用于接收經鉆具吸收衰減后的X 射線,通過檢測X 射線的強弱,來作為判斷鉆桿內部是否存在夾渣、空隙、裂紋等質量問題的依據,其主要由射線與電磁屏蔽箱、準直器、探測晶體、采集控制單元、穩(wěn)壓電源等組成。 準直器用于將透射過工件的X 射線限制在一個平面內,并將扇形射線束進行離散化,以便探測器接收信號。 同時屏蔽散射線,提高圖像質量。
圖1 探測檢測原理Fig.1 Principle of detection
將工業(yè)智能機器檢測系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工作業(yè)檢測,通過設定程序可自動執(zhí)行特定、特種工作任務。 通過編輯程序,可實現(xiàn)產品在空間中不同位置、不同姿態(tài)、不同動作間調整。 該機械手將流水線上鉆桿抓取,基座主軸旋轉至轉臺位置時,機械手動作將鉆桿放入轉臺指定位置,回到原始home 位置,鉆臺旋轉,執(zhí)行掃描動作。 機械手抓取工裝由氣動夾爪和夾持工裝組成,氣動夾爪實現(xiàn)鉆桿夾持動作和夾持狀態(tài)反饋,工裝與被檢測工件直接接觸,實現(xiàn)工件的安全抓取和合理存放。 綜合考慮實現(xiàn)功能、運動行程、重復精度以及負載大小,最終確定機械手型號以及控制器型號。
如圖2 所示,運動控制采用雙閉環(huán)高精度伺服系統(tǒng),具有高可靠、高精度等優(yōu)勢[2]。 電氣運動控制系統(tǒng)主要包括伺服電機及驅動系統(tǒng)、光柵尺位置檢測、I/O 模塊、觸摸屏控制以及計算機軟硬件等。底層控制結構負責掃描過程的控制與驅動、實時位置測量等功能。 整個電氣伺服系統(tǒng),主要包括轉臺運動電機旋轉、徑向運動、探測電機與射線電機升、降掃描運動等。
圖2 電氣運動控制系統(tǒng)Fig.2 Electrical motion control system
電機與位置測量裝置[14-15]主要實現(xiàn)射線、探測及轉臺、自動流水線等電機的運動控制,同時通過測量光柵尺來測量檢測,并精確反映電機實時運動位置,通過測量模塊SMC30,將測量數據反饋至控制系統(tǒng),具有精度高、速度快等特點。 觸摸屏控制主要實現(xiàn)系統(tǒng)裝、卸、調試等控制,人機界面簡單可靠。安全聯(lián)鎖主要是防止突發(fā)緊急情況下,拍下急停裝置,此時射線系統(tǒng)停止工作,不能出束,避免對操作人員的輻射傷害。 電氣系統(tǒng)通過網絡通信,在遠程控制射線源出束、停束、系統(tǒng)自動掃描等功能。 同時實時獲取采集的探測數據,便于后期圖像計算用。圖像計算機用于對來自采集系統(tǒng)的數據進行整理、校正、處理,重建鉆桿CT 圖像,并通過軟件自帶測量工具,協(xié)助檢測人員完成鉆桿內部質量特征的測量與分析。
如圖3 所示,將鉆桿置于檢測盤中,電機轉動帶動機械傳動,輸送帶運動。 當要被抓取的鉆桿流水線運動到裝有光電開關的位置時,電感式光電開關被遮擋,輸出低電平信號給機器人系統(tǒng),此時電機停止轉動,機器手動作,抓取鉆桿放于轉臺位置,此時轉臺位置下方檢測光電開關被遮擋。 傳動電機開始運動,機器手回到抓取位置,執(zhí)行下一個鉆具的抓取、放置等步驟。 鉆桿存料區(qū)能一次性存儲多個被檢測工件,確保一次性上料,同時為檢測工件提供存儲中轉的區(qū)域。
圖3 自動掃描技術步驟Fig.3 Steps of auto scan technical
機器人控制器[16-18]通過加裝Molex 通信板卡PCU-ETHIO 以支持Profinet 通信協(xié)議,通過配置軟件將機器人控制器配置為從站,使得機器人更多的是作為一個靈活的運動機構而存在,而電氣運動控制系統(tǒng)則作為整個系統(tǒng)的控制核心。 為了方便配置Profinet 板卡和監(jiān)視PLC,可以把所有設備設置在同一網段,利用交換機連接起來。
外部安全防護措施如下:
1)在抓取工裝上設計防滑止口,防止抓取鉆桿過程中工件滑落。
2)在機器人運動區(qū)域鋪設防跌落安裝網,保證工件在意外情況下滑落時不接觸地面及其他設備。
3)在工業(yè)機器人運動區(qū)域的邊界做物理隔離,如光幕等,防止機器人運動過程與其他物體干涉或運動失控。
4)在抓取工裝上安裝接觸式力感應裝置,保證每次抓取工件穩(wěn)固,不漏抓或滑落。
5)急停按鈕和連鎖結構。
機器人運動區(qū)域限位如圖4 所示,為了使智能系統(tǒng),更加安全、可靠地運行,根據不同的軸可設計軟件、電氣限位器、或內部機械限位器3 種限位來限制軸的幅度。
圖4 機器人運動區(qū)域限位Fig.4 Robot motion zone limit
在正常運行期間機器人運動的角度范圍,使用軟件及可調機械限位可以特意限制關節(jié)的范圍,在機器人的正常使用期間,都不應該到達機械限位器。
1)如圖5 所示,電氣運動控制系統(tǒng)[2,11-12]是選用西門子S120 系列,該系統(tǒng)技術成熟、產品穩(wěn)定性和可靠性比較強,能夠實現(xiàn)復雜的運動控制,其中測量模塊、I/O 模塊、驅動模塊和控制器之間、模塊之間,都是通過網線連接,這種方式易于擴展,簡單便捷。
圖5 電氣運動控制系統(tǒng)架構示意Fig.5 Architecture schematic of electrical electrical motion control system
2)機械臂。 本方案選擇史陶比爾成熟的6 軸工業(yè)機器人,將機械手放置于工業(yè)CT 設備機械床身附近,機器人距離轉臺較近。 選用TX90XL 機器人,最大工作半徑為1 450 mm,重復定位精度為±0.04 mm。 該機器手可搭配2 個電磁閥,為抓取和下放鉆桿提供動力控制,該機械手采用全封閉走線,所有線纜均走機械手臂內部,可靠性更強。
3)機械手控制器。 如圖6 所示,機器手控制器型號為CS8C,該控制器可用于控制機器手的動作。機器人進線主回路供電電壓為230 VAC±10%/(50/60 Hz),由控制器直接提供電源給機器臂。 控制器本身自帶3 個快速I/O,門連鎖24 VDC 信號、冗余急停連鎖24 VDC 信號等。 如果I/O 點信號不能滿足要求,可通過控制器擴展2 塊BIO 板,2 塊IO 板配置,每塊IO 板可選配16 路輸入和輸出,該IO 板采用光電隔離輸入/輸出,帶過流保護。 CS8C 控制器的CPT 單元一共有3 個PCI 卡槽,將總線通信板卡安裝在運動控制卡右側的PCI 卡槽。 通常運動控制卡(STARC Board)插在左側第1 個槽,Profinet卡插在左側第2 個槽。
圖6 機器人控制器Fig.6 Robot Controller
鉆桿智能掃描系統(tǒng)軟件流程如圖7 所示[19-20]。設備開機實現(xiàn)對射線/探測系統(tǒng)、電氣、機器人等系統(tǒng)的供電,此時鉛門自動打開。 將裝有N 個鉆桿的檢測盤放入鉛房內指定位置,延時一段時間后,鉛門自動關閉。 電氣運動控制系統(tǒng)自檢無誤后,流水線電機運動將第1 個要抓取的鉆桿傳動到光電開關位置,光電開關熄滅,表明鉆桿已到位。 此時機器人抓取鉆桿放入轉臺指定位置,轉臺檢測開關熄滅。 機器人回到home 位置,該位置作為機械手初始位置(抓取過程結束或者故障掉電后再上電,回到此位置),此時工業(yè)CT 系統(tǒng)啟動對鉆桿的掃描程序。 掃描過程結束后,機械手抓取轉臺上的鉆桿放入指定的托盤中。 然后依次抓取第2 個鉆桿,直至托盤上的N 個鉆桿全部掃描完成,取出第1 個檢測盤。 依次放入第2 個檢測盤,執(zhí)行下一批檢測盤上的鉆桿檢測。
圖7 鉆桿智能掃描系統(tǒng)軟件流程Fig.7 Software flow of drill pipe intelligent scanning system
1)通過工業(yè)CT 檢測技術,可以有效檢測出鉆桿在加工、制作、焊接和成型過程中,內部存在的裂紋、氣孔、夾渣和缺陷等質量問題,從而提高鉆桿的加工質量與工藝,減少鉆桿斷裂的風險。
2)將電氣運動控制系統(tǒng)與機械臂系統(tǒng),引入鉆桿CT 檢測中,來代替人工上、下鉆桿,增強了檢測系統(tǒng)的安全性和效率,符合煤礦智能化的發(fā)展戰(zhàn)略。
3)在流水線自動掃描系統(tǒng)中,采用1 個伺服電機和1 個到位檢測開關并配合機械傳動系統(tǒng),可實現(xiàn)鉆桿流水線運動的到位檢測,同時便于機械手的精確抓取,大幅提高了自動檢測效率,適用于大規(guī)模、自動化鉆桿智能檢測。
4)融合西門子S120 運動伺服系統(tǒng),可以實現(xiàn)鉆桿旋轉、射線與探測器升降等運動的精確測量、控制、定位,具有可靠性強、精度高等特點。
5)將智能機械手控制系統(tǒng)、運動控制器、觸摸屏等系統(tǒng)配置為同一網段,便于集中控制。 將智能機械手控制器配置為從站,運動控制器配置為主站,通過主站來調用從站,同時通過現(xiàn)場觸摸屏可控制伺服電機和機械手。